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        活性炭給料系統(tǒng)改進(jìn)

        2020-06-21 08:10:22
        科技與創(chuàng)新 2020年11期
        關(guān)鍵詞:設(shè)備系統(tǒng)

        (大理三峰再生能源發(fā)電有限公司,云南 大理 671200)

        焚燒技術(shù)成為近年來(lái)解決垃圾污染問(wèn)題的新趨勢(shì)和新熱點(diǎn)。由于垃圾成分具有復(fù)雜性、多樣性和不均勻性特點(diǎn),垃圾在焚燒過(guò)程中會(huì)發(fā)生許多種類(lèi)的化學(xué)反應(yīng),生成各種氣體污染物。焚燒產(chǎn)生SO2、NOx、CO、CO2、CHL、二噁英和粉塵等大氣污染物。為實(shí)現(xiàn)對(duì)所有污染物的達(dá)標(biāo)排放,各成分污染物在排放前都必須通過(guò)相應(yīng)的環(huán)保工藝進(jìn)行控制和處理。二噁英為垃圾焚燒過(guò)程中產(chǎn)生的重要污染物之一。活性炭是去除煙氣組分中二噁英的重要吸附物料,只有確保活性炭給料系統(tǒng)設(shè)備連續(xù)、穩(wěn)定運(yùn)行,才能保證煙氣組分中二噁英充分地被吸附并實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。因?yàn)樵钚蕴肯到y(tǒng)存在弊端,為了確保設(shè)備長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行,滿(mǎn)足環(huán)保的要求,實(shí)現(xiàn)對(duì)二噁英的達(dá)標(biāo)排放,必須對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn)。

        1 原活性炭給料系統(tǒng)設(shè)備結(jié)構(gòu)和控制方式

        1.1 改進(jìn)前活性炭給料系統(tǒng)設(shè)備結(jié)構(gòu)

        改進(jìn)前活性炭給料系統(tǒng)設(shè)備結(jié)構(gòu)如圖1 所示。

        圖1 改進(jìn)前活性炭給料系統(tǒng)設(shè)備結(jié)構(gòu)圖

        活性炭倉(cāng):存儲(chǔ)活性炭物料,倉(cāng)體上裝設(shè)稱(chēng)重系統(tǒng),對(duì)倉(cāng)內(nèi)的活性炭進(jìn)行計(jì)量。

        旋轉(zhuǎn)閥:將活性炭倉(cāng)內(nèi)的活性炭卸到給料圓盤(pán)。

        給料圓盤(pán):給料圓盤(pán)上裝設(shè)了1 臺(tái)攪拌電機(jī),對(duì)整個(gè)圓盤(pán)內(nèi)活性炭進(jìn)行攪拌,并使活性炭處于松散狀態(tài)后輸送。給料圓盤(pán)上裝設(shè)的2 臺(tái)給料電機(jī)分別對(duì)1#、2#活性炭輸送線(xiàn)輸送活性炭。

        1.2 原有的控制方式

        原有的控制方式為:①對(duì)應(yīng)1#給料系統(tǒng)。1#活性炭噴射風(fēng)機(jī)、旋轉(zhuǎn)閥、給料圓盤(pán)、1#給料電機(jī)共四臺(tái)設(shè)備組成順序啟動(dòng)、逆序停止的啟停方式供給活性炭,其中下料旋轉(zhuǎn)閥、1#給料變頻電機(jī)與中控上位機(jī)DCS系統(tǒng)之間形成開(kāi)環(huán)控制。②對(duì)應(yīng)2#給料系統(tǒng)。2#活性炭噴射風(fēng)機(jī)、旋轉(zhuǎn)閥、給料圓盤(pán)、2#卸料電機(jī)共四臺(tái)設(shè)備組成順序啟動(dòng)逆停的啟停方式供給活性炭,其中下料旋轉(zhuǎn)閥、2#給料變頻電機(jī)與中控上位機(jī)DCS 系統(tǒng)之間形成開(kāi)環(huán)控制。

        2 原系統(tǒng)存在的主要問(wèn)題

        2.1 系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行時(shí)在線(xiàn)檢修設(shè)備困難

        由于給料圓盤(pán)、攪拌電機(jī)、1#卸料電機(jī)和2#卸料電機(jī)在結(jié)構(gòu)上屬于整體設(shè)備。給料圓盤(pán)沒(méi)有將1#給料系統(tǒng)和2#給料系統(tǒng)進(jìn)行獨(dú)立分開(kāi)。當(dāng)1#卸料電機(jī)或2#卸料電機(jī)出現(xiàn)故障、下料不連續(xù)、下料波動(dòng)大等不能正常供給活性炭的情況發(fā)生時(shí),為了確保設(shè)備的正常運(yùn)行,檢修人員只能簡(jiǎn)單地在1#、2#給料系統(tǒng)之間進(jìn)行切換處理;當(dāng)設(shè)備切換后系統(tǒng)給料還不能恢復(fù)正常時(shí),檢修人員就只能停運(yùn)整個(gè)給料系統(tǒng)設(shè)備,此時(shí),設(shè)備的故障影響面擴(kuò)大。

        2.2 下料量波動(dòng)大

        原系統(tǒng)設(shè)備中活性炭的輸送量雖然可通過(guò)改變卸料電機(jī)運(yùn)行頻率來(lái)控制活性炭下料量的大小,但在中控上位機(jī)DCS 設(shè)定的給料量、現(xiàn)場(chǎng)給料電機(jī)運(yùn)行頻率與實(shí)際給料量之間沒(méi)有形成閉環(huán)控制,通過(guò)加減給料電機(jī)頻率來(lái)控制活性炭下料量大小的過(guò)程控制中,實(shí)際下料量波動(dòng)較大,根據(jù)CJJ/T 212—2015《生活垃圾焚燒廠運(yùn)行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn) 備案號(hào)1991—2015》在活性炭吸附值大于800、粒徑、水分等指標(biāo)合格時(shí),活性炭的噴射量不宜小于150 mmg/Nm3(干煙氣)。所以,活性炭給料系統(tǒng)必須實(shí)現(xiàn)自動(dòng)、連續(xù)、穩(wěn)定和可控的要求。

        3 存在問(wèn)題的原因

        如上所述,原有給料設(shè)備存在主要問(wèn)題的原因?yàn)椋孩僭O(shè)備結(jié)構(gòu)原因。給料圓盤(pán)不能將1#、2#給料系統(tǒng)完全獨(dú)立,這是在線(xiàn)檢修設(shè)備困難的主要原因。②控制方式原因。1#、2#給料電機(jī)的實(shí)時(shí)卸料量和中控上位機(jī)DCS 設(shè)定卸料量之間只是簡(jiǎn)單的開(kāi)環(huán)控制,沒(méi)有形成閉環(huán)控制,沒(méi)有實(shí)現(xiàn)對(duì)1#、2#活性炭給料系統(tǒng)的給料量可調(diào)、連續(xù)和穩(wěn)定的控制要求,是系統(tǒng)下料量波動(dòng)大的主要原因。

        4 對(duì)存在問(wèn)題進(jìn)行改進(jìn)

        4.1 為滿(mǎn)足環(huán)保要求,改進(jìn)系統(tǒng)設(shè)備結(jié)構(gòu)以及控制方式

        改進(jìn)設(shè)備結(jié)構(gòu),形成完全獨(dú)立的1#、2#活性炭給料系統(tǒng):將給料圓盤(pán),1#、2#活性炭給料電機(jī)和攪拌電機(jī)組成的整體設(shè)備,改為1#活性炭失重秤為主體的1#活性炭給料系統(tǒng)和2#活性炭失重秤為主體的2#活性炭系給料統(tǒng),改進(jìn)后的設(shè)備結(jié)構(gòu)如圖2 所示。

        4.2 工藝控制改進(jìn)

        整個(gè)在上位機(jī)DCS 系統(tǒng)上活性炭給定量和輸出量間形成閉環(huán)控制。操作人員直接在中控室DCS 上位機(jī)監(jiān)控電腦上進(jìn)行給定量設(shè)置,DCS 系統(tǒng)將給定量范圍設(shè)為0~50 kg/h,DCS 控制系統(tǒng)將給定模擬量信號(hào)轉(zhuǎn)換為對(duì)應(yīng)的4~20 mA 的電流信號(hào)并傳輸給失重秤控制器(IND560CF)進(jìn)行閉環(huán)控制。

        圖2 改進(jìn)后的設(shè)備結(jié)構(gòu)示意圖

        4.3 失重秤的結(jié)構(gòu)及主要控制原理

        整個(gè)失重秤是由秤臺(tái)(秤臺(tái)底座上固定一只傳感器)、給料斗、給料變頻電機(jī)(帶動(dòng)輸送螺旋和水平攪拌)、攪拌電機(jī)、軟連接及失重秤控制器(IND560CF)等部分組成。IND560CF 控制器主要參數(shù)設(shè)置如表1 所示。

        表1 IND560CF 控制器主要參數(shù)設(shè)置

        傳感器將秤體上的質(zhì)量變化連續(xù)不斷地傳送給失重秤控制器(控制器是失重秤的主要部件,負(fù)責(zé)接收和發(fā)送失重秤的啟動(dòng)、停止及運(yùn)算信號(hào)),控制器根據(jù)稱(chēng)重信號(hào)計(jì)算出單位時(shí)間內(nèi)秤體的質(zhì)量變化量計(jì)算出實(shí)際瞬時(shí)流量,然后與設(shè)定的目標(biāo)流量進(jìn)行比較,進(jìn)行PID 運(yùn)算后輸出4~20 mA的電流信號(hào)去改變給料電機(jī)的變頻器的輸出頻率,從而改變電機(jī)的轉(zhuǎn)速使實(shí)際給料量不斷地接近設(shè)定的目標(biāo)流量,以達(dá)到精確給料的目的。

        當(dāng)稱(chēng)重傳感器監(jiān)測(cè)到給料斗的質(zhì)量達(dá)到低料位設(shè)定值2 kg 時(shí),稱(chēng)重控制器發(fā)出自動(dòng)補(bǔ)料信號(hào),此時(shí),稱(chēng)重料斗進(jìn)行快速補(bǔ)料,在補(bǔ)料期間確保下料的穩(wěn)定,下料螺桿的轉(zhuǎn)速固定在一個(gè)轉(zhuǎn)速,不做PID 調(diào)整;當(dāng)計(jì)量料斗中物料質(zhì)量達(dá)到儀表的質(zhì)量上限設(shè)定值8 kg 時(shí),關(guān)閉補(bǔ)料信號(hào),重新恢復(fù)PID 調(diào)節(jié)控制?;謴?fù)PID 控制后,系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中的流量變化,系統(tǒng)在實(shí)時(shí)跟蹤并實(shí)現(xiàn)控制目的。其中,失重稱(chēng)的最大給料量、稱(chēng)量筒的高低料位,以及補(bǔ)料期間的固定頻率等參數(shù)均在IND560CF 控制器中進(jìn)行設(shè)置,參數(shù)設(shè)置如表1所示。

        在補(bǔ)料過(guò)程中1#或2#秤對(duì)應(yīng)的給料氣動(dòng)閥、旋轉(zhuǎn)閥順序打開(kāi)進(jìn)行補(bǔ)料;補(bǔ)料達(dá)到設(shè)定值時(shí)對(duì)應(yīng)的給料氣動(dòng)閥、旋轉(zhuǎn)閥逆序關(guān)閉停止補(bǔ)料;程序控制邏輯在新華DCS OnXDC 800 組態(tài)軟件中制作完成,如圖3 所示。

        圖3 DCS 程序控制邏輯組態(tài)

        5 活性炭給料系統(tǒng)的維護(hù)和保養(yǎng)

        使用前,仔細(xì)檢查各部件的緊固情況、各部件初始狀態(tài)位置以及執(zhí)行機(jī)構(gòu)的運(yùn)動(dòng)情況,如有異物及時(shí)清除。用于生產(chǎn)的物料要求無(wú)雜物、異物,確保設(shè)備安全運(yùn)行。每班工作結(jié)束后應(yīng)及時(shí)地清除物料,原則上各部件內(nèi)不允許長(zhǎng)時(shí)間積料,以免物料結(jié)塊,進(jìn)而影響設(shè)備正常使用。

        工作第一周內(nèi)應(yīng)該對(duì)各部件進(jìn)行第一次維護(hù)保養(yǎng),檢查各緊固件有無(wú)松動(dòng),清理軸承及軸套等轉(zhuǎn)動(dòng)部位。轉(zhuǎn)動(dòng)部位無(wú)需加注潤(rùn)滑油,之后每個(gè)月檢查1 次。各部件如果長(zhǎng)期放置不用,則必須清理干凈存放于干燥的地方,在緊固件、鍍鋅件涂潤(rùn)滑油,防止生銹。每天至少進(jìn)行1 次清理、檢查。根據(jù)物料的不同,如有必要可多次清理,定期維護(hù)時(shí)應(yīng)注意保護(hù)傳感器不受損傷(清理前將傳感器限位螺栓頂起,確保其不在工作狀態(tài)),保護(hù)設(shè)備不受碰撞、擦劃。按計(jì)量檢定規(guī)程定期進(jìn)行靜態(tài)精度的檢測(cè)。

        6 系統(tǒng)改進(jìn)后的使用

        活性炭的給料在控制系統(tǒng)上實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定、連續(xù)和可控的要求。在監(jiān)控上位機(jī)設(shè)定下料量后可控制在0~50 kg/h 的閉環(huán)控制內(nèi),為垃圾焚燒過(guò)程中產(chǎn)生的二噁英被充分吸附、實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放奠定了良好的基礎(chǔ)條件。另外,在系統(tǒng)設(shè)備方面,改進(jìn)后的系統(tǒng)設(shè)備不僅實(shí)現(xiàn)了一用一備,而且對(duì)每臺(tái)設(shè)備的檢修都非常便捷。系統(tǒng)設(shè)備改造后,提高了活性炭對(duì)煙氣中二噁英的吸附效果,滿(mǎn)足了環(huán)保的要求,降低了設(shè)備的故障率,節(jié)約了設(shè)備維護(hù)費(fèi)用,減少了物料損耗,提升了經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

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