李永林,彭李偉,陳 斌
(紅河鋼鐵有限公司,云南 蒙自 661100)
氧槍是煉鋼的關(guān)鍵設(shè)備之一。在轉(zhuǎn)爐冶煉過程中,氧槍易受到粘鋼、燒槍、漏水以及槍齡等因素的影響,因此需及時快速在線更換備用氧槍,以保證設(shè)備安全和生產(chǎn)的連續(xù)性。但是,目前有部分鋼廠采用傳統(tǒng)的人工現(xiàn)場移槍方式,整個流程耗時過長。以某鋼廠為例,從電工接到調(diào)度室通知到滿足下槍吹煉條件,耗時約12min。若有通知不及時、過程中稍有延誤等情況的發(fā)生,將對轉(zhuǎn)爐與連鑄的銜接工序造成嚴(yán)重影響,甚至多次發(fā)生銜接困難而導(dǎo)致連鑄停澆的生產(chǎn)事故,造成了較大的經(jīng)濟損失,提高了企業(yè)生產(chǎn)成本。隨著煉鋼生產(chǎn)節(jié)奏的加快,存在的狀況尤為突出,迫切需要解決該問題。
某鋼廠有A、B氧槍,互為備份。為了解決氧槍移槍流程中暴露的設(shè)計缺陷,結(jié)合工藝現(xiàn)狀,認(rèn)真分析了當(dāng)氧槍發(fā)生異常時,包括但不限于槍齡到達壽命、粘鋼嚴(yán)重、燒槍、漏水、漏氣等情況導(dǎo)致需要換槍且耗費時間過長的多個因素。以A槍備用、B槍在用狀態(tài)為例,主要為以下幾個方面。
(1)T1:操作工—調(diào)度室—電工的通知傳達時間,約50s。
(2)T2:電工到達轉(zhuǎn)爐車間,再爬樓到34m塔樓平臺,確認(rèn)現(xiàn)場安全后到操作箱旁的時間,約480s。
(3)T3:電工機旁操作氧槍油缸松開到位且B槍從工作位移動到其待機位的時間,約85s。
(4)T4:緊接著,電工操作A槍從待機位移動到工作位且油缸夾緊到位的時間,約85s。
(5)T5:B槍移到位后,現(xiàn)場進行選槍轉(zhuǎn)換,約5s。
(6)T6:B槍下降到待吹點的位置,約15s。
分析各階段耗時數(shù)據(jù),如表1所示。
表1 各階段耗時數(shù)據(jù)
從表1中得知,整個更換備用槍的流程,主要由6個階段組成,總時間為
計算得知,T=720s,即從操作工通知更換備用槍開始到可以再次吹煉,耗時約12min。其中,耗時過長主要為第2~4階段,分別占據(jù)了整個時長的66.67%、11.81%、11.81%,也就是說,這三個階段耗費了整個換槍時間12min的99.29%,是耗時過長的主要因素。因此,需要從這3個關(guān)鍵階段入手,想方設(shè)法降低換槍總時間,以達到在用槍與備用槍實現(xiàn)快速更換的目的。
經(jīng)過分析研究,若最耗時的3個階段通過PLC程序?qū)崿F(xiàn)自動控制,只需操作工在主控室“一鍵移槍”,那么電工將不再需要耗費數(shù)分鐘到塔樓現(xiàn)場人工手動操作。PLC系統(tǒng)邏輯判斷并控制驅(qū)動電機自動移開工作槍,換上備用槍,能大大提高換槍的流程效率,達到“一石三鳥”的效果。實現(xiàn)遠程一鍵操作的自動化控制,可以從根本上有效解決此“心病”。
安全無小事,為了確保設(shè)備和人身安全,需要在氧槍小車平臺安裝高清攝像頭,用于實時監(jiān)控現(xiàn)場畫面并引入主控室,確保在氧槍出現(xiàn)異常需要更換備用槍時,能第一時間觀察到現(xiàn)場是否有人正在工作,確認(rèn)安全后方可操作。
兼顧安全和效率的考慮,為了最大限度地降低A、B槍快速換槍的時間,設(shè)計在B槍“工作位→待機位”運行時,A槍同時啟動“待機位→工作位”的動作,兩小車裝置朝著相同方向同時位移,還能節(jié)約一部分時間,如圖1所示。過程中,對橫移驅(qū)動電機故障進行監(jiān)測,任何一臺有異常,則立即中斷A、B槍橫移小車電機的運行并有故障反饋,以便操作工及時發(fā)現(xiàn)問題并通知維檢人員進行故障排查。
圖1 氧槍橫移裝置圖
為了確保特別情況下的正常使用,圖1的各階段除了具備聯(lián)動功能,還要求能遠程對單體設(shè)備進行手動的獨立操作。
為實現(xiàn)自動移槍,要對涉及的設(shè)備進行PLC程序編程。基于ABB AC800F控制系統(tǒng)的環(huán)境編寫,需要的布爾量信號和部分新建全局變量如表2所示。
表2 變量數(shù)據(jù)表及圖例
通過高清攝像頭畫面查看氧槍平臺是否有人工作,確認(rèn)現(xiàn)場安全后進行下一步操作。參照圖1中的標(biāo)注進行說明,PLC自動控制的技術(shù)方案的具體操作步驟如下。
步驟1:執(zhí)行“一鍵移槍”操作,程序自動檢測并對比當(dāng)前氧槍高度。若當(dāng)前高度H2低于換槍高度H1(即H2<H1),則自動輸出提升指令,對氧槍進行提升;當(dāng)H2≥H1時,氧槍達到換槍點后則自動停止提槍。
步驟2:滿足換槍點及其以上,程序自動控制松開氧槍油缸到1位置,緊接著B槍裝置7帶動6工作,小車向B槍待機位5移動,當(dāng)感應(yīng)到限位5后,驅(qū)動裝置停止運行。
步驟3:在步驟2開始時,還處在待機位的A槍驅(qū)動電機也開始工作,朝著工作位4的方向橫移,移動到位置4后停止,緊接著自動鎖定氧槍至油缸夾緊信號2位置。
步驟4:步驟3到位3s后,若無系統(tǒng)故障提示,下一步也無需人工干預(yù),自動執(zhí)行在線選槍指令并降槍至等待點。
在此自動控制過程中,不管哪個環(huán)節(jié)出現(xiàn)故障,為確保設(shè)備和人身安全,系統(tǒng)都將有故障警告并自動停止設(shè)備運行,直到故障排除。
PLC程序(部分)如圖2所示。
圖2 PLC程序圖(部分)
在A或B槍運行的過程中,均能實時監(jiān)測其左移、右移的工作狀態(tài),防止小車同時對向而行。若發(fā)生異常,則自動告警。為防止兩架橫移裝置發(fā)生“追尾”,在裝置圖1的8位置有防撞檢測開關(guān),當(dāng)距離過近時,系統(tǒng)會啟動聯(lián)鎖保護功能,從而切斷兩臺驅(qū)動電機輸出,同時,操作方式由自動轉(zhuǎn)為手動,以便設(shè)備單動操作,防止故障處理過程中突發(fā)意外。
組態(tài)畫面使用Freelance 2000 V7.1標(biāo)準(zhǔn)軟件完成。最終的操作界面如圖3所示。
圖3 “一鍵移槍”操作界面
操作工在選擇油缸和橫移小車集中控制后,根據(jù)當(dāng)前在用槍進行“一鍵操作”。若在用B槍,則點擊“一鍵移開B用A”按鈕,整個流程進入無人干預(yù)環(huán)節(jié)。所需氧槍夾緊到位后,系統(tǒng)還會執(zhí)行自動選槍并下槍到等待點的指令。
此項改造實現(xiàn)遠程自動化控制以后,取得了極其顯著的效果。時間效率得以極大提高,為生產(chǎn)順行創(chuàng)造了有利條件,如表3所示。
表3 改造前后效果對比
據(jù)表3中的數(shù)據(jù)得知,原耗時720s,改造后,只需138s,節(jié)約時間9.7min。隨著轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)日益加快的節(jié)奏,所“搶”出來的時間極其寶貴,將為鋼產(chǎn)量的進一步提高夯實基礎(chǔ),有時間、有空間讓經(jīng)濟效益更上一個新臺階。
以某鋼廠2018年數(shù)據(jù)為例,日均產(chǎn)量4300t,冶煉耗時24min/爐,氧槍需移槍在線更換總計518次,其中,冶煉中緊急更換的次數(shù)達179次。在實現(xiàn)“一鍵移槍”后,則可以節(jié)約時間:179×9.7÷60÷24=1.21d。節(jié)約下來的時間,保守估算每年可多產(chǎn)5200t鋼,能為公司創(chuàng)造更多的直接經(jīng)濟效益(間接效益未計算)。
轉(zhuǎn)爐氧槍“一鍵移槍”的成功應(yīng)用,解決了冶煉過程中換槍耗時過長的難題,時間效率提升了80.83%。該自動化功能的實現(xiàn),降低了工人的勞動強度,進一步縮短了冶煉周期,提高了轉(zhuǎn)爐冶煉效率,為生產(chǎn)的有序組織提供了重要保障。同時,最大限度避免了因銜接滯后而導(dǎo)致生產(chǎn)和質(zhì)量事故,連鑄連澆率得以穩(wěn)步提升?!耙磺谐杀窘钥山怠?,向時間要效益,降低人工和生產(chǎn)成本,提高生產(chǎn)效率,朝著更有希望的目標(biāo)方向而努力邁進。