魏春華
(重慶松藻礦山機(jī)械廠,重慶401445)
在液壓支架的修理過程中,針對(duì)大缸徑的油缸,我們?cè)诙嗄甑男蘩砉ぷ髦?,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況,設(shè)計(jì)制作了專用的拆裝缸設(shè)備,可以實(shí)現(xiàn)機(jī)械化的拆裝缸作業(yè)。但對(duì)于φ80 mm以下小缸徑油缸,拆裝缸工作一直采用人工作業(yè)方式,勞動(dòng)強(qiáng)度較大,如果遇到導(dǎo)向套銹蝕嚴(yán)重的油缸,需要用氣割進(jìn)行加熱才能拆開,存在著拆裝效率低及加熱影響缸體壽命的問題,因此我們決定結(jié)合目前在修的φ80 mm和φ63 mm缸徑的兩種油缸設(shè)計(jì)制作一套可以實(shí)現(xiàn)拆缸作業(yè)和裝缸作業(yè)的一體機(jī),解決目前存在的問題。小缸徑油缸的結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1 小缸徑油缸的結(jié)構(gòu)
為了節(jié)約購買材料的等待時(shí)間及成本,我們決定采用廠內(nèi)現(xiàn)有的材料進(jìn)行設(shè)計(jì)制作,架體材料采用廠內(nèi)常用的鋼材,既保證整體的穩(wěn)定性,又確保整體的強(qiáng)度;由于導(dǎo)向套是螺紋結(jié)構(gòu),因此拆裝缸的動(dòng)力選擇為液壓傳動(dòng)的方式,用馬達(dá)的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)帶動(dòng)工裝旋轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)導(dǎo)向套的拆裝作業(yè)。總之設(shè)計(jì)出的一體機(jī),既可以保證現(xiàn)場(chǎng)的使用條件,又可以保證整體的經(jīng)濟(jì)性。
拆缸機(jī)結(jié)構(gòu)的總體設(shè)計(jì)為:制作一個(gè)操作平臺(tái),在平臺(tái)上面布置液壓馬達(dá)動(dòng)力機(jī)構(gòu),完成導(dǎo)向套的拆裝;另外制作一套液壓油缸帶動(dòng)的動(dòng)力機(jī)構(gòu),實(shí)現(xiàn)解體后的活塞與活塞桿的分離。
1.1.1 架體的設(shè)計(jì)
架體的面板采用20 mm厚度的16Mn鋼板,為方便操作人員的操作及工裝配件的整體布置,面板長(zhǎng)度為3.5 m,寬度為1.2 m。為確保整體的穩(wěn)定性,在架體的周邊加10#工字鋼。平臺(tái)的高度設(shè)計(jì)為0.7 m,滿足員工日常的操作習(xí)慣,符合人體工學(xué)設(shè)計(jì)。架體的具體外形尺寸如圖2所示。
圖2 架體的具體外形尺寸
1.1.2 動(dòng)力機(jī)構(gòu)的設(shè)計(jì)
針對(duì)圖1所示的小缸徑油缸結(jié)構(gòu),拆缸過程需要將導(dǎo)向套從缸筒內(nèi)拆出,拆導(dǎo)向套之所以困難是因?yàn)榇嬖诼菁y之間的摩擦力、密封件和缸筒及活塞桿之間的摩擦力。經(jīng)過摩擦力的抽樣檢測(cè),采用長(zhǎng)度為0.5 m的加力桿,體重為60 kg的員工壓上去可以松動(dòng)導(dǎo)向套,遇到稍微緊一些的,采用0.5 m長(zhǎng)的加力桿,75 kg的員工用體重壓上去可以松動(dòng)導(dǎo)向套,特別緊的油缸,用氣割將導(dǎo)向套的位置加熱后,用上述方法就可以實(shí)現(xiàn)拆卸作業(yè),經(jīng)過計(jì)算,在正常的情況下需要600 N·m的轉(zhuǎn)矩,油缸較緊時(shí)需要750 N·m的轉(zhuǎn)矩,目前我廠其它設(shè)備在用的BME400液壓馬達(dá)參數(shù)為:額定壓力為16 MPa,額定轉(zhuǎn)矩為800 N·m,額定轉(zhuǎn)速為250 r/min,排量為398 mL/r,額定功率為22 kW,總效率大于80%。從以上參數(shù)可知,BM-E400馬達(dá)的轉(zhuǎn)矩可以滿足我們拆卸小缸徑油缸的轉(zhuǎn)矩需求。
由于小缸徑油缸的活塞桿較長(zhǎng),如果采用馬達(dá)和導(dǎo)向套的中心在同一條中心線的設(shè)計(jì),會(huì)導(dǎo)致結(jié)構(gòu)空間狹小,無法有效地完成拆裝,因此決定采用一級(jí)齒輪傳動(dòng)的形式實(shí)現(xiàn)傳動(dòng)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化布置。
根據(jù)旋轉(zhuǎn)工裝的尺寸,確定軸承的型號(hào)及軸承座的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。我們選用齒輪1的參數(shù)為:m=6 mm,Z1=44。齒輪2的參數(shù)為:m=6 mm,Z2=56。傳動(dòng)比i=Z2/Z1=56/44=1.27,為保證齒輪傳動(dòng)的強(qiáng)度,材料選擇為低 合 金 滲 碳 鋼20CrMnTi,整體調(diào)質(zhì)后表面滲碳淬火處理。
1.1.3 導(dǎo)向套定位機(jī)構(gòu)的設(shè)計(jì)
導(dǎo)向套的外形結(jié)構(gòu)如圖4所示。制作的定位結(jié)構(gòu)需要與導(dǎo)向的4個(gè)定位槽緊密配合,并且要保證充足的強(qiáng)度和工裝的耐用度,導(dǎo)向套定位扳手的尺寸如圖4所示。
圖3 動(dòng)力機(jī)構(gòu)
圖4 導(dǎo)向套的外形尺寸
導(dǎo)向套定位機(jī)構(gòu)的強(qiáng)度校核計(jì)算,在導(dǎo)向套定位機(jī)構(gòu)中強(qiáng)度最薄弱的地方是與導(dǎo)向套開槽位置連接的定位機(jī)構(gòu),如圖4所示的A和B兩個(gè)位置,強(qiáng)度計(jì)算過程如下:馬達(dá)的轉(zhuǎn)矩為800 N·m,直徑為86 mm(0.086 m),力偶矩為800 N·m,所以卡塊兩面的受力為F=800/0.086=9302 N,卡塊的受力面積為28 mm2,受到的剪切強(qiáng)度為332 MPa。另外由于部分情況下卡塊存在著受沖擊力的情況,因此材料的選擇時(shí)選用1.5倍的安全系數(shù),要求材料能夠滿足的剪切強(qiáng)度為332×1.5=483 MPa,參照材料的剪切強(qiáng)度表,選用的材料為合金結(jié)構(gòu)鋼25CrMnSi,剪切強(qiáng)度為400~560 MPa。為保證材料的整體耐用性,采用的熱處理工藝為:材料整體熱處理調(diào)質(zhì)后,表面采用滲碳淬火的方式。既可以保證卡塊表面的硬度,不易發(fā)生塑性變形,又可以保證整體具有較好的耐沖擊性能。
1.1.4 缸筒定位機(jī)構(gòu)的設(shè)計(jì)
在拆缸的過程中,為確保油缸的外缸筒不隨著導(dǎo)向套一起旋轉(zhuǎn),需要能夠快速地實(shí)現(xiàn)油缸拆裝的定位,并保證定位的強(qiáng)度,能夠長(zhǎng)期地實(shí)現(xiàn)自動(dòng)定位,因此選擇固定的定位機(jī)構(gòu),既保證了定位裝置的強(qiáng)度,也保證了定位的效率。油缸下部采用半圓形的管材,內(nèi)孔和油缸外徑相同,后面采用油缸對(duì)缸底進(jìn)行定位,確保整體的平穩(wěn)旋轉(zhuǎn),油缸旋轉(zhuǎn)定位采用進(jìn)液接口與半圓筒接觸進(jìn)行定位,具體的定位結(jié)構(gòu)如圖5所示。
圖5 油缸旋轉(zhuǎn)定位結(jié)構(gòu)
本套裝置液壓系統(tǒng)的整體結(jié)構(gòu)較為簡(jiǎn)單,因此我們決定整套系統(tǒng)采用開式的液壓系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),考慮到油液的冷卻問題,決定采用風(fēng)冷的方式對(duì)系統(tǒng)的油液進(jìn)行降溫,液壓系統(tǒng)原理圖如圖6所示。
圖6 液壓系統(tǒng)原理圖
采用開式的液壓系統(tǒng)結(jié)構(gòu),整體結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、組裝方便、維護(hù)簡(jiǎn)單,完全可以滿足使用要求。采用的風(fēng)冷冷卻器結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,又保證了系統(tǒng)整體的冷卻效果,設(shè)備的使用條件為每班4 h左右,從泵的流量和風(fēng)冷效果來看,完全可以滿足使用要求。
1.2.1 泵站的設(shè)計(jì)
泵站為整個(gè)液壓系統(tǒng)提供,高壓液體動(dòng)力源,系統(tǒng)的壓力和流量要與所選用的執(zhí)行機(jī)構(gòu)相匹配,從前面可知,選用的馬達(dá)型號(hào)為BM-E400馬達(dá),馬達(dá)的排量為398 mL/r,從圖3的齒輪傳動(dòng)比為1.27,我們需要的轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)速為30 r/min,則馬達(dá)的轉(zhuǎn)速為30 r/min ×1.27=38 r/min。那么齒輪泵的流量應(yīng)為38 r/min×398 mL/r=15 L/min,由于我們選用的是齒輪泵,容積效率為0.7左右,因此實(shí)際需要選用的齒輪泵流量為15 L/min÷0.7=21.5 L/min,最終選擇齒輪泵的流量為22 L/min,系統(tǒng)匹配可以滿足我們現(xiàn)場(chǎng)需要的30 r/min左右的工作轉(zhuǎn)速。
系統(tǒng)設(shè)置溢流閥,根據(jù)待裝油缸的工況對(duì)系統(tǒng)壓力進(jìn)行調(diào)整,最高壓力不超過馬達(dá)的額定壓力16 MPa。
齒輪泵及配套電動(dòng)機(jī)的匹配計(jì)算:油泵流量公式為Q=q×n/1000;電動(dòng)機(jī)功率公式為W=10×PQ/(612×0.8)。其中:Q為油泵流量,L/min;q為油泵排量,mL/r;n為油泵轉(zhuǎn)速,r/min;W為電動(dòng)機(jī)的功率,kW;P為油泵壓力,MPa。
我們選擇目前常用的四極電動(dòng)機(jī),實(shí)際轉(zhuǎn)速約為1440 r/min。根據(jù)實(shí)際的裝缸需要,我們?cè)O(shè)計(jì)的馬達(dá)轉(zhuǎn)速為30~50 r/min,根據(jù)此前選用的BM-E400馬達(dá)的參數(shù)及齒輪的傳動(dòng)比參數(shù)可以計(jì)算出齒輪泵的基本參數(shù):齒輪泵的流量Q=50 r/min×398 mL/r÷1.27≈16 L/min。因此我們確定齒輪泵的基本參數(shù)為:額定轉(zhuǎn)速不低于1470r/min,額定壓力為16 MPa,流量為16 L/min。
電動(dòng)機(jī)的功率參數(shù)W=10×PQ/(612×0.8)=10×16×16÷489.6=5.2 kW,因此選用的電動(dòng)機(jī)功率為6 kW,電動(dòng)機(jī)的額定轉(zhuǎn)速為1470 r/min。選用聯(lián)軸器對(duì)電動(dòng)機(jī)和齒輪泵進(jìn)行連接固定。
1.2.2 液壓動(dòng)力油缸的設(shè)計(jì)
如圖1所示,拆卸完成的油缸,導(dǎo)向套的螺紋連接已經(jīng)松開,需要將活塞桿和缸筒進(jìn)行分離,為了可以方便快捷地完成解體工作,我們?cè)O(shè)計(jì)成用液壓油缸將活塞桿拉出的機(jī)械結(jié)構(gòu),提供動(dòng)力的油缸,我們選擇為目前車間現(xiàn)用最小缸徑的油缸,缸徑為φ63 mm,桿徑為φ45 mm。我們采用乳化泵系統(tǒng)的壓力為31.5 MPa,油缸的力學(xué)參數(shù)計(jì)算如下:推力F1=π×R2×31.5=3.14×(63/2)2×31.5≈98143 N=98 kN;拉力F2=π×R2×31.5=3.14×[(63/2)2-(45/2)2]×31.5≈48000 N=48 kN。
活塞的定位采用的是螺母定位,車間原來拆卸螺母都是采用臺(tái)虎鉗將活塞桿夾緊,然后用扳手拆卸螺母,這個(gè)裝夾程序要浪費(fèi)很多的工時(shí),因此我們決定采用新的設(shè)計(jì)方式,可以安全方便快捷地完成螺母的拆卸工作。具體設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)如圖7所示。
圖7 定位螺母拆卸結(jié)構(gòu)
將活塞、導(dǎo)向套與活塞桿分開,原來采用的方法是用榔頭敲擊的方式進(jìn)行解體,但是這種方式存在著員工的體力消耗大、安全風(fēng)險(xiǎn)大、拆卸效率低、對(duì)油缸配件有損傷等缺點(diǎn),因此我們決定設(shè)計(jì)一套裝置,通過液壓動(dòng)力的方式,來實(shí)現(xiàn)拆卸的機(jī)械化,消除上述缺點(diǎn)。
1.4.1 整體結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)
整體的結(jié)構(gòu)在一體機(jī)的面板上開槽、做滑道,將動(dòng)力油缸埋在下部,面板上制作活塞的定位機(jī)構(gòu),動(dòng)力油缸的耳座和活塞桿孔相連,拉動(dòng)活塞桿將活塞和導(dǎo)向套取出。
1.4.2 動(dòng)力油缸的選擇
圖8 整體結(jié)構(gòu)
底部推力油缸的選擇,采用目前車間液壓支架上在用的最小缸徑的油缸,可以方便地組織配件,活塞桿與導(dǎo)向套是間隙密封,摩擦力主要來自于內(nèi)部密封件的摩擦力,φ63 mm缸徑油缸的推力計(jì)算如前所述,拆卸油缸的推力為98 kN,相當(dāng)于9.5 t的推力,完全可以滿足使用要求。并且從操作流程上來看也較為簡(jiǎn)捷,待拆的活塞放在定位板內(nèi)側(cè),將活塞桿和滑動(dòng)定位塊用銷子連接,操作液壓手柄就可以將活塞拆出,順利解決了原拆卸方法存在的弊端。
通過以上結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)制作、投用,小缸徑油缸的拆卸實(shí)現(xiàn)了機(jī)械化,但是如何能夠?qū)崿F(xiàn)裝缸的自動(dòng)化呢?裝缸最繁瑣的工序就是將導(dǎo)向套的螺紋聯(lián)接裝配,我們?cè)O(shè)計(jì)的拆缸馬達(dá)通過換向閥可以實(shí)現(xiàn)雙向旋轉(zhuǎn),只需要完成油缸的定位工作就可以用本設(shè)備完成裝缸作業(yè)。因此我們根據(jù)小缸徑油缸的整體結(jié)構(gòu)位置,設(shè)計(jì)了通用的定位機(jī)構(gòu),加設(shè)定位擋板可以保證缸徑在100 mm以下的油缸缸筒定位。具體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)如圖9所示。
圖9 裝缸機(jī)構(gòu)
經(jīng)過對(duì)設(shè)計(jì)方案實(shí)際應(yīng)用,各項(xiàng)使用性能均能符合預(yù)先設(shè)計(jì)的功能要求,操作習(xí)慣、效率均能滿足現(xiàn)場(chǎng)的使用要求。
在本設(shè)備投用以前,小缸徑的油缸在正常的情況下,每人每天可以拆裝25根,遇到銹蝕嚴(yán)重的情況,還必須派焊工進(jìn)行加熱處理,否則很難對(duì)油缸進(jìn)行解體。在采用了本裝置以后,每人每天可以完成50根油缸的拆裝,工作效率提升了1倍,并且由于馬達(dá)的轉(zhuǎn)矩為800 N·m,即使遇到配合較緊的油缸用本設(shè)備也可以單人完成拆卸,大幅度提高了小缸徑油缸的勞動(dòng)效率。每臺(tái)支架的小缸徑油缸平均為6根,我們目前每年修理的支架臺(tái)數(shù)為1300 臺(tái),另外零星的小油缸修理為3000 根/a,總計(jì)數(shù)量為10 800 根/a。采用原工藝每年修復(fù)小缸徑油缸需要10800÷25×8=3456 h,采用本設(shè)備以后需要10800÷50×8=1728 h,按每小時(shí)人工費(fèi)43.75元計(jì)算,每年可以節(jié)約7.56 萬元,因此從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看,本設(shè)備的投用經(jīng)濟(jì)效益較為可觀。
本設(shè)備的投用改變了原工藝拆裝缸都采用人工的作業(yè)方式,大幅度降低了員工的勞動(dòng)強(qiáng)度,解放了員工的勞動(dòng)力,讓員工有更多的精力去提高產(chǎn)品質(zhì)量、工作效率和改進(jìn)工藝,使我們能夠更好地滿足礦井的生產(chǎn)需要,提高支架及油缸的修理效率。由于設(shè)備采用的是機(jī)械化作業(yè),消除了由于疲勞作業(yè)而帶來的安全隱患,大大降低了機(jī)械安全事故發(fā)生的概率,為員工創(chuàng)造了安全的作業(yè)環(huán)境。
在我們的日常修理過程中會(huì)遇到一些制約生產(chǎn)的效率的瓶頸問題,對(duì)安全管理威脅大的工藝流程,限制經(jīng)營指標(biāo)提高的高消耗環(huán)節(jié),我們要深入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),結(jié)合實(shí)際情況,集思廣益,設(shè)計(jì)制作出適用于我們作業(yè)環(huán)境的工裝設(shè)備來解決現(xiàn)場(chǎng)的問題。