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        拜耳法生產(chǎn)易溶氫氧化鋁的工藝技術(shù)

        2020-06-18 03:07:46郭秀爽
        有色冶金節(jié)能 2020年2期
        關(guān)鍵詞:易溶晶種氫氧化鋁

        王 磊 郭秀爽

        (中鋁山東有限公司, 山東 淄博 255052)

        0 前言

        易溶氫氧化鋁是針對(duì)普通氫氧化鋁在生產(chǎn)聚合氯化鋁(PAC)時(shí)反應(yīng)殘留量大、能耗高、流程復(fù)雜、成本高[1]等問(wèn)題而研發(fā)的一款新型氫氧化鋁產(chǎn)品,以其優(yōu)越的易溶解性能被廣泛應(yīng)用于各類(lèi)鋁鹽、催化劑、填料生產(chǎn)等領(lǐng)域。特別是在聚鋁凈水劑行業(yè),與普通氫鋁、鋁礬土等其它原料相比,易溶氫氧化鋁生產(chǎn)聚合氯化鋁具有重金屬含量低、酸溶率高、反應(yīng)速度快、反應(yīng)溫度低、廢渣排放少、產(chǎn)品白度和透明度高等優(yōu)勢(shì),目前易溶氫氧化鋁已替代普通氫氧化鋁被廣泛應(yīng)用于各類(lèi)鋁鹽生產(chǎn)。本文就易溶氫氧化鋁的生產(chǎn)和應(yīng)用進(jìn)行研究,以期達(dá)到節(jié)能降耗的目的。

        1 開(kāi)發(fā)易溶氫氧化鋁生產(chǎn)工藝的必要性

        目前,全國(guó)聚合氯化鋁的年產(chǎn)能高達(dá)150萬(wàn)t以上,其中有100萬(wàn)t是以鋁酸鈣為原料生產(chǎn)的,煤耗量高達(dá)600~800 kg/t,能耗高,生產(chǎn)過(guò)程還會(huì)產(chǎn)生大量廢渣污染水體,且副產(chǎn)鹽酸帶入聚合氯化鋁會(huì)造成有機(jī)污染,生產(chǎn)環(huán)境酸氣污染嚴(yán)重。近年來(lái),隨著我國(guó)市場(chǎng)化經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和完善,尤其是國(guó)家環(huán)保和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序整頓的加大,當(dāng)前環(huán)保治理政策對(duì)廢渣外排嚴(yán)加管理,排污費(fèi)用與日俱增;并且國(guó)家飲用水級(jí)聚合氯化鋁新標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái),其中規(guī)定了飲用水級(jí)聚合氯化鋁必須采用氫氧化鋁和合成鹽酸作為原料,不允許用礦粉與其它副產(chǎn)鹽酸作原料,并對(duì)產(chǎn)品中的重金屬含量進(jìn)行了嚴(yán)格限定。新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后,鋁酸鈣等粗制原料逐步退出了聚合氯化鋁生產(chǎn)市場(chǎng),氫氧化鋁原料的市場(chǎng)占有率和市場(chǎng)容量不斷增大,但普通氫氧化鋁的酸溶率低、殘留量大、反應(yīng)時(shí)間長(zhǎng)、溫度高,需要增加過(guò)濾設(shè)備,造成流程復(fù)雜、動(dòng)力消耗高。另外,國(guó)內(nèi)一些已經(jīng)使用氫氧化鋁為原料的凈水劑企業(yè),在穩(wěn)定現(xiàn)有工藝生產(chǎn)的基礎(chǔ)上,正嘗試向無(wú)色透明液體聚合氯化鋁這一高端領(lǐng)域挺進(jìn),但普通氫氧化鋁的白度不夠限制了無(wú)色透明聚鋁產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)[2]。因此,亟需開(kāi)發(fā)出一種專(zhuān)用于鋁鹽生產(chǎn)的氫氧化鋁以滿足聚合氯化鋁生產(chǎn)的需要。

        在國(guó)外,易溶氫氧化鋁以其優(yōu)異的酸溶解性能被廣泛應(yīng)用于各類(lèi)鋁鹽生產(chǎn)。以日本為代表,易溶氫氧化鋁占整個(gè)化學(xué)品氫氧化鋁市場(chǎng)用量的40%左右。當(dāng)前,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)易溶氫氧化鋁的需求逐年增大,易溶氫氧化鋁具有廣闊的市場(chǎng)前景。近年來(lái),隨著國(guó)家水處理工業(yè)快速發(fā)展,飲用水及污水處理標(biāo)準(zhǔn)提高。易溶氫氧化鋁的主要市場(chǎng)有4個(gè)行業(yè):鹽酸溶解的高端聚合氯化鋁凈水劑行業(yè)、堿液溶制加工精細(xì)氧化鋁行業(yè)、硫酸溶解的硫酸鋁行業(yè)和高白度的填料磨制行業(yè)。

        隨著下游產(chǎn)品對(duì)易溶氫氧化鋁的需求增大,對(duì)其質(zhì)量要求也越來(lái)越高。不僅酸溶率亟待提高,無(wú)色透明液體聚合氯化鋁這一高端產(chǎn)品對(duì)易溶氫氧化鋁的白度也提出了更高的要求。所以,改進(jìn)氫氧化鋁生產(chǎn)技術(shù)、開(kāi)發(fā)易溶氫氧化鋁生產(chǎn)工藝勢(shì)在必行,既可以滿足市場(chǎng)需求、提高經(jīng)濟(jì)效益,也是提高中國(guó)鋁工業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的有力舉措。

        2 易溶氫氧化鋁生產(chǎn)的研究?jī)?nèi)容

        2.1 易溶氫氧化鋁與普通氫氧化鋁的生產(chǎn)差異

        易溶氫氧化鋁與普通氫氧化鋁生產(chǎn)過(guò)程的差異主要體現(xiàn)在分解條件、晶種結(jié)構(gòu)等方面,具體對(duì)比見(jiàn)表1。易溶氫氧化鋁的生產(chǎn)過(guò)程是:首先制取高活性晶種,在分解原液中加入晶種,然后在低溫條件下進(jìn)行淺度分解。分解時(shí)間控制在40 h以內(nèi),晶種在短時(shí)間內(nèi)快速附聚長(zhǎng)大。同時(shí),為了保證種子活性,分解流程中無(wú)種子循環(huán),全部使用新鮮種子。

        表1 易溶氫氧化鋁與普通氫氧化鋁生產(chǎn)技術(shù)對(duì)比

        2.2 主要技術(shù)方案

        生產(chǎn)易溶氫氧化鋁的關(guān)鍵是提高酸溶率、白度等指標(biāo)[3]。山東某鋁公司在使用全澳礦的拜耳法生產(chǎn)條件下,通過(guò)流程跟蹤監(jiān)測(cè)及大量實(shí)驗(yàn)室研究,探究了各種生產(chǎn)條件,制定了提高酸溶率、白度的具體措施。

        2.2.1 活性晶種的制備工藝

        實(shí)驗(yàn)室研究階段,山東某鋁公司采用拜耳法分解原液、中間勻速降溫(首槽溫度60~70 ℃、末槽溫度50~60 ℃)、添加活性晶種的工藝進(jìn)行了試驗(yàn),活性晶種選擇了D50為小于20 μm的細(xì)晶種,種分制取氫氧化鋁產(chǎn)品的酸溶率達(dá)到95%。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,利用拜耳法分解原液間斷分解在技術(shù)上是可行的,添加自制種子可以得到酸溶性能良好的氫氧化鋁。在前期實(shí)驗(yàn)室基礎(chǔ)上繼續(xù)開(kāi)展制備活性晶種實(shí)驗(yàn)研究,最終形成了“低溫快速分解”活性晶種制備條件,制備出活性強(qiáng)的晶種,在分解過(guò)程中誘導(dǎo),得到酸溶性能較好的氫氧化鋁產(chǎn)品,酸溶率也可達(dá)到95%。晶種制備的具體過(guò)程如圖1所示。

        圖1 晶種的制備過(guò)程

        2.2.2 快速連續(xù)分解工藝

        實(shí)驗(yàn)室研究階段,通過(guò)改進(jìn)分解條件,以提高氫氧化鋁產(chǎn)品的酸溶率。最終確定了快速連續(xù)分解工藝條件,分解時(shí)間不到40 h。生產(chǎn)工藝如圖2所示。

        圖2 易溶氫氧化鋁的快速連續(xù)分解生產(chǎn)工藝

        2.2.3 提高種子活性技術(shù)

        分解技術(shù)方面,山東某鋁公司起初采用單槽間斷分解技術(shù),一個(gè)完整作業(yè)周期分為進(jìn)料、添加晶種、分解、出料四個(gè)過(guò)程,每次出料完畢后槽內(nèi)尚有少量余料,這部分余料在下一輪的分解作業(yè)中可充當(dāng)種子的作用。然而單槽間斷分解技術(shù)無(wú)法消除種子長(zhǎng)期循環(huán)對(duì)分解技術(shù)的破壞。因余料反復(fù)循環(huán)停留時(shí)間長(zhǎng),種子活性變差[4],導(dǎo)致氫氧化鋁產(chǎn)品的酸溶率有時(shí)達(dá)不到95%的要求。

        對(duì)于如何消除種子循環(huán)對(duì)分解過(guò)程的影響,國(guó)內(nèi)外許多工程技術(shù)人員對(duì)其進(jìn)行了深入研究,主要方法有加活性種子單槽間斷分解技術(shù)和加活性種子、種子循環(huán)式連續(xù)分解技術(shù)等,這些分解技術(shù)均無(wú)法克服因種子循環(huán)導(dǎo)致種子失去活性的難題,無(wú)法提升氫氧化鋁產(chǎn)品的酸溶率。對(duì)此,山東某鋁公司采用無(wú)種子循環(huán)的連續(xù)分解技術(shù),嚴(yán)格按照產(chǎn)洗平衡進(jìn)行精準(zhǔn)控制,精確控制種子添加量,確保分解過(guò)程中使用的種子全部為活性、新鮮種子,從而大大提高了產(chǎn)品酸溶率。該措施實(shí)施后,克服了種子循環(huán)對(duì)分解系統(tǒng)的影響,實(shí)現(xiàn)了無(wú)種子循環(huán)生產(chǎn)模式, 易溶氫氧化鋁酸溶率穩(wěn)定到95%以上。

        2.2.4 優(yōu)化氫氧化鋁粒度,降低平盤(pán)洗水比

        實(shí)際生產(chǎn)數(shù)據(jù)表明,易溶氫氧化鋁的酸溶率、白度指標(biāo)均隨著D50粒度指標(biāo)的降低而升高,粒度細(xì)有助于易溶氫鋁指標(biāo)優(yōu)化。但粒度過(guò)細(xì)又會(huì)加大平盤(pán)過(guò)濾機(jī)過(guò)濾、洗滌難度,同時(shí)增加洗水比,洗水比高達(dá)1.7 t/t-AH。為了降低平盤(pán)過(guò)濾機(jī)的洗水比,減少蒸發(fā)系統(tǒng)負(fù)荷,在產(chǎn)品酸溶率指標(biāo)滿足客戶需求的基礎(chǔ)上,將D50粒度指標(biāo)平均控制在80 μm,同時(shí)改進(jìn)生產(chǎn)流程,分解槽出料先送至立盤(pán)過(guò)濾機(jī)進(jìn)行液固分離,立盤(pán)濾餅入濾餅槽進(jìn)行強(qiáng)濾液攪洗,待固含達(dá)到500 g/L以上時(shí),合格料漿送平盤(pán)過(guò)濾機(jī)進(jìn)行分離洗滌。該措施有效提高了平盤(pán)過(guò)濾機(jī)進(jìn)料固含,從而降低了洗水比。流程改造后,產(chǎn)品洗水比降低至1.0 t/t-AH以下,降低汽耗0.21 t/t-AH(按照汽水比0.3 t-蒸汽/t-水)。

        2.2.5 提高氫氧化鋁白度技術(shù)研究

        由于澳礦中有機(jī)物含量高,會(huì)對(duì)易溶氫氧化鋁白度指標(biāo)造成一定影響,山東某鋁公司2018年使用澳礦前后的易溶氫氧化鋁白度的變化趨勢(shì)如圖3所示。由圖 3可知,使用澳礦前(1—4月),氫氧化鋁白度在80%以上;部分使用澳礦后(5—8月),白度下跌至74%;后續(xù)雖然采取了一系列去除有機(jī)物的措施,但全部使用澳礦后(9—12月),平均白度也僅為75%,影響了產(chǎn)品質(zhì)量。

        圖3 2018年使用澳礦前后的易溶氫氧化鋁白度變化趨勢(shì)

        拜耳法溶液中的深色主要是由溶解的腐殖酸引起的,只要通過(guò)移除溶液中的腐殖酸來(lái)降低溶液的可見(jiàn)光吸光度(即溶液的顏色),就可提高氫氧化鋁白度。對(duì)此,山東某鋁公司展開(kāi)提高氫氧化鋁白度的研究,主要是向流程中添加一種改性長(zhǎng)碳鏈化合物,該物質(zhì)能與鋁酸鈉溶液中的腐殖酸結(jié)合形成固體在赤泥表面析出,之后會(huì)在赤泥沉降洗滌過(guò)程中和絮凝的顆粒一起被排出。該方案實(shí)施后,氫氧化鋁白度得到顯著提升,由75%提升到81%,恢復(fù)至使用澳礦前的高水平,如圖 4所示。

        圖4 方案實(shí)施后易溶氫氧化鋁白度的變化

        3 應(yīng)用效果

        3.1 產(chǎn)品指標(biāo)優(yōu)化情況

        3.1.1 晶型對(duì)比分析

        普通氫氧化鋁和易溶氫氧化鋁的電鏡照片如圖 5和圖 6所示。對(duì)比圖5和圖6,與普通氫氧化鋁整齊緊密的顆粒形態(tài)相比,易溶氫氧化鋁的形態(tài)具有晶型結(jié)構(gòu)不規(guī)則、疏松的特點(diǎn),這種晶型結(jié)構(gòu)有助于提升氫氧化鋁的酸溶率。

        圖5 普通氫氧化鋁電鏡照片

        圖6 易溶氫氧化鋁電鏡照片

        3.1.2 主要指標(biāo)分析

        易溶氫氧化鋁與普通氫氧化鋁的主要指標(biāo)對(duì)比見(jiàn)表 2。從表2可以看出,易溶氫氧化鋁的酸溶率和白度都遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于普通氫氧化鋁,粒度指標(biāo)差別不大。

        表2 易溶氫氧化鋁與普通氫氧化鋁指標(biāo)對(duì)比

        3.2 在鋁鹽生產(chǎn)方面的應(yīng)用

        3.2.1 在聚合氯化鋁生產(chǎn)中的應(yīng)用

        易溶氫氧化鋁生產(chǎn)聚合氯化鋁的反應(yīng)條件見(jiàn)表3。

        表3 易溶氫氧化鋁生產(chǎn)聚合氯化鋁的反應(yīng)條件

        與普通氫氧化鋁相比,易溶氫氧化鋁生產(chǎn)聚合氯化鋁具有以下明顯優(yōu)勢(shì):

        1)重金屬含量檢測(cè)結(jié)果均在歐盟ROHS指令禁止的重金屬檢測(cè)線以下,生產(chǎn)的聚合氯化鋁符合國(guó)家飲用水級(jí)聚合氯化鋁新標(biāo)準(zhǔn)的要求[5]。

        2) 溶解性能高達(dá)95%,有提高聚合氯化鋁產(chǎn)品活性度的效果。

        3)普通氫氧化鋁生產(chǎn)聚合氯化鋁需要反應(yīng)時(shí)間3 h、反應(yīng)溫度108 ℃,而易溶氫氧化鋁常壓兩步法只需反應(yīng)時(shí)間2 h、反應(yīng)溫度90~100 ℃,加壓兩步法只需反應(yīng)時(shí)間1 h、反應(yīng)溫度不超過(guò)120 ℃,大大減少了反應(yīng)時(shí)間,提高了生產(chǎn)效率。

        4) 反應(yīng)過(guò)程無(wú)污染,不產(chǎn)生粉塵和廢渣,無(wú)環(huán)保處理費(fèi)用。

        5)易溶氫氧化鋁加壓法生產(chǎn)聚合氯化鋁可降低反應(yīng)溫度與壓力,壓力只有1.1~1.6 kg,可以使搪瓷反應(yīng)釜壽命增加一倍,反應(yīng)釜由原來(lái)10~12個(gè)月的使用周期提高到20~24個(gè)月,降低了生產(chǎn)成本。

        6)易溶氫氧化鋁白度高達(dá)81%,生產(chǎn)的聚合氯化鋁產(chǎn)品白度和透明度明顯提高,可用于無(wú)色透明聚合氯化鋁的生產(chǎn)。

        7)綜合生產(chǎn)成本降低,與普通氫氧化鋁相比,用易溶氫氧化鋁生產(chǎn)聚合氯化鋁可降低煤耗51 kg/t-PAC。

        3.2.2 在硫酸鋁生產(chǎn)中的應(yīng)用

        將易溶氫氧化鋁應(yīng)用于硫酸鋁生產(chǎn),反應(yīng)條件見(jiàn)表4。由表4可知,易溶氫氧化鋁生產(chǎn)硫酸鋁反應(yīng)時(shí)間只需1 h,是普通氫氧化鋁的2/3,大大提高了生產(chǎn)效率。

        表4 易溶氫氧化鋁和普通氫氧化鋁生產(chǎn)硫酸鋁的反應(yīng)條件對(duì)比

        3.2.3 在堿溶行業(yè)的應(yīng)用

        與氫氧化鈉反應(yīng)時(shí),易溶氫氧化鋁同樣具有溶解速度快、能耗低的特點(diǎn),適用于堿液溶制鋁酸鈉溶液,進(jìn)而加工微粉氫氧化鋁、擬薄水鋁石、偏鋁酸鈉等精細(xì)氧化鋁系列產(chǎn)品。

        3.2.4 在填料行業(yè)的應(yīng)用

        由于晶型結(jié)構(gòu)疏松,易溶氫氧化鋁還具備良好的易磨性能,通過(guò)物理磨制,加工氫氧化鋁填料時(shí)可有效提高磨制產(chǎn)能,降低電耗。

        4 結(jié)論

        1)易溶氫氧化鋁以其酸溶率高、白度高的特性被廣泛應(yīng)用于聚氯化鋁等鋁鹽產(chǎn)品的生產(chǎn),與普通氫氧化鋁相比,易溶氫氧化鋁在生產(chǎn)過(guò)程中具有反應(yīng)速度快、生產(chǎn)能耗低、廢渣排放少、產(chǎn)品的白度和透明度高等優(yōu)勢(shì)。

        2)生產(chǎn)易溶氫氧化鋁的關(guān)鍵技術(shù)在于通過(guò)制備活性晶種、采用快速淺度分解條件、提高種子活性來(lái)提高氫氧化鋁的酸溶率,以及通過(guò)去除鋁酸鈉溶液中的腐殖酸來(lái)提高氫氧化鋁的白度。

        3)當(dāng)前冶金級(jí)氧化鋁市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,氧化鋁價(jià)格時(shí)有跌落,必須加大多品種氫氧化鋁產(chǎn)品的研究和開(kāi)發(fā),加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí),企業(yè)才能減虧增利,在動(dòng)蕩的市場(chǎng)環(huán)境下存活下去。

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