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        降低拜耳法氧化鋁生產(chǎn)中精液浮游物的工藝技術(shù)改進

        2020-06-18 03:40:28黃恩杰郭秀爽
        有色冶金節(jié)能 2020年2期
        關(guān)鍵詞:濾機石灰乳氫氧化鋁

        黃恩杰 郭秀爽

        (中鋁山東有限公司, 山東 淄博 255052)

        0 前言

        精濾工序是拜耳法氧化鋁生產(chǎn)流程中的重要環(huán)節(jié)。在拜耳法氧化鋁生產(chǎn)過程中,壓煮溶出的溶出料漿通過沉降分離,底流進入洗滌系統(tǒng)回收部分附堿后外排至赤泥堆場,溢流(粗液)去葉濾系統(tǒng)過濾為精液,即為粗液精濾。沉降分離后的粗液中存在少量浮游物,若浮游物進入分解系統(tǒng)會造成氫氧化鋁中二氧化硅含量升高,導(dǎo)致氫氧化鋁品質(zhì)下降,生產(chǎn)出不合格產(chǎn)品[1]。粗液經(jīng)葉濾機精濾后,可大大降低浮游物含量,從而保證氫氧化鋁質(zhì)量。某鋁業(yè)公司使用進口澳礦,采用低溫拜耳法工藝,針對低濃度、低苛性比、高有機物含量的鋁酸鈉溶液特性,對沉降和精濾工藝進行改進,降低了精液浮游物含量,提高了氫氧化鋁的產(chǎn)品質(zhì)量。

        1 影響精液浮游物含量的因素分析

        某鋁業(yè)公司使用澳礦前,精液浮游物含量穩(wěn)定在0.02 g/L左右。使用澳礦后,精液浮游物迅速提升至0.03 g/L以上,出現(xiàn)了較大波動。造成精液浮游物升高的主要原因是澳礦溶出后容易泥化,在分離過程中赤泥難以沉降,易形成懸浮物,粗液在精濾過程中容易穿濾[2],浮游物進入分解系統(tǒng)中,造成氫鋁中二氧化硅含量升高,使氫鋁品質(zhì)下降。影響精液浮游物的因素主要有沉降和精濾兩個工序[3],其中沉降工序包括沉降槽液位控制、絮凝劑添加方式,精濾工序包括葉濾機高位槽結(jié)構(gòu)、控制條件以及石灰乳添加方式。

        2 降低精液浮游物含量的改進措施

        2.1 改造葉濾機高位槽結(jié)構(gòu)

        葉濾機正常過濾時,粗液槽中浮游物被隔離在濾布表面形成濾餅,濾液打到葉濾機頂部的高位槽中,由此進入精液槽。葉濾機卸壓排泥時,濾餅被高位槽內(nèi)的濾液自上而下反沖后脫落于懸浮液中,從而完成濾布卸餅。某鋁業(yè)公司高位槽內(nèi)原先采用加隔板設(shè)計,由于反沖濾液的液量少,導(dǎo)致反沖效果差,濾布排泥效果不佳,從而過濾效果變差。對此,公司對高位槽內(nèi)部結(jié)構(gòu)進行改造,將下面進料、下面出料的模式轉(zhuǎn)變?yōu)橄逻呥M料、側(cè)面出料的模式。將高位槽內(nèi)隔板去掉,并拓寬出料管道,從而增大反沖濾液的體積與流量,提高濾液對濾布的沖擊力,使得濾布卸餅更加徹底,增加濾布排泥效果。高位槽改造前后內(nèi)部結(jié)構(gòu)如圖1所示。

        圖1 某鋁業(yè)公司改進前后的葉濾機高位槽內(nèi)部結(jié)構(gòu)

        2.2 調(diào)整精濾控制參數(shù)

        通過控制物料溫度穩(wěn)定在95±2 ℃、精液苛性比穩(wěn)定在1.38~1.40,避免溶液穩(wěn)定性變差導(dǎo)致氧化鋁水解,從液相中析出附著在濾布表面,使濾布結(jié)硬,降低過濾效率。使用壽命長、經(jīng)緯變化最小的10 μm孔徑單絲布作為葉濾機濾布,既能充分過濾浮游物,又能保證過濾效率。葉濾機的掛泥時間由150 s改為200 s,過濾時間控制在2 300 s,濾餅厚度達到5 mm前及時卸壓排泥,避免過濾阻力太大影響過濾效果。

        2.3 改進助濾劑添加方式

        加密濾布造成了葉濾機產(chǎn)能降低。為了提高葉濾機的過濾效率,國內(nèi)氧化鋁廠普遍采用石灰乳作為助濾劑添加到粗液中[4]。石灰乳加入粗液中與鋁酸鈉發(fā)生反應(yīng),主要生成六水合鋁酸三鈣,反應(yīng)式為:

        (1)

        3CaO·Al2O3·6H2O性狀穩(wěn)定,且硬度高、顆粒大,附著在濾布上形成預(yù)涂層,充當(dāng)過濾介質(zhì),既可改善濾餅的疏松程度、減少過濾過程中的阻力,也可使卸泥過程中濾餅的脫落變得容易,最終提高葉濾機的生產(chǎn)能力[5]。某鋁業(yè)公司原來將石灰乳直接添加進粗液槽,石灰乳與物料混合不充分且反應(yīng)時間短,產(chǎn)生的3CaO·Al2O3·6H2O數(shù)量不足、顆粒不飽滿、粒度不均勻,過濾能力得不到保障,如果要提高葉濾機產(chǎn)能,就要加大石灰乳的加入量,造成精液浮游物升高,氧化鋁損失增加。因此,為了提高葉濾機產(chǎn)能,延長濾布的使用周期,需要在石灰乳槽與粗液槽之間增加1臺活化槽,對石灰乳進行活化處理,通過延長石灰乳的反應(yīng)時間,使石灰乳與鋁酸鈉充分反應(yīng)生成水合鋁酸鈣,進而提高精濾效果,減少石灰乳加入量。改進前、后的石灰乳添加工藝如圖2所示。

        圖2 某鋁業(yè)公司改進前后的石灰乳添加流程

        2.4 優(yōu)化沉降工藝

        對于連續(xù)運行的沉降槽,沿槽體高度從上至下可以大致分成三層 :清液層、沉降層和泥層,實際上這三層的分界線是不明顯的[6]。赤泥料漿進入沉降槽后由于重力等因素,固體顆粒開始下沉而清液上升,在任意時間液體上升的速度都應(yīng)小于顆粒下沉的速度,否則沉降槽就會出現(xiàn)跑渾現(xiàn)象 ;同時底部泥層也需穩(wěn)定排出,如果底部泥層不能及時排出,產(chǎn)生積泥現(xiàn)象嚴重時沉降槽甚至?xí)宀?。為了獲得穩(wěn)定粗液和液固比符合要求的合格底流,必須保證沉降槽在平衡狀態(tài)下工作。因此,如果要優(yōu)化沉降工藝,從源頭上降低浮游物,需要考慮以下兩個方面:一方面要加快赤泥顆粒沉降速度,另一方面要準確掌握清液層和泥層的液位。

        2.4.1 改進絮凝劑添加方式,加快沉降速度

        在拜耳法赤泥分離洗滌過程中,氧化鋁行業(yè)普遍采用添加絮凝劑的方法來調(diào)節(jié)赤泥沉降速度。絮凝劑的作用是使溶出液中的赤泥顆粒團聚粒度增大,從而大大提高沉降速度,便于赤泥的分離和粗液的澄清;并且赤泥沉速加快使得赤泥在沉降槽中的有效壓縮時間縮短,增大了沉降槽的底流固含,提高了赤泥洗滌效率,降低了分離槽跑渾的概率,從而降低粗液浮游物含量。

        目前,各氧化鋁生產(chǎn)企業(yè)由于絮凝劑的添加方式單一,絮凝劑與赤泥顆粒混合不均,經(jīng)常造成沉降槽跑渾,導(dǎo)致精液浮游物含量劇增。為了穩(wěn)定沉降,必須增大絮凝劑添加量,導(dǎo)致絮凝劑消耗升高,不僅增加了生產(chǎn)成本,而且溶液中殘留的絮凝劑會吸附在葉濾機濾布上,從而使葉濾機的運行壓力升高、效率下降 。

        對此,某鋁業(yè)公司先將絮凝劑用60 ℃的熱水稀釋至0.5%再添加進沉降槽,并且采用4點加入方式,在沉降槽中添加1個懸筒,在進料管1點加入的基礎(chǔ)上,又分別在懸筒內(nèi)3個不同高度的位置設(shè)置添加點,并且絮凝劑添加點可以根據(jù)懸筒高度的調(diào)整而改變,使絮凝劑與物料充分混合均勻。沉降槽轉(zhuǎn)速控制在0.2 r/min,既促進絮凝劑與物料混合,又不會導(dǎo)致槽子跑混。通過以上改造,不僅沉降槽運行趨于穩(wěn)定、粗液浮游物含量下降,還保證了絮凝劑的高效利用,絮凝劑消耗從6 m3/h降低到3 m3/h,大大降低了生產(chǎn)成本。

        2.4.2 使用泥層界面儀,精確控制各層液位

        準確掌握泥層和清液層的液位對于氧化鋁生產(chǎn)非常重要。各層的厚度需得到準確控制生產(chǎn)才能正常進行,控制不好容易造成沉降槽跑渾,影響粗液精制,甚至可能造成垮槽,嚴重影響生產(chǎn)。近年來,泥層界面儀在國內(nèi)外的氧化鋁廠廣泛投用,將儀器安裝于沉降槽上,操作人員在控制系統(tǒng)屏幕上可以看到沉降槽實時的泥層、清液層液位等數(shù)據(jù),并可隨時查看生產(chǎn)記錄數(shù)據(jù)。某鋁業(yè)公司在沉降槽上安裝泥層界面儀后,實現(xiàn)了對泥層、清液層的精準控制,從而進一步優(yōu)化工藝指標(biāo),有效防止沉降槽跑混,降低絮凝劑消耗,同時減輕了崗位人員勞動強度,節(jié)省人力,提高了自動化控制水平。泥層界面儀投用后,絮凝劑消耗從3 m3/h降低到2.4 m3/h,進一步降低了生產(chǎn)成本。

        3 應(yīng)用情況

        某鋁業(yè)公司使用澳礦后,精液浮游物含量出現(xiàn)較大波動,從0.02 g/L上升至0.03 g/L以上。采用上述優(yōu)化措施應(yīng)用到生產(chǎn)中,精液浮游物降低至0.013 g/L左右,達到精液控制要求,比使用澳礦初期的0.025 g/L降低了0.012 g/L,如圖3所示。

        圖3 某鋁業(yè)公司工藝優(yōu)化前后精液浮游物變化

        精液浮游物升高導(dǎo)致氫氧化鋁中二氧化硅含量由0.01%增加到0.08%以上,嚴重影響產(chǎn)品質(zhì)量。精液浮游物降低后,氫氧化鋁中二氧化硅含量也隨之下降至0.01%,如圖4所示。

        圖4 某鋁業(yè)公司工藝優(yōu)化前后氫氧化鋁中二氧化硅含量變化

        4 結(jié)束語

        精液浮游物含量升高會導(dǎo)致氫氧化鋁中硅含量升高,影響氫氧化鋁質(zhì)量。某鋁業(yè)公司通過一系列優(yōu)化改進措施,浮游物含量由使用澳礦初期的

        0.025 g/L降低至0.013 g/L,氫氧化鋁中二氧化硅含量也從0.08%下降至0.01%,產(chǎn)品質(zhì)量顯著提升,同時還降低了石灰乳、絮凝劑等添加劑的用量,降低了生產(chǎn)成本。目前有色金屬產(chǎn)能過剩的問題尚未得到根本解決,國內(nèi)供給側(cè)改革也未到位,疊加疫情沖擊、中美貿(mào)易摩擦、反傾銷和潛在經(jīng)濟危機,有色金屬行業(yè)將再次進入低迷期,鋁行業(yè)尤為嚴重。因此未來的氧化鋁行業(yè)必然要朝著低能耗、低污染以及低成本的方向發(fā)展,才能在當(dāng)前的嚴峻形勢下存活下去。

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