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        苯乙烯裝置GB-301 尾氣壓縮機(jī)系統(tǒng)防腐蝕策略

        2020-06-15 02:39:24張杰良張萬云
        設(shè)備管理與維修 2020年11期
        關(guān)鍵詞:阻聚劑苯乙烯冷凝器

        張杰良,張萬云

        (蘭州石化公司合成橡膠廠,甘肅蘭州 730060)

        0 引言

        尾氣壓縮機(jī)(GB-301)是某公司苯乙烯裝置乙苯脫氫單元的關(guān)鍵設(shè)備,在生產(chǎn)中不僅為乙苯脫氫反應(yīng)提供負(fù)壓系統(tǒng),也作為尾氣回收的的關(guān)鍵設(shè)備,為蒸汽過熱爐提供燃料(尾氣經(jīng)過處理作為過熱爐燃料)。主要流程如下:乙苯脫氫系統(tǒng)產(chǎn)生的尾氣經(jīng)壓縮機(jī)吸入罐FA-308 進(jìn)入GB-301,經(jīng)壓縮排出的尾氣;在FA-309 中氣液分離后,液相進(jìn)入FA-305,從FA-309 頂部出來的尾氣經(jīng)冷卻器(EA-312)后,冷凝液排入FA-309(圖1)[1]。

        由于脫氫單元GB-301 尾氣壓縮機(jī)及后處理系統(tǒng)聚合嚴(yán)重,尤其在裝置高負(fù)荷生產(chǎn)過程中,后系統(tǒng)的尾氣壓縮機(jī)機(jī)腔內(nèi)陰陽轉(zhuǎn)子、尾氣冷卻器EA-312、尾氣氣液分離罐EA-309 及其管線內(nèi)聚合嚴(yán)重,從而導(dǎo)致因EA-312 換熱效果差、FA-309 下料管線堵塞造成尾氣壓縮機(jī)非計(jì)劃停車以及透平蒸汽消耗高等現(xiàn)象,影響了苯乙烯裝置的長周期運(yùn)行。

        圖1 尾氣壓縮機(jī)流程

        1 GB-301 尾氣壓縮機(jī)組成及工作原理

        從結(jié)構(gòu)上來分,該尾氣壓縮機(jī)組(GB-301)主要由一整套的200L5 型無油旋轉(zhuǎn)螺桿壓縮機(jī)、一臺COPPUS RLHA-24 型汽輪機(jī)驅(qū)動器(即透平機(jī))、密封系統(tǒng)、潤滑油系統(tǒng)和附件等部分組成(表1)。

        GB-301 尾氣壓縮機(jī)工作原理:螺旋葉片和嚙合腔離開入口端面旋轉(zhuǎn)靠邁出口端;螺旋葉片離開入口使入口有吮吸作用并使氣體進(jìn)入螺旋葉片間的空間中,進(jìn)一步旋轉(zhuǎn)將入口與這一空間隔開,螺旋葉片的網(wǎng)格間容積減少并逐步壓縮氣體;隨著旋轉(zhuǎn),網(wǎng)格間容積越來越小,氣體被不斷被壓縮,螺旋葉片主邊緣經(jīng)過固定邊,形成了排放口開放,壓縮氣體進(jìn)入排出量(圖2)。這樣一個(gè)循環(huán)結(jié)束后,螺旋葉片間嚙合空間減至零直到再吸入氣體。

        表1 壓縮機(jī)主要參數(shù)

        圖2 GB-301 尾氣壓縮機(jī)工作原理

        2 運(yùn)行中存在的問題

        尾氣壓縮機(jī)機(jī)組于2000 年投產(chǎn)使用,一直運(yùn)行良好。近年來,工藝反應(yīng)壓縮機(jī)工作效率低,入口注射水水壓持續(xù)偏高,潤滑油油箱進(jìn)水,遂解體檢修。解體后發(fā)現(xiàn),壓縮機(jī)殼體內(nèi)腔腐蝕嚴(yán)重,有3 處腐蝕穿孔孔洞,機(jī)殼內(nèi)出現(xiàn)大面積腐蝕凹坑(圖3)。

        3 GB-301 尾氣壓縮機(jī)腐蝕原因分析

        圖3 壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子腐蝕情況

        該公司對苯乙烯脫氫單元尾氣壓縮機(jī)(GB-301)進(jìn)行了國產(chǎn)化,改造涉及壓縮機(jī)機(jī)頭組件,其余汽輪機(jī)、狀態(tài)檢測系統(tǒng)(本特利3300)、潤滑油系統(tǒng)和儀表控制系統(tǒng)等,仍然利舊使用。因工藝條件未發(fā)生變化,介質(zhì)對壓縮機(jī)的腐蝕未得到徹底改善。通過分析,造成GB-301 尾氣壓縮機(jī)壓縮機(jī)腔體腐蝕的主要原因是阻聚劑的酸性腐蝕。苯乙烯裝置脫氫單元尾氣壓縮機(jī)及后處理系統(tǒng)聚合嚴(yán)重,尤其在裝置高負(fù)荷生產(chǎn)過程中,后系統(tǒng)的尾氣壓縮機(jī)機(jī)腔內(nèi)陰陽轉(zhuǎn)子、尾氣冷卻器EA-312、尾氣氣液分離罐FA-309 及其管線內(nèi)聚合嚴(yán)重,從而導(dǎo)致因EA-312 換熱效果差、FA-309 下料管線堵塞,造成尾氣壓縮機(jī)非計(jì)劃停車以及透平蒸汽消耗高等現(xiàn)象。

        4 GB-301 尾氣壓縮機(jī)系統(tǒng)腐蝕措施

        4.1 改變壓縮機(jī)噴入的工藝阻聚劑酸堿性

        在生產(chǎn)過程中加入復(fù)合堿性阻聚劑,是通過向壓縮機(jī)氣體進(jìn)料中加入自由基鏈反應(yīng)終止劑,通過抑制苯乙烯鏈引發(fā)反應(yīng)和鏈增長反應(yīng)降低聚合,同時(shí)用該助劑的堿性中和物料系統(tǒng)的酸性[2]。在尾氣壓縮機(jī)系統(tǒng)操作條件穩(wěn)定、所有控制參數(shù)處于正??刂品秶鷷r(shí),將原尾氣壓縮機(jī)阻聚劑更換。經(jīng)過工業(yè)試驗(yàn)調(diào)整和過程標(biāo)定,目前阻聚劑加入量穩(wěn)定,系統(tǒng)pH 值維持在6.5~7.5。執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為GB/T 9724—2007《化學(xué)試劑pH 值測定通則》,檢測數(shù)據(jù)見表2。

        該公司將壓縮機(jī)入口噴入的工藝阻聚劑由酸性基液改為堿性基液阻聚劑。在加入阻聚劑之前,該公司對系統(tǒng)水樣進(jìn)行了分析,作為對比樣,在加入之后,對系統(tǒng)水樣繼續(xù)跟蹤。使用堿性阻聚劑前系統(tǒng)中游離水的pH 值平均在5.1,程弱酸性,加入堿性阻聚劑后系統(tǒng)的pH 值控制在6.5~7.5,效果較為理想。堿性緩蝕劑的應(yīng)用使得壓縮機(jī)機(jī)腔內(nèi)部的物料偏弱堿性,可見堿性阻聚劑的加入有效中和了系統(tǒng)酸性,減少了酸性環(huán)境對系統(tǒng)的腐蝕,起到減緩壓縮機(jī)機(jī)腔腐蝕的作用。

        4.2 改變尾氣冷凝器材料

        該公司EA-312 列管泄漏嚴(yán)重,發(fā)生過數(shù)次由于EA-312泄漏造成尾氣壓縮機(jī)停車的故障。針對該情況,該公司委托設(shè)計(jì)對尾氣冷凝器EA-312 進(jìn)行了重新選型,材料由16MnR 改為S30408 不銹鋼材料[3]。新的EA-312 冷凝器投用后,冷凝器未發(fā)生泄漏。定期對EA-312 進(jìn)行清理檢修,從打開情況看,列管花盤沒有腐蝕,進(jìn)行試壓查漏,定壓均一次合格,未進(jìn)行堵管消漏。由圖4 可以看出,改變材料后,EA-312 冷凝器使用狀況良好,達(dá)到了預(yù)期目的。

        表2 設(shè)備檢修后pH 值測定結(jié)果

        圖4 EA-312 冷凝器材料改變前后對比

        4.3 對壓縮機(jī)進(jìn)行系統(tǒng)消缺、杜絕機(jī)組外腐蝕

        為解決尾氣壓縮機(jī)漏油、漏氣問題,該公司將對尾氣壓縮機(jī)組進(jìn)行系統(tǒng)大修。大修對尾氣壓縮機(jī)4 套碳環(huán)密封進(jìn)行更換,對汽輪機(jī)汽封、軸瓦等進(jìn)行更換,對汽輪機(jī)葉輪重新做動平衡,解決了透平機(jī)漏油、漏汽問題,進(jìn)而杜絕了因漏油漏氣等導(dǎo)致的壓縮機(jī)組外腐蝕。檢修后對透平機(jī)、壓縮機(jī)進(jìn)行了試車,試車一次成功,壓縮機(jī)運(yùn)行至今,振動、位移和溫度值均在控制指標(biāo)范圍內(nèi)(圖5)。

        圖5 壓縮機(jī)組系統(tǒng)大修

        4.4 對GB-301 尾氣壓縮機(jī)進(jìn)行振動監(jiān)控升級

        該公司尾氣壓縮機(jī)利用檢修機(jī)會對本特利3300 監(jiān)視器進(jìn)行了升級。位移測點(diǎn)陰陽轉(zhuǎn)子二取二,振動測點(diǎn)XY 方向二取二,溫度雙支電阻體二取二,振動、位移及溫度數(shù)據(jù)全部實(shí)現(xiàn)了二取二,避免了因儀表誤報(bào)警而造成機(jī)組停車,確保了儀表系統(tǒng)的穩(wěn)定可靠,為壓縮機(jī)長周期運(yùn)行提供了可靠監(jiān)控。

        5 GB-301 尾氣壓縮機(jī)系統(tǒng)防腐蝕策略結(jié)論

        通過改變阻聚劑酸堿性、冷凝器材料、機(jī)組系統(tǒng)消缺、升級監(jiān)控系統(tǒng)等措施,杜絕了尾氣壓縮機(jī)因設(shè)備內(nèi)、外腐蝕造成的非計(jì)劃停車,機(jī)組振動、位移及溫度等測點(diǎn)完好率達(dá)到了100%,潤滑油系統(tǒng)全年運(yùn)行正常,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)了該GB-301 尾氣壓縮機(jī)組防腐蝕長周期運(yùn)行的攻關(guān)目標(biāo)。

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