劉家林 李炳偉 張鑫 呂彥強 李明玉(. 廣州綠華環(huán)??萍加邢薰荆瑥V東 廣州5066;. 山西太鋼焦化廠,山西 太原00000;. 廣州暨南大學(xué),廣東 廣州546)
太原鋼鐵集團有限公司焦化廠現(xiàn)有三座70 孔7.63m 特大型焦?fàn)t,已分別建設(shè)投運了一整套煙氣脫硫脫硝裝置,其工藝為:190~210℃的焦?fàn)t原煙氣→SDS 脫硫裝置→布袋除塵器→SCR 脫硝→增壓風(fēng)機→煙囪。其中SCR 脫硝目前采用的還原劑為液氨,每套SCR脫硝的氣氨用量約為40kg/h。為嘗試解決液氨存在的燃燒、爆炸和中毒等重大安全隱患,于2019 年6 月在9#焦?fàn)t蓄熱室及配套的煙氣脫硫脫硝裝置上,開展了安全環(huán)保型HSR 干粉脫硝劑替代液氨的脫硝應(yīng)用試驗。HSR 干粉脫硝劑為新開發(fā)的一種固體的高效選擇性脫硝還原劑(Hi-effecent Selective Reduction,簡寫HSR)。通過HSR 干粉脫硝劑替代液氨的脫硝應(yīng)用試驗,驗證了在SCR 脫硝停止噴氨的情況下,SCR 反應(yīng)器出口的煙氣NOx 濃度降低至100mg/m3以下,達(dá)到原氨氣脫硝的效率。
HSR干粉脫硝劑的主要成份為有機多胺化合物,為白色略顯紅色的固體粉劑,粒徑為20~150目,具有不燃不爆、無腐蝕性、無刺激性、脫硝活性高、流動性好、不易受潮等特點。
通過料倉的給料機、氣力輸送系統(tǒng)和噴槍,將HSR 干粉脫硝劑定量地噴入焦?fàn)t下降氣流的空氣蓄熱室頂部(該處下降廢氣溫度約600℃),利用煙氣高溫將HSR干粉脫硝劑完全熱解氣化,熱解出氣氨,再隨大煙道廢氣流經(jīng)SDS 脫硫塔、布袋除塵器、SCR反應(yīng)器整流格柵等處,使氣氨與煙氣充分混合均勻后,最終進(jìn)入SCR 反應(yīng)器,在停止原有噴氨的條件下,即可發(fā)生高效的SCR還原脫硝反應(yīng),使煙氣NOx濃度達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。化學(xué)反應(yīng)方程式如下:
HSR干粉脫硝應(yīng)用試驗裝置包括羅茨風(fēng)機、帶攪拌器的料倉、旋轉(zhuǎn)下料器、電控柜、分配器、噴槍、管道等。具體如表1所示:
表1 試驗用設(shè)備
(1)在9#爐焦側(cè)3 個相鄰的空氣蓄熱室頂部封墻上開3 個插噴槍的孔洞,因現(xiàn)場施工不便等原因,另外1個洞孔開在相隔一個爐號的空氣蓄熱室頂部封墻上,共裝設(shè)4支干粉脫硝劑噴槍,并將輸送管道安裝到位;
(2)在9#焦?fàn)t煙氣脫硝塔處的空地上安裝好氣力輸送試驗裝置;
(3)空試和投料試運行正常后,開始正式往焦?fàn)t蓄熱室內(nèi)噴射HSR干粉脫硝劑,然后在保證SCR出口煙氣NOx濃度不超標(biāo)的前提下,根據(jù)SCR反應(yīng)器出口NOx變化曲線逐漸加大噴射量,再逐漸關(guān)小SCR 噴氨調(diào)節(jié)閥直至全關(guān)。試驗時密切關(guān)注SCR反應(yīng)器出口NOx變化曲線,并作好相應(yīng)的記錄。
待試驗裝置安裝調(diào)試好后,分別于6月23日、24日、25日、26日,按擬定的試驗方案進(jìn)行了HSR干粉脫硝劑替代液氨的脫硝應(yīng)用試驗,試驗前和試驗結(jié)束后,用氨氣為SCR 脫硝的還原劑時,SCR出口的煙氣NOx濃度為100mg/m3左右。試驗數(shù)據(jù)如表2所示:
表2 HSR干粉脫硝應(yīng)用試驗數(shù)據(jù)
從試驗數(shù)據(jù)分析,用干粉脫硝劑完全替代氨氣作為SCR脫硝還原劑后,SCR 出口氮氧化物濃度能夠達(dá)到100mg/m3以下,與氨氣脫硝的效率一致。從試驗數(shù)據(jù)看,3 支噴槍噴入下降氣流空氣蓄熱室時,則脫硝效率高更穩(wěn)定更低,焦?fàn)t交換機每20分鐘換向后,3支噴槍噴入上升氣流空氣蓄熱室時,脫硝情況則相反。因為干粉脫硝劑噴入上升氣流空氣蓄熱室,再進(jìn)入立火道中1100℃以上的燃燒區(qū)后,則會部分被高溫氧化為氮氧化物,不僅增加脫硝劑的消耗量,同時也影響SCR的脫硝效率。
試驗過程中,脫硝劑用量波動較大,主要有如下原因:
(1)因現(xiàn)場條件限制和安裝原因,4支噴槍未能插入同一煙氣流向的空氣蓄熱室頂部,使得進(jìn)行下降氣流脫硝測試時,仍有1 支噴槍將干粉脫硝劑噴入了上升氣流空氣蓄熱室和立火道,使脫硝效率和脫硝劑消耗量的測試受到不良影響;
(2)干粉脫硝試驗裝置不夠精良,沒有稱重裝置等精密測量儀器,不能根據(jù)SCR出口NOx濃度來精準(zhǔn)調(diào)節(jié)干粉脫硝劑給料量;
(3)因為該7.63 超大型焦?fàn)t蓄熱室結(jié)構(gòu)為分格式的,插噴槍所在的一格蓄熱室空間狹小,干粉脫硝劑(以球形粒料為主,夾有少量粉料)噴入分格蓄熱室頂部后的高溫?zé)峤鈺r間不充足,熱解的充分性則受到影響,進(jìn)而使干粉脫硝劑的利用率和消耗量也受到影響;
(4)干粉脫硝劑的粒徑偏大,在分格蓄熱室內(nèi)停留時間較短的不利條件下,影響傳熱效率和脫硝劑的熱解速率,從而影響脫硝效率和消耗量。
通過在太原鋼鐵集團有限公司焦化廠9#焦?fàn)tSCR 煙氣脫硝裝置和焦?fàn)t蓄熱室上,開展的HSR干粉脫硝劑替代液氨的脫硝應(yīng)用試驗,取得下述重要成果:
(1)HSR 干粉脫硝不僅可以完全替代液氨進(jìn)行煙氣脫硝,達(dá)到液氨脫硝同樣的脫硝效率,而且安全環(huán)保,可從源頭上避免液氨脫硝存在的重大危險源問題。
(2)HSR 干粉脫硝劑屬安全環(huán)保和節(jié)能型材料,只需建設(shè)一套干粉脫硝劑料倉和氣力輸送裝置,將該脫硝劑定量地噴入部分的焦?fàn)t蓄熱室頂部即可替代液氨進(jìn)行SCR脫硝,工藝和設(shè)備簡潔,投資省、占地小、選址容易。
(3)HSR 干粉脫硝劑噴入焦?fàn)t蓄熱室頂部進(jìn)行脫硝過程中,因輸送的氣量少,對焦?fàn)t加熱系統(tǒng)的正常運行沒有影響。
(4)HSR 干粉脫硝劑噴入蓄熱室頂部時,噴入下降煙氣中比噴入上升氣流中的脫硝效率高,并且更加穩(wěn)定。因此,工業(yè)裝置設(shè)計時,須設(shè)計為只在下降氣流蓄熱室頂部噴入干粉脫硝劑,則可進(jìn)一步提高脫硝效率和降低脫硝劑的消耗量。
(5)對于高溫?zé)煔馔A魰r間短的分格蓄熱室焦?fàn)t,如用干粉脫硝劑代替液氨或氨水,則干粉脫硝劑的粒徑應(yīng)盡量小或全部加工為流動性好的粉劑,另外,選擇更多的空氣蓄熱室安裝噴槍,以加快干粉脫硝劑的熱解速率和利用效率,降低干粉脫硝劑的消耗量。