任曉磊(北京石油化工工程有限公司,陜西西安710075)
傳統(tǒng)的煤氣化領(lǐng)域中,所用的細(xì)渣脫水設(shè)備多為真空帶式過濾機(jī),但往往運(yùn)行幾年就會(huì)浮現(xiàn)出一些問題:
(1)污染嚴(yán)重。真空袋式過濾機(jī)是敞開式設(shè)備,細(xì)渣和灰水在濾布上運(yùn)行,完全暴露在空氣中,灰水的蒸發(fā),細(xì)渣的外漏對周圍空氣和環(huán)境造成污染,對設(shè)備造成一定程度的腐蝕。
(2)日常維護(hù)費(fèi)用高。真空帶式過濾機(jī)每年在濾布,沖洗水和用電方面需要投入大量經(jīng)費(fèi)。
基于上述問題,為解決真空帶式過濾機(jī)的環(huán)境問題與運(yùn)行成本問題,需要一種新型的分離方法。目前個(gè)別煤氣化裝置開始采用臥螺離心機(jī)作為細(xì)渣分離設(shè)備。離心機(jī)相對傳統(tǒng)真空帶式過濾機(jī)而言,屬于新型的脫水分離設(shè)備。細(xì)渣顆粒微觀表面粗糙、多孔隙,易于附著和隱藏水分,不適用真空皮帶機(jī)以及壓濾機(jī)等濾布類脫水機(jī),給物料一定的離心力后水分比較容易從孔隙中脫除,可以確定該物料適宜用臥螺離心機(jī)進(jìn)行脫水分離處理。
目前某大型煤氣化裝置二期灰水處理系統(tǒng)中細(xì)渣脫水部分就將真空帶式過濾機(jī)改為臥螺離心機(jī)?;宜幚砉ば蛑械某吻逑到y(tǒng)和細(xì)渣離心機(jī)均為2個(gè)系列。從氣化爐和洗滌塔排出的高溫灰水經(jīng)減壓閃蒸,被濃縮后通過澄清槽進(jìn)料泵送入澄清槽,在澄清槽中設(shè)置緩慢轉(zhuǎn)動(dòng)的澄清槽耙料機(jī),將沉淀的細(xì)渣推至澄清槽底部出口。澄清槽底部的細(xì)渣漿經(jīng)過濾機(jī)給料泵抽出送至離心過濾系統(tǒng)。過濾機(jī)給料泵送來的黑水進(jìn)入細(xì)渣離心機(jī)進(jìn)行離心過濾,濾液在濾液槽中收集后,通過濾液泵返回至澄清槽中,過濾出的濾渣送出界外處理,詳見圖1。
圖1 過濾工藝流程圖
真空帶式過濾機(jī)是用物料重力和真空作為推動(dòng)力,當(dāng)液體通過過濾介質(zhì)時(shí),固體顆粒被截留從而達(dá)到固液分離效果的一種設(shè)備。多存在水耗高、跑漿、濾布磨損更換頻率的問題,同時(shí)真空皮帶機(jī)過濾后的細(xì)渣含水率遠(yuǎn)不能達(dá)到二次運(yùn)輸堆滲問題,后續(xù)的煤化工氣化爐數(shù)量和單體備煤量都大幅上升,遠(yuǎn)不能滿足當(dāng)前的環(huán)保排放許可證制度和水耗的控制。
臥式螺旋沉降離心機(jī)簡稱為臥螺離心機(jī),是一種臥式螺旋卸料,可連續(xù)操作的離心分離沉降設(shè)備。臥螺離心機(jī)一般可分為臥式螺旋過濾離心機(jī)和臥式螺旋沉降離心機(jī)。懸浮液由中心進(jìn)料管進(jìn)入,在離心力作用下,轉(zhuǎn)鼓內(nèi)形成一個(gè)環(huán)形液池,重相顆粒沉降到轉(zhuǎn)鼓內(nèi)表面形成沉渣,由于液壓差速器差動(dòng)作用使螺旋推料器與轉(zhuǎn)鼓間形成相對運(yùn)動(dòng),沉渣被螺旋推到轉(zhuǎn)鼓小端干燥區(qū)進(jìn)一步脫水后經(jīng)出渣口排出,液相通過轉(zhuǎn)鼓大端溢流擋板進(jìn)行調(diào)節(jié),分離后的液相經(jīng)轉(zhuǎn)鼓大端蓋上有圓形排列的溢流孔排出。沉渣和分離液分別被收集在下罩殼內(nèi)由重力卸出機(jī)外。臥螺離心機(jī)是一種高效的離心分離設(shè)備,選擇合適的離心機(jī)不僅可以解決生產(chǎn)問題、提高工作效率,同時(shí)能節(jié)約生產(chǎn)成本,降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。
某大型煤氣化裝置二期投煤量為140989 Kg/h(干基),其中細(xì)渣量為5868 Kg/h(干基),細(xì)渣漿為39120Kg/h,將其與一期項(xiàng)目的真空帶式過濾機(jī)進(jìn)行參數(shù)對比,詳見表1。
表1 真空帶式過濾機(jī)與臥螺離心機(jī)參數(shù)對比
某化工廠對臥式螺旋離心機(jī)進(jìn)行現(xiàn)場測試。用手抓一把離心機(jī)出泥擠壓后無明顯出水,現(xiàn)場目測離心機(jī)濾餅要比過濾機(jī)泥餅干。分離后的固相含水≤55%,液相固含量≤50mg/L,從測試結(jié)果看臥螺式離心機(jī)出渣含水率和清液含固量較真空帶式過濾機(jī)更低,固液分離效果更好。
臥螺離心機(jī)的分離煤灰水與設(shè)計(jì)脫水含水率基本一致,脫水后的細(xì)渣含水率可以穩(wěn)定控制在55 wt%以下,結(jié)合煤氣化灰水處理的現(xiàn)場運(yùn)行情況,對真空帶式過濾機(jī)與臥螺離心機(jī)的經(jīng)濟(jì)能耗和性能進(jìn)行綜合比較,詳見表2、表3:
表2 真空過濾機(jī)與臥螺離心機(jī)性能對比
表3 離心機(jī)與真空帶式過濾機(jī)運(yùn)行成本對比表
通過實(shí)驗(yàn)與現(xiàn)有的真空帶式過濾機(jī)對比,臥螺離心機(jī)主要有以下優(yōu)勢:
(1)離心機(jī)泥餅含水率比真空過濾機(jī)濾餅含水率低,泥餅干度更高;
(2)離心機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊,占地面積小,真空過濾機(jī)廠房大,基建投資大;
(3)離心機(jī)自動(dòng)化程度高,人員操作強(qiáng)度低;
(4)離心機(jī)易損件比真空過濾機(jī)少且日常維護(hù)方便簡單。
(5)過濾機(jī)為敞開式,離心機(jī)為全封閉式的,二次污染小,使用后現(xiàn)場環(huán)境變得清潔干燥;
(6)離心機(jī)用電及沖洗水相比過濾機(jī)大幅減少,從而降低能耗節(jié)約成本;
綜上所述,使用臥螺離心機(jī)能提高實(shí)際運(yùn)行和生產(chǎn)效率,起到節(jié)能降耗的作用,其在運(yùn)行成本、提高分離效率、減少環(huán)境污染(包括二次污染)等方面均有不錯(cuò)的表現(xiàn),具備一定的技改優(yōu)勢。