王秋芳 王曰林
(1.寧波中金石化有限公司總調(diào)度室,浙江寧波315200;2.寧波中金石化有限公司公用工程部,浙江寧波315200)
某煉廠污水處理場(chǎng)規(guī)模為400m3/h,其中含油污水250 m3/h,含鹽污水150 m3/h。含油污水主要來(lái)自初期雨水、各運(yùn)行裝置污水提升池的含油污水,含鹽污水主要來(lái)自電脫鹽裝置。含鹽污水經(jīng)排污水回收單元深度處理之后回到生產(chǎn)水罐,回用標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到生產(chǎn)水的指標(biāo)要求。污水處理場(chǎng)的組成主要由含油污水處理系統(tǒng)、含鹽污水處理系統(tǒng)、回用水處理系統(tǒng)、污油回收系統(tǒng)、“三泥”處理系統(tǒng)及惡臭氣體處理等。
物理法處理污水分離是運(yùn)用物理作用,具體方法是回收污水中的不易溶解的懸浮狀污染物,運(yùn)用重力分離法、離心分離法及篩濾截留法。重力分離法的處理單元有沉淀、上浮等,相應(yīng)的處理設(shè)備是沉砂池、沉淀池、隔油池、氣浮池及其附屬裝置等。離心分離法有離心分離機(jī)和水旋分離器等。篩濾截留法有柵篩截留和過(guò)濾兩種處理單元,設(shè)備有格柵和篩網(wǎng)、砂濾池和微孔濾機(jī)等。以熱交換原理為基礎(chǔ)的處理方法有蒸發(fā)、結(jié)晶等。
化學(xué)處理法是指通過(guò)化學(xué)反應(yīng)和傳質(zhì)作用來(lái)分離、去除廢水中呈溶解、膠體狀態(tài)的污染物或?qū)⑵滢D(zhuǎn)化為無(wú)害物質(zhì)的方法。以投加藥劑產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng)為基礎(chǔ)的處理單元有混凝、中和、氧化還原等;以傳質(zhì)作用為基礎(chǔ)的處理單元(物理化學(xué)處理法)有萃取、汽提、吹脫、吸附、離子交換以及電滲析和反滲透(膜分離技術(shù))等。
微生物處理污水是指通過(guò)微生物的代謝作用,使廢水中呈溶解、膠體以及懸浮狀態(tài)的有機(jī)污染物轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定、無(wú)害的物質(zhì)的方法。根據(jù)微生物的不同,分為好氧生物處理和厭氧生物處理。
超濾是利用滲透薄膜隔濾分離廢水中溶解的物質(zhì),主要依靠篩濾作用以分離高分子和低分子有機(jī)物以及無(wú)機(jī)離子等(溶質(zhì)分子至少比溶劑分子大十倍)的方法。
含鹽污水處理后的排污水回用工藝流程如圖1。
煉廠建設(shè)初期,含鹽污水經(jīng)過(guò)物理化學(xué)處理后的污水排放至化工園區(qū)管網(wǎng),因經(jīng)濟(jì)效益及后期公司二期項(xiàng)目建設(shè)需要,含鹽污水回收裝置進(jìn)行改造,處理后的含鹽污水大部分回收再利用至生產(chǎn)水管網(wǎng),處理合格的濃水排放到化工園區(qū)管網(wǎng)。
改造后流程介紹:含鹽污水在前端CODcr深度降解區(qū)內(nèi)通過(guò)低揚(yáng)程水泵提升后經(jīng)MSAF 至清水池,在多介質(zhì)過(guò)濾器配合下除去懸浮物和膠體。經(jīng)臭氧預(yù)氧化后,在催化氧化池內(nèi)和來(lái)自臭氧發(fā)生系統(tǒng)的臭氧化空氣接觸,在催化劑的協(xié)同作用下氧化水中難生化降解的有機(jī)物。尾氣經(jīng)收集后升壓,作為預(yù)氧化的一部分氣源;同時(shí)設(shè)置尾氣破壞器。經(jīng)催化氧化的含鹽污水自流至穩(wěn)定池,在池內(nèi)擋流板作用下推流自流至BAF 池,BAF池出水至MSAF和凈水池。凈水池內(nèi)進(jìn)行臭氧殺菌后的含鹽污水經(jīng)泵提升在多介質(zhì)過(guò)濾器內(nèi)過(guò)濾后進(jìn)入后端脫鹽區(qū)。
圖1 含鹽污水處理后的排污水回用工藝流程簡(jiǎn)圖
在后端脫鹽區(qū)內(nèi)設(shè)置兩組UF-RO 單元。經(jīng)深度處理的含鹽污水通過(guò)自清洗網(wǎng)式(吸式)過(guò)濾器、UF單元進(jìn)入兩只UF罐。經(jīng)低壓泵、高壓泵升壓后在RO單元進(jìn)行初步脫鹽,合格的干凈水通過(guò)水箱輸送到生產(chǎn)水罐,RO 濃水經(jīng)收集和處理后達(dá)標(biāo)排放至化工園區(qū)管網(wǎng)。
含鹽污水回收再利用裝置能耗如表1所示。
表1:含鹽污水排放水回用再利用裝置日能耗
由上表可以看出,改造后含鹽污水回收再利用單元日消耗費(fèi)用在13450.11 元,按照設(shè)計(jì)每小時(shí)150t 的處理量,處理后達(dá)標(biāo)生產(chǎn)水與濃水排放的比例為3:1,每天產(chǎn)出生產(chǎn)水2700t,較改造前每日可為公司節(jié)約2700t 生產(chǎn)水的費(fèi)用和2700t 排污水的費(fèi)用。
含鹽污水排放水回收再利用日效益如表2所示。
表2 含鹽污水排放水回收再利用日效益
由上表可以看出,改造后可以節(jié)約一半的污水排放水處理費(fèi)用。
不斷加快的城市建設(shè)步伐,伴隨著污水?dāng)?shù)量的日益增加,我國(guó)南方地區(qū)雖整體上處于水資源使用較為寬松的地區(qū),但是我國(guó)地域遼闊,干旱地區(qū)的水資源形式十分嚴(yán)峻,水資源的質(zhì)量更是無(wú)從保障。因此,排污水的回收再利用對(duì)于社會(huì)、對(duì)于企業(yè)都是非常重要且有意義的。此煉廠污水處理場(chǎng)通過(guò)對(duì)含鹽污水裝置排污水系統(tǒng)進(jìn)行改造,對(duì)原來(lái)需要花錢排放的工業(yè)廢水通過(guò)分析和改造,進(jìn)行回收再利用,提高了公司的經(jīng)濟(jì)效益,也降低了能源消耗,為社會(huì)創(chuàng)造了效益。節(jié)約能源是我國(guó)實(shí)施清潔能源政策的重要組成部分,對(duì)于企業(yè)也是實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn),降低能耗成本的手段?;の鬯幕厥赵倮脤?duì)當(dāng)?shù)匕l(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)做出一定貢獻(xiàn),可謂一舉多得,具有顯著的社會(huì)效益、環(huán)境效益和社會(huì)效益。