張鳴雷中鐵隧道局集團有限公司工程試驗分公司(471000)
隨著對粉煤灰的深入研究和工程上的使用,粉煤灰在混凝土中的作用正在從一種單一的經(jīng)濟摻和料向重要的功能性材料轉(zhuǎn)變。研究表明,在混凝土中摻入粉煤灰,能夠有效地改善混凝土內(nèi)部結(jié)構(gòu)、大幅度提高混凝土的耐久性,并且有著良好經(jīng)濟效益和社會效益[1]。粉煤灰對混凝土的影響主要體現(xiàn)在以下四大功效上:
1)火山灰效應:摻和料中潛在活性物質(zhì)與堿性物質(zhì)或石膏反應生成水硬性物質(zhì);
2)形態(tài)效應:由外觀形貌、表面性質(zhì)、顆粒級配等產(chǎn)生的效應;
3)微集料效應:粉煤灰中的微細顆粒均勻分布在水泥漿中,填充孔隙和毛細孔,改善混凝土內(nèi)部結(jié)構(gòu)和增大密實度;
4)界面效應:粉煤灰與水泥水化產(chǎn)生的Ca(OH)2發(fā)生反應,減少了Ca(OH)2的含量,改善了界面過渡區(qū)結(jié)構(gòu),使?jié){體界面的黏結(jié)力增加[2]。產(chǎn)生的效果主要有提高混凝土強度,延長混凝土凝結(jié)時間,減少混凝土塑性收縮,提高混凝土抗凍融性能,改善混凝土的和易性、保水性、流動性。
近些年隨著混凝土中粉煤灰摻量的提高、應用范圍的擴大,粉煤灰使用量在逐年遞增,市場上出現(xiàn)供不應求的局面,粉煤灰價格也隨之上揚。在此境況下,為了滿足市場需求和追逐利益,一些廠商魚目混珠,將假劣的粉煤灰改頭換面打入市場。有些施工單位進場檢驗把關(guān)不嚴,導致這些假劣粉煤灰進入工程實體中,給工程質(zhì)量安全帶來較大隱患。
由于煤炭資源日益緊缺和環(huán)保要求日益提高,人們對電廠廢氣排放標準有了更嚴格的要求。為了達到廢氣排放環(huán)保指標,電廠對排放的廢氣進行脫硝或脫硫處理,這樣的變化引起了粉煤灰成分的較大變化,而且不同的電廠處理工藝和處理程度不同,其成分更是千差萬別[2]。目前市場上出現(xiàn)的特殊粉煤灰主要包括:煅燒粉煤灰、脫硫粉煤灰、脫硝粉煤灰、磨細粉煤灰、浮油粉煤灰等。這些粉煤灰會從各個方面對混凝土產(chǎn)生不好的影響。
現(xiàn)代燃煤工藝中,為了提高燃煤效率或電廠的某些特殊操作要求,會在燃煤過程中添加柴油或其他油性物質(zhì)作為助燃劑,這些助燃劑不能完全燃燒,會在粉煤灰中殘留油分。特別是粉煤灰經(jīng)過分選后,收集的粉煤灰會含有更多的未燃盡油分,用于拌制混凝土。這些油分上浮,在混凝土中容易漂浮出黑色油狀物。這種粉煤灰被稱為浮油粉煤灰[3]。浮油粉煤灰會影響混凝土的表觀質(zhì)量,造成泌水、緩凝、強度低等現(xiàn)象。希望本次研究的浮油粉煤灰對混凝土的影響,能對以后工程試驗遇到此類問題有一定的指導作用。
1.1.1 原材料
水 泥:P·O 42.5 級水泥 ,28d 抗 壓 強 度 47.7 MPa。砂:Ⅱ區(qū)級配河砂,細度模數(shù)2.8,含泥量1.4%,表觀密度 2 690 kg/m3。碎石:(5~31.5)mm 連續(xù)級配,(5~10)mm:(10 ~20)mm:(16 ~31.5)mm=20% :50%:30%,最大粒徑31.5 mm,表觀密度 2 720 kg/m3,針片狀顆粒含量4%,含泥量0.4%,壓碎指標7%。減水劑:PCA-Ⅰ緩凝型聚羧酸系高性能減水劑,減水率27%,含氣量4.9%。拌和用水:井水,符合規(guī)范要求。粉煤灰:F類Ⅱ級,分別抽取正常粉煤灰和浮油粉煤灰兩種粉煤灰進行試驗。
1.1.2 配合比
C35泵送混凝土,坍落度范圍160~200 mm,粉煤灰摻量25%,砂率42%,減水劑摻量1.0%,水泥:粉煤灰:砂子:碎石:水;減水 劑=281:94:788:1 087;150:3.75,膠材總量 375 kg。
1.2.1 兩種粉煤灰外觀檢測
抽取正常與浮油兩種粉煤灰,放入白色瓷盤中,直接用肉眼觀測其顏色等特征;
抽取正常與浮油兩種粉煤灰,放入白色瓷盤中,加水緩慢攪拌均勻,靜置10 min,觀察其漂浮物顏色,并聞氣味。
1.2.2 兩種粉煤灰試驗檢測
分別對抽取的正常與浮油兩種粉煤灰進行試驗檢測,檢測項目包括:細度(45μm)、需水量比、燒失量、游離氧化鈣、SO3含量,試驗方法按照規(guī)范GB/T 1345—2005《水泥細度檢驗方法篩析法》、GB/T 1596—2017《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》、GB/T 176—2017《水泥化學分析方法》執(zhí)行。
1.2.3 兩種粉煤灰條件下的混凝土試驗
采用強制式攪拌機進行混凝土攪拌,投料順序為:水泥→粉煤灰→砂子→碎石,干拌30 s,再加入混有高性能減水劑的水,濕拌3 min,攪拌均勻后出料,測定坍落度和含氣量,并觀察表觀質(zhì)量、泌水、抓地等情況,裝入150 mm×150 mm×150 mm塑料混凝土試模,標準養(yǎng)護室養(yǎng)護(溫度20℃±2℃,濕度≥95%),檢測28 d混凝土強度(分別各拌制兩盤混凝土,各制作試件6塊)。
干燥狀態(tài)下正常粉煤灰顏色偏淡,呈淡灰色。浮油粉煤灰顏色偏重,發(fā)黑發(fā)亮,呈黑色。如圖1所示。
圖1 左側(cè)浮油、右側(cè)正常
泡水過后,正常粉煤灰表面沒有浮油,且氣味正常。浮油粉煤灰表面很明顯有一層黑色油污,并且有異味,如圖2所示。
圖2 左側(cè)浮油、右側(cè)正常
通過對兩種粉煤灰進行試驗檢測可以發(fā)現(xiàn),浮油粉煤灰的細度、需水量比和燒失量指標都優(yōu)于正常粉煤灰,游離氧化鈣含量和SO3含量指標差于正常粉煤灰。對比結(jié)果見表1。
表1 粉煤灰試驗結(jié)果比對
2.3.1 坍落度、含氣量試驗結(jié)果及表觀質(zhì)量、泌水、抓地情況
使用兩種粉煤灰進行混凝土試拌,測試出機坍落度和含氣量,并觀察混凝土表觀質(zhì)量、泌水、抓地情況發(fā)現(xiàn),浮油對出機坍落度的影響不大,但會明顯降低混凝土含氣量,且浮油粉煤灰拌制出的混凝土表觀質(zhì)量非常差,泌水、抓地情況嚴重,出現(xiàn)露骨、離析等不良現(xiàn)象。坍落度、含氣量試驗結(jié)果見表2、表 3。
表2 坍落度試驗結(jié)果
表3 含氣量試驗結(jié)果
2.3.2 強度試驗結(jié)果
從標準養(yǎng)護室中取出養(yǎng)護28 d的混凝土試塊,在DYE-2000型數(shù)字式壓力試驗機上進行抗壓試驗,試驗速率按照GB/T 50081——2002《普通混凝土力學性能試驗方法標準》中規(guī)定“試驗過程中均勻加荷,混凝土強度等級≥C30且<C60時,每秒鐘 0.5~0.8 MPa”,均勻試驗載荷 11.25~18.00 kN/s,直至試件壓碎。從結(jié)果可以看出,浮油粉煤灰拌制的混凝土,強度普遍偏低,比正常粉煤灰拌制出的混凝土強度低15%左右。強度結(jié)果見表4。
表4 抗壓強度試驗結(jié)果
浮油粉煤灰顏色偏重,水泡之后表面漂出黑色油污。黑色油污是電廠為了提高燃煤效率,添加的油性助燃劑物質(zhì)。助燃劑不能完全燃燒,在粉煤灰中存留下殘余油質(zhì)。這些殘余油質(zhì)導致粉煤灰含碳量增高,顏色發(fā)黑,在水泡后產(chǎn)生油污和異味。
粉煤灰試驗中,浮油粉煤灰的細度、需水量比和燒失量指標優(yōu)于正常粉煤灰,是因為油性物質(zhì)的加入,導致粉煤灰顆粒變得更加圓滑,顆粒間的黏結(jié)力下降,在細度試驗時,更容易濾過篩網(wǎng)。由于油性物質(zhì)的加入,在燒失量試驗時,粉煤灰燃燒得更為透徹,燒減掉的質(zhì)量里面也包含油性物質(zhì)的質(zhì)量,導致浮油粉煤灰燒失量指標變好。而游離氧化鈣和SO3含量的提高,可能也是因為油性物質(zhì)殘余導致的結(jié)果。
浮油粉煤灰拌制的混凝土含氣量降低,表觀質(zhì)量變差,泌水抓地現(xiàn)象嚴重,強度降低,是因為浮油粉煤灰里的油性物質(zhì)與聚羧酸系減水劑里的丙烯酸或甲基丙烯酸反應,導致減水劑分子不能有效分散到分散系中,不能均勻吸附在水泥顆粒表面,使得水泥顆粒直接接觸,團聚在一起,導致減水劑的潤滑分散作用失效。潤滑作用失效最直接的后果就是泌水抓地現(xiàn)象嚴重、和易性變差,隨之拌和物性能失常、強度降低。
常規(guī)的粉煤灰試驗檢測,不能夠有效判定浮油粉煤灰質(zhì)量的好壞;通過顏色識別和泡水試驗,可以簡單判別是否為浮油粉煤灰;浮油粉煤灰導致混凝土拌和物性能參數(shù)失常,混凝土和易性變差,施工質(zhì)量和工程實體外觀質(zhì)量變差;浮油粉煤灰導致混凝土強度降低,影響工程質(zhì)量與結(jié)構(gòu)安全,建議發(fā)現(xiàn)后立即清退出場。