紀(jì)傳佳
(中海油惠州石化有限公司,廣東 惠州 516086)
某公司200 萬t/年連續(xù)重整裝置采用UOP公司第三代超低壓連續(xù)重整技術(shù)。重整裝置設(shè)計(jì)規(guī)模為2.0 Mt/a,該裝置由0.8 Mt/a預(yù)處理部分、2.0 Mt/a重整反應(yīng)部分及2 043 kg/h催化劑連續(xù)再生部分組成,為芳烴型重整裝置[1]。由于重整反應(yīng)為強(qiáng)吸熱反應(yīng),四合一加熱爐熱負(fù)荷較大,一般設(shè)計(jì)為自然通風(fēng),煙氣從輻射室爐膛排出后經(jīng)過對流室與水和蒸汽換熱后排入煙囪,加熱爐熱效率一般在89%~90%[2]。
2.0 Mt/a重整裝置四合一爐采用U型管端墻對燒爐型,由一臺二合一加熱爐和一臺三合一加熱爐組成。其中1號中間加熱爐F-202 為一臺二合一加熱爐,兩個爐膛由中間火墻;重整進(jìn)料加熱爐F-201/2號中間加熱爐F203/3號中間加熱爐204 為一臺三合一箱式爐,三個爐膛由中間火墻隔開。工藝介質(zhì)僅在輻射室加熱,每個爐膛根據(jù)工藝熱負(fù)荷需要分別布置多排U 型管,各個爐膛U 型管排分別在輻射爐頂通過集合管與工藝管線相連。由于管內(nèi)被加熱介質(zhì)為氫氣和烴類,操作溫度較高, 所以輻射爐管材質(zhì)采用ASTM A335 P9。燃燒器采用側(cè)燒氣體燃燒器,多排布置,二合一加熱爐為48 臺,三合一加熱爐為54 臺。二合一加熱爐對流段為余熱鍋爐B-251,三合一加熱爐對流段為余熱鍋爐B-252,均用于發(fā)生蒸汽,對流段余熱鍋爐分為蒸發(fā)段(水保護(hù)段+上部蒸發(fā)段)及蒸汽過熱段和省煤段,其中蒸汽過熱段爐管材質(zhì)采用GB531012Cr1MoVG,蒸發(fā)段和省煤段爐管材質(zhì)采用20G。兩臺加熱爐出對流余熱鍋爐的煙氣混合后通過混凝土煙囪排入大氣。重整進(jìn)料反應(yīng)加熱爐兩臺余熱鍋爐產(chǎn)生的過熱蒸汽通過減溫減壓器降至390~420 ℃,進(jìn)入3.5 MPa 蒸汽管網(wǎng)。裝置于2009 年投產(chǎn)至今,F(xiàn)-202 排煙溫度由設(shè)計(jì)的180 ℃升高至194 ℃,F(xiàn)-201/203/204 排煙溫度由設(shè)計(jì)的168 ℃升高至187 ℃,加熱爐熱效率只有89.83%。為進(jìn)一步降低排煙溫度,決定對四合一爐余熱回收系統(tǒng)進(jìn)行改造,將排煙溫度降至130 ℃以下,燃燒效率提高至93%左右。
項(xiàng)目主要有四種可改造的方案:增補(bǔ)對流段預(yù)留管排、增加省煤器模塊、增設(shè)空氣預(yù)熱器余熱回收系統(tǒng)、增設(shè)落地式省煤器余熱回收系統(tǒng)。改造方案對比見表1,改造工程量對比見表2。
表1 重整余熱回收系統(tǒng)改造方案對比
表2 重整余熱回收系統(tǒng)改造工程量對比
(1)方案一在原余熱鍋爐省煤段頂部預(yù)留位置增補(bǔ)一排管排,雖然改造工程量最小,但由于增加傳熱面積較小,煙氣溫度僅會降低約3~4 ℃,加熱爐熱效率提高很小。本方案由于節(jié)能效果有限,不推薦采用。
(2)方案二在原余熱鍋爐省煤段頂部新增省煤器模塊,并對原余熱鍋爐排管進(jìn)行改造,排煙溫度可以降至約147 ℃,加熱爐熱效率可由89.83%提高至91.5%。由于余熱鍋爐煙氣質(zhì)量流速較低,管外傳熱系數(shù)較小,且末端傳熱溫差已達(dá)25℃,進(jìn)一步降低排煙溫度需要增加更大的傳熱面積,現(xiàn)有空間位置無法滿足要求。同時由于加熱爐熱效率提高不大,并且新增省煤段模塊需對原對流頂鋼結(jié)構(gòu)、對流頂水平煙道進(jìn)行拆除后才可安裝,工程量極大,無法在裝置修期內(nèi)完成全部改造工程,不推薦采用。
(3)方案三增加空氣預(yù)熱器余熱回收系統(tǒng),可將排煙溫度降至約122 ℃,加熱爐熱效率可由89.83%提高至93%。本方案燃料氣消耗量可降低5.5%,蒸汽產(chǎn)量下降約7%,新增及更換設(shè)備過多,投資較大,且加熱爐風(fēng)道布置難度較大,和原現(xiàn)場管線、土建基礎(chǔ)均存在相碰的情況,考慮到施工難度及施工周期的影響,無法在裝置檢修期內(nèi)完成全部改造工程,不推薦采用。
(4)方案四增加落地式省煤器余熱回收系統(tǒng),排煙溫度降至約 122 ℃,加熱爐熱效率可由89.83%提高至93%。中壓蒸汽產(chǎn)量增加約8%。新增落地式省煤器后,煙氣通過煙氣引風(fēng)機(jī)強(qiáng)制通風(fēng)操作,落地式省煤器內(nèi)煙氣質(zhì)量流速可以按6 kg/(m2·s)進(jìn)行設(shè)計(jì),與對流室省煤段相比,管外傳熱系數(shù)可增大到3 倍以上,大大減小了所需要傳熱面積并減輕了設(shè)備質(zhì)量。由于方案中新增設(shè)備數(shù)量相對較少,對原重整反應(yīng)進(jìn)料加熱爐爐體結(jié)構(gòu)、現(xiàn)場管線及設(shè)備基礎(chǔ)影響較小。同增設(shè)空氣預(yù)熱器余熱回收系統(tǒng)相比,加熱爐可以達(dá)到相同的熱效率,且一次投資少,施工難度低,可在裝置檢修期內(nèi)完成全部改造工程。
根據(jù)綜合對比,決定選擇增加落地式省煤器余熱回收系統(tǒng)作為加熱爐的改造方案,余熱回收系統(tǒng)落地省煤器設(shè)置在地面,可以在不停爐的情況下預(yù)制余熱回收部分,甩頭待停爐檢修時對接即可,對原爐改造較少,要求的停爐施工周期相對較短[3],改造在2019年4月份大檢修完成施工并投入使用。
本次改造新增一臺落地式省煤器、一臺引風(fēng)機(jī)、冷熱煙道及相應(yīng)煙道擋板,將對流出口熱煙氣引入落地式省煤器來預(yù)熱鍋爐給水(104 ℃),降低加熱爐排煙溫度,提高加熱爐熱效率。改造后煙氣進(jìn)落地式省煤器溫度約為 219.6 ℃,與除氧水換熱后溫度降至130 ℃以下,由煙氣引風(fēng)機(jī)送入煙囪,通過煙囪排入大氣。鍋爐給水經(jīng)落地式省煤器加熱后溫度由104 ℃提高到約190 ℃,再進(jìn)入余熱鍋爐B-251/B-252 省煤段換熱。由于新增了引風(fēng)機(jī),新增落地省煤器可以采取更高的煙氣流速,強(qiáng)化換熱;另外落地省煤器煙氣自上而下流動,汽水自下而上流動,即使省煤器沸騰,不會形成“汽阻”和“水擊”[4]。改造后的工藝流程圖見圖1。
圖1 余熱回收系統(tǒng)改造后流程圖
隨著節(jié)能工作的不斷開展,要求管式爐的排煙溫度越來越低。但是落地省煤器換熱面上強(qiáng)烈的低溫露點(diǎn)腐蝕,會造成換熱面的嚴(yán)重腐蝕穿孔。提高落地省煤器入口的空氣溫度可以提高冷端換熱面的壁溫,防止結(jié)露腐蝕。為了防止露點(diǎn)腐蝕,本項(xiàng)目要求控制排煙溫度不低于120 ℃。
在煙道設(shè)置直排煙囪擋板,在引風(fēng)機(jī)故障停運(yùn)時,擋板自動打開,煙氣改直排煙囪,加熱爐維持操作,保證加熱爐不停爐、裝置繼續(xù)運(yùn)行[5]。
由于新增落地式省煤器后,原余熱鍋爐省煤段入口除氧水溫度提升至210 ℃,煙氣出對流室溫度提升至約220 ℃。為避免原余熱鍋爐省煤段出口出現(xiàn)汽化及維持鍋爐系統(tǒng)產(chǎn)汽平衡,不影響鍋爐產(chǎn)汽系統(tǒng)的正常運(yùn)行,對原B-251 進(jìn)行盤管改造:將原省煤段下部兩排盤管改為蒸發(fā)段盤管,改造后蒸發(fā)段盤管為8排,共128根省煤段盤管為4排,共64根。
由于新增落地式省煤器后,原余熱鍋爐省煤段入口除氧水溫度提升至210 ℃,煙氣出對流室溫度提升至約220 ℃。為避免原余熱鍋爐省煤段出口出現(xiàn)汽化及維持鍋爐系統(tǒng)產(chǎn)汽平衡,不影響鍋爐產(chǎn)汽系統(tǒng)的正常運(yùn)行,對原B-252 進(jìn)行盤管改造:將原省煤段下部兩排盤管改為蒸發(fā)段盤管,改造后蒸發(fā)段盤管為9排,共162 根;省煤段盤管為5排,共90根。
項(xiàng)目投用后,鍋爐給水閥FV22802經(jīng)常出現(xiàn)故障,閥門過一段時間后內(nèi)漏比較嚴(yán)重,在給水流量基本不變的情況下,控制閥閥位從40%下降至10%以下,導(dǎo)致控制閥FV22802無法投自動,鍋爐三沖量系統(tǒng)也無法投用,控制閥下線維修后再次投用還是經(jīng)常出現(xiàn)同樣問題。
經(jīng)分析主要是增設(shè)落地省煤器后,除氧水經(jīng)落地省煤器與煙氣換熱后,除氧水由原來的120 ℃提高至210 ℃,除氧水密度由956 kg/m3降至 850 kg/m3,同時由于給水流量由30 t/h提高至33 t/h,導(dǎo)致進(jìn)入控制閥的液體體積流速過快,接近要求的上限,液體對閥體沖刷嚴(yán)重,導(dǎo)致閥門經(jīng)常出現(xiàn)故障性內(nèi)漏問題。改造前后除氧水的體積流速變化見表3。
表3 改造前后除氧水體積流量變化
項(xiàng)目改造后由于除氧水溫度提高導(dǎo)致密度下降,同時由于除氧水流量提高,導(dǎo)致液體體積流速達(dá)到5.5 m/s,超過要求的2~5 m/s。為此對閥門進(jìn)行重新選型,將控制閥原來的變徑取消,閥門直徑由50 mm提高至80 mm,經(jīng)計(jì)算,液體流速降至2.15 m/s,滿足控制要求,解決控制閥FV22802經(jīng)常出現(xiàn)故障的問題。
改造后除氧水經(jīng)省煤段換熱后,達(dá)到245 ℃,比原來的210 ℃提高了30 ℃,在鍋爐連排量基本不變的情況下,導(dǎo)致鍋爐連排擴(kuò)容器D252頂部產(chǎn)的低壓蒸汽產(chǎn)量變多。而除氧器加熱蒸汽主要2個來源:一個是鍋爐連排擴(kuò)容器D252頂部產(chǎn)的低壓蒸汽;另外一個是1.0 MPa低壓蒸汽管網(wǎng)來的蒸汽,日常除氧器D251的壓力控制閥PV23101直接控制1.0 MPa低壓蒸汽管網(wǎng)來的蒸汽,而鍋爐連排擴(kuò)容器D252頂部產(chǎn)的低壓蒸汽直接進(jìn)入除氧器頂部,不受控制閥PV23101控制。改造前除氧器D251壓力控制在0.03 MPa,控制閥PV23101閥位在30%~50%。改造后D251壓力提高至0.035 MPa,而控制閥PV23101閥位只有1%~5%,閥位不穩(wěn)壓力很難控穩(wěn)。
為了解決閥位過小問題,在保證除氧器效果和爐水品質(zhì)的情況下,將除氧器設(shè)定壓力提高至0.04 MPa,適當(dāng)降低鍋爐水連排量,同時關(guān)小控制閥前手閥,將控制閥PV23101閥位提高至30%~50%控制,最終解決除氧器壓力控制不穩(wěn)的問題。
四合一爐改造項(xiàng)目于2018年6月開始施工,2019年4月份檢修期間完成施工,重整裝置開工后正常投用。投用后3個月對改造項(xiàng)目的效果進(jìn)行標(biāo)定,改造前、后四合一爐工況變化和能耗變化如表4所示。
表4 改造前后四合一爐工況數(shù)據(jù)
項(xiàng)目投用后具有良好的經(jīng)濟(jì)效益,本項(xiàng)目投用后主要的效益點(diǎn)在于3.5 MPa蒸汽產(chǎn)量增加了5.5 t/h,同時引風(fēng)機(jī)消耗用電180 kW/h,按照3.5 MPa蒸汽單價217.59 元/t,除鹽水單價9.38元/t,電單價0.62元/(kW·h)計(jì)算,重整裝置經(jīng)濟(jì)效益提升=5.5×(217.59-9.38)×8 400-180×0.62×8 400=868萬元/年,該項(xiàng)目投資1 649.2 萬元,23個月即可收回成本。
新增落地省煤器系統(tǒng)的余熱回收系統(tǒng),是首次在國內(nèi)200萬t/年以上加工規(guī)模的連續(xù)重整裝置四合一加熱爐中使用。通過四合一爐煙氣和除氧水的換熱,將排煙溫度由190 ℃降至120 ℃,降低70 ℃。相同條件下加熱爐燃燒效率提高3.18%,多產(chǎn)3.5 MPa蒸汽5.5 t/h,年增加經(jīng)濟(jì)效益868萬元。該項(xiàng)技術(shù)改造節(jié)能效果明顯,施工難度適中,具有很大的推廣意義。