馮 帥
(陜西能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院,陜西 咸陽 712000)
在城市的發(fā)展過程中會產(chǎn)生大量的城市污水,經(jīng)處理后得到的再生水能夠投入到工程之中進(jìn)行施工,節(jié)約了水資源,帶動了社會效益,但相較于高質(zhì)量生產(chǎn)用水而言,再生水并不能創(chuàng)造出優(yōu)良的經(jīng)濟(jì)效益,在這樣的背景下如何提升對城市污水的處理質(zhì)量尤為關(guān)鍵,使其能夠充當(dāng)鍋爐補(bǔ)給水。這項(xiàng)措施具有突破性意義,它能夠有效地緩解我國水資源不足的現(xiàn)狀,而其中又以全膜法最為關(guān)鍵,因此本文則將其作為研究重點(diǎn)。
在本文所探討的電廠中,設(shè)置了水處理系統(tǒng),選用了立式中空纖維膜元件,為了確保處理質(zhì)量,膜材質(zhì)選用的是聚醚砜材料,它可以有效抵御水污染的影響,并實(shí)行內(nèi)壓式過濾的方式,使得布水具有良好的均勻性,在清洗過程中不存在任何死角,加之死端過濾,能夠進(jìn)一步提升水的回收率。
本工廠的鍋爐補(bǔ)給水系統(tǒng)單獨(dú)劃分出一個建筑區(qū)域,內(nèi)部設(shè)置有過濾除鹽間、室外水箱等多個模塊。對于過濾除鹽間而言,其跨距達(dá)到了13.5 m,同時長度達(dá)到了48 m,內(nèi)部引入了諸如超濾裝置等各類高效設(shè)備模組。在除鹽間的一側(cè)增設(shè)了一個跨距為7.0 m的毗間。
引入了疊片式自清洗過濾器,將此部分結(jié)構(gòu)安裝在超濾膜組件的前端區(qū)域,所得到的過濾精度能夠達(dá)到≤100 mm水平,殘留在水中的懸浮物能夠得到有效的去除,設(shè)備為自動化清洗方式,省時省力。
該電廠共增設(shè)了2套超濾系統(tǒng),二者均適配了36支超濾膜,所帶來的有效膜面積達(dá)到了77 m2?;贒CS機(jī)制完成對超濾系統(tǒng)的精確控制,加之自動化反洗程序以及化學(xué)加強(qiáng)手段,可以完成酸洗以及堿洗兩大環(huán)節(jié)操作,全面保障了超濾膜的潔凈度,經(jīng)處理后得到的水質(zhì)達(dá)到了預(yù)定標(biāo)準(zhǔn),即濁度≤0.10,并且SI15≤2.5。
關(guān)于一級反滲透部分,本廠選用的是TML20D-400復(fù)合膜,基于一級兩段的布置方式,同時一、二段膜的數(shù)量呈倍數(shù)關(guān)系,即14∶7,就理論層面而言,單膜的脫鹽率至少可以達(dá)到98%甚至更高,且回收率可以達(dá)到75%及其以上水平。關(guān)于二級反滲透部分,一、二段膜的數(shù)量也存在差異,具體比值為10∶4,單膜脫鹽率與上述相同,但回收率相對更高一些,可以達(dá)到88%及以上。系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)對濃水的回收,將其置于超濾水箱之中,能夠顯著提升利用率[1]。
反滲透系統(tǒng)實(shí)行的是DCS控制方式,內(nèi)部含有停機(jī)保護(hù)以及高低壓保護(hù)兩大裝置,可以全面保障系統(tǒng)運(yùn)行的安全性,當(dāng)系統(tǒng)結(jié)束運(yùn)行后,沖洗系統(tǒng)便會隨之運(yùn)行,從而完成對膜的沖洗操作。
EDI裝置的內(nèi)部組成較為豐富,除了最為基礎(chǔ)的EDI模塊外,還設(shè)置有流量計(jì)、控制系統(tǒng)等多個部分。整個裝置設(shè)置為全填充式膜堆形式,內(nèi)部可分為兩個系列,二者均可以完成單獨(dú)運(yùn)行,其出力水平可以達(dá)到2×70 t/h。單套膜塊為16臺,所帶來的回收率可以達(dá)到90%,并且出水水質(zhì)中的SiO2含量能夠控制在10 g/L以內(nèi)。
OF技術(shù)采用的是機(jī)械篩分的方式,充分利用了膜兩側(cè)的壓差值,將是作為驅(qū)動力而完成過濾。在運(yùn)行過程中,以分子量的大小為基準(zhǔn),從而達(dá)到分離顆粒的效果,OF孔徑介于25~30 nm,借助于OF能夠有效的清理存在于水中的懸浮物以及各類微生物等,因此適用性較強(qiáng)[2]。
基于RO技術(shù),將其應(yīng)用于水除鹽系統(tǒng)中,能夠有效的避免廢酸堿污染問題。其中以RO膜尤為關(guān)鍵,是一種典型的半透膜,其具有優(yōu)良的選擇透過性,可以達(dá)到淡化或是凈化的效果。當(dāng)面對水質(zhì)含鹽量較高的情況時,RO技術(shù)具有較高的可行性,因此被廣泛應(yīng)用于靠?;蚴歉啕}地區(qū)[3]。就當(dāng)前國內(nèi)現(xiàn)狀而言,有些電廠引入了RO技術(shù),但只將其用于預(yù)脫鹽環(huán)節(jié),此后則選用的是較為傳統(tǒng)的離子交換法,此舉可以有效控制廢酸堿排放量。
在本文所探討的項(xiàng)目中,RO系統(tǒng)可細(xì)分為兩級,二者都設(shè)置在一個機(jī)架上。對于一級RO而言,其選用的是BW30-400/34iFR型膜元件,總數(shù)量達(dá)到了180支;而對于二級RO而言,則選用的是XLE-440型膜元件,其數(shù)量相對較少,為84支。
相較之下,在對酸堿再生處理工時,EDI技術(shù)所帶來的效果最為良好,它也滿足了當(dāng)前現(xiàn)代環(huán)保發(fā)展的基本要求。關(guān)于EDI技術(shù)的運(yùn)行機(jī)理,它在傳統(tǒng)的電滲析基礎(chǔ)上綜合引入了離子交換法,加之選擇性膜以及離子交換樹脂二者的結(jié)合,可以構(gòu)成一個填充床,由此達(dá)到了電化學(xué)持續(xù)再生的效果,最終完成超純水的提取[4]。
在本文所探討的電廠項(xiàng)目中,EDI模塊采用的是tropureXL-SOORL型,系統(tǒng)共設(shè)置了24個模塊,所帶來的回收率可以達(dá)到95%。EDI裝置共分為兩套,其中一套用于日常運(yùn)行,當(dāng)其出現(xiàn)異常后另一套則隨即啟動。EDI結(jié)構(gòu)具有很強(qiáng)的特殊性,它對進(jìn)水水質(zhì)提出了極高的要求,因此宜將其置于RO的后端區(qū)域。為了使得EDI能夠處于穩(wěn)定運(yùn)行狀態(tài),通常需要將兩級RO系統(tǒng)置于EDI之前,此舉可以有效去除存在于水中的雜質(zhì)。
全膜法集多種方法于一身,在過濾器的作用下完成對原水的初步處理,將其中的細(xì)小顆粒清除,而后再進(jìn)入到兩級反滲透RO之中,達(dá)到脫鹽的效果,進(jìn)而轉(zhuǎn)入到EDI之中,達(dá)到深度除鹽的效果后所得到的水能夠作為鍋爐補(bǔ)給水[5]。此方法所帶來的效果優(yōu)良,但對應(yīng)的流程也更為復(fù)雜,具體如圖1所示。在本文的工程中,引入了兩套處理設(shè)備,所帶來的處理能力可以達(dá)到140 m3/h。
圖1 水處理工藝流程
對于電力行業(yè)而言,對超高壓鍋爐提出了較高的要求,其水質(zhì)導(dǎo)電率必須控制在0.2 μS/cm以內(nèi),同時SiO2含量不可超過0.02 mg/L,即便采取了二級RO除鹽處理,但所得到的效果不夠理想,因此還需要進(jìn)行EDI處理。對此,將圍繞全膜法以及離子交換法展開對比分析。
3.5.1 系統(tǒng)出水水質(zhì)比較
關(guān)于二者所帶來的出水水質(zhì)情況如表1所示,可以發(fā)現(xiàn)其都滿足了所提出的補(bǔ)水要求,但進(jìn)一步對比可以發(fā)現(xiàn),全膜法所帶來的出水水質(zhì)更為優(yōu)良,這與EDI裝置有著很大的關(guān)聯(lián)。
表1 全膜法與離子交換法出水水質(zhì)比較
3.5.2 系統(tǒng)比較
(1)系統(tǒng)工藝比較。當(dāng)采用離子交換工藝后,盡管其出水水質(zhì)達(dá)到了相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),可以作為鍋爐補(bǔ)水,但在此過程中使用到的酸堿再生樹脂量較多,若使用全膜法,無論是阻垢劑還是還原劑等材料的使用量都相對較少。若從廢水排放量的角度進(jìn)行分析,當(dāng)采用離子交換工藝后,產(chǎn)生的此部分總量更少,但經(jīng)檢測得知廢水中的酸堿液占比較大,同時含鹽量也相對更高,這會對廢水的回收利用水平造成影響[6]?;谌しǎa(chǎn)生的主要以一級RO廢水居多,其中的磷類阻垢劑的數(shù)量也得到了良好的控制。
(2)系統(tǒng)操作與控制比較。所選用的2種工藝都基于自動化的方式運(yùn)行,但離子交換法在操作過程中復(fù)雜度較高,容易對設(shè)備造成腐蝕?;谌し?,主要使用到了RO裝置以及EDI裝置,其使用過程中操作簡單,維護(hù)也更為方便。此外還需要認(rèn)識到的是離子交換法中需要使用到大量的離子交換器,因此會隨之產(chǎn)生豐富的控制點(diǎn),相較于全膜法而言數(shù)量達(dá)到了其兩倍以上,因此不利于維護(hù)工作的展開。
(3)設(shè)備布置及占地面積。若使用全膜法,則需要使用到RO裝置,在運(yùn)行過程中過濾器的濾速通常需要控制在5~8 m/h,當(dāng)采用離子交換工藝法,所帶來的濾速相對較高,此時介于10~12 m/h,但后者的回收率相對較差。對于膜法而言,其所需的工期相對較短,并且設(shè)備能夠在工廠內(nèi)完成預(yù)組裝操作,因此可以有效的減少安裝工作量;而對于離子交換法,則需要得到酸堿貯存池的支持,對應(yīng)的工程量相對較大。
應(yīng)當(dāng)明確的是,以上分析所得到的結(jié)果均建立在原水含鹽量較低的基礎(chǔ)之上,當(dāng)原水含鹽量處于較高狀態(tài)時,僅憑借離子交換工藝所帶來的效果相對有限,無論是占地還是酸堿消耗情況都不容樂觀,對此,當(dāng)前的水處理系統(tǒng)則進(jìn)行了創(chuàng)新,以一級RO以及傳統(tǒng)離子交換工藝相結(jié)合的方式進(jìn)行,實(shí)際結(jié)果表明其帶來的效果更為顯著。
此處對全膜法以及離子交換法進(jìn)行對比分析,前者的產(chǎn)生量為50 m3/h,后者則為80 m3/h,所得到的結(jié)果如表2所示。對其進(jìn)行分析得知,確保原水不變這一基本條件,相較于全膜法而言,使用離子交換法所需的成本相對更高,即多了0.78元/m3,假定電廠一年運(yùn)行共需要200萬m3水,此時則需要多花費(fèi)156萬元。因此,若從成本的角度進(jìn)行分析,全膜法所帶來的經(jīng)濟(jì)效益更為理想,經(jīng)計(jì)算后可知一年時間便可將成本收回。
表2 全膜法與離子交換法制水成本比較
綜上所述,在當(dāng)前的社會背景下,電廠需要朝著節(jié)能環(huán)保的方向發(fā)展,基于RO+EDI的方式,可以顯著提升對城市污水的處理效率,且不會發(fā)生酸堿貯存以及再生的情況。若基于OF+RO+EDI相結(jié)合的方式,則可以持續(xù)進(jìn)行生產(chǎn),合理控制酸堿使用量,同時所需的占地面積也相對較小,因此這將會成為今后的主流發(fā)展方向。