于華鋒,郭迎清,郭佳偉,王文山,袁 杰
(1.西北工業(yè)大學(xué)動力與能源學(xué)院,西安710129;2.航空工業(yè)慶安集團有限公司,西安710077)
某型發(fā)動機采用機械液壓式加力控制系統(tǒng),其中的噴口控制系統(tǒng)不僅質(zhì)量大、結(jié)構(gòu)復(fù)雜、控制性能有限,而且隨著使用時間的增加,其關(guān)鍵計算部件——壓比調(diào)節(jié)器會發(fā)生空氣活塞漏氣、型針積碳和連桿變形等問題,造成性能退化,導(dǎo)致發(fā)動機發(fā)生加力爆燃和低壓轉(zhuǎn)差漂移等故障[1-3]。多年以來,發(fā)動機噴口控制系統(tǒng)正朝著數(shù)字電子化、小型化和一體化的方向發(fā)展,有效減輕了質(zhì)量并改善了噴口控制效果,大大提高了軍用航空發(fā)動機的性能[4]。因此有必要在分析機械液壓式噴口控制系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,對原系統(tǒng)進行一定的數(shù)控改造,以規(guī)避機械液壓系統(tǒng)的固有問題,并在控制性能上實現(xiàn)一定的提升。
在噴口數(shù)控改造方面,王兢[5]提出了改造所需要保留和增添的元件以及傳感器的安裝方式;李杰等[6]建立了基于控制元件數(shù)學(xué)模型的雙閉環(huán)噴口面積控制回路,并進行了仿真計算;李軍偉[7]提出了基于渦輪落壓比的噴口面積閉環(huán)控制回路,并引入油門桿角度作為前饋量,來提升系統(tǒng)的快速性。以上研究對噴口數(shù)控改造方案的提出具有重要意義,但并未在明確的控制規(guī)律下,針對具體對象設(shè)計完整的噴口數(shù)控系統(tǒng)。
本文首先對原機械液壓式噴口控制系統(tǒng)進行分析,并采用擬合法建立發(fā)動機分段線性化模型。在此基礎(chǔ)上,根據(jù)實際情況,提出噴口數(shù)字電子控制方案,利用AMESim和Matlab軟件[8],搭建了控制系統(tǒng)的聯(lián)合仿真模型。
某型發(fā)動機加力控制規(guī)律為[9]
式中:Wf為主燃油流量;nH為高壓轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速;Wf,af為加力燃油流量;PLA為加力比指令;P3/P2為高壓壓氣機壓比;T7,af為加力燃燒室溫度;A8為尾噴管喉部面積;πT為渦輪落壓比。
在加力狀態(tài)下,通過調(diào)節(jié)主燃油流量Wf控制高壓轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速nH不變,使核心機維持在最大狀態(tài);根據(jù)加力比指令調(diào)節(jié)加力燃油流量Wf,af控制加力燃燒室溫度T7,af,達到調(diào)節(jié)推力的目的;通過調(diào)節(jié)尾噴口面積A8控制渦輪落壓比πT,使其按高壓壓氣機壓比P3/P2的函數(shù)關(guān)系變化。
圖1 加力噴口機械液壓控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
該控制系統(tǒng)包含壓比調(diào)節(jié)器、噴口滑油泵和噴口作動筒3部分。其中壓比調(diào)節(jié)器起到控制器和傳感器的作用,感受發(fā)動機高壓壓氣機壓比P3/P2,計算得出期望的渦輪落壓比,并與實際測量值比較形成偏差,基于該偏差給出控制指令X6;滑油泵和作動筒起到執(zhí)行機構(gòu)的作用,根據(jù)X6改變噴口滑油柱塞泵的斜盤角度,從而改變與之相連的噴口作動筒2個腔壓力,使活塞桿產(chǎn)生位移、帶動噴口作動環(huán)、最終改變噴口面積,調(diào)節(jié)渦輪后反壓,達到穩(wěn)定渦輪落壓比的目的。核心控制律即高壓壓氣機壓比與期望的渦輪落壓比的對應(yīng)關(guān)系,也稱作加力工作線。
在非加力狀態(tài)下,發(fā)動機的尾噴口面積采取開環(huán)發(fā)動機機械液壓式加力噴口面積控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1所示??刂?,根據(jù)nH在2個固定值之間切換,由1套獨立的機械液壓控制系統(tǒng),即噴口收放活門來實現(xiàn)。
在進行數(shù)控改造時,可參照原有機械系統(tǒng)的控制架構(gòu),并將加力與非加力狀態(tài)下的控制系統(tǒng)合并,設(shè)計統(tǒng)一的噴口面積數(shù)字電子控制系統(tǒng),實現(xiàn)相應(yīng)的控制計劃,達到較好的控制效果。
為減小數(shù)控改造難度,在設(shè)計數(shù)控系統(tǒng)時保留了原有機械液壓系統(tǒng)中的執(zhí)行機構(gòu),即噴口滑油泵和作動筒等部件。同時在執(zhí)行機構(gòu)與數(shù)字控制器之間添加1套電液伺服系統(tǒng),來實現(xiàn)信號的轉(zhuǎn)換。在AMESim中建立的執(zhí)行機構(gòu)與電液伺服系統(tǒng)的仿真模型[10]如圖2所示。
圖2 執(zhí)行機構(gòu)與電液伺服系統(tǒng)AMESim仿真模型
電液伺服系統(tǒng)由1個電液伺服閥和1個作動筒組成,負責(zé)將數(shù)字控制器的X6電信號轉(zhuǎn)換為實際的X6物理位移信號,并進行功率放大,用于調(diào)節(jié)滑油泵斜盤角度[11]。同時進行位置反饋,采用PID控制器,保證X6的準確性。
噴口滑油泵系統(tǒng)主要由低壓齒輪泵、單向活門、安全活門和高壓柱塞泵等部件組成。低壓齒輪泵在柱塞泵之前先行增壓,防止柱塞泵進口壓力過低;單向活門限制滑油流向,防止倒流;安全活門在油壓過高時進行泄壓。高壓柱塞泵的斜盤與電液伺服系統(tǒng)的作動筒相連,由作動筒活塞桿位移量X6調(diào)節(jié)。
作動筒采用AMESim模型,并考慮活塞桿冷卻漏油以及噴口負載力的反作用。每臺發(fā)動機裝有6個噴口作動筒,沿發(fā)動機圓周均勻分布。
在實際改造中還需添加相應(yīng)的傳感器部件,進行信號采集。包括電液伺服系統(tǒng)作動筒的X6位移傳感器、噴口作動筒的A8位移傳感器、高壓壓氣機進口P2壓力傳感器、高壓壓氣機出口P3壓力傳感器以及渦輪出口P6壓力傳感器。所得信號經(jīng)過調(diào)理電路后進入數(shù)字電子控制器。
為了實現(xiàn)完整的噴口數(shù)控系統(tǒng)閉環(huán)仿真,還需要建立被控對象即發(fā)動機的仿真模型。此發(fā)動機模型是在已有的某型發(fā)動機非線性穩(wěn)態(tài)模型的基礎(chǔ)上,采用擬合法建立的分段線性化模型[12-14]。并根據(jù)模型數(shù)據(jù)在Matlab/Simulink環(huán)境下搭建對應(yīng)的仿真模型,如圖3所示。
圖3 發(fā)動機Simulink仿真模型
模型整體為1個狀態(tài)空間模型。輸入量為加力比PCAB和尾噴口面積A8,狀態(tài)量為高低壓轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速,輸出量為低壓轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速,風(fēng)扇增壓比、高壓轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速、風(fēng)扇流量、壓氣機進口總壓、風(fēng)扇效率、壓氣機出口總壓、低壓渦輪出口總壓、尾噴管出口總壓。模型以加力比PCAB為調(diào)度量,分段調(diào)度狀態(tài)空間模型的系統(tǒng)矩陣以及相應(yīng)的穩(wěn)態(tài)點數(shù)據(jù)。
所設(shè)計的加力狀態(tài)噴口面積數(shù)字電子控制系統(tǒng)的控制回路如圖4所示[7]。
圖4 噴口數(shù)控系統(tǒng)加力狀態(tài)控制回路
控制回路為內(nèi)層、中間層和外層的3層閉環(huán)結(jié)構(gòu)。內(nèi)層、中間層分別為電液伺服系統(tǒng)的X6位置和A8面積反饋環(huán),確保X6位移和噴口面積調(diào)節(jié)的準確性與快速性;外環(huán)為πT閉環(huán),確保實際渦輪落壓比跟隨期望值變化,維持核心機正常運轉(zhuǎn),確保風(fēng)扇不喘振??刂朴媱澕礊榧恿ぷ骶€,由發(fā)動機高壓壓氣機增壓比信號查表得出期望的渦輪落壓比,加力工作線數(shù)據(jù)由原始的發(fā)動機模型計算得出。
將數(shù)字控制器、執(zhí)行機構(gòu)AMESim模型以及發(fā)動機模型相連,建立噴口面積數(shù)控系統(tǒng)加力狀態(tài)下的聯(lián)合仿真模型[15],如圖5所示。并在發(fā)動機模型上外接1個喘振裕度計算模塊,用來監(jiān)控喘振裕度的變化情況。
πT控制器和A8控制器結(jié)構(gòu)如圖6所示。
圖5 噴口數(shù)控系統(tǒng)加力狀態(tài)控制聯(lián)合仿真模型
圖6 數(shù)字電子控制器
2個控制器均采用PID控制算法[16]。其中在πT控制器中,通過加力比引入A8面積的基準值,使得A8的期望值在加力比產(chǎn)生變化時快速調(diào)整,加快了A8的響應(yīng)速度,同時作用在此基準值上的壓比誤差量可以確保發(fā)動機工作在正確的加力工作點上。
在非加力狀態(tài)下,由于采用開環(huán)控制,只需將加力狀態(tài)控制回路中的πT回路去除,并采用由高壓轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速生成的控制計劃,即可實現(xiàn)非加力狀態(tài)噴口面積控制。結(jié)構(gòu)如圖7所示。
圖7 噴口數(shù)控系統(tǒng)非加力狀態(tài)控制回路
在0高度0馬赫數(shù)的飛行條件下,對加力比變動的情況進行仿真,檢測發(fā)動機各參數(shù)變化狀況,并與相同條件下的機械液壓系統(tǒng)進行對比。仿真時加力比信號為10~10.9 s,由10%線性變化到90%。仿真結(jié)果如圖8所示。
圖8 加力變動情況仿真驗證
從圖中可見,當(dāng)加力比大范圍變動時,數(shù)控系統(tǒng)的實際渦輪落壓比緊隨期望落壓比變化,迅速到達新的加力工作點,相對誤差最大不超過1.4%。同時與原機械液壓系統(tǒng)相比,數(shù)控系統(tǒng)的A8面積起始調(diào)節(jié)時間更早,超調(diào)量也較小。使得在加力變動過程中,P6壓力波動范圍更小,渦輪落壓比變化幅度也更小,喘振裕度更加遠離喘振邊界。整體來看,此數(shù)控系統(tǒng)的控制效果明顯優(yōu)于原機械液壓系統(tǒng)的。
為了研究此噴口數(shù)控系統(tǒng)在飛行包線內(nèi)的適應(yīng)性,另外選取高度為6.096 km,馬赫數(shù)為1.20和1.75,以及高度為12.192 km,馬赫數(shù)為1.75和2.00的4個飛行條件。建立相應(yīng)的發(fā)動機模型以及數(shù)控系統(tǒng)聯(lián)合仿真模型,并在相同的加力比變動情況下進行仿真測試,結(jié)果如圖9所示。
圖9 多飛行條件加力變動仿真
從圖中可見,在4個飛行條件下,當(dāng)加力比大范圍變動時,實際渦輪落壓比均能緊隨期望落壓比變化,迅速到達新的加力工作點,相對誤差最大不超過4.45%;A8的最大超調(diào)量小于7.9%,最大調(diào)節(jié)時間小于2.88 s,符合要求。同時喘振裕度未跨過喘振邊界,且相距較遠。可見此噴口數(shù)控系統(tǒng)對于不同的飛行條件也具有一定的適應(yīng)性。
本文對某型發(fā)動機的噴口面積機械液壓控制系統(tǒng)進行了分析,明確了其控制規(guī)律及控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)原理。在此基礎(chǔ)上對其進行一定的數(shù)控改造,設(shè)計了加力與非加力狀態(tài)下的控制回路,搭建了可實現(xiàn)完整閉環(huán)仿真的包含數(shù)字控制器、執(zhí)行機構(gòu)以及被控對象的噴口面積數(shù)字電子控制系統(tǒng)聯(lián)合仿真模型,并對其進行仿真驗證。結(jié)果顯示:此數(shù)控系統(tǒng)可以實現(xiàn)對噴口面積的有效控制,相比于原機械液壓系統(tǒng)具有更好的控制性能,并且對于不同的飛行條件也有一定的適應(yīng)性。本文所述方法具有一定的工程應(yīng)用價值。