張 猛,馬洪璽,冒蘭軍
(上海藍科石化環(huán)??萍脊煞萦邢薰?,上海 201803)
目前國內(nèi)外硫磺裝置主要工藝仍然是克勞斯工藝、直接 (選擇性催化)氧化工藝、氧化 (還原)吸收工藝等[1]。國內(nèi)石油化工行業(yè)以克勞斯工藝為主,硫磺尾氣硫質(zhì)量濃度100~30000mg/m3,環(huán)保要求尾氣需經(jīng)過脫硫后排放。
已有硫磺尾氣脫硫工藝除需增加脫硫系統(tǒng)外,同時配合硫磺回收裝置本身的優(yōu)化改造。
藍科環(huán)保自主開發(fā)的LK-EGC雙循環(huán)脫硫技采用NaOH溶液作為脫硫劑,并針對硫磺裝置的不同運行工況,如正常運行、事故、開停工等條件下,對補水、排水、煙氣溫度、pH值等參數(shù)進行了優(yōu)化,確保達標(biāo)排放并降低能耗物耗。LK-EGC雙循環(huán)脫硫技術(shù)基本原理見圖1。該脫硫技術(shù)已在國內(nèi)多套裝置得到應(yīng)用[2]。本文就幾套硫磺尾氣脫硫系統(tǒng)補水、排水、水質(zhì)、煙氣溫度、pH值等操作值于設(shè)計值進行了對比分析,并提出了今后的優(yōu)化方向。
金陵石化Ⅲ及IV號硫磺裝置脫硫系統(tǒng)設(shè)計值/操作值如表1。
圖1 LK-EGC雙循環(huán)脫硫技術(shù)基本原理及主要控制參數(shù)
從表1看出,Ⅳ號硫磺裝置排水量不足,進料硫含量也3.5倍于設(shè)計值,并采用新鮮水作為工藝補水[3];Ⅳ號硫磺裝置在運行1年后出現(xiàn)系統(tǒng)壓降增大的現(xiàn)象,經(jīng)檢修后發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)堵塞,分析污垢的主要成分為SO3、CaO、Al2O3、SiO2。
表1 金陵石化Ⅲ號、Ⅳ號硫磺裝置主要運行參數(shù)一覽表
對于結(jié)垢原因,我們進行了影響因素分析:多重因素導(dǎo)致了Ⅳ硫磺脫硫系統(tǒng)鹽濃度高,進而推高了系統(tǒng)中SO32-濃度,濃縮比達14.8使Ca2+等離子濃度進一步濃縮,而CaSO3難溶于水最終沉淀結(jié)垢;Ⅳ號硫磺車間采取補加除鹽水等整改措施后操作趨于穩(wěn)定[3];某些其他工藝鈉堿法脫硫裝置也有出現(xiàn)鹽濃度過高導(dǎo)致系統(tǒng)堵塞的情況發(fā)生[4];因此脫硫系統(tǒng)由于對應(yīng)硫磺裝置操作波動大,水質(zhì)及各項操作參數(shù)會引起系統(tǒng)堵塞影響生產(chǎn)。詳見表2。
表2 Ⅳ硫磺裝置結(jié)垢影響因素分析
按表3分析,Ⅲ號硫磺裝置與Ⅳ號硫磺裝置采用了同樣的工藝水、同樣較大的煙氣硫含量及類似的運行考核系統(tǒng),但由于具體操作中的排水量、補水量、換熱系統(tǒng)及較低的操作溫度各種因素綜合起來,實際運行中Ⅲ號硫磺尾氣脫硫部分操作平穩(wěn),裝置穩(wěn)定運行。
表3 Ⅲ硫磺裝置對比運行分析
洛陽石化4+4萬噸硫磺裝置的提標(biāo)治理項目于2019年6月底開車成功投入運行。
運行時外排廢水一度出現(xiàn)發(fā)綠現(xiàn)象,經(jīng)采樣分析發(fā)現(xiàn)氨氮質(zhì)量濃度高達2542mg/L,pH值9.0,分析認(rèn)為在高pH值條件下,上游硫磺裝置操作波動帶來的未反應(yīng)氨與脫硫系統(tǒng)管道、管件(閥門、墊片等)中的鎳氧化物發(fā)生絡(luò)合反應(yīng)導(dǎo)致含鹽廢水顏色呈現(xiàn)藍綠色:
經(jīng)過調(diào)整降低pH值到8,同時穩(wěn)定焚燒爐、轉(zhuǎn)化爐操作后,氨氮降至ρ<0.05mg/L,外排污水顏色恢復(fù)正常。
蘭州石化3萬t/a硫磺裝置尾氣脫硫系統(tǒng)2019年11月開車成功后投入運行。
由于裝置規(guī)模較小,部分操作例如補水、排水、pH控制(補堿)等操作均采用了間歇操作;本項目塔操作溫度曾異常升高至66℃,分析認(rèn)為進料煙氣水蒸氣含量較高超過20%(設(shè)計值10%),導(dǎo)致煙氣飽和溫度高于60℃,蒸發(fā)潛熱帶來的降溫效應(yīng)減弱致使操作溫度進一步提高,車間經(jīng)檢修發(fā)現(xiàn)焚燒爐爐管出現(xiàn)破裂導(dǎo)致蒸汽泄漏;經(jīng)過檢修后脫硫系統(tǒng)溫度恢復(fù)正常。
硫磺裝置操作波動導(dǎo)致脫硫系統(tǒng)設(shè)計參數(shù)往往與實際運行參數(shù)不一至影響運行,綜合匯總分析如下:
1)裝置實際運行負(fù)荷波動范圍超出設(shè)計負(fù)荷范圍50%~110%,對脫硫系統(tǒng)穩(wěn)定操作帶來了挑戰(zhàn)。
2)煙氣溫度及煙氣水蒸氣含量波動范圍超出設(shè)計值,帶來的結(jié)果是脫硫系統(tǒng)操作溫度也在較大范圍內(nèi)波動,水耗難以穩(wěn)定控制。
3)多數(shù)裝置基于預(yù)算考慮沒有在進料線上設(shè)置硫分析儀造成無法實時監(jiān)控來料煙氣組成并及時調(diào)整操作參數(shù),造成操作滯后、被動。
4)部分裝置用新鮮水作為補水,長期運行造成了脫硫系統(tǒng)堵塞,加大了車間的工作強度。
對國內(nèi)部分其他同類脫硫裝置進行考察后,部分采用其他鈉堿法脫硫技術(shù)的裝置也遇到了例如系統(tǒng)堵塞、煙氣外排溫度低等狀況[4],分析認(rèn)為今后采用鈉堿法脫硫工藝的優(yōu)化改進應(yīng)集中在在以下幾個方面:
1)在線分析煙氣流量及硫含量,根據(jù)來料煙氣硫含量設(shè)定系統(tǒng)pH值處于合理范圍,減少堿耗。
2)根據(jù)煙氣水蒸氣含量,優(yōu)化系統(tǒng)操作溫度,確保外排鹽濃度的前提下盡量降低水耗。
3)根據(jù)硫磺裝置對應(yīng)的酸性氣來源點進行精確分析,確保全廠酸性氣調(diào)度平衡,穩(wěn)定對應(yīng)硫磺裝置的操作負(fù)荷,以確保脫硫系統(tǒng)穩(wěn)定運行。
4)選用高效低壓降換熱器,降低煙氣入塔溫度,減少水耗量,并提高進入煙囪外排煙氣溫度以消除白煙。