吉頭杰 魏亞妮 高振 楊松濤 李晶
中核四0四有限公司 甘肅蘭州 732850
由于水解、輻射降解等原因,從PUREX流程輸出的TBP也可能夾帶放射性核素,形成界面污物,從而影響萃取設(shè)備的運行性能,進而降低PUREX流程的凈化能力,因此需定期從PUREX流程的各個循環(huán)輸出用過的TBP,并進行溶劑再生后才能重復(fù)利用。溶劑精餾是TBP再生的有效手段,但精餾殘液的處理非常關(guān)鍵,熱解焚燒技術(shù)是目前采用的最廣泛[1]。
(1)工藝流程概述。阿格廠MDS設(shè)施熱解焚燒工藝流程分為熱解準(zhǔn)備、熱解、熱解氣燃燒、尾氣處理和焚燒灰水泥固化等五個部分。
(2)熱解準(zhǔn)備。精餾殘在接收槽攪拌均勻后送到備料槽,同時將一定量的水、鎂石灰(MgO)、乳化劑添加到備料槽中,攪拌均勻并形成乳濁液,過濾后輸送到供料槽攪拌后,經(jīng)計量,噴射到熱解爐熱解。
(3)熱解。熱解爐預(yù)熱至300℃~500℃,并在氮氣保護下,將從供料槽供給的料液在缺氧的狀態(tài)下進行熱解,TBP熱解形成P2O5迅速與MgO反應(yīng)生成焦磷酸鎂等灰渣。熱解爐中設(shè)置有螺旋攪拌器和不銹鋼研磨球,螺旋攪拌器的攪拌槳在電機的驅(qū)動下在熱解爐中旋轉(zhuǎn),帶動熱解器中的研磨球轉(zhuǎn)動,一方面通過不銹鋼研磨球?qū)崃總鬟f到噴入的乳濁液上,促使有機廢液完成熱分解,另一方面將形成的灰渣進行研磨,防止出現(xiàn)沉積和結(jié)皮。熱解產(chǎn)生的氣體通過熱解爐上設(shè)置的燭型過濾器過濾后輸送到燃燒爐[2]。
(4)熱解氣焚燒。熱解氣輸送到燃燒爐之前,通過向燃燒爐內(nèi)噴入助燃劑(柴油、煤油)和過量空氣燃燒,將燃燒爐預(yù)熱至1000℃左右后,再將過濾燭過濾的熱解氣輸送到燃燒爐燃燒,形成CO2和水蒸氣。
(5)尾氣處理。熱解氣燃燒形成的CO2和水蒸氣、NOx、SOx,以及伴隨部分揮發(fā)性氣體從熱解爐輸出后,先通過空氣浸取器,使溫度冷卻到600℃~800℃的范圍內(nèi),以防止水蒸氣凝結(jié)形成液體。從浸取器出來的氣體再通過文丘里洗滌器,將尾氣快速從800℃淋洗到78℃左右,以破壞二噁英氣體的形成。洗滌后尾氣通過填料塔二次洗滌后,經(jīng)排風(fēng)機和煙囪排出。
(6)焚燒灰水泥固化處理。焚燒灰采用桶外攪拌裝置,熱解產(chǎn)生的焚燒灰通過氣閥輸送到料斗內(nèi),料斗內(nèi)設(shè)置有攪拌裝置,通過攪拌將焚燒灰進一步攪碎、攪均勻,攪拌的同時往料斗內(nèi)輸送氮氣,以防止隨焚燒灰排出的熱解氣發(fā)生爆炸。料斗內(nèi)攪拌均勻的焚燒灰輸送到攪拌機內(nèi),同時加入水、添加劑、水泥攪拌,再將攪拌機中的水泥漿澆注到廢物桶,進行養(yǎng)護后貯存[3]。
MDS設(shè)施能夠處理TBP含量在85%~90%的有機殘液,第一年處理了約10m3,以后每年的處理量見表1。
表1 阿格后處理廠MDS設(shè)施有機殘液熱解焚燒處理情況
表1可以看出,MDS設(shè)施運行平穩(wěn)。2015年由于熱解爐攪拌器電機出現(xiàn)卡滯,螺旋攪拌器出現(xiàn)變形,形成沉積物,更換螺旋攪拌器和電機,致使處理量有所下降。
殘液的β/γ放射性濃度約為1.5×105Bq/L,α放射性濃度約為2×105Bq/L,小于允許貯存的標(biāo)準(zhǔn)濃度(βγ放射性濃度約為7.4×106Bq/L,α放射性濃度約為3.2×105Bq/L)。
MDS設(shè)施運行過程中也出現(xiàn)了一些工藝問題,經(jīng)阿格廠針對性的研究和工藝改進,各種問題得到了解決,具體如下:
(1)關(guān)于熱解爐的密封性,研究并設(shè)計了專門的密封圈,改進了加熱和冷卻程序;熱解爐增加了氬氣分析裝置,借以分析空氣滲入量,并判斷熱解爐的是否出現(xiàn)泄漏。
(2)對于熱解爐反應(yīng)器改進,進行了熱解爐筒體和攪拌器和幾何參數(shù)優(yōu)化,并定期對攪拌器進行預(yù)防性更換。
(3)關(guān)于熱解沉積物的消除,通過調(diào)整運行程序,根據(jù)熱解狀態(tài),實時調(diào)整熱解條件,解決了沉積物的問題。
(4)通過技術(shù)改進,將燭型過濾燭的濾材材質(zhì)由金屬更換為陶瓷,使過濾器的壽命由3~6個月增加到4年。
(5)改進供料裝置,優(yōu)化了廢TBP乳濁液配方,將鈣基配方改變?yōu)殒V基配方;
(6)采用改進水泥固化的組成和運行條件研究,實現(xiàn)了最終產(chǎn)物的封裝。
通過多年對熱解焚燒技術(shù)的研究改進,阿格廠MDS設(shè)施形成了自身的熱解焚燒工藝。采用鎂石灰(MgO)作為添加劑形成的乳濁液在熱解的過程中與P2O5形成焦磷酸鎂的礦化鹽,有效的避免了熱解氣與水蒸汽形成磷酸對熱解爐的腐蝕。殘液少量夾帶的揮發(fā)性放射性核素,如Ru和Cs等在熱解和焚燒過程中進入尾氣,工藝流程中設(shè)置浸取器(或濕法除塵器)對于洗滌進入尾氣的揮發(fā)性核素具有明顯效果,能極大程度減輕尾氣處理單元的負(fù)擔(dān),保證向環(huán)境排放的量低于國家管控水平。阿格廠熱解焚燒處理技術(shù)日趨完善,MDS設(shè)施年處理能力較穩(wěn)定,保證了阿格廠后處理生產(chǎn)線對廢TBP的處理需求。