陳國兵
中國航發(fā)成都發(fā)動機(jī)有限公司 四川成都 610503
航空發(fā)動機(jī)零部件鑄造后需要對部分鑄造件進(jìn)行拋光處理,拋光產(chǎn)生的含塵廢氣會導(dǎo)致拋光間內(nèi)粉塵含量增加,污染環(huán)境的同時對操作者健康產(chǎn)生極大傷害。為降低拋光作業(yè)環(huán)境粉塵濃度,本文針對鑄造件拋光廢氣凈化工藝參數(shù)、流程進(jìn)行了研究,采用了布袋除塵,輔以風(fēng)機(jī)、排氣筒等方式,實現(xiàn)了拋光粉塵廢氣凈化,試驗結(jié)果表明:相比凈化前,粉塵廢氣排放濃度減少了661.6mg/m3,凈化效率達(dá)到了99%,凈化后的廢氣取樣結(jié)果表明其相關(guān)指標(biāo)達(dá)到國家排放標(biāo)準(zhǔn)[1-2]。
拋光間共l4個拋光工位(2個備用),每個工位安裝一臺拋光機(jī),拋光機(jī)為雙頭砂輪機(jī),砂輪機(jī)直徑200mm;拋光間配有中央空調(diào)。具體工況簡圖如圖1所示。
圖1 工況簡圖
拋光機(jī)為雙頭砂輪機(jī),在運行過程中,廢氣收集效果不好會導(dǎo)致車間內(nèi)粉塵增高,對操作者健康帶來極大傷害。同時拋光車間安裝有中央空調(diào)系統(tǒng),為使拋光作業(yè)環(huán)境粉塵濃度符合國家標(biāo)準(zhǔn),必須增加抽風(fēng)量,這樣中央空調(diào)制冷量不能滿足使用。因此,迫切需要在不增加中央空調(diào)系統(tǒng)抽風(fēng)量的前提下,大幅降低車間內(nèi)粉塵濃度,使其排放符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
針對現(xiàn)場實際工況,綜合考慮,此次凈化工藝采用:拋光機(jī)+布袋除塵器+風(fēng)機(jī)+排放(一半凈化后的廢氣回用)的處理工藝。拋光機(jī)產(chǎn)生的廢氣經(jīng)支管收集匯入主風(fēng)管,收集的廢氣經(jīng)布袋除塵器凈化處理,凈化處理后的氣體一半通過排氣筒排入大氣環(huán)境中,一半經(jīng)凈化后的氣體經(jīng)回風(fēng)管回流至拋光機(jī)。
單個砂輪機(jī)風(fēng)量按下式計算:
式中:
Q1-單個砂輪機(jī)所需抽風(fēng)量,m3/h。
A-單個砂輪機(jī)罩口面積,面積為0.1m2。
v-砂輪機(jī)罩口風(fēng)速,取5m/s。
則:每個抽風(fēng)罩口所需風(fēng)量1800m3/h,一臺拋光機(jī)兩個砂輪風(fēng)量為3600m3/h,系統(tǒng)總風(fēng)量Q按下式計算:
式中:
K-安全系數(shù),取1.05。
則整個廢氣凈化系統(tǒng)的總風(fēng)量約為53000m3/h。
為了降低對拋光間環(huán)境溫度影響,避免將含塵氣體排入拋光間。經(jīng)除塵器凈化后的氣體,有一半的風(fēng)量接入回風(fēng)管路回流至距離較近的拋光機(jī)上作為抽風(fēng)的風(fēng)源。由于風(fēng)壓及空調(diào)制冷量等原因,遠(yuǎn)端的拋光機(jī)不用回風(fēng)。拋光機(jī)回風(fēng)示意圖如圖2所示:
圖2 回風(fēng)系統(tǒng)設(shè)計
系統(tǒng)調(diào)試完成后投入運行,經(jīng)監(jiān)測機(jī)構(gòu)連續(xù)取樣監(jiān)測,結(jié)果表明廢氣經(jīng)過濾除塵后廢氣排放指標(biāo)達(dá)到《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996)。凈化效率提高了99%,滿足實際工況要求。廢氣監(jiān)測數(shù)據(jù)如表1所示:
表1 檢測數(shù)據(jù)表
采用拋光機(jī)-除塵器-風(fēng)機(jī)-排氣筒-排放(一半回用)工藝處理,通過風(fēng)量及回風(fēng)系統(tǒng)設(shè)計,實現(xiàn)了拋光粉塵廢氣的凈化處理,處理后的廢氣能長期穩(wěn)定達(dá)到國家《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996)的二級標(biāo)準(zhǔn)要求。滿足處理要求[3]。