王松偉, 張錦文, 趙志剛
(山西太鋼不銹鋼股份有限公司, 山西 太原 030009)
LZ50 車軸鋼廣泛應用于國內外鐵路客貨車輛車軸制造,是當下鐵路車軸系列品種中產量最大,用途最廣的鋼種。但因為其成分體系中碳含量恰好在0.50%附近,其凝固結構上柱狀晶十分發(fā)達,連鑄坯內弧側等軸晶比例極低[1],容易出現穿晶現象,形成嚴重的中心縮孔。
電磁攪拌技術是連鑄過程中控制凝固結構及宏觀偏析的有效手段[2]。太鋼大圓坯連鑄機于2015 年建成投產,起初裝備有結晶器和末端電磁攪拌,但LZ50 車軸鋼生產中內弧一側柱狀晶過于發(fā)達,引起嚴重縮孔問題。為了改善鑄坯凝固結構,提高內弧側等軸晶比例,增加了二冷電磁攪拌(S-EMS)裝置。
山西太鋼不銹鋼股份有限公司(以下簡稱太鋼)大圓坯連鑄機為全弧形鑄機,基本參數見表1,主要生產鐵路輪軸用鋼,其中LZ50 車軸鋼鑄坯選用Φ690 mm規(guī)格,生產試驗中鋼水成分范圍如表2 中所示。
表1 大圓坯連鑄機的基本參數
鑄機的二冷電磁攪拌裝置可安裝在弧形四段或五段上,主要參數見表3。
表2 LZ50 車軸鋼成分范圍 %
表3 S-EMS 拌裝置主要技術參數
一般認為電磁攪拌技術通過打碎枝晶增加形核、均勻液相溫度來促進等軸晶轉變[3],合理的電磁攪拌可有效增加連鑄坯凝固的等軸晶。圖1 為LZ50車軸鋼裝備S-EMS 前后的鑄坯內弧側等軸晶情況,增加S-EMS 后內弧一側等軸晶區(qū)長度由未裝備時的50 mm 提高至134 mm,效果顯著。
圖1 裝備S-EMS 前后圓坯內弧側等軸晶比例對比
鑄坯縮孔是凝固末期鋼液無法補充自然收縮而引起,圖2 為使用S-EMS 前后鑄坯縱剖低倍上中心200 mm 寬度范圍內低倍照片,使用S-EMS 后縮孔程度明顯減輕。對該寬度范圍內的縮孔進行統計,結果如圖3 所示,10 mm 以上縮孔基本消除,5 mm 以下縮孔數量則明顯增多。等軸晶比例提升后,凝固自然收縮的體積被分散在整個等軸晶區(qū)域內,從而提高鑄坯中心質量。
圖2 裝備S-EMS 前后圓坯縱剖低倍質量對比
圖3 裝備S-EMS 前后圓坯縱剖低倍縮孔對比
對于LZ50 車軸鋼而言,因為其成分特點,凝固柱狀晶十分發(fā)達,S-EMS 施加過程中,強制流動的鋼液沖刷凝固前沿,極易產生白亮帶問題[4]。圖4 為鑄機弧形4 段裝備S-EMS 后生產中出現的白亮帶低倍圖片。白亮帶的產生主要與電磁攪拌強度直接相關,實踐中通過減小電流、調低頻率、施加換向等措施來降低攪拌強度,消除白亮帶。
應用中發(fā)現,S-EMS 的安裝位置對其攪拌效果的影響最為顯著。表4 為不同工藝條件下LZ50 車軸鋼大圓坯內弧側等軸晶比例統計情況,S-EMS 安裝在鑄機弧形5 段時(白亮帶大小計算液芯比例為26%),并不能起到增加等軸晶比例的作用,前移至弧形4 段后(白亮帶大小計算液芯比例為46%)則攪拌效果顯著。
圖4 二冷攪拌白亮帶問題
表4 不同S-EMS 工藝條件下等軸晶統計結果
1)施加S-EMS 可將LZ50 車軸鋼Φ690 mm 大圓坯的內弧側等軸晶比例提升至30%左右,達到基本消除10 mm 以上縮孔的效果。
2)S-EMS 出現的白亮帶問題可通過減小攪拌電流、調低攪拌頻率、施加換向等措施進行控制。
3)S-EMS 的安裝位置對其攪拌效果影響最為顯著,45%液芯附近是適宜的安裝位置。