鄧春華
(長(zhǎng)沙有色冶金設(shè)計(jì)研究院有限公司,湖南 長(zhǎng)沙 410019)
銅在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中具有重要的戰(zhàn)略地位,銅礦資源更是不可再生的短缺資源[1]。硫化銅礦的浮選是獲取銅金屬的重要粗加工環(huán)節(jié),而硫化銅礦物的浮選主要是將硫化銅礦物與硫化鐵礦物及脈石分離。因此,提高銅硫浮選分離[2-4]的效果具有重要的意義。湖北省某銅礦始建于2003年1月的單一的銅礦山企業(yè)。通過歷年多次擴(kuò)建和技術(shù)改造,擴(kuò)建后形成采選處理能力為1200t/d。礦山采用地下開采方案,形成兩套供礦系統(tǒng):分別為豎井提升系統(tǒng)和斜井提升系統(tǒng)。其中,斜井供礦的提升能力為300t/d~400t/d,豎井供礦提升能力為800t/d~900t/d。自建廠以來,由于生產(chǎn)工藝流程不合理,以及主要設(shè)備的落后與老化,存在破碎產(chǎn)品粒度過大,磨浮系統(tǒng)能力偏小,浮選時(shí)間不夠,流程不通暢,現(xiàn)場(chǎng)跑冒滴漏情況嚴(yán)重,設(shè)備的規(guī)格、數(shù)量不夠等問題,造成生產(chǎn)流程不穩(wěn)定,處理能力低,生產(chǎn)指標(biāo)不理想等問題。為此,礦山企業(yè)針對(duì)現(xiàn)存在的問題進(jìn)行碎礦系統(tǒng)、磨浮系統(tǒng)等多項(xiàng)選礦技術(shù)改造。改造后,生產(chǎn)能力提高到1600t/d,有效的利用了礦產(chǎn)資源,提高了礦山的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
湖北省某銅礦礦床的礦石類型主要是含銅花崗閃長(zhǎng)斑巖,其次為含銅砂質(zhì)頁(yè)巖。
礦石中主要的金屬礦物為黃銅礦[5]、黃鐵礦、褐鐵礦、白鐵礦;次為閃鋅礦、輝鉬礦、磁黃鐵礦、輝銅礦、斑銅礦、銅藍(lán)、黝銅礦、自然金、銀金礦,脈石礦物主要為斜長(zhǎng)石、石英、角閃石等。原礦的化學(xué)成分分析結(jié)果見表1。
選礦回收的目的銅礦物主要以黃銅礦的形式存在,原礦平均品位Cu0.6%~0.7%,S1%~3%。
表1 化學(xué)成分分析結(jié)果 /%
原設(shè)計(jì)處理原礦為1200t/d,最大給料粒度450mm,采用一臺(tái)型號(hào)為980mm×1240mm槽式給料機(jī)給料,粗碎為一臺(tái)PEZ400×600顎式破碎機(jī),處理能力不能滿足1600t/d生產(chǎn)能力的要求。
粗碎后的礦石經(jīng)№1膠帶輸送機(jī)(帶寬B=650mm)輸送到PYB1200圓錐破碎機(jī),圓錐破碎完之后通過№2膠帶輸送機(jī)(帶寬B=650mm)將物料送至粉礦倉(cāng)上部的振動(dòng)篩進(jìn)行檢查篩分,篩上物料通過№3膠帶輸送機(jī)(帶寬B=650mm)返回到PYB1200圓錐破碎機(jī)進(jìn)行破碎,篩下物料直接進(jìn)入粉礦倉(cāng)。
由于PYB1200圓錐破碎機(jī)緊邊排礦口設(shè)置過大,造成破碎完之后產(chǎn)品粒度偏大(一般-25mm~30mm),將負(fù)荷全部壓在球磨機(jī)上,違背了“多碎少磨”的原則,造成能耗一直偏高,生產(chǎn)成本居高不下。
粉礦倉(cāng)直徑為10m,設(shè)計(jì)容積500m3,物料進(jìn)粉礦倉(cāng)為單點(diǎn)卸料,造成細(xì)礦倉(cāng)有效容積減少,實(shí)際存礦量只有700t~800t,存礦時(shí)間約為18h。因此,粉礦倉(cāng)不能很好的銜接粗碎和磨礦作業(yè)。
現(xiàn)有設(shè)備處理能力為600t/d,共分成兩個(gè)系列。單系列格子型球磨機(jī)和螺旋分級(jí)機(jī)形成閉路磨礦分級(jí)流程,磨礦采用一段磨礦流程,控制磨礦細(xì)度-200目65%左右。
格子型球磨機(jī)2臺(tái),規(guī)格Ф2.1×3.0m,安裝功率210kW。沉沒式螺旋分級(jí)機(jī)2臺(tái),規(guī)格2FLC-1200,安裝傾角:22.3°。
選廠擴(kuò)能后,生產(chǎn)規(guī)模由600t/d增加到1600t/d,現(xiàn)有的設(shè)備和設(shè)施均不能滿足要求。格子型球磨機(jī)和螺旋分級(jí)機(jī)形成閉路磨礦分級(jí)流程。但是由于分級(jí)機(jī)安裝傾角過大,導(dǎo)致溢流跑粗(溢流細(xì)度-200目50%),返砂無法返回情況嚴(yán)重,造成浮選粒度過粗,影響浮選效果,并帶來能耗和鋼耗增加的不利影響。
選礦廠生產(chǎn)的浮選流程采用優(yōu)先浮選流程,優(yōu)先浮選銅礦物。原礦中函硫較高,由于硫精礦生產(chǎn)指標(biāo)不高,且銷路不好,生產(chǎn)中未單獨(dú)產(chǎn)出硫精礦,硫在浮選浮選尾礦中直接排入尾礦庫(kù)。工藝流程圖見圖1。
圖1 原有選礦工藝流程圖
主要浮選設(shè)備:
粗掃選采用6A型浮選機(jī)共計(jì)16槽,單槽有效容積2.8m3。
精采用5A型浮選機(jī)共計(jì)6槽,單槽有效容積1.1m3。
由于進(jìn)入浮選流程的物料粒度較粗,生產(chǎn)流程過短,粗選和精選設(shè)備配置不合理,礦石性質(zhì)變化頻繁,生產(chǎn)水質(zhì)不理想等原因,造成生產(chǎn)不穩(wěn)定,生產(chǎn)指標(biāo)不好,回收率偏低。
原有選礦廠的藥劑種類為:石灰、黃藥、松油等,藥劑的添加方式為人工手動(dòng)添加。
由于藥劑制度的不合理性,造成藥劑添加不穩(wěn)定,波動(dòng)大,導(dǎo)致浮選作業(yè)生產(chǎn)不穩(wěn)定,生產(chǎn)指標(biāo)時(shí)好時(shí)壞,難以實(shí)現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定的給藥。
技改前現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)指標(biāo)結(jié)果見表2。
表2 技改前生產(chǎn)指標(biāo) /%
(1)針對(duì)現(xiàn)有設(shè)備能力不足的情況,對(duì)主要設(shè)備進(jìn)行更換,更換包括:原礦給料機(jī)、顎式破碎機(jī)、細(xì)碎圓錐破碎機(jī)、振動(dòng)篩、皮帶給料機(jī)以及3條膠帶輸送機(jī)。通過調(diào)整顎式破碎機(jī)和細(xì)碎圓錐破碎機(jī)排礦口,科學(xué)合理的分配各段破碎比,平衡各段做的負(fù)荷,充分發(fā)揮破碎機(jī)的性能,提高處理能力。
(2)對(duì)篩孔尺寸進(jìn)行調(diào)整,將原有的32mm×36mm篩孔改為14mm×36mm篩孔,篩分效率85%,嚴(yán)格控制破碎產(chǎn)品粒度,實(shí)現(xiàn)“多碎少磨”的特點(diǎn),提高破碎能力。
(3)由于原有細(xì)碎車間、篩分車間廠房老化嚴(yán)重,改造后新增細(xì)碎車間,對(duì)原有篩分車間進(jìn)行加固處理。
(4)原有粉礦倉(cāng)容積小,改造后新增一個(gè)直徑為10m的圓形礦倉(cāng),有效容積820m3,可堆存礦石1300t,儲(chǔ)礦時(shí)間20h。
(5)原有選廠碎礦系統(tǒng)沒有連鎖控制,各緩沖礦倉(cāng)、粉礦倉(cāng)中料位計(jì)無法使用,料位信號(hào)沒有與破碎車間連鎖。改造后,對(duì)碎礦系統(tǒng)設(shè)置連鎖控制系統(tǒng),對(duì)系統(tǒng)內(nèi)各設(shè)備的開、關(guān)機(jī)實(shí)現(xiàn)連鎖控制,料倉(cāng)內(nèi)增設(shè)料位計(jì),將料位信號(hào)反饋到碎礦系統(tǒng)的連鎖控制系統(tǒng)內(nèi)。
(1)替換原有的濕式格子型球磨機(jī)為溢流型球磨機(jī),磨機(jī)的規(guī)格:MQYφ2700×3600,2臺(tái),單臺(tái)裝機(jī)功率400Kw,單臺(tái)處理能力為845.52t/h,兩臺(tái)磨機(jī)的負(fù)荷率94.5%。
(2)將Ф1.2m沉沒式雙螺旋分級(jí)機(jī)改成水力旋流器,與溢流型球磨機(jī)形成閉路磨礦。規(guī)格為FX500-GT-S1X2,嚴(yán)格控制溢流細(xì)度為-0.074mm占65%。
(3)新增1#渣漿泵,用于水力旋流器給礦,渣漿泵的處理能力:?jiǎn)闻_(tái)流量Q=130m3/h~200m3/h,礦漿重量濃度:C=55%,磨礦細(xì)度:-200目占65%,礦漿比重1.55t/m3,幾何揚(yáng)程:H0=25m~30m。
(4)修改原則流程,將原有的優(yōu)先浮選流程改成銅硫混浮再銅硫分離的原則流程,改造后原則選礦工藝流程圖見圖2。
圖2 改造后選礦工藝流程圖
(5)更換所有的浮選機(jī),銅硫混浮粗掃選選用充氣機(jī)械攪拌式浮選機(jī),規(guī)格型號(hào)為XCFⅡ/KYFⅡ-8m3,一共18槽。銅硫混浮精選和銅硫分離浮選作業(yè)之后選用充氣機(jī)械攪拌式浮選機(jī),規(guī)格型號(hào)為XCFⅡ/KYFⅡ-2m3,一共26槽。為取得較好的浮選效果,配置了鼓風(fēng)機(jī)給浮選機(jī)充氣。
(6)增加一套控制系統(tǒng),控制內(nèi)容包括:球磨機(jī)的給料、給水自動(dòng)控制及調(diào)節(jié);渣漿泵變頻調(diào)速并與泵池液位信號(hào)連鎖;渣漿泵變頻信號(hào)與旋流器給料壓力連鎖控制;旋流器的分級(jí)粒度、濃度檢測(cè),并根據(jù)粒度、濃度參數(shù)自動(dòng)調(diào)整相應(yīng)的工藝參數(shù)。
在磨浮廠房?jī)?nèi)設(shè)置新的藥劑制備間和給藥室,采用高位給藥方式將藥劑送入給藥點(diǎn)。藥劑種類為:碳酸鈉、硫化鈉、丁基黃藥、Z-200和2#油五種,其中Z-200和2#油采用原液添加,碳酸鈉、硫化鈉和丁基黃藥制備成10%濃度后添加。
新增一套藥劑自動(dòng)控制系統(tǒng),藥劑添加采用全自動(dòng)給藥機(jī)進(jìn)行自動(dòng)控制浮選加藥量,每個(gè)加藥點(diǎn)的藥劑用量可在中央控制室進(jìn)行顯示和調(diào)整。
(1)碎礦系統(tǒng)經(jīng)過技術(shù)改造后,通過較為合理的分配各破碎段的破碎比,適當(dāng)?shù)恼{(diào)整篩孔尺寸,控制最終破碎產(chǎn)品粒度-12mm占95%,真正的實(shí)現(xiàn)了“多碎少磨”,降低了碎礦產(chǎn)品的能耗,破碎系統(tǒng)日處理能力由1200t/d提升到1600t/d。
(2)通過替換現(xiàn)有的球磨機(jī),采用高鉻合金球,提高球磨機(jī)的填充率,將Ф1.2m沉沒式雙螺旋分級(jí)機(jī)改成直徑為500mm的水力旋流器,使磨機(jī)的處理能力由1200t/d提高到1600t/d。
(3)將優(yōu)先浮選流程改成銅硫混浮再銅硫分離的浮選流程,更換現(xiàn)有的浮選機(jī),銅精礦品位19.11%~21.32%,回收率86.44%~89.70%。與銅優(yōu)先浮選工藝相比,銅硫混浮再分離工藝選礦指標(biāo)銅精礦品位提高2%,回收率提高了3%~6%。
(4)新增藥劑自動(dòng)控制系統(tǒng),全自動(dòng)給藥機(jī)進(jìn)行自動(dòng)控制浮選加藥量,實(shí)現(xiàn)了給藥系統(tǒng)均勻、連續(xù)、自動(dòng)給藥,降低了藥劑用量,節(jié)省了要是使用成本,且使浮選指標(biāo)得到進(jìn)一步的提高。
(5)綜上所述,經(jīng)過一系列的技術(shù)改造后,選礦產(chǎn)的日處理能力由1200t/d提升到1600t/d,銅精礦品位19.11%~21.32%,回收率86.44%~89.70%,藥劑消耗和鋼耗降低明顯,實(shí)現(xiàn)了企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)增容,節(jié)能降耗的要求,取得了較好的選礦經(jīng)濟(jì)及技術(shù)指標(biāo),年可增加經(jīng)濟(jì)效益約400萬元。