杜文
摘要:某廠1000MW超超臨界機組目前運行存在著排煙溫度偏高、爐內(nèi)熱偏差偏大、一次風率及鍋爐氧量控制不合適等問題。因此進行鍋爐燃燒調(diào)整,以進一步掌握鍋爐運行特性,優(yōu)化鍋爐運行方式,考察并改善鍋爐存在的問題,在兼顧鍋爐汽水參數(shù)、結(jié)渣、經(jīng)濟性、NOx排放等因素的基礎上,確定鍋爐最佳運行參數(shù)。
關(guān)鍵詞:超超臨界;排煙溫度;爐內(nèi)偏差;優(yōu)化調(diào)整
試驗期間通過燃燒調(diào)整和摻燒優(yōu)化試驗等大量細致的工作,綜合考慮鍋爐運行的安全性、經(jīng)濟性以及環(huán)保性,確定了1000MW超超臨界鍋爐合適的運行參數(shù)和運行方式;大幅提高了鍋爐運行效率,降低了排煙溫度、減小了爐內(nèi)熱偏差,優(yōu)化了一次風風率和鍋爐運行氧量,并將排煙中CO濃度控制在較低水平;同時,在全部調(diào)整過程中鍋爐汽水參數(shù)和NOx排放等均處于正常水平。本文通過調(diào)整鍋爐燃燒器的一次風速、內(nèi)二次風量、外二次風量、煤粉細度和運行氧量等,掌握了鍋爐的運行狀況,降低了排煙溫度、減少了爐內(nèi)熱偏差、優(yōu)化了一次風率和運行氧量。
1鍋爐設備概述
1000MW超超臨界燃煤汽輪發(fā)電機組,鍋爐為東方鍋爐股份有限公司設計制造的超超臨界參數(shù)、對沖燃燒方式、單爐膛、一次再熱、固態(tài)排渣、平衡通風、全鋼構(gòu)架、全懸吊π型結(jié)構(gòu)、露天布置變壓直流鍋爐。
目前有兩臺三分倉空預器,一次風機以及送風機將空氣送往不同的空預器中,通過相應的煙氣加熱過程中把一次風以及部分冷一次風進行混合,并且將其融入磨煤機,同時將前后墻的煤粉燃燒器布置好。二次風在進入燃燒器的風箱之后借助不同的調(diào)節(jié)擋板進入不同的通道,與此同時有些二次風在進入到燃燒器之后,燃燒器上方出現(xiàn)的燃燼,此外還有少量的二次風也進入其中,這部分二次風則是通過專門的中心通道進入到其中的。主要采用的設備是中速磨冷一次風機屬于直吹式制粉末系統(tǒng),另外還有六臺中速磨煤機,在使用設計的煤種的過程中,其中有五臺是運行的,還有一臺主要是用來備用的。磨煤機出口采用變頻旋轉(zhuǎn)分離器控制磨煤機出口煤粉細度。
2燃燒優(yōu)化調(diào)整
燃燒調(diào)整是為了解鍋爐的運行特性,確定鍋爐較佳的運行方式,保證鍋爐的安全、經(jīng)濟運行,主要包括以下幾個調(diào)整:
2.1一次風量調(diào)整
一次風速的大小,對燃燒著火影響較大。一次風速過高,推遲煤粉著火,引起燃燒效率下降;一次風速過低,一次風剛性變差,容易引起燃燒器噴嘴燒損和結(jié)焦。試驗進行時,保持爐膛出口氧量穩(wěn)定,調(diào)整一次風機擋板開度,改變一次風速,觀察一次風速對鍋爐主要參數(shù)及鍋爐熱效率的影響。該項試驗在100M負荷下進行,共2個工況。
1000MW負荷運行一次風量分別為155t/h和150t/h,修正后鍋爐效率分別為94.30%、94.40%,SCR入口NOx分別為231mg/Nm3、232mg/Nm3,CO濃度分別為258ppm、201ppm,說明適當一次風量(即風煤比)能夠減小燃燒器出口一次風的動量,提高煤粉的燃盡率和鍋爐效率,另外,降低一次風速對降低廠用電率也有明顯的效果。滿負荷工況下,推薦一次風速維持在145-155t/h,風煤比控制在1.78左右。
2.2內(nèi)外二次風量調(diào)整
內(nèi)二次風與一次風一起提供著火初期的氧氣,外二次風用來補充煤粉燃盡所需的空氣,使之完全燃燒。適當增加內(nèi)二次風可以及時提供燃燒所需的氧氣,促進燃燒的進行、有利于CO濃度的降低,但是會造成排煙NOx增加,內(nèi)二次風率過大且過早混入一次風中時,會影響到正常的著火和燃燒,會造成飛灰含碳量升高。
增加外二次風同時意味著降低其旋流強度,使得燃燒器回流區(qū)變窄、變長,并使得外二次風與煤粉氣流較早混合,這樣會造成著火燃燒位置距噴口的距離增加、噴口結(jié)焦減輕但燃燒推遲,但另一方面也會造成NOx生成濃度增加。降低外二次風量則會使其旋流強度增加、著火提前,但對控制噴口結(jié)焦不利。通過調(diào)節(jié)各個燃燒器的內(nèi)外二次風旋流強度來調(diào)整各個燃燒器的火焰長度,從而來調(diào)整爐膛內(nèi)著火位置和燃燒效率、NOx生成濃度。
2.3燃盡風調(diào)整
燃盡風的設計是為降低NOx的生成、消除爐膛出口燃燒偏差以及保證燃燒后期的燃盡。燃盡風風量不宜過高,過高會影響主燃區(qū)域煤粉的燃盡率。變?nèi)急M風試驗在100%額定負荷下進行。1000MW負荷下進行2個變?nèi)急M風量工況,燃盡風風門開度分別為100%、70%,修正后鍋爐效率分別為94.32%、94.45%,SCR入口NOx分別為218mg/Nm3、212mg/Nm3,CO濃度分別為378ppm、259ppm,排煙溫度分別為127.5℃、126.0℃。試驗結(jié)果表明,減小燃盡風風門開度后煤粉的燃盡率提高,鍋爐效率升高,排煙溫度有一定程度的降低,SCR入口NOx未增加,燃盡風風量降低后,提高了主燃區(qū)的風量,保證了主燃區(qū)煤粉的燃盡率,對降低排煙溫度也是有利的,因此建議在滿負荷運行中,在SCR入口NOx量在可控范圍內(nèi),可以將燃盡風風門的開度減小到70%左右。
2.4煤粉細度調(diào)整
對于發(fā)電廠煤粉鍋爐來講,煤粉細度不但對運行經(jīng)濟性影響較大,而且對鍋爐安全運行也是重要的影響因素,煤粉細度視煤種和具體的鍋爐結(jié)構(gòu)而定,通過1000MW負荷下試驗來確定。1000MW負荷下進行2個變細度工況,分離器反饋轉(zhuǎn)速分別為40%、45%,修正后鍋爐效率分別為94.31%、94.43%,CO濃度分別為234ppm、129ppm,排煙溫度分別為128.2℃、126.7℃。試驗結(jié)果表明,滿負荷下提高煤粉細度能夠提高煤粉燃盡率,降低排煙溫度,提高鍋爐效率。
2.5最佳運行方式調(diào)整
試驗表明,習慣運行工況運行氧量在2.48%左右,一次風風量160t/h以上,分離器轉(zhuǎn)速40%,經(jīng)過調(diào)整后將氧量控制在2.30%左右,一次風量控制在150t/h左右,分離器轉(zhuǎn)速在40~45%,鍋爐效率從94.02%,提高到94.625%(兩個工況均值),效率提高0.605個百分點,折合供電煤耗降低約1.81g/kWh。同時,排煙溫度從132.5℃降低到126.6℃(兩個工況均值),降低5.9℃。SCR入口NOx從247.0mg/Nm3降低到217.5mg/Nm3(兩個工況均值),降低29.5mg/Nm3。
3調(diào)整前后成果
3.1廠用電量變化情況
調(diào)整后,2臺一次風機電流減小27.65A,2臺送風機電流減小17.61A,5臺磨煤機電流增加18.84A,一次風機、送風機、磨煤機耗電功率降低245.9kW,總常用電量按32MW計,調(diào)整后廠用電率降低0.768%,折合供電煤耗降低約2.53g/kWh。
3.2爐膛溫度偏差情況
調(diào)整后,前墻螺旋水冷壁壁溫偏差從24℃降低到19℃,降低5℃;后墻螺旋水冷壁壁溫偏差從32℃降低到24℃,降低8℃;前墻上部水冷壁壁溫偏差從27℃降低到21℃,降低6℃。調(diào)整后,前右屏過第9屏管間偏差從30℃降低到22℃,降低8℃;前右屏過第11屏管間偏差從18℃降低到9℃,降低9℃;后右屏過第10屏管間偏差57.9℃降低到52℃,降低5.9℃。
結(jié)語:
1000MW超超臨界機組在保證鍋爐安全穩(wěn)定運行、CO生成濃度達標的基礎上,經(jīng)過鍋爐燃燒調(diào)整優(yōu)化后,鍋爐的整體效率得到了很大提升,節(jié)能效果顯著,其中額定負荷時的鍋爐效率由94.020%提高至94.625%,效率提高0.605個百分點,折合供電煤耗降低約1.81g/kWh;排煙溫度從132.5℃降低到126.6℃,降低5.9℃;SCR入口NOx由247.0mg/Nm3降至217.5mg/Nm3;一次風機、送風機、磨煤機總耗電功率降低245.9kW,廠用電率降低約0.768%,折合供電煤耗降低約2.53g/kWh;前后水冷壁溫度偏差降低6-8℃,屏間熱偏差降低8-21℃,同屏熱偏差降低5-9℃。通過鍋爐燃燒調(diào)整的不斷優(yōu)化,解決了1000MW超超臨界機組出現(xiàn)了諸多調(diào)試遺留問題,進一步提升了機組的安全效益與經(jīng)濟效益。
參考文獻
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