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        汕頭海灣隧道超大直徑泥水盾構(gòu)針對性設(shè)計(jì)及不良地質(zhì)施工技術(shù)

        2020-06-05 02:16:30王發(fā)民孫振川張良輝李鳳遠(yuǎn)王國安
        隧道建設(shè)(中英文) 2020年5期
        關(guān)鍵詞:施工

        王發(fā)民, 孫振川, 張良輝, 李鳳遠(yuǎn), 張 兵, 王國安

        (1. 盾構(gòu)及掘進(jìn)技術(shù)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, 河南 鄭州 450001; 2. 中鐵隧道局集團(tuán)有限公司, 廣東 廣州 511458;3. 汕頭市蘇埃通道建設(shè)投資發(fā)展有限公司, 廣東 汕頭 515000)

        0 引言

        隨著我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展、城市化進(jìn)程的不斷加快,為緩解地面交通壓力、充分利用地下空間資源,越來越多的城市開展地鐵隧道和公路隧道建設(shè),導(dǎo)致隧道施工所面臨的地質(zhì)環(huán)境也越來越復(fù)雜,長距離、大直徑隧道復(fù)合地層盾構(gòu)施工成為當(dāng)前隧道建設(shè)的一大難點(diǎn)[1-5]。復(fù)雜的地質(zhì)環(huán)境給盾構(gòu)施工帶來了諸多難題和挑戰(zhàn),馮曉燕等[6]以臺山核電站海底取水隧洞工程為依托,研究了孤石與基巖爆破處理對泥水盾構(gòu)掘進(jìn)參數(shù)的影響。黃恒儒[7]對花崗巖風(fēng)化孤石的形成機(jī)制及盾構(gòu)穿越孤石群產(chǎn)生的地面沉降、姿態(tài)控制、設(shè)備安全的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了研究,并分析了傳統(tǒng)孤石處理方法在孤石群地層中運(yùn)用的局限性。曾學(xué)藝等[8]結(jié)合現(xiàn)場施工情況和監(jiān)測數(shù)據(jù),對淺埋大直徑盾構(gòu)隧道施工階段管片上浮原因進(jìn)行了分析,從改善上覆土特性、同步注漿優(yōu)化、控制掘進(jìn)參數(shù)等方面提出針對性控制措施,有效解決了管片上浮問題。黃鐘暉等[9]通過數(shù)值模擬,采用敏感性分析方法,得到影響管片上浮各因素的權(quán)重大小,并提出針對性的控制措施。閆軍濤等[10]采用數(shù)值模擬研究了小直徑盾構(gòu)隧道穿越軟硬不均地層開挖面支護(hù)壓力變化而引起的地層變形規(guī)律及開挖面失穩(wěn)破壞形式,確定了維持開挖面穩(wěn)定的極限支護(hù)壓力。張亞洲等[11]基于國內(nèi)多條上軟下硬地層盾構(gòu)隧道典型工程案例,總結(jié)了上軟下硬地層盾構(gòu)施工主要問題及其產(chǎn)生的原因,分別從隧道設(shè)計(jì)、盾構(gòu)設(shè)計(jì)及工程實(shí)施的角度提出相應(yīng)的對策措施。陳健[12-13]對大直徑盾構(gòu)刀盤刀具選型及常壓換刀技術(shù)進(jìn)行了研究,并提出一種高水土壓力條件下滾刀、齒刀常壓更換技術(shù),提高換刀效率的同時(shí)降低了施工風(fēng)險(xiǎn)。趙博劍等[14]采用數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法研究了復(fù)合地層中φ7 m復(fù)合式土壓平衡盾構(gòu)5個(gè)關(guān)鍵盾構(gòu)掘進(jìn)參數(shù)與6種主要地層的相關(guān)性,得到了不同地層掘進(jìn)參數(shù)變化范圍。

        國內(nèi)超大直徑泥水盾構(gòu)在海域土-巖-孤石復(fù)雜地質(zhì)環(huán)境下的應(yīng)用和研究相對較少,汕頭海灣隧道是國內(nèi)最大直徑越海盾構(gòu)隧道、國內(nèi)首條兼具城市道路與一級公路功能的水下盾構(gòu)隧道,同時(shí)也是我國第1條地處8°抗震設(shè)防烈度區(qū)的超大直徑海底盾構(gòu)隧道,盾構(gòu)需長距離穿越孤石地層、淺埋富水軟土地層及基巖凸起地層3種不良地質(zhì),施工技術(shù)要求高、建設(shè)難度大、施工風(fēng)險(xiǎn)高。本文在對3種不良地質(zhì)施工重難點(diǎn)分析的基礎(chǔ)上,總結(jié)了復(fù)合地層超大直徑泥水盾構(gòu)的針對性設(shè)計(jì)以及施工中處理刀具異常損壞、螺栓松動斷裂、管片上浮等問題所采取的技術(shù)措施。同時(shí),現(xiàn)場依托智慧盾構(gòu)TBM工程大數(shù)據(jù)平臺進(jìn)行基巖段掘進(jìn)參數(shù)優(yōu)化試驗(yàn),并創(chuàng)新盾構(gòu)施工信息化管理模式,取得了提高施工效率的良好效果,使盾構(gòu)順利通過了高強(qiáng)度基巖凸起段。本工程在海域環(huán)境土-巖-孤石復(fù)合地層中的施工技術(shù)可為今后同類工程提供參考,提升我國超大直徑盾構(gòu)隧道技術(shù)水平。

        1 工程概況及施工重難點(diǎn)

        1.1 工程概況

        汕頭海灣隧道為汕頭市重要的過海通道,線路全長6.68 km,隧道為雙向6車道公路隧道,盾構(gòu)段東線長3 047.5 m,西線長3 045.7 m。采用2臺氣墊式泥水盾構(gòu)(見圖1),其中東線為海瑞克盾構(gòu),西線隧道為中鐵裝備盾構(gòu),刀盤開挖直徑分別為15.01 m和15.03 m。管片采用“7+2+1”分塊模式,錯(cuò)縫拼裝,外徑14.5 m,環(huán)寬2 m。

        (a) 東線海瑞克盾構(gòu)

        (b) 西線中鐵裝備盾構(gòu)

        隧道埋深8~20 m,穿越地層主要為淤泥、淤泥質(zhì)土、淤泥混沙、中粗砂及基巖凸起。始發(fā)段存在大量孤石,且孤石強(qiáng)度高、塊徑大、分布廣。東、西線海中基巖凸起段花崗巖侵入隧道最大高度約8.6 m,累計(jì)長度約350 m,巖體的不均勻風(fēng)化程度較高,局部存在微風(fēng)化、強(qiáng)風(fēng)化巖體,基巖總體RQD值近75%。隧道穿越大部分地段的淤泥地層以流塑軟塑為主,側(cè)壓力系數(shù)大,最大水土壓力總和約450 kPa。東線隧道地質(zhì)斷面見圖2。

        1.2 施工重難點(diǎn)分析

        汕頭海灣隧道工程的特點(diǎn)是海域環(huán)境、淺覆土、長距離、超大直徑泥水盾構(gòu)施工。隧道處于土-巖-孤石復(fù)合地層中,盾構(gòu)需穿越孤石地層、軟硬不均地層、易震陷的淤泥層及液化砂層等不良地質(zhì),施工面臨諸多難點(diǎn)和較大風(fēng)險(xiǎn)。

        1.2.1 孤石地層盾構(gòu)施工的重難點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)

        1)渣土滯排、堵艙。若出現(xiàn)孤石強(qiáng)度大無法破碎、孤石破碎后的石塊粒徑大于格柵開口尺寸、始發(fā)端頭洞門密封性較差引起泥水艙無法建壓等問題,易造成泥漿滯排、堵艙。

        圖2 汕頭海灣隧道東線地質(zhì)斷面圖

        2)刀盤、刀具損壞。孤石強(qiáng)度最高達(dá)110 MPa,刀具破巖難度大。大量孤石的存在造成地層攪拌加固質(zhì)量控制難度大,無法對孤石形成有效固定,大塊巖塊隨刀盤轉(zhuǎn)動而損壞刀盤、刀具。

        3)帶壓進(jìn)倉。超大直徑盾構(gòu)在軟土地層帶壓進(jìn)倉時(shí)開挖面穩(wěn)定控制難度較大,開倉二次破碎、打撈孤石以及換刀存在很大風(fēng)險(xiǎn)。

        1.2.2 海底淺覆土軟土地層盾構(gòu)施工的重難點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)

        1)開挖面失穩(wěn)和地表變形。由于覆土厚度較薄(埋深小于1倍洞徑的線路長度占總長度的42.39%),作用在開挖面上的最小與最大極限土壓力之間的變化范圍減小,穩(wěn)定開挖面和控制地表變形的泥水壓力調(diào)節(jié)范圍也隨之變小,不易控制開挖面的穩(wěn)定性,盾構(gòu)掘進(jìn)過程中存在超挖、地表擊穿甚至坍塌等風(fēng)險(xiǎn),極易引起地表較大變形。

        2)盾構(gòu)姿態(tài)。海底軟土具有含水量高、孔隙比大、壓縮性高、承載力低、靈敏度高、易觸變、流變及變形持續(xù)時(shí)間長等特點(diǎn),地層自穩(wěn)性能極差,加之盾構(gòu)本身“頭重腳輕”,在掘進(jìn)過程中易發(fā)生“磕頭”現(xiàn)象,盾構(gòu)姿態(tài)控制困難。

        3)管片上浮。管片拼裝完成脫出盾尾后,將受到周圍地下水或盾尾注漿漿液的浮力作用,本工程管片每環(huán)受到的浮力為3 302.6 kN,是管片自重1 320 kN的2.5倍,極易引起隧道上浮,導(dǎo)致管片開裂、漏水,甚至隧道上方土體被動破壞。

        1.2.3 軟硬不均地層盾構(gòu)施工的重難點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)

        1)破巖難度大。軟硬不均地層對刀具的磨損比較嚴(yán)重,且?guī)r石整體強(qiáng)度高(平均強(qiáng)度95.5 MPa,最高210 MPa),如果滾刀數(shù)量偏少,易造成局部刀具受力超載,出現(xiàn)刀具異常損壞問題。

        2)盾構(gòu)姿態(tài)難以控制。盾構(gòu)在軟硬不均地層施工時(shí)推力和轉(zhuǎn)矩變化較大,容易產(chǎn)生向軟土方向偏移的趨勢。盾構(gòu)姿態(tài)偏差過大將造成管片拼裝困難、錯(cuò)臺甚至破損,從而影響隧道防水效果和后期運(yùn)營的安全性。

        3)開挖面失穩(wěn)。一方面開挖面上部軟土強(qiáng)度小、穩(wěn)定性差、易切削,容易產(chǎn)生超挖問題。另一方面,由于掘進(jìn)速度較慢,開挖面上部軟土在盾構(gòu)頻繁擾動下容易液化,導(dǎo)致開挖面坍塌和地面較大沉降。

        4)刀盤結(jié)泥餅?;鶐r凸起段全、強(qiáng)風(fēng)化混合花崗巖中細(xì)顆粒及殘積土容易產(chǎn)生泥餅,2臺盾構(gòu)采用常壓刀盤設(shè)計(jì),其厚度較大、刀孔封閉,中心區(qū)域較大范圍內(nèi)無開口,導(dǎo)致渣土流動性較差,進(jìn)一步增加了泥餅形成的風(fēng)險(xiǎn)。

        2 盾構(gòu)選型及針對性設(shè)計(jì)

        針對復(fù)合地層施工重難點(diǎn),工程選用開挖面壓力控制精準(zhǔn)、刀盤掘進(jìn)轉(zhuǎn)矩小的氣墊式泥水盾構(gòu),并根據(jù)盾構(gòu)區(qū)間孤石段、軟硬不均段等地層施工特點(diǎn),對盾構(gòu)設(shè)備進(jìn)行多項(xiàng)針對性設(shè)計(jì)和優(yōu)化。

        2.1 刀盤及刀具配置

        針對孤石地層及基巖凸起破巖難、刀具異常損壞問題,2臺盾構(gòu)均選用常壓換刀刀盤,全部滾刀和部分刮刀都采用常壓可更換設(shè)計(jì),從而提高換刀作業(yè)安全性及換刀效率,減少不必要的帶壓進(jìn)艙換刀作業(yè)。同時(shí),全部滾刀均能實(shí)現(xiàn)滾齒互換,掘進(jìn)過程中根據(jù)地層特點(diǎn)進(jìn)行刀具配置。

        破巖量大的正滾刀和邊滾刀采用19寸(48.26 cm)雙軸雙刃滾刀,以減少更換頻率,中心滾刀采用17寸(43.18 cm)雙軸雙刃滾刀。2臺盾構(gòu)所有滾刀均設(shè)置有油壓式磨損監(jiān)測裝置(見圖3(a))和滾刀溫度、旋轉(zhuǎn)監(jiān)測裝置,西線盾構(gòu)還安裝了30套渦流式磨損監(jiān)測傳感器(見圖3(b)),確保在掘進(jìn)過程中能及時(shí)掌握滾刀磨損及運(yùn)轉(zhuǎn)情況,對出現(xiàn)問題的滾刀采取維修和更換措施,保障盾構(gòu)掘進(jìn)的安全高效。

        2.2 刀盤沖刷系統(tǒng)

        針對渣土滯排及刀盤結(jié)泥餅問題,單獨(dú)增加P0.1增壓泵對刀盤進(jìn)行大流量泥漿沖刷。圖4示出盾構(gòu)刀片沖刷設(shè)計(jì),可通過沖刷管路上的滾動球閥開關(guān)實(shí)現(xiàn)對刀盤中心區(qū)域、主梁夾角區(qū)域、主梁面板及主梁側(cè)面多個(gè)區(qū)域的切換和組合沖刷,降低刀盤結(jié)泥餅的概率。同時(shí)配備具有擺動功能的破碎機(jī),在破碎巖塊的同時(shí)對氣墊倉底部渣土進(jìn)行攪動,減少巖渣沉積導(dǎo)致的滯排問題。

        (a) 油壓式磨損監(jiān)測裝置

        (b) 渦流式磨損監(jiān)測傳感器

        圖3滾刀磨損監(jiān)測裝置

        Fig. 3 Wear monitoring device of disc cutter

        (a) 海瑞克盾構(gòu)

        (b) 中鐵裝備盾構(gòu)

        2.3 主驅(qū)動

        盾構(gòu)采用具有伸縮和擺動功能的主驅(qū)動,既能有效減少孤石、基巖對刀盤和主軸承的沖擊、減少滾刀的非正常損壞量,又能限制刀盤和主軸承所承受的偏心載荷、保護(hù)刀盤和主軸承,提高主驅(qū)動的可靠性和對孤石、軟硬不均地層掘進(jìn)的適應(yīng)性。另外,通過主驅(qū)動的回縮和擺動動作,可使?jié)L刀脫離開挖面,方便常壓刀盤在硬巖地層中正面刀具的更換。圖5為主驅(qū)動伸縮和擺動功能的示意圖。在東線第1段基巖段盾構(gòu)正常掘進(jìn)時(shí),刀盤伸出160 mm,當(dāng)進(jìn)行滾刀更換時(shí),主驅(qū)動回縮量為20~60 mm,保障了刀筒拆裝的順利。

        圖5 主驅(qū)動伸縮和擺動功能示意圖

        Fig. 5 Schematic diagram of expansion and swing function of main drive

        2.4 其他針對性設(shè)計(jì)

        1)盾尾密封。為避免水下長距離獨(dú)頭掘進(jìn)過程中出現(xiàn)盾尾滲漏水及失效的問題,盾尾密封設(shè)置有5道鋼絲刷,前2道采用螺栓連接方式,可實(shí)現(xiàn)洞內(nèi)快速更換;另外3道采用焊接安裝方式,其中,最后1道采用弧形鋼板。同時(shí),盾尾末端外側(cè)還布置有1道止?jié){板,可以有效防止砂漿前竄和地下水后竄影響注漿效果。

        2)地質(zhì)超前探測裝置。海瑞克盾構(gòu)配備了SSP超前探測裝置,中鐵裝備盾構(gòu)配備了三維地震波超前探測裝置,2種裝置均可探測盾構(gòu)前方地層內(nèi)的巖體,并根據(jù)探測結(jié)果預(yù)估孤石或基巖的具體方位、大小、產(chǎn)狀,以便及時(shí)調(diào)整掘進(jìn)參數(shù)和刀具配置。

        3)帶壓進(jìn)艙系統(tǒng)。每臺盾構(gòu)均設(shè)計(jì)有2個(gè)人艙和2個(gè)材料艙,進(jìn)艙作業(yè)時(shí)工作人員可從人艙進(jìn)入到刀盤和開挖艙內(nèi)對刀盤刀具進(jìn)行檢查維修、打撈開挖艙內(nèi)孤石或掉落刀具,并從材料艙轉(zhuǎn)運(yùn)打撈物和工具,處理孤石滯排、刀具掉落損壞等問題。

        3 不同地層施工技術(shù)

        3.1 孤石地層掘進(jìn)施工

        3.1.1 孤石探測與處理

        1)孤石探測。根據(jù)始發(fā)井開挖及端頭三軸攪拌樁加固情況判斷地層內(nèi)存在孤石,因此對始發(fā)端頭、回填區(qū)和拋石區(qū)在詳勘的基礎(chǔ)上進(jìn)行鉆孔補(bǔ)勘,補(bǔ)勘采取間距3 m×3 m或5 m×5 m密鉆孔,對發(fā)現(xiàn)基巖、孤石的鉆孔向周邊按1 m×1 m加密鉆孔,以鎖定孤石分布區(qū)域、摸清孤石邊界為準(zhǔn),鉆孔兼作爆破孔。

        圖6為端頭加固區(qū)隧道掘進(jìn)范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)的孤石和基巖,其中東線有3處孤石,西線有4處孤石和1處基巖凸起。在回填區(qū)內(nèi),東、西線均發(fā)現(xiàn)20余處孤石在隧道掘進(jìn)范圍內(nèi),侵入隧道范圍最大約11.0 m×3.6 m、最小約0.8 m×1.0 m;另有1處和4處基巖侵入隧道,侵入高度最大為7.32 m。拋石區(qū)內(nèi)未發(fā)現(xiàn)孤石和基巖凸起。探明的孤石主要為中-微風(fēng)化花崗巖,孤石最大飽和抗壓強(qiáng)度110 MPa。

        (a) 孤石位置平面圖

        (b) 部分孤石與隧道關(guān)系剖面圖

        2)孤石處理措施。

        ①注漿加固。始發(fā)端頭孤石采取注漿加固處理,鉆孔間距1.5 m×1.5 m,注漿范圍為孤石頂面以上2 m至原設(shè)計(jì)三軸樁底標(biāo)高(如遇基巖突起則注漿至基巖突起巖面),現(xiàn)場抽芯檢測各組芯樣抗壓強(qiáng)度值為2.0~3.1 MPa,滿足設(shè)計(jì)要求。

        ②密布鉆孔處理?;靥顓^(qū)內(nèi)根據(jù)孤石范圍、大小采用密布鉆孔破碎方式進(jìn)行處理。密布孔采用φ150 mm潛孔鉆機(jī)鉆孔,250 mm×250 mm梅花形布置,孔底至開挖輪廓線下1 m,鉆孔深度23~27 m,成孔后水泥砂漿回填。

        ③爆破處理。采用地質(zhì)鉆機(jī)進(jìn)行鉆孔,并利用前期補(bǔ)勘鉆孔,對拋石區(qū)內(nèi)的大塊孤石進(jìn)行爆破,炮孔間排距均為0.8~1.2 m,單耗量為3.6 kg/m3,爆破后取芯長度為2~18 cm(如圖7所示),滿足要求。

        (a) 爆破前

        (b) 爆破后

        3.1.2 刀具配置及針對性措施

        3.1.2.1 刀具問題

        盾構(gòu)始發(fā)采用“全盤滾刀+常壓切刀+普通切刀”的配置,但在1—5環(huán)過程中刀盤轉(zhuǎn)矩波動頻繁,波動值達(dá)5~20 MN·m,判斷是孤石泥水艙和氣墊艙底部堆積所致,在端頭加固區(qū)內(nèi)進(jìn)行常壓開艙檢查發(fā)現(xiàn):

        1)大塊巖塊艙底堆積(如圖8所示)。由于孤石強(qiáng)度較大、周圍土體未能有效約束,孤石破碎后產(chǎn)生較大尺寸的巖塊堆積在艙底,另有部分巖塊卡在刀盤格柵口上,隨刀盤一起轉(zhuǎn)動,造成刀盤轉(zhuǎn)矩產(chǎn)生較大波動。

        (a) 艙底巖塊

        (b) 格柵口巖塊

        圖8開挖艙內(nèi)大塊巖塊

        Fig. 8 Large rocks in soil chamber

        2)切刀異常損壞。掘進(jìn)時(shí)巖塊與刀具的碰撞導(dǎo)致數(shù)十把切刀存在不同程度損壞,如圖9所示,共有7把切刀脫落,多把切刀合金齒掉落1~5個(gè)。

        3.1.2.2 針對性措施

        1)開艙處理孤石和換刀。在加固區(qū)內(nèi)具備常壓開艙條件下,進(jìn)艙對巖塊及掉落的刀具進(jìn)行打撈,避免進(jìn)一步損壞刀盤、刀具;更換合金齒脫落2個(gè)以上的刀具,掉落的切刀全部重新安裝,保證刮刀掘進(jìn)效果。

        2)增加保護(hù)塊、更換保護(hù)帽。普通切刀掉落現(xiàn)象主要出現(xiàn)在刀盤主梁,推測為切刀背部受力所致,故在主梁普通切刀背后焊接與切刀高度相同的保護(hù)塊,以在切刀背面形成有效保護(hù);同時(shí)將48把常壓更換切刀取下,替換為保護(hù)帽,如圖10所示。

        3)掘進(jìn)參數(shù)。掘進(jìn)過程中嚴(yán)密關(guān)注刀盤轉(zhuǎn)矩和擠壓力波動幅度,判斷遇到基巖或孤石后快速降低掘進(jìn)速度至低值緩慢掘進(jìn),再根據(jù)掘進(jìn)參數(shù)反饋逐步提高。

        (a) 切刀合金齒脫落

        (b) 切刀整體掉落

        (a) 切刀保護(hù)塊

        (b) 切刀保護(hù)帽

        圖10刮刀保護(hù)塊、保護(hù)帽

        Fig. 10 Scraper protection block and cap

        通過采取“全盤滾刀+刮刀保護(hù)帽+普通切刀”的刀具配置及焊接刮刀保護(hù)塊,刮刀掉齒和整體脫落問題得到有效改善,保障了孤石地層掘進(jìn)施工效率。

        3.2 淺覆土軟土地層掘進(jìn)施工

        3.2.1 管片上浮及施工對策

        3.2.1.1 管片上浮原因分析

        東線隧道掘進(jìn)過程中,11—42環(huán)管片上浮量在30 mm以內(nèi),在43—110環(huán)拋石區(qū)及海域段掘進(jìn)時(shí),管片上浮量在50 mm以上,其中有18環(huán)上浮量大于100 mm,80環(huán)和81環(huán)最大上浮169 mm,圖11為11—116環(huán)管片上浮量、單環(huán)掘進(jìn)參數(shù)及隧道埋深(45環(huán)附近為圍堰大堤,埋深變化較大)統(tǒng)計(jì)。上浮導(dǎo)致管片產(chǎn)生開裂滲水271處,裂縫基本為縱向裂縫,長度50 cm左右居多(如圖12所示),嚴(yán)重影響了隧道施工質(zhì)量。

        圖11 管片上浮量與掘進(jìn)參數(shù)關(guān)系曲線

        Fig. 11 Curves of relationship between segment floating amount and driving parameters

        結(jié)合現(xiàn)場施工情況,分析影響管片產(chǎn)生較大上浮的因素主要有:

        1)上覆土變化。圍堰內(nèi)地層上部有水泥硬化層和密實(shí)填土層,且大部分區(qū)域進(jìn)行了三軸攪拌加固,而圍堰外45—110環(huán)埋深較淺,上覆土全部為孔隙比大、強(qiáng)度低、壓縮性高、靈敏度高的淤泥,加之盾構(gòu)掘進(jìn)的擾動,對管片約束力較低。

        2)掘進(jìn)速度快。盾構(gòu)進(jìn)入淤泥地層后單環(huán)掘進(jìn)時(shí)間普遍在2 h以內(nèi)(見圖11),管片拼裝時(shí)間1 h左右,拼裝完成后的管片短時(shí)間內(nèi)脫出盾尾進(jìn)入地層,受到未及時(shí)凝固的同步注漿漿液的較大浮力作用而上浮。

        3)同步注漿漿液質(zhì)量差。工程前期采用的厚漿質(zhì)量控制指標(biāo)主要為坍落度控制,由于現(xiàn)場管理、轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)備配置等因素,厚漿頻繁堵管,現(xiàn)場工人大量加水及管路沖洗污水流進(jìn)砂漿罐內(nèi),導(dǎo)致坍落度增大,基本破壞了厚漿的使用性能,不具備注入后快速填充管片外部空腔穩(wěn)定管片作用。

        綜上,管片上浮的主要原因是同步注漿漿液質(zhì)量差、初凝時(shí)間長,與較快的掘進(jìn)速度不匹配。

        圖12 管片開裂滲水情況

        3.2.1.2 施工對策

        1)嚴(yán)控厚漿質(zhì)量。增加漿液塌落度測試次數(shù),將坍落度控制在100~130 mm。同時(shí)增加泥漿沖洗管路,增強(qiáng)轉(zhuǎn)運(yùn)管路沖洗效果,并增大漿液輸送管路直徑,改善堵管問題。

        2)掘進(jìn)參數(shù)控制。一方面,控制單環(huán)掘進(jìn)速度及日掘進(jìn)指標(biāo),單環(huán)平均掘進(jìn)速度控制在16~20 mm/min(用時(shí)130~150 min),平均每天掘進(jìn)5~6環(huán)。另一方面,將盾構(gòu)掘進(jìn)姿態(tài)控制在-30~-40 mm,以抵消部分管片上浮量。

        3)管片螺栓復(fù)緊。根據(jù)管片不同階段的受力狀態(tài),嚴(yán)格執(zhí)行管片螺栓3次復(fù)緊工序: 拼裝完成后復(fù)緊,盾構(gòu)推進(jìn)下一環(huán)時(shí)復(fù)緊,管片脫出盾尾后復(fù)緊。增大螺栓對管片的約束力。

        采取以上措施后管片上浮得到了有效控制,管片上浮量基本控制在50 mm以內(nèi),管片開裂滲水情況也隨之改善并消除。

        3.2.2 刀具配置及應(yīng)用情況

        盾構(gòu)掘進(jìn)進(jìn)入軟土地層后,滾刀作用減小,刮刀作用增大。基巖段掘進(jìn)完成后,將常壓刮刀保護(hù)帽更換為原刮刀。同時(shí),滾刀旋轉(zhuǎn)監(jiān)測顯示東線90環(huán)以后30號以內(nèi)的滾刀基本停轉(zhuǎn),因此利用停機(jī)時(shí)間,逐步將1~12號17寸中心滾刀更換為17寸撕裂刀,13~28號19寸正面滾刀更換為19寸撕裂刀,撕裂刀刀高與與原位置滾刀一致,即采取“部分滾刀+部分撕裂刀+常壓切刀+普通切刀”的刀具配置,以提高掘進(jìn)速度。后續(xù)掘進(jìn)過程中,在管片上浮量可控的前提下掘進(jìn)速度保持6~8環(huán)/d,實(shí)現(xiàn)了最大日掘進(jìn)11環(huán)(22 m)。

        3.3 軟硬不均地層掘進(jìn)施工

        3.3.1 開挖面支護(hù)力計(jì)算

        根據(jù)東線第1段基巖凸起段建立地質(zhì)三維模型(X=80 m,Y=40 m,Z=50 m),隧道中心埋深為-23.3 m,水位按海平面常規(guī)潮位取6.6 m。選取x=27、x=33、x=39共3個(gè)典型截面,采用FLAC3D計(jì)算不同支護(hù)壓力比下開挖面的變形情況?;鶐r凸起段地質(zhì)三維模型如圖13所示。

        (a) (b)

        計(jì)算得到維持3個(gè)截面開挖面最大位移不超過0.1 m的最小支護(hù)壓力比為0.64(采用線性差值法計(jì)算),即在掘進(jìn)過程中開挖面中心點(diǎn)支護(hù)力不小于300 kPa時(shí),可控制開挖面最大位移不超過0.1 m。參照數(shù)值模擬結(jié)果,第1段基巖段(986~1 015環(huán))掘進(jìn)過程中泥水倉中心壓力保持在323~335 kPa,未出現(xiàn)開挖面超挖、失穩(wěn)破壞問題。圖14為開挖面最大變形值隨支護(hù)壓力變化曲線。由圖可知當(dāng)支護(hù)力比小于一定值時(shí)開挖面最大位移產(chǎn)生突變,即開挖面失穩(wěn)破壞。

        圖14 開挖面最大位移量與支護(hù)壓力比關(guān)系

        Fig. 14 Relationship between maximum displacement of excavation face and support pressure ratio

        3.3.2 掘進(jìn)參數(shù)選取

        陳橋等[15]前期采用工程現(xiàn)場巖樣開展軟硬不均地層盾構(gòu)掘進(jìn)參數(shù)模擬試驗(yàn),研究了貫入度、刀間距與破巖推力、轉(zhuǎn)矩、破巖效果的關(guān)系,為本工程基巖凸起段掘進(jìn)參數(shù)的選取提供了參考?,F(xiàn)場施工過程中以刀具貫入度為核心,控制刀盤轉(zhuǎn)矩、貫入度的大幅波動。在993環(huán)掘進(jìn)時(shí)設(shè)定貫入度為3 mm/r,分別試驗(yàn)了0.6、0.8、1.0 r/min 3組不同刀盤轉(zhuǎn)速(見表1)。圖15示出不同刀盤轉(zhuǎn)速下主要掘進(jìn)參數(shù)變化情況。對比發(fā)現(xiàn)在1.0 r/min時(shí),刀盤轉(zhuǎn)矩、貫入度波動范圍和最大值均小于其他2組,0.6 r/min時(shí)刀盤總擠壓力(刀盤受到的泥水壓力和開挖面反力之和)波動范圍最大,另外2組接近。3組平均掘進(jìn)速度分別為2.1、2.2、2.1 mm/min,理論環(huán)掘進(jìn)時(shí)間為15.9、15.2、15.9 h,相差較小。綜合來看,1.0 r/min時(shí)盾構(gòu)掘進(jìn)較為平穩(wěn),對刀盤、刀具較為安全有利,同時(shí)根據(jù)出渣判斷破巖效果良好,因此最終確定刀盤轉(zhuǎn)速為1.0 r/min。

        表1不同刀盤轉(zhuǎn)速下掘進(jìn)參數(shù)波動范圍

        Table 1 Fluctuation range of tunneling parameters under different rotation speeds of cutterhead

        刀盤轉(zhuǎn)速/(r/min)刀盤轉(zhuǎn)矩/(kN·m)刀盤總擠壓力/kN貫入度/(mm/r)0.61 853.77~3 355.6416 633.49~19 106.561.53~6.370.81 819.03~3 263.2016 346.14~18 253.701.06~5.471.01 489.25~2 847.7016 258.31~18 365.121.18~3.88

        (a) 刀盤轉(zhuǎn)矩

        (b) 刀盤擠壓力

        (c) 貫入度

        Fig. 15 Curves of main driving parameters under different rotation speeds of cutterhead

        3.3.3 刀具配置及針對性措施

        3.3.3.1 刀具問題

        東線盾構(gòu)進(jìn)入基巖凸起段前,將撕裂刀更換為原滾刀,即采用“全盤滾刀+常壓切刀+普通切刀”的配置。在986—994環(huán)掘進(jìn)過程中,頻繁出現(xiàn)滾刀刀架固定螺栓松動、脫落和斷裂問題,拆出的10個(gè)刀筒中共有刀架固定螺栓134顆,其中78顆發(fā)生破壞,破壞形式主要為斷裂(47顆)、絲牙損壞(18顆)、螺帽脫落(8顆)、螺栓彎曲(5顆),如圖16所示。

        (a) 螺栓彎曲并斷裂

        (b) 螺紋處斷裂

        (c) 螺帽脫落

        結(jié)合掘進(jìn)參數(shù)、刀架螺栓設(shè)計(jì)進(jìn)行分析,總結(jié)造成螺栓斷裂的主要原因有:

        1)地層上軟下硬。在軟硬不均地層掘進(jìn)時(shí)刀盤轉(zhuǎn)矩、貫入度的周期性大范圍波動(如圖15所示)必然造成滾刀所受荷載也產(chǎn)生頻繁波動,最終導(dǎo)致螺栓疲勞損傷或過載而發(fā)生斷裂。

        2)螺栓及刀筒內(nèi)螺紋問題。當(dāng)前使用10.9級螺栓,強(qiáng)度無法勝任滾刀破巖荷載;螺栓未采取防松動措施,頻繁震動下易脫落;刀筒內(nèi)螺紋孔長期使用后絲牙受損,承載力下降。

        3.3.3.2 針對性措施

        1)調(diào)整掘進(jìn)參數(shù)。保持1 r/min的轉(zhuǎn)速不變,將刀盤貫入度由之前的3 mm/r降低至2.5 mm/r,以減小滾刀破巖荷載,避免螺栓過載斷裂。

        2)改進(jìn)螺栓設(shè)計(jì)。提高螺栓等級至12.9級,增大螺栓安全系數(shù);將刀筒內(nèi)螺孔加工成通孔,螺栓采取外裝方式,如圖17(a)所示;采取防松處理,將相鄰螺栓螺帽用細(xì)鋼條焊接固定,如圖17(b)所示。

        3)增加后退監(jiān)測裝置。在刀筒內(nèi)部焊接液壓管路和鋼筋,鋼筋兩端分別焊接在刀架和液壓管路上(見圖17(b)),通過監(jiān)測壓力是否降低判斷刀架有無后退,以便早發(fā)現(xiàn)問題早處理,避免造成進(jìn)一步破壞。

        采取以上多種措施后,螺栓斷裂問題得到很大改善,螺栓斷裂數(shù)量和頻率都明顯降低。同時(shí),刀盤沖刷系統(tǒng)和破碎機(jī)充分發(fā)揮了功能,避免了刀盤結(jié)泥餅和渣土滯排問題,保證了盾構(gòu)基巖段的高效掘進(jìn)。東線第1段基巖凸起段用時(shí)60多d掘進(jìn)完成,比原計(jì)劃提前了1個(gè)月。

        (a) 螺栓通孔安裝

        (b) 焊接鋼條和液壓管路

        圖17螺栓處理措施

        Fig. 17 Treatment measures for bolt

        3.3.3 其他施工措施

        3.3.3.1 盾構(gòu)姿態(tài)控制

        為避免在基巖凸起段盾構(gòu)向上部軟土地層偏移以及產(chǎn)生較大偏轉(zhuǎn),掘進(jìn)過程中主司機(jī)時(shí)刻關(guān)注盾構(gòu)姿態(tài),根據(jù)盾構(gòu)姿態(tài)變化趨勢調(diào)整各組油缸壓力向設(shè)計(jì)軸線掘進(jìn),通過合理控制刀盤正、反轉(zhuǎn)來調(diào)整盾構(gòu)偏轉(zhuǎn)姿態(tài)。糾正盾構(gòu)姿態(tài)遵循“少糾、勤糾”的原則,在油缸行程差未超過最大150 mm限值,且能保證管片正常安裝的情況下,不過于追求盾尾間隙的均衡而過度調(diào)整盾構(gòu)姿態(tài),以免管片受力突變而產(chǎn)生錯(cuò)臺或破壞。最終,實(shí)現(xiàn)了基巖凸起段掘進(jìn)過程中對盾構(gòu)姿態(tài)的良好控制。

        3.3.3.2 泥水循環(huán)

        東線剛進(jìn)入基巖段時(shí)刀盤轉(zhuǎn)矩和泥水艙壓力波動值較大且頻率相對較高,判斷存在渣土滯排問題,為降低結(jié)泥餅風(fēng)險(xiǎn)、提高出渣效率,將進(jìn)漿流量由2 400 m3/h提高到2 600 m3/h,其中P0.2泵約1 200 m3/h,P0.1泵刀盤中心沖刷約800 m3/h,其他區(qū)域約600 m3/h。同時(shí),每掘進(jìn)30 cm停機(jī)循環(huán)1次,先后對氣墊艙底部碎石機(jī)兩側(cè)和泥水艙底部各沖刷15 min(或預(yù)篩篩板無巖塊為止),并充分利用碎石機(jī)的二次破碎及攪拌作用,減少艙底大粒徑巖塊堆積。采取以上措施后基巖段掘進(jìn)未出現(xiàn)渣土堵艙和結(jié)泥餅問題。

        4 盾構(gòu)施工信息化管理

        4.1 大數(shù)據(jù)平臺簡介

        由盾構(gòu)及掘進(jìn)技術(shù)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室開發(fā)的智慧盾構(gòu)TBM工程大數(shù)據(jù)平臺(以下簡稱大數(shù)據(jù)平臺),構(gòu)建了智能監(jiān)控、綜合分析、協(xié)同管理、智慧應(yīng)用4個(gè)模塊,各模塊功能見圖18和圖19。對單個(gè)盾構(gòu)隧道工程,智能監(jiān)控(見圖19)和綜合分析(見圖20)作用突出,項(xiàng)目相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及施工技術(shù)人員通過電腦端和手機(jī)端,可以隨時(shí)查閱任何時(shí)段和區(qū)間的設(shè)備及相關(guān)施工信息,包括盾構(gòu)方位、刀盤轉(zhuǎn)速、刀盤轉(zhuǎn)矩、注漿壓力、地面沉降、管片姿態(tài)等。根據(jù)掌握的盾構(gòu)掘進(jìn)最新動態(tài),進(jìn)行下一步施工參數(shù)調(diào)整和方案制定。

        圖18 大數(shù)據(jù)平臺主界面

        圖19 大數(shù)據(jù)平臺盾構(gòu)智能監(jiān)控界面

        圖20 施工參數(shù)實(shí)時(shí)曲線圖

        4.2 大數(shù)據(jù)平臺現(xiàn)場應(yīng)用

        項(xiàng)目部結(jié)合大數(shù)據(jù)平臺創(chuàng)新盾構(gòu)施工管理模式,成立了盾構(gòu)掘進(jìn)施工管理領(lǐng)導(dǎo)小組(見圖21),小組分為決策層、分析反饋層和執(zhí)行層3個(gè)層級,各層級責(zé)任分工明確,相互之間進(jìn)行及時(shí)的信息反饋,使各層級均能實(shí)時(shí)掌握盾構(gòu)施工動態(tài)。

        分析反饋層在整個(gè)管理架構(gòu)中起到關(guān)鍵作用: 掘進(jìn)參數(shù)分析監(jiān)控員負(fù)責(zé)利用大數(shù)據(jù)平臺(見圖20)對刀具監(jiān)測數(shù)據(jù)(溫度、磨損、旋轉(zhuǎn))、掘進(jìn)轉(zhuǎn)矩、擠壓力、泥水壓力及停機(jī)過程中漿液逃逸情況分析研判,對盾構(gòu)掘進(jìn)出現(xiàn)的重要技術(shù)問題進(jìn)行分析并報(bào)告決策層,根據(jù)決策層指令制定和編寫技術(shù)方案,并向執(zhí)行層做工作部署,同時(shí)向決策層反饋方案實(shí)施效果,形成一個(gè)信息循環(huán)反饋機(jī)制。

        圖21 盾構(gòu)掘進(jìn)施工管理領(lǐng)導(dǎo)小組結(jié)構(gòu)

        Fig. 21 Structure of leading group for shield tunneling construction management

        該管理模式充分利用了大數(shù)據(jù)平臺的智能監(jiān)控和綜合分析模塊,暢通了盾構(gòu)施工信息傳輸渠道,在孤石地層及東線第1段基巖凸起地層掘進(jìn)過程中,起到了提高掘進(jìn)效率、降低刀具異常損壞、保障施工安全的良好作用,間接地降低了施工成本,具有較大的推廣應(yīng)用價(jià)值。

        5 結(jié)論與討論

        1)針對3種不良地質(zhì)施工難點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn),盾構(gòu)采用常壓刀盤和具有伸縮和擺動功能的主驅(qū)動,提高了換刀效率和主驅(qū)動的可靠性,避免了水下基巖段帶壓進(jìn)艙換刀的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),優(yōu)化泥水環(huán)流設(shè)計(jì),加強(qiáng)刀盤沖刷,采用具有擺動功能的破碎機(jī),解決了刀盤結(jié)泥餅和渣土滯排的問題。項(xiàng)目在設(shè)備方面采取的多項(xiàng)針對性設(shè)計(jì)極大地提高了盾構(gòu)對海域土-巖-孤石復(fù)合地層掘進(jìn)的適應(yīng)性。

        2)在不同地層掘進(jìn)過程中,現(xiàn)場基于地層特點(diǎn)和常壓換刀設(shè)計(jì)采取靈活的刀具配置,孤石地層采用“全盤滾刀+刮刀保護(hù)帽+普通切刀”,軟土地層采用“部分滾刀+部分撕裂刀+常壓切刀+普通切刀”,基巖凸起地層采用“全盤滾刀+常壓切刀+普通切刀”。針對螺栓松動斷裂問題采取優(yōu)化滾刀螺栓安裝形式、安裝滾刀后退液壓監(jiān)測裝置等措施,提高了刀具的使用與管理水平。

        3)針對水下淺埋軟土段管片大幅上浮,通過加強(qiáng)同步注漿過程控制、嚴(yán)控管片拼裝質(zhì)量以及合理選取掘進(jìn)參數(shù),成功解決了該問題,保障了隧道施工質(zhì)量。

        4)項(xiàng)目依托智慧盾構(gòu)TBM工程大數(shù)據(jù)平臺優(yōu)化基巖段掘進(jìn)參數(shù)、創(chuàng)新建立盾構(gòu)施工信息化管理模式,有效提高了施工效率和工程管理信息化水平,降低了施工風(fēng)險(xiǎn)和成本,使盾構(gòu)順利通過了孤石及高強(qiáng)度基巖凸起地層。

        海域土-巖-孤石復(fù)合地層超大直徑隧道盾構(gòu)掘進(jìn)面臨的施工風(fēng)險(xiǎn)和問題較多,提高盾構(gòu)設(shè)備對復(fù)雜地質(zhì)的適應(yīng)性及其在施工過程中的可靠性非常重要,通過總結(jié)本工程盾構(gòu)在不良地質(zhì)掘進(jìn)施工經(jīng)驗(yàn)、刀具問題的原因及對策、管片上浮的治理措施及盾構(gòu)施工信息化的管理模式,以期對同類海底盾構(gòu)隧道掘進(jìn)施工提供技術(shù)參考。同時(shí),還需在常壓更換滾刀的安裝結(jié)構(gòu)以及盾構(gòu)掘進(jìn)參數(shù)與地層的關(guān)聯(lián)性方面做進(jìn)一步研究。

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