方麗琴,劉 行,陳倍彬,李 溪,高 茹
(一汽轎車股份有限公司奔騰開發(fā)院,吉林 長(zhǎng)春 130012)
車型A按動(dòng)方向盤氣囊模塊使喇叭鳴叫時(shí),發(fā)覺車輛方向盤、油門踏板及換擋機(jī)構(gòu)一起振動(dòng),影響舒適性。
車型A有高低音雙喇叭,低音喇叭為420Hz,高音喇叭為530Hz。喇叭振動(dòng)可通過2種方式傳遞到車身內(nèi),一個(gè)是空氣傳播,另外一個(gè)是通過車身零件逐級(jí)傳遞,見圖1。
圖1 喇叭振動(dòng)傳遞方式
可能影響傳遞的途徑從以下5個(gè)方面進(jìn)行考慮。
1)前進(jìn)氣格柵影響
對(duì)比進(jìn)氣格柵拆除及不拆除兩種情況,分別在前排座位測(cè)試噪聲,在喇叭支架處、駕駛員側(cè)及非駕駛員側(cè)地板測(cè)試振動(dòng)。從以下測(cè)試結(jié)果 (圖2~圖4)看,在拆除進(jìn)氣格柵后振動(dòng)及噪聲并未減少,說明跟進(jìn)氣格柵無關(guān)。
2)車身敏感度
通過分別測(cè)試在不同位置的聲振耦合和結(jié)構(gòu)噪聲傳遞函數(shù)曲線,如圖5、圖6所示,在420Hz和530Hz時(shí)沒有出現(xiàn)峰值。由此判定車身敏感度不存在問題,可以接受。
3)喇叭支架模態(tài)分析
通過測(cè)試,喇叭支架在喇叭發(fā)聲頻率處響應(yīng)明顯 (圖7),需要加強(qiáng)強(qiáng)度,避免在發(fā)聲頻率處的共振。
4)喇叭固定金屬板模態(tài)分析
通過測(cè)試,喇叭固定金屬板在喇叭發(fā)聲頻率處響應(yīng)明顯(圖8),需要加強(qiáng)強(qiáng)度,避免在發(fā)聲頻率處的共振。
圖2 前排座位人耳處振動(dòng)傳遞函數(shù)曲線
圖3 喇叭支架處振動(dòng)傳遞函數(shù)曲線
圖4 駕駛員側(cè)及非駕駛員側(cè)地板振動(dòng)傳遞函數(shù)曲線
圖5 聲振耦合函數(shù)曲線
圖6 結(jié)構(gòu)噪聲傳遞函數(shù)曲線
圖7 喇叭支架處噪聲傳遞函數(shù)曲線
圖8 喇叭固定金屬板處噪聲傳遞函數(shù)曲線
5)零件結(jié)構(gòu)傳遞測(cè)試
通過阻斷喇叭支架與車身的連接進(jìn)行對(duì)比測(cè)試,結(jié)果顯示至少有10dB振動(dòng)的減少。具體見圖9。
圖9 阻斷喇叭支架與車身連接的噪聲傳遞函數(shù)對(duì)比曲線
1)針對(duì)喇叭支架模態(tài)分析問題,通過更改喇叭支架,增加加強(qiáng)筋改變支架強(qiáng)度,避免共振,見圖10。
圖10 喇叭支架增加加強(qiáng)筋
2)針對(duì)喇叭固定金屬板模態(tài)分析問題,通過更改喇叭固定金屬板形狀及增加金屬板與橫梁的焊點(diǎn),加強(qiáng)金屬板的強(qiáng)度,避免共振,見圖11。
3)針對(duì)零件結(jié)構(gòu)傳遞測(cè)試問題,在喇叭支架與喇叭固定之間增加防震用的橡膠墊,減弱振動(dòng)的傳遞,見圖12。
實(shí)車模擬橡膠墊的方案進(jìn)行測(cè)試,測(cè)試結(jié)果顯示振動(dòng)量有25%~50%的減少,見圖13。
4)永久措施及實(shí)施計(jì)劃
根據(jù)分析結(jié)構(gòu)對(duì)喇叭支架進(jìn)行了更改,并且增加了橡膠襯墊及螺栓襯套,但是在車間試裝時(shí)發(fā)現(xiàn)橡膠襯墊及螺栓襯套生產(chǎn)線很難裝配,裝配時(shí)間超出要求,方案無法實(shí)施,因此安裝方案及減震方案均需要更改,重新分析。圖14是裝置圖。
圖11 更改喇叭固定金屬板形狀及增加金屬板與橫梁的焊點(diǎn)
圖12 增加防震橡膠墊
原方案喇叭振動(dòng)方向與喇叭固定的金屬板與橫梁固定方向一致,金屬板與橫梁固定是通過焊點(diǎn)連接,存在固定不牢靠的現(xiàn)象。當(dāng)喇叭沿此方向振動(dòng)時(shí)會(huì)帶動(dòng)金屬板一同振動(dòng),所以更改喇叭振動(dòng)方向?yàn)閅向,避免此問題。
同時(shí),由于喇叭是固定在金屬板上的,喇叭發(fā)聲振動(dòng)時(shí)帶動(dòng)金屬板一同振動(dòng),導(dǎo)致振動(dòng)能夠傳遞出去,新方案考慮直接在橫梁上焊接一個(gè)小的支架,喇叭直接固定在該支架上,避免與金屬板一同振動(dòng)。更改前后方案對(duì)比如圖15所示。
更改后的方案,通過實(shí)車裝配確認(rèn),既解決了生產(chǎn)節(jié)拍問題,也降低了振動(dòng)傳遞問題,可以實(shí)施。經(jīng)過驗(yàn)證:實(shí)車確認(rèn)功能正常,裝配性無問題,不影響成本、法規(guī)、零件性能。
圖13 增加防震橡膠墊前后振動(dòng)傳遞函數(shù)對(duì)比曲線
圖14 喇叭裝置圖
方案分析需考慮生產(chǎn)的裝配性,需要在零件開發(fā)階段在生產(chǎn)線進(jìn)行裝配分析。同時(shí)對(duì)于喇叭的安裝位置及方向要特別注意,盡量避免喇叭安裝在容易引起共振或質(zhì)量較輕的零件上,盡量將喇叭直接固定在橫梁或縱梁上,這樣可有效避免共振現(xiàn)象。
圖15 喇叭固定方式前后對(duì)比圖