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        運用QC方法降低電動壓力校驗器故障頻次

        2020-06-02 19:31:03馬丹丹張鵬妍
        裝備維修技術(shù) 2020年23期

        馬丹丹 張鵬妍

        摘 要:電動壓力校驗器是對壓力表進行強制檢定的專用電動校驗設(shè)備,由于使用次數(shù)較多,故障頻次偏高,影響正常工作。本文運用QC方法參與QC小組實施活動,分析電動壓力校驗器故障產(chǎn)生原因并給出相應(yīng)解決對策,旨在降低其故障頻次,更好為檢定工作服務(wù)。

        關(guān)鍵詞:QC方法;電動壓力校驗器;故障頻次

        電動壓力校驗器(以下簡稱校驗器)是由柱塞或螺桿活塞泵產(chǎn)生壓力,通過密閉管道分別傳導(dǎo)至被檢表和標準表上進行示值比對,是大批量集中檢定壓力表時的專用電動校驗設(shè)備,主要包括:校驗臺體(注油孔、標準表座、被檢表座、升壓手柄、卸壓手柄等),電動造壓系統(tǒng)及控制(壓力源),特點:電動造壓、省時省力;升壓迅速、穩(wěn)壓快;備有加壓、減壓、細調(diào)按鈕,方便控壓;7個通道可同時檢定7塊壓力表,效率高。

        QC(質(zhì)量管理)小組是生產(chǎn)、服務(wù)等崗位上的員工組織的,圍繞企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中遇到的實際問題,以改進質(zhì)量、降低消耗等為目的,運用QC方法開展活動的小組。開展QC活動的方法步驟為:課題選擇、現(xiàn)狀調(diào)查、設(shè)定目標、原因分析、要因確認、制定對策、對策實施、效果檢查、鞏固措施、效果及下步打算。QC小組成員運用QC方法開展質(zhì)量改進活動,落實質(zhì)量責(zé)任,夯實管理基礎(chǔ),提升質(zhì)量水平。

        1 課題選擇

        校驗器故障頻次高影響正常工作,檢定人員成立QC小組,確定降低電動壓力校驗器故障頻次課題,旨在運用QC方法降低故障頻次,提高壓力表檢定效率。

        2 現(xiàn)狀調(diào)查

        校驗器2018年共使用287次,49次故障,平均每月4.1次;2019年共使用315次,77次故障,平均每月6.4次;2020年截至10月底共使用332次,96次故障,平均每月9.6次,使用頻率以及故障頻次均有所增大。

        3 設(shè)定目標

        從統(tǒng)計數(shù)據(jù)看出,隨著校驗器老化和使用率提高,故障頻次逐漸增大,2020年故障頻次為每月平均9.6次。

        根據(jù)實際,故障頻次必須得到有效控制和降低,QC小組成員認為問題解決程度可以達到80%以上,則故障可以降低為:9.6*(1-80%)=1.9(次/月)。因此將降低故障頻次目標設(shè)置為1.9。

        4 原因分析

        根據(jù)校驗器工作流程從人、機、料、法、環(huán)5方面分析故障產(chǎn)生原因,得出10個末端因素,繪制了校驗器故障頻次高系統(tǒng)圖:

        5 要因確認

        根據(jù)系統(tǒng)圖,采取調(diào)查、驗證等方法,逐個確認故障頻次升高原因,通過排查找到三條要因:(1)要因一,各表座底部出油閥桿卡澀:現(xiàn)場調(diào)查發(fā)現(xiàn)標準表、被檢表表座底部和密封管道連接處的出油閥桿表面有原油等雜質(zhì)附著,密封不嚴,造成出油閥桿卡澀,影響標準表和被檢表升壓。(2)要因二,升壓閥桿上“O”型圈磨損:查看升壓閥桿上“O”型圈,發(fā)現(xiàn)有磨損現(xiàn)象,導(dǎo)致操作升壓手柄時漏油。(3)要因三,油箱內(nèi)變壓器油過臟:查看油箱內(nèi)的變壓器油,發(fā)現(xiàn)因大量檢定壓力表,油液中有原油等雜質(zhì)沉淀,輸油管道堵塞,導(dǎo)致檢定時標準表和被檢表均不升壓。

        6. 制定對策

        (1)要因一解決對策:檢查各出油閥桿表面,處理有原油等雜質(zhì)附著的閥桿。

        目標:確保各表座底部出油閥桿無卡澀。

        (2)要因二解決對策:更換升壓閥桿上磨損的“O”型圈。

        目標:確保升壓閥桿上“O”型圈無磨損。

        (3)要因三解決對策:處理油箱內(nèi)的變壓器油。

        目標:保持變壓器油清澈潔凈。

        7 對策實施

        7.1各表座底部出油閥桿卡澀

        采取措施:逐一從箱體中取出標準表和被檢表底座下機芯,卸下小活塞出油閥,用棉紗清除各出油閥桿上附著的原油等雜質(zhì),使其露出光潔表面,處理完安裝,并排氣2~3分鐘。

        檢查效果:各表座底部出油閥桿無卡澀,標準表和被檢表在升壓中排除指針脈動現(xiàn)象,升壓流暢。

        7.2升壓閥桿上的“O”型圈磨損

        采取措施:卸下升壓手柄上已磨損的“O”型圈,選擇丁腈橡膠制作新的“O”型圈,尺寸按3*1.5(外徑*截面直徑,單位:cm)確定,確保內(nèi)徑去除毛刺,表面無污染,安裝時先在升壓閥桿上涂抹潤滑液,使用無銳邊工具準確定位,不扭曲、不過量拉伸“O”型圈。

        檢查效果:升壓閥桿上“O”型圈可正常使用,無磨損引起漏油情況。

        7.3? 油箱內(nèi)變壓器油過臟

        采取措施:因有原油等雜質(zhì)滲入,堵塞輸出管道,變壓器油無法進入表內(nèi),將校驗器底部排污螺絲卸下,排出污油,清洗油箱,安裝好排污螺絲后進行換油操作。

        檢查效果:油箱內(nèi)油液清澈,輸出管道暢通,變壓器油可順利進入標準表和各被檢表內(nèi),再次檢定發(fā)現(xiàn)標準表和被檢表均能平穩(wěn)連續(xù)升壓。

        8 效果檢查

        針對各要因?qū)嵤Σ吆蟋F(xiàn)場操作試驗,效果為:手柄操作時升壓、微調(diào)手柄操作正常;升壓操作時各表指針均可正常升壓;檢定時各表指針均能平穩(wěn)指示壓力值,故障處理后裝置正常運行。對策實施后每月故障頻次均有不同程度下降,經(jīng)統(tǒng)計2020年11-12月平均故障頻次降到1.8次/月。

        9 鞏固措施

        通過活動開展,故障頻次由9.6降低到1.8,為保證取得成績,制訂以下鞏固措施:一是完善并落實每月一次對出油閥桿、油箱等的清潔。二是確保每季度更換橡膠類密封圈,使用率較高的加大查看及更換頻率。三是加強維護管理,嚴格執(zhí)行設(shè)備管理考核。

        10、總結(jié)及下步打算

        通過QC活動開展,解決了生產(chǎn)中的實際問題,成員在團隊精神、解決問題的信心、質(zhì)量意識等方面相比活動前,均有較大進步。校驗器是壓力計量不可缺少的輔助設(shè)備,下步計劃將其氣密性、耐用性作為重點進行維護和改進。

        (1 中國石油化工股份有限公司河南油田分公司局機關(guān),河南 南陽 473000;2 中國石油化工股份有限公司河南油田分公司技術(shù)監(jiān)測中心,河南 南陽 473000)

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