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        氣田絮凝除油試驗研究

        2020-06-01 03:05:24
        廣州化工 2020年9期
        關(guān)鍵詞:含油絮凝劑氣田

        郭 昊

        (中海石油(中國)有限公司湛江分公司,廣東 湛江 524057)

        本研究以某海上氣田的生產(chǎn)水為研究對象,根據(jù)孫繼等[1]采用以聚合氯化鋁鐵為主劑、陽離子高分子共聚物為輔劑的復(fù)合絮凝劑處理長慶油田鉆試廢液的實驗結(jié)果,將復(fù)合絮凝劑與平臺現(xiàn)有工藝進行組合,實現(xiàn)生產(chǎn)水深度處理,研究復(fù)合絮凝劑對平臺生產(chǎn)水的適用性,以及復(fù)合絮凝劑的處理能力和其長周期穩(wěn)定處理效果,以期為海上氣田生產(chǎn)水處理系統(tǒng)的改造升級提供科學(xué)依據(jù)。

        1 生產(chǎn)污水性質(zhì)分析

        1.1 生產(chǎn)污水水質(zhì)特征分析

        通過對氣田生產(chǎn)污水的性質(zhì)分析,發(fā)現(xiàn)其含有大量的乳化油和微小固體懸浮物顆粒。由于微小油珠易于被表面活性劑和疏水固體顆粒所包圍形成穩(wěn)定狀態(tài)懸浮于水中,難以通過常規(guī)重力分離將這種狀態(tài)的油從污水中分離出來[2],造成氣田聚結(jié)分離器油水分離效果較差。氣田生產(chǎn)污水特征,見表1所示。

        表1 生產(chǎn)污水水質(zhì)特征

        由表1可知,氣田生產(chǎn)污水含油濃度很高,波動程度較大,其含油濃度常高達1500 mg/L以上。

        乳化水質(zhì)譜分析與懸浮物粒徑分析結(jié)果分別如圖1、圖2所示。

        由結(jié)果分析可知,生產(chǎn)污水中所含油類以石油類為主,烷烴、環(huán)烷烴和芳香烴共占總量的89%,懸浮物粒徑集中分布在10~100 μm,中徑約50 μm。因此,本研究主要考慮對石油油分及懸浮物去除。

        圖1 典型水質(zhì)含油成分分析

        圖2 典型水質(zhì)懸浮物粒度分析

        1.2 各平臺生產(chǎn)污水乳化差異分析

        以生產(chǎn)污水離心工況為主要參考指標(biāo),選擇中心平臺(1#)、A平臺(2#)、B平臺(3#)、E平臺(4#)與F平臺(5#)的生產(chǎn)污水為研究對象,考察各平臺生產(chǎn)污水乳化程度差異。

        取各平臺生產(chǎn)污水等量樣品,靜置2.5 h后,量取20 mL下層乳化水,置于離心管內(nèi),在一定轉(zhuǎn)速條件下離心5 min,達到油水分離,具體結(jié)果如表2所示。

        表2 各平臺生產(chǎn)污水差異分析

        注:0表示無絮狀物,+表示少量絮狀物,++表示大量絮狀物。

        由表2可知,氣田各平臺生產(chǎn)污水特征存在明顯差異。中心平臺與E平臺生產(chǎn)污水中存在絮狀物;F平臺油品顏色偏綠,其油分中重?zé)N成分較多,其它4個平臺油品均為無色透亮。

        通過離心轉(zhuǎn)速條件的差異,可以看出中心平臺與B平臺乳化水最易沉降分離,說明其乳化程度較輕,A平臺乳化水乳化程度稍重,E平臺與F平臺的乳化程度最為嚴(yán)重。尤其是F平臺乳化水油水分離后,水中含油濃度仍高達413.6 mg/L,測其石油類含油濃度為372.5 mg/L,其乳化油滴粒徑過小,存在大量粒徑小于1 μm的油滴,布朗運動導(dǎo)致其無法沉降分離。由于F平臺水樣離心后,水色透亮,可以認(rèn)為其所含372.5 mg/L的石油類油分全部是溶解油。

        同時,也是因為F平臺生產(chǎn)水進入新聚結(jié)分離器,造成其離心后水樣含油濃度高達101.8 mg/L。

        2 復(fù)合絮凝體系篩選

        2.1 試驗方法

        絮凝效果評價:參照SY/T 5796-1993《絮凝劑評定方法》[3],將一定濃度的藥劑加入到含100 mL生產(chǎn)污水的比色管中,上下震蕩100下,觀察其水質(zhì)、絮團、沉降速度,靜置5 min后取中層清液進行濁度、懸浮物和油含量的測定,以評定藥劑的絮凝效果。

        含油量的測定:移取20 mL試樣,加入20 mL四氯化碳進行萃取,然后將萃取液用硅酸鎂吸附,除去動植物油類等極性物質(zhì)后,用水中油分濃度分析儀測定試樣的含油濃度。

        2.2 復(fù)合絮凝體系優(yōu)選

        以氣田生產(chǎn)污水為研究對象,生產(chǎn)污水含油濃度600~2100 mg/L,pH 6~7。以處理后水質(zhì)濁度為主要參考指標(biāo),篩選聚胺類表面活性劑與水溶性高分子組成的復(fù)合絮凝體系。

        2.3 清水劑與其助劑配伍性分析

        以清水劑OC-CLA為主劑、清水劑助劑X1/X2/X3為輔劑,配對組成3組復(fù)合絮凝劑進行試驗。主劑加藥濃度500 mg/L,輔劑加藥濃度5 mg/L,其絮凝沉降效果,如表3所示。

        表3 復(fù)合絮凝劑絮凝試驗結(jié)果

        由表3可知,聚胺類表面活性劑與水溶性高分子X2表現(xiàn)出良好的配伍性,絮凝效果好,處理后水質(zhì)清澈,濁度僅有7.6 NTU。

        2.4 輔劑加藥濃度對絮凝體系影響

        以清水劑OC-CLA為主劑、清水劑助劑X2為輔劑,通過改變輔劑加藥濃度,分析輔劑加藥濃度對絮凝體系絮凝效果的影響。主劑加藥濃度500 mg/L,其結(jié)果如表4所示。

        表4 輔劑加藥濃度對絮凝體系影響

        由表4可知,水溶性高分子輔劑與聚胺類表面活性劑配合使用時,乳化水絮凝效果好,沉降分離速度較快。輔劑加藥濃度過高時,會增大處理水的黏度,影響沉降分離的效果。同時,其濃度過高或過低,也會造成絮體致密程度偏低。以主劑濃度500 mg/L+輔劑濃度5 mg/L所組成的復(fù)合絮凝劑絮凝效果最好。

        3 現(xiàn)場試驗及工藝條件優(yōu)化

        3.1 藥劑用量對生產(chǎn)污水絮凝效果影響

        以處理后出水含油濃度為主要參考指標(biāo),選氣田生產(chǎn)污水為研究對象,考察復(fù)合絮凝劑用量對生產(chǎn)污水處理效果的影響,其結(jié)果如表5所示。

        表5 藥劑用量對生產(chǎn)污水絮凝效果影響

        由表5可知,適量絮凝劑可以提供數(shù)量適量的正電荷去中和懸浮物表面的負電荷,當(dāng)懸浮物表面負電荷被中和后,會在重力沉降、布朗運動等因素所用下失穩(wěn)聚集,實現(xiàn)沉降分離;絮凝劑用量過低,電性中和不完全,用量過高,懸浮物表面的電性發(fā)生反轉(zhuǎn),都會導(dǎo)致混凝效果不佳[5]。絮凝沉降試驗結(jié)果表明:復(fù)合絮凝劑的投加濃度在700~1100 mg/L,可以對氣田生產(chǎn)污水處理達到較好效果。

        3.2 生產(chǎn)污水pH對藥劑絮凝效果影響

        氣田生產(chǎn)污水來自各平臺產(chǎn)液,其pH值存在差異,以及捕集器B與捕集器E排液的不連續(xù)性,造成后續(xù)生產(chǎn)污水pH具有一定波動性。因此,以生產(chǎn)污水為研究對象,考察生產(chǎn)污水pH對復(fù)合絮凝劑處理效果的影響,如圖3所示。復(fù)合絮凝劑投加濃度500 mg/L,溫度25 ℃。

        圖3 生產(chǎn)污水pH對藥劑絮凝效果影響

        由圖3可知,適宜復(fù)合絮凝劑發(fā)揮絮凝效果的pH范圍是7~8。這是由于復(fù)合絮凝劑中的水溶性高分子在堿性環(huán)境中能夠水解產(chǎn)生陽離子基團,發(fā)揮藥劑的電性中和作用和吸附橋連作用,形成良好的沉降體系和密實絮體。同時,由于多乙烯多胺為黃色或橙紅色透明粘稠液體,其投加濃度太高,會導(dǎo)致水體顏色變黃。

        3.3 主輔藥劑投加間隔對絮凝效果影響

        在復(fù)合絮凝劑投加500 mg/L、生產(chǎn)污水pH 7~8條件下,測定生產(chǎn)污水絮凝沉降5 min后中部水體的濁度,來考察主輔藥劑投加間隔對絮凝效果影響。

        結(jié)果表明:當(dāng)主輔藥劑同時投加時,處理出水濁度8.2 NTU;當(dāng)主輔藥劑間隔10 s投加時,處理出水濁度8.1 NTU;當(dāng)主輔藥劑間隔30 s投加時,處理出水濁度7.8 NTU??梢?,隨著主輔藥劑投加間隔延長,絮凝效果有小幅提高,實驗確定主輔藥劑投加間隔為10 s即可。

        3.4 水力攪拌對藥劑絮凝效果影響

        在復(fù)合絮凝劑投加500 mg/L條件下,考察有無水力射流混合對絮凝效果影響。結(jié)果表明:存在水力射流混合時,復(fù)合絮凝劑能夠迅速與生產(chǎn)污水充分混合,明顯加快藥劑絮凝沉降效果,縮短沉降時間,提高藥劑利用率。

        3.5 復(fù)合絮凝劑現(xiàn)場試驗

        2017年8月-2017年9月,在氣田進行復(fù)合絮凝劑的現(xiàn)場試驗。在加注點A1處投加pH穩(wěn)定劑1600 mg/L,將生產(chǎn)污水pH調(diào)至7~8后,在加注點A2處投加900 mg/L聚胺類表面活性劑,在加注點A3處投加9 mg/L水溶性高分子。連續(xù)監(jiān)測出水水質(zhì),其結(jié)果如圖4所示。

        圖4 現(xiàn)場試驗除油效率曲線

        由圖4可知,試驗期間生產(chǎn)污水含油濃度存在波動,其含油濃度均值約為1200 mg/L,經(jīng)處理后,出水水質(zhì)單次最大含油濃度36 mg/L,平均含油濃度只有29.3 mg/L,完全符合氣田生產(chǎn)污水排海要求。同時,藥劑的除油效率基本保持在96%以上,對氣田生產(chǎn)污水處理具有較好的適應(yīng)性。

        4 結(jié) 論

        (1)以聚胺類表面活性劑為主劑的復(fù)合絮凝劑適用于氣田生產(chǎn)污水絮凝處理,它通過陽離子型高分子多元共聚物分子鏈上的支鏈結(jié)構(gòu),使藥劑體系具有較強的網(wǎng)捕和橋接性能,實現(xiàn)氣田生產(chǎn)污水的快速沉降分離。

        (2)優(yōu)化后的絮凝工藝條件:復(fù)合絮凝劑投加濃度700~1100 mg/L,pH 7~8。

        (3)復(fù)合絮凝劑在氣田進行現(xiàn)場試驗,試驗期間處理出水水質(zhì)完全達到氣田排海要求,且在溶解油去除方面有很大改善[5]。

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