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        豎爐布料車的技術(shù)改造優(yōu)化研究

        2020-06-01 10:25:58胡振焱
        設(shè)備管理與維修 2020年9期
        關(guān)鍵詞:皮帶機

        胡振焱,郭 峰

        (1.張家港市永鋼集團煉鐵二廠,江蘇張家港 215600;2.張家港市永鋼集團球團廠,江蘇張家港 215600)

        0 引言

        永鋼豎爐布料車原借用馬鋼的圖紙設(shè)計,設(shè)計上存在一些弊端。如采用懸臂梁設(shè)計,皮帶機驅(qū)動裝置采用電動滾筒驅(qū)動、皮帶易損壞等問題,給生產(chǎn)工藝帶來一定的困難,尤其是懸臂梁結(jié)構(gòu),小車行走布料過程中,頭部存在一定的上下顫動,給料線的穩(wěn)定和入爐生球的強度帶來較大影響。頭部處高位時導(dǎo)致生球落差加大,生球破碎率增加。因布料機前部懸臂過長而用拉桿斜拉,導(dǎo)致入口高度增加,影響豎爐的密封性、烘干床效果、除塵效果和功率增加等。通過優(yōu)化改造,有效地解決上述矛盾和弊端。

        1 布料車懸臂梁的問題及優(yōu)化改造方案

        1.1 懸臂梁結(jié)構(gòu)的弊端

        (1)懸臂梁受布料車行走的影響,布料車鋼架的穩(wěn)定性差,皮帶機構(gòu)頭部改向,滾筒上下顫動,皮帶上平面改造前離烘干床角鐵蓋板的高度約450 mm。生球在簡單的拋物線軌跡過程中,落差高度忽高忽低,在低點對生球無影響,在高點時,落差高度增加30~50 mm,造成生球破碎和開裂。

        (2)布料車架的總長度為13 150 mm,總重量約5.8 t。由于懸臂梁結(jié)構(gòu)的形式,根據(jù)杠桿原理,如圖1 所示,可得公式(1)。

        可得出布料車左右平衡,此時整車的全部重量全部在被動車輪上。根據(jù)公式(2):

        式中 f——驅(qū)動摩擦力,N

        u——主動行走輪與路軌的摩擦系數(shù)

        N——作用在主動行走輪上正壓力,N

        為了確保主動行走輪足夠的驅(qū)動摩擦力:必須增加主動輪上部分的正壓力,同時為了平衡懸臂梁重量,確保平穩(wěn)運行,故在布料車尾部電動滾筒處增加1 t 左右的配重塊。但如前所述,整機重量增加后無疑部分重量分擔(dān)到被動行走輪上。以上綜合結(jié)果導(dǎo)致被動行走輪磨損更換周期約0.5年,而主動行走輪更換周期約1年。被動行走輪更換頻率太頻繁。

        (3)由于懸臂梁臂架前段需要拉繩,導(dǎo)致豎爐入爐路口高度增加,豎爐煙罩密封性變差,影響烘干床的烘干效果;額外增加電除塵的風(fēng)量,電除塵電耗增加。

        (4)懸臂梁部分受豎爐高溫烘烤變形,皮帶機架受影響,皮帶跑偏,影響皮帶布料均分性和穩(wěn)定性等。

        1.2 懸臂梁的解決方案

        (1)以上問題的產(chǎn)生都由于懸臂梁引起,為此根據(jù)經(jīng)驗和生產(chǎn)現(xiàn)場實際,在車架前面增加一組導(dǎo)向行走裝置,由于此導(dǎo)向行走裝置布置在豎爐內(nèi),工作溫度100~250 ℃。同時綜合考慮粉塵較大,流速較快等因素。故要求行走裝置路軌不變形,行走裝置軸承座密封性能良好。為此研究軌道梁采用(50×50)mm 的方鋼(調(diào)質(zhì)處理)焊接在(160×160×8)mm 的方管上,方管內(nèi)充水循環(huán)冷卻。行走裝置采用外機械密封加內(nèi)部骨架油封密封的方式,以確保密封性能良好,布料車改造后如圖2 所示。

        (2)取消平衡拉繩,爐口高度下降,爐口密封進一步加強。(3)車架前增加行走裝置后,整體自身具備平衡性能。取消原配重塊,減輕車輛載荷。

        圖1 布料車改造前分析

        圖2 布料車改造后分析

        優(yōu)化改造后,主動行走輪、被動行走輪和導(dǎo)向行走輪三者共同承擔(dān)整車的重量。同時、主動行走輪由于皮帶機驅(qū)動裝置和車架的重量偏在主動行走輪側(cè),故能很好地平衡驅(qū)動摩擦力和磨損情況。改造前后如圖3、圖4 所示。

        圖3 改造前圖片

        圖4 改造后圖片

        通過以上優(yōu)化改造后,布料車主動行走輪使用周期約1.5年,被動行走輪使用周期約2年,導(dǎo)向行走輪使用周期約半年。其中導(dǎo)向行走輪使用周期短的主要原因還在軸承座內(nèi)潤滑油受高溫烘烤干和粉塵進入,導(dǎo)致軸承損壞,這是下一步著手解決的問題。

        2 布料皮帶機存在的問題及解決方案

        2.1 布料皮帶機生產(chǎn)實踐存在的問題

        (1)驅(qū)動電動滾筒運行不平穩(wěn)、故障率高。電動滾筒是一種將電機和減速機共同置于滾筒體內(nèi)部的新型驅(qū)動裝置,主要應(yīng)用于固定式和移動帶式輸送機,用于替代傳統(tǒng)的電機,減速器在驅(qū)動滾筒之外的分離式驅(qū)動裝置。與分離式驅(qū)動裝置相比,電動滾筒具有結(jié)構(gòu)緊湊、傳動效率高、噪聲低、占據(jù)空間小、安裝方便等諸多優(yōu)點。但由于驅(qū)動體安裝在滾筒體內(nèi)部,無法實施有效點檢;運轉(zhuǎn)不平穩(wěn)、可靠性差、密封性較難處理,出現(xiàn)噪聲和漏油后很快就損壞,故障率很高。在時下追求低誤時率、確保高效穩(wěn)定運轉(zhuǎn)的鋼鐵冶金企業(yè),電動滾筒難以適應(yīng)鋼鐵企業(yè)連續(xù)作業(yè)的需求。布料皮帶機基本參數(shù)見表1。

        表1 布料皮帶機基本參數(shù)

        (2)輸送帶損壞頻率較高,影響豎爐作業(yè)效率。由于布料車前臂基本都在豎爐內(nèi),此處溫度基本在150~250 ℃之間,高溫對皮帶的影響很大,經(jīng)常出現(xiàn)接頭受高溫影響開裂導(dǎo)致故障停機。由于此皮帶的總長度約25 m,皮帶的型號:EP200 650×6×(6+3)。球團廠的普遍做法是每月定期更換新皮帶、接頭采用75#皮帶扣連接,接頭松動后重新打皮帶扣固定等措施。此種作業(yè)方法故障率很高,由于處于高溫區(qū)域,出現(xiàn)故障后工人施工難度很大,強度較高,具有一定的安全風(fēng)險。

        2.2 布料皮帶機優(yōu)化解決方案

        (1)針對驅(qū)動電動滾筒存在上述弊端,根據(jù)現(xiàn)場空間大的情況,采用標準的帶式輸送機傳動機構(gòu),電機+輸入端聯(lián)軸器(制動器)+減速機+輸出端聯(lián)軸器+傳動滾筒的組合形式。此驅(qū)動機構(gòu)相比原來的電動滾筒增加重量約0.6 t。直接將原來的配重取消,也減輕車架的重量,可謂一舉兩得。

        原來的皮帶速度為1.0 m/s,根據(jù)公式(3)帶速:

        其中:v 為皮帶機傳動滾筒的最大直徑線速度,n 為驅(qū)動電機的轉(zhuǎn)速,i 為減速機的速比,r 為傳動滾筒的半徑。

        根據(jù)布料車架的高度和皮帶的需要選定Ф500 的傳動滾筒(型號:DTⅡ02A4104)即,r=0.25 m;驅(qū)動電機選取380 V 4 級變頻電機,最大轉(zhuǎn)速為1470 r/min,型號:Y2-132S-4 5.5 kW。

        計算減速機速比:i=1470×0.25×2π/60V=38.48,故選取減速機的速比為i=40,根據(jù)DTⅡ型標準皮帶機設(shè)計和現(xiàn)場經(jīng)驗,綜合減速機的驅(qū)動載荷,選取減速機為DCY160,根據(jù)現(xiàn)場空間布置,綜合選定減速機型號圓柱齒輪減速機DCY160-40-ⅡS;高速端聯(lián)軸器選用梅花型彈性聯(lián)軸器MLL5-I-200,制動器選用YWZ3-200/25 型,制動輪直徑200 mm。減速機輸出端選用十字滑塊聯(lián)軸器SL260 Ф70×140/Ф90×170。

        (2)解決輸送帶存在的問題。布料車沿著爐口縱向中心線運行,工作環(huán)境較差,皮帶易燒壞,因此要求加強爐頂排風(fēng)能力,降低爐頂溫度,改善爐頂操作條件。布料車皮帶開始采用皮帶扣扣住,但由于使用時間短,易脫扣等問題,一般使用周期約半月。后采用硫化方法接接頭,由于皮帶處于高溫區(qū)域,橡膠受熱后皮帶容易起皮和脫膠等。開始采用的皮帶型號為耐熱帶 EP200 650×6(6+3),耐熱溫度為200 ℃,皮帶總厚度約20 mm。皮帶機頭部改向滾筒為Ф220,其他滾筒為Ф315 和Ф400。由于受最小滾筒曲率半徑小的影響,皮帶接頭在Ф220 時折彎厲害,導(dǎo)致接頭皮翹起,進而開裂到內(nèi)部。這是接頭開裂的主要原因,而皮帶磨損是次要因素,一般更換下來的皮帶磨損程度很小,使用壽命約2~3個月。

        綜合皮帶方面存在的問題,最終采用皮帶硫化方案硫化接頭,皮帶厚度由原來的20 mm 減小到12 mm 左右,型號變更為EP200 650×4(4.5+1.5)耐熱溫度為200 ℃,改進后皮帶使用壽命約半年。

        3 結(jié)束語

        通過優(yōu)化改造后,布料車主動行走輪使用周期約1.5年,被動行走輪使用周期約2年,導(dǎo)向行走輪使用周期約半年,行走輪的使用壽命都得到一定的提高。通過對豎爐梭式布料車皮帶機的改造和優(yōu)化,將原皮帶檢修周期2 個月左右提高到半年,皮帶機驅(qū)動裝置只需簡單維護保養(yǎng),無需再檢修。有效避免了布料車皮帶機方面的故障,提高了生產(chǎn)作業(yè)率。

        通過改造后,基本無需再購買驅(qū)動裝置備件,檢修頻次和維護成本明顯降低,年節(jié)省備件和檢修、維護費用超10 萬元。大大降低了工人的工作量和勞動強度;改造后較大程度消除隱患,現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境得到較大改善。

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