謝紅初
(岳陽長嶺設備研究所有限公司,湖南岳陽 414000)
催化裂化裝置一般由反應—再生系統(tǒng)、分餾系統(tǒng)和吸收—穩(wěn)定系統(tǒng)3 部分組成,并且在處理量較大、反應壓力較高(一般超過0.25 MPa)的裝置,一般配設再生煙氣能量回收系統(tǒng)。而反應—再生系統(tǒng)除了反應器和再生器以外,最為關鍵的設備為主風機組,可以說主風機組為催化裂化裝置的心臟設備,必須連續(xù)運轉,主風機停止運轉,催化裂化裝置也就停止生產(chǎn)。主風機組主要是為再生器失活催化劑燒焦提供氧氣,并保證再生器、燒焦罐內的催化劑處于流化狀態(tài),只有流化狀態(tài)才能使催化劑在兩器內正常流動,保持工作正常。機組結構簡圖(圖1)和相關參數(shù)(表1)。
圖1 主風機組結構與測點分布
表1 主風機組相關參數(shù)
壓力管道應力通常是由于外載荷直接產(chǎn)生或是在變形協(xié)調過程產(chǎn)生的。目前比較通用的分類方法是將壓力管道中的應力分為3 大類:一次應力、二次應力和峰值應力。一次應力是指平衡外加機械載荷所必需的應力;二次應力是指相鄰部件的約束或結構自身約束所引起的應力。二次應力不是由外載荷直接產(chǎn)生的,其作用不是為平衡外載荷,而是結構在受載時變形協(xié)調而使應力得到緩解;峰值應力是由于載荷、結構形狀突變而引起的局部應力集中的最高應力值,是引起疲勞破壞或脆性斷裂的可能根源。
一般壓力管道上所產(chǎn)生的二次應力主要考慮由于熱脹冷縮以及位移受到約束所產(chǎn)生的應力。大直徑薄壁管道受到徑向膨脹的影響,管道易發(fā)生塑性變形,如應力超出極限會引發(fā)安全事故。在煉油裝置部分大機組開機過程中,由于介質溫度較高,很容易導致管道受熱產(chǎn)生蠕變,從而改變機組軸系的相對位置,導致機組出現(xiàn)振動異?,F(xiàn)象。甚至很多機組會因為軸系位置發(fā)生較大改變,而不得不停機進行調整,例如某煉油廠催化裝置的主風機組就因管道應力導致軸系位置產(chǎn)生較大改變而停機進行調整。
某煉油廠1#催化主風機組因煙機轉子故障,于2018年8月8日更換煙機轉子,并對風機轉子進行維修,于8月11日2時完成檢修,12 時引入煙氣預熱,20 時從備用風機切換到主風機,且運行參數(shù)一切正常。機組運行至26日18 時,煙機軸振動突然上升;風機高壓X 從66 μm 到85 μm,風機低壓側變化幅度稍小,風機高壓X、Y、煙機后Y 軸振動通頻值的上升主要是由二倍頻增長引起的,振動趨勢見圖2。
現(xiàn)場進行工藝調整,將煙機蝶閥從67%關小至57%,風機處理量基本不變,電機做功增加約300 kW,相當于煙機做功減少300 kW,風機軸振動開始下降,煙機后X/Y 振動上升,振動平穩(wěn)后,風機高壓Y 略高于波動前,其他通道均低于波動前,煙機后X/Y 高于波動前,煙機后X 為46 μm 到75 μm。風機軸振動通頻值下降主要是由二倍頻下降引起的,煙機振動增長主要是工頻幅值的上升。運行至27日10 時,煙機后X 最高達到85 μm,軸承座測點9H 也從26日的5.1 mm/s 上升到7.2 mm/s,殼體振動數(shù)據(jù)見表2,軸承座振動頻譜圖見圖3;風機兩側軸振動較為穩(wěn)定。
圖2 1#催化主風機組軸振動趨勢
表2 1#催化主風機組殼體振動數(shù)據(jù) mm/s
圖3 1#催化主風機組加固前后煙機軸承座振動頻譜
通過現(xiàn)場振動測試數(shù)據(jù)和在線系統(tǒng)數(shù)據(jù)分析,造成軸振動異常上升的原因為存在煙機與風機之間的聯(lián)軸器工作異常,或者煙機與風機軸對中異常。建議停機檢查聯(lián)軸器是否有松動、內外齒的咬合情況,檢查軸對中情況。11 時30 分主風機開始切換備機,降負荷時煙機軸振有明顯下降,煙機后X 從85 μm 到48 μm,機組之后停機。
檢查發(fā)現(xiàn)主風機—煙機機組對中數(shù)據(jù)存在較大偏差,左右徑向偏差200 μm,上下偏差830 μm。分析軸系對中為何會出現(xiàn)如此大的偏差,主要原因為主風機下蝸殼和管道過熱后(主風機出口溫度160 ℃)應力釋放,管道蠕變頂起主風機蝸殼。通過緊急搶修,調整主風機—煙機機組對中數(shù)據(jù),并對主風機高壓端(出口)進行管道加固(圖4),機組于31日9 時啟動煙機,11 時切換完成,目前主風機B101 運行參數(shù)良好,殼體振動數(shù)據(jù)見表2。
某煉廠3#催化2017年大檢修開工過程,主風機組振動出現(xiàn)異常。6月5日開主風機,機組開機正常后,風機高壓軸向殼體振動2.6 mm/s,較檢修之前1.0 mm/s 有大幅上升,通過持續(xù)監(jiān)測,6日16 時,風機高壓軸向殼體振動9.5 mm/s,并有進一步上升的趨勢,于7日14 時風機高壓軸向殼體振動已上升至11.2 mm/s,已經(jīng)超過絕對振動許可值。風機殼體振動頻率成分以旋轉頻率為主,各測點殼體振動數(shù)據(jù)見表3,軸承座殼體振動頻譜見圖5。因風機軸向殼體振動值已經(jīng)超過絕對振動許可值,故需立刻判定能否持續(xù)運行;對比機組各測點軸振動軸位移趨勢穩(wěn)定,未見明顯波動,軸振動和軸位移趨勢穩(wěn)定表明機組轉子系統(tǒng)運行平穩(wěn)。
圖4 1#催化主風機出口管道加固處理
表3 3#催化主風機組殼體振動數(shù)據(jù) mm/s
同時對主風機組進行潤滑油鐵譜分析和磨粒分析(表4),分析結果未見軸瓦出現(xiàn)異常磨損。且檢修期間對主風機管道進行改造,所以初步判定振動持續(xù)上升主要原因為管道應力變化,導致缸體和軸承座發(fā)生位移和形變,削弱了軸承座的支撐剛度,同時轉子與殼體之間的相對位置變化也在一定程度上使得振動增大。建議先通過加強風機高壓側支撐剛度,使用導鏈對高壓側出口管道施加一個向低壓側的拉力,能有效消除風機出口管道的蠕變偏移,同時對風機高壓側出口管道進行加固(圖6)。
通過倒鏈和限位器對出口管道施加一反向作用力,保護軸承座不受應力影響產(chǎn)生形變,從而使軸承座殼體振動有所下降。9日風機高壓側軸向振動3.9 mm/s,雖然較檢修前仍然偏高,但殼體振動較為平穩(wěn),建議在軸振動趨勢穩(wěn)定且軸承座振動不再繼續(xù)上升的前提下繼續(xù)運行。
異常振動屬于大機組的重大隱患,振動大會導致機組聯(lián)鎖停機,甚至會造成機器嚴重損壞、機毀人亡,更會產(chǎn)生較大的經(jīng)濟損失。1#催化主風機組停機檢修,煙氣輪機不能正常使用,只能靠電機驅動備用風機,直接電費損失每天高達幾十萬元,還不包括備機風力不足適當減產(chǎn)的損失。
當管道集合形狀發(fā)生急劇變化時,因為幾何不連續(xù)產(chǎn)生的應力集中,位移范圍與直管相比有所增加。適當?shù)卦诠艿郎显鲈O膨脹節(jié),改善管系的柔性,能有效減少管道因應力集中而對軸承座產(chǎn)生的軸向推力。尤其對于高溫介質運行的煙氣管道或者汽輪機蒸汽管道,需要增設多處膨脹波紋管。
在主風機出口管道上增設限位硬支撐,加強管道支撐,防止管道在運行中受應力而不能有效支撐引起管道中心上下移動,目前1#催化和3#催化主風機組風機高低壓側風管均設置了限位支撐。
表4 3#催化主風機高壓側潤滑油磨粒數(shù)據(jù)
圖5 3#催化主風機高壓側軸向殼體振動頻譜
圖6 3#催化主風機出口管道加固處理
對原有的彈簧支撐的彈簧力進行調整,并且需要按時對彈簧支撐進行維護。
檢查主風機進出口管道的支吊架設置及安裝是否合理,保證管道受力均勻,膨脹自由。
通過對1#催化和3#催化管道支撐加固和改造后,2 臺機組運行情況較處理前有明顯改善,且運行參數(shù)平穩(wěn),具體運行振動數(shù)據(jù)見表2 和表3。
結合現(xiàn)場實際情況,主風機組出口管道應力超過技術文件要求,將會對主風機振動異常有著較大的影響。在這一過程中,管道受產(chǎn)生的推力會對風機缸體產(chǎn)生拉動和對風機軸承座產(chǎn)生位移和形變,導致主風機組異常振動。異常振動不僅影響機組的安全平穩(wěn)運行,振動達到一定幅值則需停機處理,直接影響生產(chǎn)運行,產(chǎn)生較大的經(jīng)濟損失。因此對機組管道支撐和限位器需要進行日常維護和調整,以確保機組管道受力均勻、膨脹自由。
此外,主風機組異常振動問題具有一定的復雜性,尤其是煙機軸振動異常波動,在解決過程中,要充分了解機組運行的歷史數(shù)據(jù),進行綜合分析,能夠對問題產(chǎn)生的根源予以把握,徹底將異常振動問題解決,保證主風機組的安全平穩(wěn)運行。