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        旋轉加料器常見故障分析與處理

        2020-06-01 10:25:54
        設備管理與維修 2020年9期

        華 強

        (中國石化鎮(zhèn)海煉化公司,浙江寧波 315207)

        0 引言

        旋轉加料器在聚烯烴行業(yè)中很重要,設備故障可能導致擠壓造粒機組的停車、裝置停工。通過梳理多年的檢修案例,該類設備常見故障可分為下料能力不足和卡澀。下面主要介紹以上兩類故障的現(xiàn)象和處理方法,并提出改進措施。

        1 旋轉加料器工作原理

        旋轉加料器主要用于粉料、粒料等固體物料的氣力輸送系統(tǒng)和計量,它既能連續(xù)供料、又能阻止輸送、密封等氣體向加料器上游工段的流動。

        該設備由殼體、星形輪、減速機、驅動電機等組成。星形輪由輪轂和一定數(shù)量的葉片組成,相鄰葉片及對應的部分殼體構成若干個獨立的密閉空間,星形輪在傳動裝置帶動下轉動,實現(xiàn)物料的輸送和計量。填充率、物料的堆密度、星形輪的轉速等參數(shù),決定了下料能力,控制下料器的轉速,實際生產中主要通過轉速控制物料的通過量。

        2 旋轉加料器常見故障分析與處理

        2.1 旋轉加料器下料能力不足

        隨著乙烯裝置的擴能改造,下游聚烯烴裝置也在同步提高負荷,部分加料器下料不足的問題日漸突出。下面以聚乙烯某旋轉加料器為例,對如何提高旋轉加料器下料能力進行探討。該設備主要用途是將粉料送往混煉輸送機,向擠壓造粒機組供料。一旦設備停運,將造成擠壓造粒機組停機。自2010年初裝置開車至今,曾發(fā)生過數(shù)次積料,影響裝置正常生產。

        2.1.1 影響下料能力的因素分析

        旋轉加料器的下料能力主要由轉子旋轉一周的幾何卸出能力、轉子轉速、物料的堆積密度,以及容積效率等因素決定,具體公式如下:

        式中 G——輸送能力,t/h

        V1——轉子旋轉一周的幾何卸出容積,m3

        n——轉速,r/min

        η——容積效率

        ρ——物料的堆積密度,t/m3

        由式(1)可知,提高下料能力可以通過增加V1、n、η、ρ 來實現(xiàn)。該轉子有10 個葉片,填充率在100%情況下,V1為0.23 m3;轉速n 由變頻電機控制,通過雙排滾子鏈條驅動;容積效率η即填充率,取決于進出口差壓、物料特性、轉速等;轉子葉片結垢或者間隙過大會造成填充率降低;物料的堆積密度ρ 取決于物料特性,與催化劑的種類有關系,對于線性低密度聚乙烯粉料堆積密度在0.31~0.36 t/m3。

        該旋轉加料器設計負荷為70 t/h,裝置正常生產負荷58 t/h,對應的變頻器PV 值在80%(40 Hz),對應轉速為16 r/min;2011年5月至9月期間該加料器轉速持續(xù)升高,8月11日S6213 變頻器提升到100%(50 Hz),對應轉速已經(jīng)達到最大值19 r/min,但是仍然不能滿足生產要求。初步判斷粉料流動性變差,S-6213的填充率下降,受此影響裝置負荷只有97.47%。

        可知,填充率從95%下降至78%,判斷轉子內部已經(jīng)結垢。安排停工消缺,拆檢發(fā)現(xiàn)內部結垢嚴重。

        2.1.2 提高下料能力的措施

        2.1.2.1 提高轉子的轉速

        旋轉加料器的輸送能力與轉速成正比,葉片圓周速度必須在一定的范圍內,當速度超過這個范圍時,下料能力隨著轉速的增加而減少。根據(jù)廠家提供的資料,當轉子直徑在600~800 mm時,其轉速范圍在20~30 r/min 比較合適。而目前最大轉速為19 r/min,轉速還有提升的余地。具體有以下3 種方法:

        (1)修改變頻器設定值。調試時變頻器設定為最大50 Hz,對應速度為19 r/min??梢酝ㄟ^修改變頻器設定的最大頻率來提高轉速,比如將最大頻率設為60 Hz,則在100%驅動命令下轉速可達22.8 r/min,下料能力可以達到~300 m3/h (~90 t/h)。

        (2)更換電機。電機轉速與頻率的公式

        式中 n——電機的轉速,r/min

        f——電源頻率,Hz

        p——電機旋轉磁場的極對數(shù)

        在變頻器設定值一定時,電機旋轉磁場的極對數(shù)越多,旋轉磁場的轉速就越低。目前電機額定轉速為1430 r/min,若更換為極數(shù)對P=1 時,電機額定轉速可達2900 r/min,可以達到提高轉速的效果。

        (3)改變鏈傳動的傳動比。對于鏈輪系,鏈輪傳動的傳動比i=n1/n2=z1/z2。其中,n1和n2分別為主動輪轉速、從動輪轉速;z1和z2分別為主動輪齒數(shù)、從動輪齒數(shù)。

        因為減速箱輸出轉速=電機輸出轉速÷速比,所以可以采用速比較低的減速箱,來達到提高轉子運行速度的要求。

        2.1.2.2 提高容積效率

        容積效率n 即填充率,它取決于進出口差壓、物料特性、轉速等,轉子葉片結垢,以及轉子與殼體的間隙過大也會造成填充率降低,剛投用的新旋轉加料器容積效率能達到95%以上。一旦發(fā)生粉料結垢,填充率會大大降低。S-6213 屬于重力流下料,不會受進出口差壓影響;但對于氣力輸送而言,就要考慮漏氣量,也就是轉子與殼體的徑向間隙和軸向間隙。這一故障的主要處理措施有兩種。

        一是轉子改型。該轉子有10 個葉片,每個葉片外緣用螺栓固定再鑲了一圈;這種結構的轉子使得粉料很容易粘附。可以提高轉子表面光潔度,選擇圓底拋光固定葉片轉子,甚至可以涂覆特氟隆,改善轉子結垢情況。為了改善結垢狀況,2011年9月停工消缺時在S-6213 殼體上鉆了4 個吹掃孔,接氮氣疏松殘留在葉片上的粉料,防止其附著在轉子上并越壓越緊。從改造后使用情況來看,效果比較明顯。

        二是調整殼體間隙。對于氣力輸送情況,殼體與轉子的間隙要求較高:間隙過大,則會產生較大的漏氣量,從而影響物料的正常輸送;但間隙過小,設備運行過程中受環(huán)境及物料溫度影響。因此,必須考慮材料的熱膨脹系數(shù),即使選用同種材料,在物料與環(huán)境溫差較大的情況下,殼體和轉子的熱膨脹量也會有差異。在實際使用過程中,尤其在冬季氣溫較低的情況下,殼體的膨脹量小于轉子的膨脹量,就有可能造成卡死。可以采取殼體外部保溫或伴熱等形式,降低溫差,確保徑向間隙和軸向間隙在規(guī)定的范圍內。

        2.2 旋轉加料器卡澀

        2.2.1 旋轉閥卡澀情況分析

        2009年11月13日:RF805 電機過載,盤車重;拆電機風葉罩殼盤車,開機試運行,發(fā)現(xiàn)機殼內有明顯噪聲(類似金屬敲擊)。鏈輪及兩側軸承壓蓋拆除,發(fā)現(xiàn)非驅動端軸承內有大量粉料且已經(jīng)融化,冷卻后凝固導致軸承卡澀。

        2010年12月31日:RF800A 旋轉閥卡,拆檢發(fā)現(xiàn)旋轉閥葉輪與殼體間隙較小,部分料進入葉輪與殼體之間,經(jīng)過擠壓附著轉子頂部,造成卡澀。

        2011年2月28日:S-5631 旋轉閥卡住跳車,分析認為,殼體溫度較低膨脹量小于轉子膨脹量是轉子卡住的主要因素。

        對上述故障現(xiàn)象進行梳理,發(fā)現(xiàn)旋轉加料器類轉動設備輸送介質為粒狀或粉狀物料,一旦填料、軸承發(fā)生故障或殼體間隙調整不合理,轉子和殼體很容易發(fā)生卡死現(xiàn)象。

        2.2.2 旋轉加料器卡澀處理方法

        上述故障中,旋轉加料器卡澀主要是由于物料通過填料,進入封閉軸承導致轉子卡死。另外,物料積聚在殼體表面導致轉子與殼體卡澀,以及殼體與轉子的熱膨脹量不一致,在溫差較大的情況下發(fā)生卡死。

        2.2.2.1 填料和軸承故障

        這種結構的旋轉閥軸承緊貼著填料,一旦填料磨損嚴重或吹掃氣管口堵塞,粉料就會經(jīng)過填料到達軸承,導致軸承卡澀。并且在重載荷作用下,粉料有可能發(fā)生熔融聚合,將軸承卡死。這一故障的主要處理措施有兩種。

        一是確保軸封吹掃氣正常。軸封吹掃目的是防止物料外漏,同時也是軸承的第一道防線;按照不同形態(tài)輸送介質,采用不同的吹掃氣,粉料采用氮氣吹掃,粒料采用空氣吹掃。一般要求軸封吹掃氣的壓力比閥內壓力高0.05 MPa,吹掃氣管線尺寸必須大于或等于閥體接口尺寸。通過吹掃氣入口流量計來確保流量正常,因為填料會磨損,一旦發(fā)現(xiàn)有物料從軸封漏出,需復緊填料壓蓋。

        二是改變軸承位置。傳統(tǒng)的旋轉加料器軸承與軸封安裝在同一腔體內,一旦軸封失效,粉料將進入軸封腔到達軸承室(圖1)。如果將軸承室與軸封室隔開、中間與外界相通,這樣即使物料通過軸封泄漏也不會對軸承造成損壞。

        2.2.2.2 轉子與殼體間隙不合理

        轉子與殼體間隙會影響旋轉加料器的容積效率,但間隙過小將導致轉子與殼體卡澀,甚至卡死。一般在輸送粒料產品時,采用閉式轉子,這樣只要確保轉子與殼體的端面間隙,就可以防止粒料進入端面間隙,而輸送過程中產生的粉料即使進入端面間隙,也會被吹掃氣吹出。

        圖1 軸承與填料兩種結構對比

        徑向間隙調整的原則是盡可能保證轉子與殼體的同軸度。轉子定位分定位銷和止口定位兩種,一般先通過百分表或塞尺測出單側最大間隙值,往間隙大的方向調整最大值的一半,然后再通過定位銷固定,用類似方法在上、下、左、右各取3 個數(shù)據(jù)并調整,盤車后再復測各間隙,保證轉子在殼體的中心。

        端面間隙的調整,可以通過加減墊片來確保轉子與殼體的兩端間隙一致。

        2.2.2.3 其他

        在冬季環(huán)境溫度較低時,殼體的熱膨脹量小于轉子熱膨脹量,二者就有可能發(fā)生卡澀,增加對殼體的伴熱。下面某案例進行分析。

        式中ΔL——線膨脹量,mm

        L0——原長,mm

        α——線膨脹系數(shù)

        ΔT——溫度差,℃

        304#不銹鋼線膨脹系數(shù)為1.5×10-5,在最低設計工作溫度-10 ℃情況下,物料溫度約60 ℃,轉子長700 mm,直徑630 mm。由相關公式,可以得到轉子徑向和端面的膨脹量:徑向膨脹量=1.5×10-5×630×70=0.661 mm;端面膨脹量=1.5×10-5×700×70=0.735 mm。

        實測徑向間隙的最小值為0.27 mm,端面間隙的最小值為0.24 mm,而殼體與環(huán)境溫度接近,膨脹量可以忽略,明顯徑向和端面膨脹量大于實際間隙的兩倍。通過對殼體增加蒸汽伴熱,提高殼體的熱膨脹量,消除此類故障。

        3 結論

        旋轉加料器作為聚烯烴產品輸送環(huán)節(jié)重要設備,它的穩(wěn)定運行直接影響到裝置的長周期運轉,通過對該類設備故障進行梳理分析,提出處理與改進措施,為設備長周期運行提供經(jīng)驗,從而確保裝置“安、平、長、穩(wěn)、優(yōu)”運行。

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