王彥臻
(西安市軌道交通集團(tuán)有限公司 陜西西安 710018)
聯(lián)絡(luò)通道頂覆土約22.3 m,底板埋深27 m,廢水泵房底埋深29.8 m。聯(lián)絡(luò)通道長17.3 m,寬5.7 m,采用臺階法施工。項目提前兩個月完成聯(lián)絡(luò)通道范圍內(nèi)旋噴樁地層加固,并進(jìn)行取芯檢測,結(jié)果滿足設(shè)計要求,進(jìn)洞開挖時采用超前小導(dǎo)管預(yù)支護(hù),鋼格柵+網(wǎng)噴混凝土聯(lián)合支護(hù)。聯(lián)絡(luò)通道地層從上至下分別為素填土、黃土狀土、粉質(zhì)黏土、局部夾含中砂層。施工中實際探明地質(zhì)情況為第一層砂厚約0.5 m,埋深約28~28.5 m,位于聯(lián)絡(luò)通道底板下1~1.5 m;第二層砂厚約2 m,埋深約30~32 m,位于泵房底板下0.2~2.2 m。
該區(qū)間聯(lián)絡(luò)通道于2019年4月23日,開始從左線隧道開挖初支;于2019年5月11日完成全部上臺階初支施工;2019年5月15日早上5點,在開挖距右線僅約2 m的下臺階土方時,突發(fā)涌水涌砂險情,事故發(fā)生后,立即啟動應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制。聯(lián)絡(luò)通道開挖情況以及涌水涌砂位置見圖1。
圖1 聯(lián)絡(luò)通道涌水涌砂位置(單位:mm)
(1)突涌穩(wěn)定性驗算。
依據(jù)《建筑基坑支護(hù)技術(shù)規(guī)程》(JGJ 120-2012)的規(guī)定,承壓水作用下的坑底突涌穩(wěn)定性計算公式為:,突涌穩(wěn)定性計算簡圖見圖2。
圖2 突涌穩(wěn)定性計算簡圖
抗突涌穩(wěn)定性安全系數(shù)Kh的取值為1.1。驗算突涌穩(wěn)定性時,不考慮黏性土的內(nèi)聚力的抗力作用。式中,D為基坑底至承壓含水層頂板的距離(m);γ為D范圍內(nèi)土的平均天然重度,取19.4 kN/m3;Hw為承壓水水頭高度,取10 m;γw為水的重度,取10 kN/m3。
根據(jù)公式計算可得,D≥6.2 m,即基坑底至承壓含水層在大于等于6.2 m時,為安全狀態(tài)。但該地層實際透水砂層距聯(lián)絡(luò)通道開挖底板只有0.5 m,易發(fā)生涌水現(xiàn)象。
(2)旋噴樁加固施工中因垂直度控制偏差或者設(shè)備操作不當(dāng),可能造成了旋噴樁咬合部位的施工質(zhì)量存在薄弱部位,給涌水涌砂留有了通道。
(3)降水井供電設(shè)備突發(fā)故障,導(dǎo)致降水井降水功能短時失效,地下水位快速升高,水壓突然變大,將聯(lián)絡(luò)通道底下土層擊穿,造成涌水涌砂。
(4)聯(lián)絡(luò)通道地層變化復(fù)雜,實際地層中砂層的深度、厚度變化頻繁,與地勘報告有所不同,砂層良好的滲透性相比粉質(zhì)黏土,為地下水提供了更好的壓力與流量傳導(dǎo)條件,加之砂層隨水流失,水流通道進(jìn)一步暢通,而且該處砂層面積廣,儲水量大,給涌水處置帶來更大困難。
(1)涌水量增大,左線隧道積水較深,人員物資無法到達(dá)涌水位置,右線聯(lián)絡(luò)通道洞門未打開,險情控制難度大。
移動學(xué)習(xí)平臺數(shù)據(jù)庫設(shè)計分為本地、數(shù)據(jù)庫兩部分。本地數(shù)據(jù)庫主要用于存儲學(xué)生錯題集、收藏夾和答題記錄信息。使用Litepal工具創(chuàng)建本地數(shù)據(jù)庫。云端數(shù)據(jù)庫主要用于存儲學(xué)習(xí)資源和學(xué)生做題情況的相關(guān)內(nèi)容,包括用戶表、課程信息表、課程模塊表、知識點表、班級表、課程資源表、題目表、試卷表、提問信息表等。通過BMob云服務(wù)平臺提供的接口建立云端數(shù)據(jù)庫。系統(tǒng)數(shù)據(jù)表如表1所示。
(2)隧道內(nèi)空間狹小,材料運距遠(yuǎn),封堵涌水點作業(yè)持續(xù)時間難以保證。
針對地下涌水的處理,主要圍繞“導(dǎo)、截、排、堵、注”等技術(shù)措施展開。
險情發(fā)生后因左線隧道積水較深,不具備作業(yè)條件,于是在聯(lián)絡(luò)通道右線洞門上臺階管片位置采用水鉆取孔開設(shè)了1 m×1 m的孔洞,通過孔洞及時采用水泥袋與棉絮對聯(lián)絡(luò)通道涌水點位置進(jìn)行反壓,防止涌水帶砂造成進(jìn)一步的險情發(fā)生。隨后使用工字鋼對聯(lián)絡(luò)通道初支進(jìn)行了支撐加固,完成后采用C40水下早強混凝土進(jìn)行澆筑再次反壓,確保了聯(lián)絡(luò)通道初支結(jié)構(gòu)與盾構(gòu)管片的穩(wěn)定,也為后面注漿堵漏提供了條件。
為迅速有效降低地下水水頭壓力,減小涌水危害,及時恢復(fù)已有降水井的供電,同時調(diào)集多臺降水井打設(shè)設(shè)備,在短時間完成8口降水井的打設(shè)與運行,降水井井徑0.6 m,打設(shè)深度為40 m,有效地降低了隧道內(nèi)的涌水量與水流壓力,較好地控制住了涌水險情的發(fā)展,同時也為進(jìn)一步封堵涌水口提供了條件。
化學(xué)注漿是一項實用性很強且使用范圍較廣的防滲堵漏措施[7]。在聯(lián)絡(luò)通道加固與涌水口反壓回填牢固穩(wěn)妥后,對涌水點采用注化學(xué)漿液進(jìn)行封堵。聚氨酯是一種防滲漏能力較強,固結(jié)強度較高的防滲漏固結(jié)材料,其特點是漿液不遇水的時候是穩(wěn)定的,遇水后才能進(jìn)行化學(xué)反應(yīng),最終生成不溶于水的體型結(jié)構(gòu)的膠凝體[8-9]。具體實施方法為在聯(lián)絡(luò)通道右線洞門兩側(cè)取2個長約4~5 m的孔,先將高錳酸鉀用水稀釋后用泵從鉆桿中注入,觀測涌水點顏色變化,判斷水流方向和記錄所用時間,依此選取注入孔位與配置聚氨酯發(fā)泡反應(yīng)時間,后用2臺注射泵同時注入聚氨酯,聚氨酯遇水反應(yīng)后達(dá)到較好堵水效果。
在隧道內(nèi)涌水量顯著減少的情況下,為進(jìn)一步徹底堵住涌水口,在右線盾構(gòu)隧道聯(lián)絡(luò)通道外中部及兩側(cè)附近管片開孔,打孔進(jìn)行WSS注漿施工。參考其他成果[10-11],利用WSS注漿機(jī)進(jìn)行若干組磷酸+水玻璃膠凝時間配比試驗,得到其最佳注漿參數(shù)為磷酸∶水玻璃 =1∶1,水玻璃濃度35 Be′,模數(shù)3.2,膠凝時間18 s,順利達(dá)到堵水效果。根據(jù)現(xiàn)場施工實際,注漿材料更換為水∶水泥∶水玻璃=1∶1∶0.7的雙液漿,多次對地層進(jìn)行了注漿加固,確保封堵更為牢固。
為確保安全完成聯(lián)絡(luò)通道剩余初支,采用從右線隧道管片開孔后,將下臺階再分2個臺階開挖,每臺階高約1.4 m,上臺階開挖并支護(hù)完成后,再開挖下臺階與施作底部初支,完成施工。
(1)加強洞內(nèi)及地面監(jiān)測
涌水發(fā)生后,每隔2 h對地表沉降、隧道管片與聯(lián)絡(luò)通道初支拱頂沉降及凈空收斂進(jìn)行實時監(jiān)測,并及時反饋監(jiān)測數(shù)據(jù),為判斷結(jié)構(gòu)安全以及地層穩(wěn)定提供準(zhǔn)確依據(jù)。
(2)雷達(dá)檢測隧道空洞
地質(zhì)雷達(dá)是探測地下水及隧道結(jié)構(gòu)后空洞的有效工具,基于隧道隱附水體介電參數(shù)、電導(dǎo)率以及其附近多介質(zhì)介電參數(shù)的突變,雷達(dá)的電磁波在振幅、主頻以及相位變化上體現(xiàn)出一定的變化規(guī)律[12]。為避免涌水對管片的影響,對聯(lián)絡(luò)通道左右各20環(huán)管片的底部和側(cè)墻背后空洞情況進(jìn)行雷達(dá)掃描,有效探測深度5~6 m,根據(jù)掃描圖形初步判斷右線檢測范圍內(nèi)無明顯空洞。
(3)加大隧道內(nèi)抽水能力
出現(xiàn)涌水后,隧道內(nèi)積水較多,供電系統(tǒng)遭受破壞,現(xiàn)場新增電源,及時安裝3臺11 kW、2臺7.5 kW的水泵對聯(lián)絡(luò)通道及隧道積水進(jìn)行抽排,防止積水造成次生災(zāi)害。
(4)地面新增投料口
在聯(lián)絡(luò)通道拱頂正上方位置打設(shè)兩根管徑200 mm、一根管徑400 mm的物料孔,安裝鋼管并加固,為灌注混凝土,解決洞內(nèi)外通訊、供電等問題提供條件。
通過西安地鐵聯(lián)絡(luò)通道涌水實際工程實例,系統(tǒng)地分析了事故發(fā)生的原因,制定了相對應(yīng)的加固、降水、堵水、監(jiān)測等整套處理技術(shù)措施,較好地控制了險情的發(fā)展,確保了工程順利推進(jìn),對于類似工程具有較好的借鑒意義。