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        焦化企業(yè)焦?fàn)t煙氣超低排放工藝方案

        2020-05-29 09:59:28趙朋飛
        山西化工 2020年2期
        關(guān)鍵詞:脫硫劑碳酸氫鈉焦?fàn)t

        趙朋飛

        (上海電氣集團國控環(huán)球工程有限公司,山西 太原 030000)

        焦化企業(yè)的主要生產(chǎn)設(shè)施為焦?fàn)t,焦?fàn)t燃料一般采用焦?fàn)t煤氣、高爐煤氣等,因此焦?fàn)t在生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生含粉塵、SO2及NOx等污染物的廢氣,實現(xiàn)焦?fàn)t煙氣的治理及達標(biāo)排放是焦化企業(yè)環(huán)保管理中最重要的部分。如何對焦?fàn)t廢氣進行脫硫脫硝處理已經(jīng)成為中國環(huán)保領(lǐng)域以及世界能源領(lǐng)域需要解決的主要問題[1]。目前焦?fàn)t煙氣采用的脫硫方法主要包括三大類,分別為濕法、半干法、干法等[2]。脫硝方法主要包括兩大類,分別為干法和濕法;干法主要為SCR選擇性催化還原法、SNCR選擇性非催化還原法等;濕法主要包括堿液、氧化及還原吸收法等[3]。

        根據(jù)環(huán)大氣[2019]35號文“關(guān)于推進實施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見”,全國重點區(qū)域范圍內(nèi)的焦化企業(yè)要求執(zhí)行該文件附件2鋼鐵企業(yè)超低排放指標(biāo)限值“在8%基準(zhǔn)氧含量條件下,ρ(顆粒物)≤10 mg/m3、ρ(二氧化硫)≤30 mg/m3、ρ(氮氧化物)≤150 mg/m3”。因此,為減少焦?fàn)t煙氣污染物的排放,實現(xiàn)超低達標(biāo)排放,滿足國家提出的新標(biāo)準(zhǔn)要求,本文提出了“碳酸氫鈉干法脫硫+布袋除塵+SCR脫硝”工藝方案供行業(yè)參考。

        1 工藝流程

        焦?fàn)t一般情況下以焦?fàn)t煤氣作燃料,通過采用爐溫自動控制、廢氣再循環(huán)以及多段加熱等組合技術(shù),可以使得高向溫差減小、火道平均溫度降低,通過加大廢氣循環(huán)量、煙道廢氣回配、空氣分段供給等措施可以控制煙氣中NOx的質(zhì)量濃度≤500 mg/m3[4]。本文提出“碳酸氫鈉干法脫硫+布袋除塵+SCR脫硝”的焦?fàn)t煙氣處理方案,即,先對廢氣中的SO2脫除,然后對顆粒物進行過濾脫除,最后采用NH3為還原劑對NOx脫除,實現(xiàn)達標(biāo)排放。

        本文提出的煙氣超低達標(biāo)排放處理工藝流程見圖1[5]。

        圖1 煙氣處理工藝流程圖

        2 工藝方案概述

        焦?fàn)t煙氣超低排放處理系統(tǒng)主要由脫硫單元、除塵裝置、低溫SCR脫硝裝置、氨氣供給系統(tǒng)、脫硫劑研磨輸送系統(tǒng)、風(fēng)機、煙囪等組成。

        2.1 脫硫單元

        脫硫單元主要包括脫硫劑碳酸氫鈉制備系統(tǒng)及二氧化硫脫硫反應(yīng)系統(tǒng)。

        1) 脫硫劑制備系統(tǒng)

        碳酸氫鈉干法脫硫系統(tǒng)(簡稱SDS)主要設(shè)備的選型及參數(shù)會直接影響到脫硫效率的高低。因此,建議選用國外進口的高質(zhì)量脫硫劑碳酸氫鈉及磨粉機。磨粉機對脫硫劑進行研磨時,要控制磨粉溫度不得超過60 ℃,否則會導(dǎo)致NaHCO3出現(xiàn)分解,從而導(dǎo)致脫硫劑粘結(jié)。采用進口磨機,可以控制磨粉系統(tǒng)出口碳酸氫鈉的粒徑在600目(25 μm)以下,經(jīng)過磨粉機處理后合格粒徑的碳酸氫鈉粉通過配套的噴射系統(tǒng)將其噴入煙道中與煙氣進行化學(xué)反應(yīng)脫硫。

        2) 脫硫反應(yīng)系統(tǒng)

        通過碳酸氫鈉制備系統(tǒng)將脫硫劑噴入焦?fàn)t煙氣的輸送管道中和焦?fàn)t煙氣直接接觸反應(yīng),受到高溫?zé)煔獾淖饔免c基粉體被激活熱分解為碳酸鈉,煙氣中的二氧化硫與碳酸鈉充分接觸發(fā)生脫硫化學(xué)反應(yīng),實現(xiàn)二氧化硫等酸性物質(zhì)的吸收凈化,脫硫后的粉狀顆粒物隨煙氣附著在袋式除塵器上,可以繼續(xù)進行脫硫反應(yīng),使得脫硫效率提高,采用該脫硫方案可保證脫硫后煙氣中二氧化硫質(zhì)量濃度≤30 mg/m3。

        由于碳酸氫鈉干法脫硫位于煙氣處理過程的前端,通過干法脫硫后可將煙氣中的SO2降低至30 mg/m3以下。煙氣脫硝溫度位于180 ℃~210 ℃區(qū)間,在此溫度區(qū)間二氧化硫容易被脫硝SCR催化劑催化氧化為SO3,從而與還原劑氨發(fā)生化學(xué)反應(yīng)生成硫酸氫銨、硫酸銨等,生成的副反應(yīng)物容易使得催化劑堵塞,間接導(dǎo)致催化劑中毒,因此,將脫硫裝置設(shè)置于脫硝的前端,可以對脫硝催化劑起到一定的保護作用,從而為實現(xiàn)SCR脫硝裝置的穩(wěn)定運行創(chuàng)造一定的有利條件。

        脫硫化學(xué)反應(yīng)見式(1)~式(3)。

        (1)

        (2)

        (3)

        2.2 除塵單元

        考慮到滿足國家新標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的超低排放指標(biāo)限值,除塵段建議采用耐高溫覆膜式布袋除塵器。該除塵器布袋具有耐高溫性(250 ℃),濾袋材質(zhì)采用PTFE覆膜玻纖復(fù)合針刺氈布袋,根據(jù)相關(guān)設(shè)計規(guī)范,在控制過濾風(fēng)速≤0.8 m/min的條件下,除塵器出口的顆粒物排放質(zhì)量濃度可實現(xiàn)≤10 mg/m3。

        2.3 脫硝單元

        1) 脫硝原理

        煙氣脫硝裝置一般以氨或氨水作為還原劑,在SCR脫硝催化劑的作用下與煙氣中的氮氧化物進行脫硝化學(xué)反應(yīng),生成N2和H2O,實現(xiàn)NOx脫除。建議采用目前國內(nèi)先進的中低溫SCR催化劑,可以實現(xiàn)焦?fàn)t煙氣溫度≥180 ℃時的脫硝效率90%以上。

        脫硝化學(xué)反應(yīng)式見式(4)、式(5)。

        (4)

        (5)

        2) 脫硝方案

        經(jīng)過脫硫單元、袋式除塵單元凈化后的焦?fàn)t煙氣,與還原劑氨在管道內(nèi)進行充分混合,然后進入低溫SCR脫硝催化劑裝置進行脫硝反應(yīng),脫除煙氣中的氮氧化物。在脫硝系統(tǒng)配套設(shè)置氨分配裝置。氨汽化單元送來的汽化氨氣送至脫硝裝置,配套的氨氣分配器可以使得氨氣與焦?fàn)t煙氣進行充分混合均勻,保證氣流分布均勻穩(wěn)定,然后在中低溫SCR脫硝催化劑的作用下發(fā)生脫硝還原反應(yīng)。

        氨氣分配裝置主要由兩部分組成,包括稀釋風(fēng)機、氨氣和煙氣混合器。在采用氨氣作為還原劑時,稀釋風(fēng)機的作用為稀釋減少噴入的氨氣濃度,以保證脫硝系統(tǒng)的安全和分布均勻。由于氨的爆炸極限為15.7%~27.4%(空氣中體積分?jǐn)?shù)),為確保安全,采用稀釋風(fēng)機對噴入的氨氣進行稀釋,稀釋后的氨體積分?jǐn)?shù)按≤1.5%進行設(shè)計。稀釋風(fēng)機的氣體采用凈化處理后的焦?fàn)t煙氣,由于這部分煙氣溫度較高,可以對后續(xù)的脫硝反應(yīng)起到有利作用。稀釋后的氨氣送入氨氣分配器,用以脫硝。氨氣和煙氣混合器的主要作用是實現(xiàn)噴入的還原劑氨和焦?fàn)t煙氣的充分混合均勻。氨氣和來自稀釋風(fēng)機的凈化煙氣充分混合均勻后,送入中低溫SCR脫硝反應(yīng)器進行催化還原反應(yīng)。

        采用該脫硝方案,可確保煙氣中氮氧化物質(zhì)量濃度≤150 mg/m3。

        3 結(jié)語

        環(huán)大氣[2019]35號文對焦?fàn)t煙氣提出更為嚴(yán)格的排放限值,本文提出的“碳酸氫鈉干法脫硫+布袋除塵+SCR脫硝”工藝方案,借鑒了國內(nèi)焦化行業(yè)當(dāng)前的先進技術(shù)工藝,可以實現(xiàn)焦?fàn)t煙氣的超低達標(biāo)排放,滿足新的環(huán)保管理要求。

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