黃珊,陸勇澤,朱光燦,孔赟
(1 東南大學能源與環(huán)境學院,江蘇南京210000; 2 東南大學環(huán)境醫(yī)學工程教育部重點實驗室,江蘇南京210096;3 江蘇省城市規(guī)劃設計研究院,江蘇南京210000)
微生物燃料電池(microbial fuel cell, MFC)是一種利用微生物代謝和催化活性將廢水中的化學能轉(zhuǎn)化為電能的技術,具有廣闊的應用前景[1-2]。陽極降解有機物產(chǎn)生的電子通過外電路傳遞至陰極室的最終電子受體,當最終電子受體為硝酸鹽時,硝酸鹽最終會被還原成氮氣,因此MFC 可以與傳統(tǒng)污水處理工藝相結合實現(xiàn)同步脫氮和產(chǎn)電[3-4]。
典型的雙室MFC 一般使用質(zhì)子或離子交換膜作為分隔材料,產(chǎn)生的內(nèi)阻較小[5]。有實驗證明質(zhì)子交換膜厚度越薄,質(zhì)子的傳遞效果則越好,MFC脫氮產(chǎn)電的效率也越高[6]。目前實驗室大多采用美國杜邦公司的Nafion質(zhì)子交換膜,但因其成本較高,且不能夠重復使用,限制了MFC 的擴大化工程應用[3,7-8]。因此針對無膜MFC 的研究成為重點[9]。2004 年Liu[10]對比有膜和無膜的雙室MFC 發(fā)現(xiàn),功率 密 度 分 別 為(262±10) mW·m-2和(494±21) mW·m-2,內(nèi)阻分別為218 Ω 和465 Ω。因此,可通過改進無膜MFC構型獲得更高的產(chǎn)電性能。
廢水中發(fā)生硝化反應需消耗大量溶解氧(dissolved oxygen,DO),1 g氨氮完全氧化理論上需消耗4.6 g O2,但是自養(yǎng)和異養(yǎng)反硝化菌都屬于缺氧菌[11]。2013 年Zhu 等[12]首次在無膜雙室MFC 中實現(xiàn)了陽極去除有機物,陰極自養(yǎng)反硝化脫氮。2008 年Virdis 等[13]在MFC 系統(tǒng)外部設置反應器通過曝氣進行硝化反應,出水進入陰極進行反硝化。但這增加了系統(tǒng)設備費用,同時由于氨氮會透過陽離子交換膜到達陰極,導致陰極脫氮率低。2010 年Virdis等[14]構建了一種雙室MFC,對陰極室進行曝氣,實現(xiàn)了陰極室同步硝化反硝化(simultaneous nitrification and denitrification,SND)。2011 年Virdis 等[15]進一步對MFC 陰極生物膜進行微生物分析,發(fā)現(xiàn)膜的外層是硝化菌,里層是反硝化菌,其菌群結構從外到內(nèi)和氧氣的濃度呈正相關性。這些研究表明,控制合適的溶解氧濃度是實現(xiàn)MFC 生物陰極SND 的關鍵[16]。
此外,1 g 硝態(tài)氮完全還原理論上化學需氧量(chemical oxygen demand,COD)為2.86 g,但由于損失、同化、轉(zhuǎn)化為CH4等因素導致傳統(tǒng)反硝化的碳氮(C/N)比為6~7,所以在深度脫氮某些低C/N 比廢水時需要外加碳源,屬于以能消能的過程[17]。MFC 陽極微生物氧化廢水中有機物產(chǎn)生的電子通過外電路到達陰極,為生物陰極的反硝化提供電子,不需要外加碳源即可實現(xiàn)脫氮[3-4]。同時,有研究表明進水不同C/N 比會使反應器微生物群落的種類和功能結構發(fā)生變化[18-19],進而影響脫氮效能和副產(chǎn)物的形成[8,19-20]。因此進水不同C/N 比也是影響生物陰極SND效能的重要因素。
本研究設計并構建一種多通道折流板無膜微生物燃料電池(multi-channel and baffled membraneless microbial fuel cell, MLMB-MFC),在分析其產(chǎn)電性能和除碳脫氮效果的基礎上,重點考察了MLMBMFC 反應器陰極室DO 濃度和進水C/N 比對產(chǎn)電、陽極室有機物降解和陰極室SND過程的影響。
如圖1 所示,MLMB -MFC 反應器由有機玻璃制成,總體積為8.46 L(32 cm × 22 cm × 12 cm),外電阻為1000 Ω。①區(qū)為陽極室,凈體積為4.22 L,4塊折流板將陽極室分成四個通道,通道間距40 mm,通道中放置經(jīng)過預處理的石墨氈(5 cm×7 cm×10 mm,孔隙率93%,揚州臻晶能源科技有限公司)作為陽極電極[21];反應器中間為過渡區(qū),采用2 塊開孔式折流板代替質(zhì)子交換膜,兩塊折流板間距16 mm;②區(qū)為陰極室,凈體積為2.22 L,2 塊折流板將陰極室分成兩個通道,通道間距40 mm,通道中放置同樣的石墨氈作為陰極電極;③區(qū)為曝氣室;④區(qū)為緩沖室。反應器頂部設有若干小孔用于采樣(a~h)。反應器通過橡膠墊進行密封,置于(25±1)℃恒溫實驗室。
反應器工作方式為:陽極室通過蠕動泵進水,分別流經(jīng)①區(qū)的四個通道,其間有機物發(fā)生降解,產(chǎn)生質(zhì)子和電子,電子經(jīng)由外電路傳輸?shù)竭_陰極,質(zhì)子隨陽極室出水經(jīng)由中間折流板進入陰極室,形成閉合回路。陰極進水與富含一定DO 濃度的陰極回流液混合,通過控制回流液的DO 濃度保證②區(qū)的DO 濃度。在②區(qū)中,氨氮利用溶解氧和外電路電子在微生物的作用下發(fā)生SND反應。
圖1 MLMB-MFC反應器俯視圖(a)及正視圖(b)Fig.1 Top view(a)and front view(b)of MLMB-MFC
MFC 陽極室接種污泥取自某污水處理廠A2/O反應池的厭氧池,陰極室污泥取自實驗室穩(wěn)定運行的同步硝化反硝化系統(tǒng)。將接種污泥投入反應器內(nèi)開始掛膜啟動階段。采用連續(xù)式運行,人工模擬廢水作為進水,進水流量為2.94 ml·min-1。每升人工 模 擬 廢 水 包 含6 g Na2HPO4、0.5 g NaCl、0.1 g MgSO4·7H2O、3 g KH2PO4、0.015 g CaCl2和1 ml 微量元素溶液[22]。此外,每升基質(zhì)中加入0.393 g CH3COONa (約為307 mg COD·L-1)作為電子供體,0.407 g 的NH4Cl(約為106 mg N·L-1)作為電子受體。進水pH 均調(diào)節(jié)為7,并用氮氣曝氣2 h 以確保陽極室厭氧環(huán)境。當監(jiān)測到系統(tǒng)產(chǎn)電穩(wěn)定且TN 去除率穩(wěn)定則認為系統(tǒng)運行穩(wěn)定。
COD、氨氮、硝酸鹽氮(NO3--N)、亞硝酸鹽氮(NO2--N)和TN的濃度分別采用重鉻酸鉀法、水楊酸鹽分光光度法、酚二磺酸紫外分光光度法、N-(1-萘基)-乙二胺分光光度法和過硫酸鉀氧化紫外分光光度計法測定[23]。COD和N的去除效率按照式(1)計算
式中,Cinf為進水污染物的濃度,mg·L-1;Ceff為出水污染物的濃度,mg·L-1。
系統(tǒng)同步硝化反硝化率計算式如下
輸出電壓、陽極和陰極電勢采用數(shù)據(jù)采集卡(iUSBDAQ-U120816,上海銳選自動化科技有限公司)自動讀取,并連接計算機進行記錄,采集時間間隔為5 min。采用穩(wěn)態(tài)放電法[24]測定MLMB-MFC 的表觀內(nèi)阻。功率密度P(mW·m-3)按照式(3)計算
式中,U 為電壓,mV;R 為外電阻,1000 Ω;VNCC為陰極室凈體積,m3。
陽極庫侖效率η計算式如下
式中,CP為實際收獲的電量,C,由電流對時間積分獲得,CP=∫Idt;CT為氧化有機物的理論產(chǎn)電量,C,計算式如下
式中,F(xiàn) 為法拉第常數(shù),96485 C·mol-1;b 為單位COD 理論產(chǎn)生電子數(shù),按每摩爾COD 產(chǎn)生4 mol 電子計算;ΔCOD 為陽極進水和出水液COD 變化,mg·L-1;VNAC為陽極凈體積,L。
圖2 MLMB-MFC啟動過程的電壓Fig.2 Voltage at start-up of MLMB-MFC
控制緩沖室④區(qū)初始DO 濃度約為4.5 mg·L-1,系統(tǒng)進水COD 濃度約為300 mg·L-1,氨氮濃度約為100 mg·L-1。由圖2可知,反應器運行2 d后,電壓上升至約300 mV,計算得平均功率密度為81.07 mW·m-3;第4 天之后,電壓呈快速下降趨勢,其原因為陰極氨氮與氧氣發(fā)生硝化反應使得緩沖室DO 濃度下降,不利于后續(xù)硝化反應的有效進行,導致作為電子受體的硝酸根和氧氣數(shù)都減少;其次NO3-/N2(+740 mV vs SHE)的氧化還原電位略低于O2/H2O(+820 mV vs SHE)[25],說明氧氣會成為優(yōu)勢電子受體,從而導致陰極DO 濃度下降。由此可見,控制不變的進氣量不能維持陰極室DO濃度,所以從第5天開始,實時控制緩沖室④區(qū)的DO 濃度,電壓開始上升至220 mV,并穩(wěn)定運行長達4 d。因此實時控制緩沖室DO 濃度可以實現(xiàn)MLMB-MFC 的連續(xù)流穩(wěn)定運行。
由圖3 可知,f 點COD 濃度僅為10.4 mg·L-1,陽極室COD 去除率達到96.59%,陰極室出水COD 濃度低于檢測線。Doherty 等[26]得到的COD 去除率最高為81%,說明本研究的陽極多通道型結構對有機物降解具有促進作用。該結構在不增加陽極反應室體積的基礎上,通過增長水流流線長度,增加了有機物的有效降解時間,使得有機物能夠充分與微生物接觸。
圖3 MLMB-MFC運行穩(wěn)定后沿程COD、N、DO濃度變化Fig.3 COD,N and DO concentration variations of MLMBMFC under stable operation
氨氮濃度在陽極室內(nèi)基本保持不變,在陰極室內(nèi)有較明顯的下降趨勢。因為陽極DO 幾乎為0,硝化反應無法發(fā)生。TN 濃度在陽極室內(nèi)基本保持不變,約為107.06 mg·L-1,陰極室出水TN 濃度為102.69 mg·L-1,TN 濃度減少了4.37 mg·L-1,說明陰極室發(fā)生了SND 反應;但是SND 率只有16.5%,說明陰極SND程度較低。這是因為陰極異養(yǎng)反硝化菌能利用的COD很少,同時由于曝氣流量一定導致陰極DO濃度下降,不利于陰極發(fā)生硝化反應。因此,實時控制緩沖室內(nèi)DO 濃度和適當提高陽極進水基質(zhì)的C/N 比能提高SND 效果,增加脫氮效率。
圖4 MLMB-MFC極化曲線(a)以及各區(qū)域擬合內(nèi)阻(b)Fig.4 Polarization curve(a)and each region fitting internal resistance(b)of MLMB-MFC
由圖4(a)的極化曲線得到系統(tǒng)的最大功率密度(PM)為94.22 mW·m-3(相對于陰極室凈體積)。相比較李明[27]在以空氣陰極無膜MFC 中獲得815 mW·m-3,李菁[28]獲得830 mW·m-3而言,本研究的系統(tǒng)產(chǎn)能較低,主要原因是生物陰極的電子受體為硝酸鹽而非空氣。Zhu 等[12]在無膜MFC 陰極實現(xiàn)自養(yǎng)反硝化脫氮,PM僅可達71.20 mW·m-3。
如圖4(b)所示,隨著電流的增大,陽極4 個廊道(a-b、b-c、c-d、d-e)的電勢基本保持不變,說明陽極內(nèi)阻幾乎為0 Ω。過渡區(qū)(e-f,參比電極電勢差衡量)內(nèi)阻為239 Ω,陰極室兩個廊道(f-g、g-h)的內(nèi)阻分別為89 Ω 和50 Ω。MLMB-MFC 內(nèi)阻主要產(chǎn)生于過渡區(qū),因為過渡區(qū)內(nèi)嚴重的傳質(zhì)損失。Liu等[29]對無膜空氣陰極單室MFC 的研究也表明,過渡層是電能損失的主要原因之一。
完整停留時間內(nèi)的陽極庫侖效率為0.48%,MLMB -MFC 系統(tǒng)產(chǎn)能效率較低,除了過渡區(qū)的傳質(zhì)損失,另一方面,陰極SND 率低導致陰極性能受到抑制,也影響了整個反應器電能輸出。因此優(yōu)化操作條件,提高陰極SND是關鍵。
圖5表明反應器經(jīng)過約2 d的運行(停留時間為48 h)基本達到穩(wěn)定,說明該反應器具有良好的連續(xù)穩(wěn)定性能。穩(wěn)定后電壓隨著陰極DO 濃度的增加而增加,最高達500 mV,最低僅為210 mV。因為DO高時,一方面有利于硝化反應的進行,產(chǎn)生較多的電子受體NO3--N 提高了陰極電勢;另一方面由于O2/H2O(+820 mV vs SHE)的氧化還原電位高于NO3ˉ/0.5N2(+740 mV vs SHE),因此過多的O2會與硝態(tài)氮競爭電子成為優(yōu)勢電子受體[8]。當DO 濃度低時,不利于硝化反應的進行,作為電子受體的硝態(tài)氮和O2都缺乏導致電壓較低。
圖6(a)~(c)為陰極不同DO 濃度下,氨氮、NO3--N、TN 濃度沿程變化。當陰極DO 濃度在4.07~4.49 mg·L-1范圍時,氨氮和總氮的去除率最低(33.4%,9.0%)。該DO 濃度偏低,不利于硝化反應,產(chǎn)生的電子受體NO3--N 也少;同時COD 在進入陰極之前已基本消耗完畢(圖3),陰極區(qū)域異養(yǎng)反硝化無法進行,只能通過自養(yǎng)反硝化進行脫氮,而依靠生物電化學的自養(yǎng)反硝化的脫氮速率低于異養(yǎng)反硝化[30]。當陰極DO 濃度在4.52~4.85 mg·L-1之間時,雖然氨氮的去除率提高到42.1%,但總氮的去除率也只有9.0%,說明在一定范圍內(nèi)提高DO 明顯有利于硝化反應,對反硝化效果影響并不明顯。
圖5 不同陰極DO濃度時MLMB-MFC電壓Fig.5 Voltage of MLMB-MFC under different cathode DO concentration
當陰極DO 濃度進一步提高到4.90~5.23 mg·L-1之間時,氨氮濃度下降的速率加快,說明該DO 濃度有利于硝化反應,同時也產(chǎn)生了更多的NO3--N電子受體,一定程度上有助于反硝化反應,進而提高了系 統(tǒng) 的SND 率[22.3%,圖6(d)] 和TN 去 除 率(15.1%)。Virdis 等[31]控制有膜MFC 陰極DO 濃度為(5.73±0.03)mg·L-1,實現(xiàn)了陰極的SND,TN去除率為86.9%±0.5%。相比較而言本實驗中TN 去除率不高,這是由于MLMB-MFC 過渡區(qū)內(nèi)阻過大,產(chǎn)生比較嚴重的傳質(zhì)損失。
當陰極DO 濃度在5.54~5.79 mg·L-1之間時,氨氮濃度下降很快,出水接近0 mg·L-1,說明此時氨氮基本全部轉(zhuǎn)化為硝態(tài)氮??偟コ蕿?7.1%,略大于DO 濃度在4.90~5.23 mg·L-1時的總氮去除率,但是SND 率(17.7%)更低,說明該DO 濃度下的SND進行得更不完全。當陰極DO 濃度進一步提升到6.82~7.03 mg·L-1之間時,氨氮濃度下降得更快,但是TN 去除量和SND 率僅為0.4 mg·L-1和0.6%[圖6(d)],說明高DO能提高好氧硝化菌的活性,但會抑制缺氧反硝化菌的活性,此時陰極優(yōu)勢電子受體是O2。
本節(jié)考察進水不同C/N 比對MLMB-MFC 陰極SND 效果的影響。陰極DO 濃度保持為4.90~5.23 mg·L-1,進水COD 濃度約為300 mg·L-1,氨氮濃度分別約為100 mg·L-1、70 mg·L-1、50 mg·L-1,以達到C/N比分別為3、4、6。
圖6 不同陰極DO濃度下各氮素濃度沿程變化(a,b,c)以及SND率(d)Fig.6 Nitrogen concentration variations(a,b,c)and SND rate(d)of MLMB-MFC under different cathode DO concentration
圖7(a)~(d)為陽極進水基質(zhì)不同C/N 比下,氨氮、NO3--N、TN、COD 濃度沿程變化。當C/N 比為3時,氨氮去除率最高(69.5%),TN 去除率只有15.1%,SND率僅為22.25%[圖7(e)],說明硝化反應進行得較好,反硝化效果不佳。因為COD 在進入陰極區(qū)域時就基本消耗完畢[圖7(d)],低COD濃度有利于自養(yǎng)硝化細菌的活性,但碳源不足卻會抑制異養(yǎng)反硝化菌的活性。g點處的COD濃度已然降到接近0 mg·L-1,但是g-h 過程總氮濃度有較明顯的下降(10.0 mg·L-1),說明此階段硝態(tài)氮利用外電路電子發(fā)生了自養(yǎng)反硝化。
當C/N 比為4 時,總氮的去除率最高(27.9%),SND 率也最高,為48.7%[圖7(e)]。陽極和過渡區(qū)(a-f)對COD 的去除率僅為87.6%,因為C/N 比提高,導致陽極微生物群落的種類和功能結構發(fā)生變化[18],對COD 降解能力發(fā)生改變。陰極(f-h)對COD 的降解量為27.2 mg·L-1,忽略微生物生長所需的碳源,理論上產(chǎn)生的電子僅能還原9.6 mg·L-1的硝態(tài)氮,但該階段總氮減少了13.5 mg·L-1,說明還有3.9 mg·L-1的硝態(tài)氮是利用外電路電子發(fā)生了自養(yǎng)反硝化反應。
當C/N 比進一步提高到6 時,進入陰極的COD濃度更高,達60.4 mg·L-1,因此硝化細菌受到抑制,氨氮只降低了25.5 mg·L-1,去除率也只有49%。陰極f-h 過程中總氮濃度雖有下降,但去除速率、總氮去除率(22.4%)和SND 率[39.5%,圖7(e)]都低于C/N比為4。Wang 等[32]通過實驗證明隨著進水C/N 比的提高,MFC 對脫氮的促進作用減弱。這說明當陽極進水C/N 比為4 時,生物陰極能較好地耦合自養(yǎng)硝化、異養(yǎng)反硝化和自養(yǎng)反硝化,獲得更好的SND效果。
后續(xù)可以進一步優(yōu)化MLMB-MFC 反應器結構,考察進水碳氮比對反應器產(chǎn)電性能的影響,重點闡述從過渡區(qū)進入陰極室的COD 濃度對陰極室SND 效果的影響。從微生物學角度和反應動力學角度,探索陰極SND過程,明晰反應機制。
(1)本研究成功構建了以折流區(qū)取代質(zhì)子交換膜的MLMB-MFC,同時生物陰極能有效地利用外電路電子實現(xiàn)SND脫氮。
(2)MLMB-MFC 運行穩(wěn)定后,平均功率密度達42.65 mW·m-3,最大功率密度為94.22 mW·m-3,有機物的去除率高達96.6%。內(nèi)阻主要產(chǎn)生于過渡區(qū),產(chǎn)生的傳質(zhì)損失導致輸出電能較低。
(3)陰極DO 濃度在4.90~5.23 mg·L-1之間時獲得TN 去除率為15.13%,SND 率為22.3%,MLMBMFC陰極表現(xiàn)出較好的SND效果。
圖7 陽極基質(zhì)不同C/N比時氮素、COD沿程變化(a,b,c,d)以及SND率(e)Fig.7 Nitrogen and COD concentration variations(a,b,c,d)and SND rate(e)of MLMB-MFC under different anode C/N ratios
(4)陽極基質(zhì)C/N 比為4 時MLMB-MFC 生物陰極能較好地耦合自養(yǎng)硝化、異養(yǎng)反硝化、自養(yǎng)反硝化反應進行SND 脫氮,獲得TN 去除率27.9%,SND率48.7%。