文_李保光 張愛軍 戴小東 梁洪植 楊吉祥 北京首創(chuàng)環(huán)境科技有限公司
隨著經濟發(fā)展和人口增長,我國城市餐廚垃圾的產量也不斷增加。據(jù)估計,我國城市每年餐廚垃圾產量不低于7000 萬t。目前國內大多數(shù)餐廚垃圾與生活垃圾混合處理,以傳統(tǒng)的填埋、焚燒為主。但由于餐廚垃圾含水率高、熱值低、容易腐敗變質、含鹽量高等特點,不適宜傳統(tǒng)的填埋和焚燒,且其蘊含的營養(yǎng)成分無法得到資源化利用,部分地區(qū)已將餐廚垃圾進行單獨處置。
目前餐廚垃圾主流處理技術為厭氧消化,本文介紹的是餐廚垃圾經厭氧消化后的沼液的處理工程實例。
山西省某環(huán)保能源有限公司是一家主要從事餐廚垃圾的集中收運、處理以及副產物油脂、生物肥料銷售的企業(yè)。本項目餐余垃圾處理總規(guī)模60t/d。
餐廚垃圾經過預處理及厭氧消化系統(tǒng)處理以及脫水后產生沼液,沼液具有水質成分復雜、有機濃度高、鹽分含量高等特點,若得不到及時的處理,必然會造成極大的環(huán)境污染。
厭氧消化后的沼液經脫水后產生沼渣和脫水后的液體,沼渣進入填埋場填埋;脫水后的液體與廠區(qū)進入污水處理站進行處理,設計規(guī)模72m3/d,采用“預處理+兩級硝化反硝化+內置超濾膜系統(tǒng)”的處理工藝,達到《污水排入城鎮(zhèn)下水道水質標準》(GB/T31962-2015)中表A 級中的部分排放標準,相關排放因子詳見表1 。
表1 設計進出水水質 mg/L
結合餐廚沼液的特性,當前國內外較先進的技術,以及已運行的成功經驗和相關標準,本項目采用“預處理+兩級硝化反硝化+內置超濾膜系統(tǒng)”的處理工藝,處理工藝流程如圖1 所示。
圖1 工藝流程圖
沼渣脫水產生的濾液自流進入地下緩沖池,經泵提升至自清洗過濾器和氣浮裝置,餐廚廢水經過隔油池去除廢水中懸浮物和動植物油后進入調節(jié)池,以均衡水質水量,調節(jié)池內設潛水攪拌機,以防止池內污泥沉降。
調節(jié)池廢水經提升泵送入進入硝化反硝化系統(tǒng),廢水先進入一級反硝化池,在反硝化菌的作用下去除廢水中亞硝態(tài)氮;反硝化池中設有攪拌裝置,保證池內污泥與餐廚廢水充分接觸混合;一級反硝化池出水進入一級硝化池,池中供入一定量的氧,將氨氮轉化為亞硝態(tài)氮;一級硝化池出水進入二級反硝化池,在反硝化菌的作用下去除廢水中亞硝態(tài)氮;二級反硝化池中同樣設有攪拌裝置;二級反硝化池出水進入二級硝化池。
硝化池的泥水混合液自流進入浸沒式超濾膜系統(tǒng),對混合液進行泥水分離。膜池內的污泥濃度可達8000 ~20000mg/L,超濾膜產水達到《污水排入城鎮(zhèn)下水道水質標準》(GB/T31962-2015)中表A 級部分排放標準后外運至污水處理站處理。污泥回流進入前端生化處理池或污泥濃縮池。
根據(jù)該項目的工程實踐,將兩級硝化反硝化-MBR 在工程應用的相關參數(shù)作如下設計:
該工程的主要組成單元包括兩級硝化反硝化池和內置MBR,設計參數(shù)見表2。
表2 主要單元設計參數(shù)
生化系統(tǒng)設置冷卻系統(tǒng)及水力消泡系統(tǒng)。
MBR 系統(tǒng)設置1 套超濾膜系統(tǒng),包括有內置超濾膜組件、超濾膜自吸泵、膜池污泥回流泵、羅茨風機、反洗系統(tǒng)、清洗系統(tǒng)和檢測儀表系統(tǒng)。
輔助系統(tǒng)主要包括地下緩沖池、自清洗過濾器、隔油氣浮裝置、調節(jié)池、污泥處理系統(tǒng)等。
4.2.1 預處理系統(tǒng)
預處理系統(tǒng)包括餐廚沼液的過濾地下緩沖池、自清洗過濾器、隔油氣浮裝置等。餐廚沼液自流進入地下緩沖池,經泵提升至自清洗過濾器和隔油氣浮裝置,去除廢水中懸浮物和動植物油。其中自清洗過濾器材質SS316L,過濾精度5μm,隔油氣浮裝置配備PAC、PAM 加藥裝置。
4.2.2 調節(jié)池
調節(jié)池1 座,有效容積為700m3,用于調節(jié)水量、水質。調節(jié)池配套設備包括提升泵、除臭風機和攪拌系統(tǒng),分別用于出水提升、調節(jié)池除臭和防止懸浮物沉積。
4.2.3 污泥處理系統(tǒng)
污泥脫水系統(tǒng)用于處理厭氧發(fā)酵產生沼渣和該餐廚沼液污水處理裝置生產的污泥,含水率約 98%~99%。 污泥濃縮系統(tǒng)包括污泥濃縮池,備有污泥螺桿泵;脫水系統(tǒng)采用臥式離心脫水機,附屬設備包括螺旋輸送機、PAM 一體化加藥裝置、電動葫蘆等。 離心脫水機分離出的沼渣和污泥外運填埋處置,一期產生的脫水沼渣和污泥量為3.6t/d,分離液進入調節(jié)池處置。
采用附近污水處理廠脫水污泥為接種污泥馴化培養(yǎng),約90d 左右達到設計負荷,進入穩(wěn)定運行階段,A/O 池控制混合液回流比700%,污泥回流比200%~300%。該系統(tǒng)連續(xù)三個月(2019年3 ~5 月)運行結果如圖2、圖3 所示。從圖2 中可知,餐廚沼液進水COD 在4040 ~5664mg/L 之間,內置MBR 出水保持在500mg/L 以下,COD 平均去除率為91.8%。從圖3 中可知,餐廚沼液進水氨氮在988~1189mg/L 之間,最終出水氨氮保持在45mg/L 以下,NH3-N 平均去除率為95.8%。COD、BOD5、NH3、SS 各項出水指標均達到《污水排入城鎮(zhèn)下水道水質標準》(GB/T31962-2015)中表A 級排放標準 ,為后續(xù)處理提供有利條件,并于2019年6 月順利通過驗收。
圖2 COD 去除效果
圖3 NH3-N 去除效果
本工程總投資為635 萬元,其中建筑工程費用為220 萬元,設備購置費為270 萬元,安裝工程費為110 萬元,其他工程費用(含設計費、調試費等)為35 萬元。
人工費:每日3 班,每班各配備1 名操作人員。員工年工資平均按4 萬元計,則 3 人工資總額為12 萬元/a。
電 耗:電 價 按0.80 元/kWh,電 耗 費 用 為110×24×330×0.8=69.695 萬元/a。
水費:0.5 萬元/a。
藥耗:4.5 萬元/a,其中包括絮凝劑、消泡劑2 萬元/a;MBR 清洗劑 2 萬元/a;液態(tài);化驗藥劑0.5 萬元/a。
MBR 更換費:每3年更換一次MBR 膜,故損耗費為 5.4萬元/a。
維修費用:約3 萬元/a。
兩級AO-MBR 組合工藝處理餐廚沼液的工程應用中效果良好,對COD 和NH3-N 的去除率分別可達91.8% 和95.8%。COD、BOD5、NH3、SS 等相關出水指標均達到《污水排入城鎮(zhèn)下水道水質標準》(GB/T31962-2015)中表A 級排放標準 。項目運行成本為30.6 元/m3。該項目為兩級AO-MBR 工藝處理其他高濃度污水的工程應用提供了參考。