劉陽龍 于越 程明浩(中化泉州石化有限公司,福建 泉州 362103)
中化泉州石化有限公司20kt/a 聚丙烯裝置引進(jìn)的是美國(guó)陶氏化學(xué)公司(The Dow Chemical Company)的Unipol 聚丙烯生產(chǎn)工藝。該工藝為聯(lián)碳公司與殼牌公司聯(lián)合開發(fā)[1-2],選用無需預(yù)處理或預(yù)聚合的SHAC 系列催化劑,且同一催化劑能夠產(chǎn)出多種牌號(hào)的聚丙烯顆粒。將主催化劑配制成礦物油懸浮液,用桶裝加入帶攪拌的進(jìn)料器中,再用催化劑進(jìn)料泵把催化劑從反應(yīng)器的分布板上部注入口注入。僅需一臺(tái)流化床反應(yīng)器就能夠獲得均聚物與無規(guī)共聚物顆粒,且產(chǎn)品性能優(yōu)越。
裝置自2014年投料開車以來,運(yùn)行平穩(wěn),可生成多種牌號(hào),產(chǎn)品質(zhì)量獲得相關(guān)企業(yè)的高度認(rèn)可。然而由于進(jìn)口催化劑價(jià)格高昂,采購(gòu)周期較長(zhǎng),不利于企業(yè)節(jié)省原料成本。相關(guān)技術(shù)人員經(jīng)過多次實(shí)驗(yàn),于2018年采用國(guó)產(chǎn)SUG 催化劑在設(shè)計(jì)負(fù)荷下生產(chǎn)拉絲料L5E89 獲得成功。與SHAC 系列催化劑相比,國(guó)產(chǎn)催化劑活性較高,產(chǎn)品灰分少,靜電控制較好。本工作就Unipol 氣相聚丙烯工藝產(chǎn)品中灰分的來源,含量等進(jìn)行分析與計(jì)算,并根據(jù)Unipol 工藝的特點(diǎn),提出控制灰分含量的建議[3-4]。
灰分主要指樣品在850℃左右的高溫下,經(jīng)灼燒后仍然無法揮發(fā)而殘留的物質(zhì)在整個(gè)樣品里的含量,一般用質(zhì)量分?jǐn)?shù)表示。聚丙烯的灰分大部分源自生產(chǎn)聚丙烯粉料時(shí)所含的主催化劑、助催化劑和給電子體等物質(zhì),此外,造粒時(shí)所加入的抗氧劑、輔助抗氧劑等添加劑,也是灰份的來源。還有在裝置開車時(shí),因系統(tǒng)不干凈而混入少量的機(jī)械雜質(zhì)也是聚丙烯灰份的來源[5-6]。
原料丙烯的雜質(zhì)會(huì)對(duì)產(chǎn)品灰分的含量影響顯著,如其中微量的水、氧、一氧化碳、不飽和烴、硫、砷、甲醇等都是聚合反應(yīng)的有毒物質(zhì),見表1。如COS 與CO 等雜質(zhì)可以和催化劑的活性中心反應(yīng),導(dǎo)致催化劑永久失活;乙炔等雜質(zhì)能夠附著在催化劑活性中心上,致使其鈍化,但一旦解吸,催化劑能恢復(fù)部分活性;不飽和烴和丙烯同時(shí)參與反應(yīng),進(jìn)入聚合物的分子鏈中,降低了產(chǎn)品的等規(guī)度;其他雜質(zhì)可與烷基鋁反應(yīng)。因此雜質(zhì)含量過高時(shí),為維持正常聚合反應(yīng)活性,將增大催化劑的注入量,導(dǎo)致產(chǎn)品灰分增加。
裝置目前采用的主催是國(guó)產(chǎn)SUG 催化劑,由任丘市利和科技發(fā)展有限公司生產(chǎn),其成分見表2。由于TiCl4附著在MgCl2載體上,主催作為聚合反應(yīng)的中心,丙烯單體在其表面發(fā)生反應(yīng)且將它包覆于生成的聚丙烯顆粒里,所以主催中所有的金屬成分最終將全部轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品灰分。
其中催化劑中的Ti 轉(zhuǎn)化為TiO2,Mg 轉(zhuǎn)化為MgO,酯類分解為氣體揮發(fā),由化學(xué)方程式(1)和(2)所示。根據(jù)主催的實(shí)測(cè)值,含鈦質(zhì)量分?jǐn)?shù)為2.9%和含鎂質(zhì)量分?jǐn)?shù)為17.2%計(jì)算得出1g主催產(chǎn)生的灰分為:
表1 雜質(zhì)(ug/g/w%)對(duì)催化劑活性的影響
表2 國(guó)產(chǎn)SUG催化劑成分
助催的主要作用是和主催中的TiCl4發(fā)生化學(xué)反應(yīng)生產(chǎn)具備活性中心的TiCl3,同時(shí)因其具備十分活潑的化學(xué)性質(zhì),能夠和原料丙烯里的雜質(zhì)反應(yīng),去除有害雜質(zhì)。形成反應(yīng)中心的那部分TEAL 全部進(jìn)入聚丙烯產(chǎn)品中,而與雜質(zhì)反應(yīng)的那部分TEAL 并未全部進(jìn)入聚合物中。聚合物由產(chǎn)品接收倉(cāng)(C-5013)經(jīng)產(chǎn)品接收倉(cāng)旋轉(zhuǎn)給料閥(S-5011)進(jìn)入產(chǎn)品凈化倉(cāng)(C-5009),含有蒸汽的氮?dú)饣旌衔飶脑搩艋瘋}(cāng)的底部進(jìn)入,用來攜帶走碳?xì)浠衔镆约皻⑺来呋瘎┑臍堄嗷钚浴K詫?shí)際形成灰分的TEAL 按總量的 80% 計(jì)算。助催化劑 TEAL 產(chǎn)生灰分的化學(xué)方程式(3)如下所示:
則1g 助催化劑 TEAL 引入的灰分量為:
給電子體(ADT5500)二環(huán)戊基二甲氧基硅烷的作用是調(diào)節(jié)產(chǎn)品的等規(guī)度,給電子體可以增加催化劑的定向能力,其與主催的無規(guī)活性中心絡(luò)合,使其部分失活,其他部分轉(zhuǎn)變成等規(guī)活性中心。給電子體和活性中心發(fā)生配位,將致使活性中心的總數(shù)減小,過多的加入量能夠降低主催的活性,且給電子體本身也是產(chǎn)品灰分的來源。給電子體產(chǎn)生灰分的化學(xué)方程式(4)如下所示:
則1g 給電子體產(chǎn)生的灰分為:
在聚丙烯分子鏈里存在含甲基的叔碳原子,所以產(chǎn)品容易被氧化和降解。為防止顆粒老化,提高產(chǎn)品性能,需在粉料里加入一定量的復(fù)配添加劑,添加劑的配方如表3 所示。
表3 復(fù)配添加劑配方表
以上三種添加劑,其中抗氧劑1010 不產(chǎn)生灰分,但是硬脂酸鈣與抗氧劑168 里分別含有Ca 和P,最終將轉(zhuǎn)化為灰分CaO和P2O5。由化學(xué)方程式(5)和(6)所示。并按配方中產(chǎn)品含量可以分別計(jì)算硬脂酸鈣和抗氧劑168 引入的灰分量為:
表4 根據(jù)三劑消耗量計(jì)算灰分含量
綜上所述,再根據(jù)國(guó)產(chǎn)SUG 催化劑試用后裝置中三劑的實(shí)際用量,能夠得出灰分來源的組成和比例,詳見表4。
從表4 可以看出,使用國(guó)產(chǎn)SUG 催化劑生產(chǎn)聚丙烯產(chǎn)品時(shí),抗氧劑168,助催化劑和主催化劑所產(chǎn)生的灰分較多。同樣生產(chǎn)拉絲料L5E89 聚丙烯產(chǎn)品時(shí),采用SHAC 系列催化劑和國(guó)產(chǎn)SUG 催化劑的粉料堆積密度存在很大的差異,導(dǎo)致造粒系統(tǒng)的設(shè)定負(fù)荷和實(shí)際負(fù)荷產(chǎn)生巨大差異。為了減少差異,相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行精細(xì)調(diào)整,制定了詳細(xì)的操作方案。首先,根據(jù)反應(yīng)器流化密度的變化判斷出高堆積密度粉料何時(shí)進(jìn)入脫氣倉(cāng),再通過推算粉料在脫氣倉(cāng)中的停留時(shí)間和依據(jù)造粒機(jī)的實(shí)際扭矩,提前緩慢提高造粒機(jī)和添加劑的密度設(shè)定來維持脫氣倉(cāng)的料位和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,為實(shí)現(xiàn)“安、穩(wěn)、長(zhǎng)、滿、優(yōu)”運(yùn)行夯實(shí)基礎(chǔ)。
因此使用國(guó)產(chǎn)SUG 催化劑生產(chǎn)聚丙烯產(chǎn)品時(shí)所需的添加劑含量偏高,且相對(duì)固定,添加劑的加入量和造粒負(fù)荷投比例控制。而三劑產(chǎn)生的灰分也占比較高,以助催化劑最多,所以降低產(chǎn)品的灰分主要從優(yōu)化工藝參數(shù),減少助催的加入量來考慮。
丙烯原料里的微量雜質(zhì)能破壞催化劑的活性和定向能力,導(dǎo)致助催的用量增大,極易出現(xiàn)產(chǎn)品等規(guī)度降低,產(chǎn)品灰分超標(biāo)等現(xiàn)象,因此控制丙烯質(zhì)量是一個(gè)很重要的環(huán)節(jié)。
我們需要加強(qiáng)原料丙烯的質(zhì)量監(jiān)控,上游氣分裝置的丙烯質(zhì)量分析合格后,才能夠送至罐區(qū),在精致系統(tǒng)的二次干燥出口定期采樣分析,若原料中水、甲醇、一氧化碳等含量超標(biāo),尤其是水含量超標(biāo),及時(shí)切換至備用塔,對(duì)原精致塔進(jìn)行再生處理,從而有效去除有毒雜質(zhì),能夠減小三劑的消耗量,從而降低產(chǎn)品的灰分含量。
催化劑是粉料灰分的主要來源,因此也是降低灰分的關(guān)鍵。其中助催化劑是將穩(wěn)定態(tài)的Ti4+還原成具有活性的Ti3+。另外,它還對(duì)系統(tǒng)中易使催化劑中毒的雜質(zhì)起到抑制作用,如少量的水、CO2、丁烯等。而工業(yè)應(yīng)用的情況表明[7],國(guó)產(chǎn)SUG 催化劑的活性偏高,所以能在保證反應(yīng)活性的基礎(chǔ)上盡量降低助催化劑的用量,進(jìn)一步通過工藝參數(shù)的微調(diào),如適當(dāng)降低鋁鈦比和鋁硅比,這是降低產(chǎn)品灰分的主要措施。
在裝置開停車或者檢修期間,系統(tǒng)容易混入機(jī)械雜質(zhì),如鐵銹和鐵屑等也是灰分的來源,因此應(yīng)當(dāng)嚴(yán)把檢修質(zhì)量關(guān),落實(shí)好裝置檢修期間相關(guān)設(shè)備的維修和清洗工作。同時(shí)在補(bǔ)充添加劑的過程里,要檢查添加劑系統(tǒng)的密封狀況,不能有空氣混入系統(tǒng),還需要定期檢查下料系統(tǒng),避免在配制過程中有異物掉入。
聚丙烯產(chǎn)品的灰分主要來自于生產(chǎn)時(shí)所需的催化劑和添加劑,另外還有混入的少量機(jī)械雜質(zhì)等。通過理論計(jì)算國(guó)產(chǎn)SUG 催化劑運(yùn)用于Unipol 氣相聚丙烯工藝中產(chǎn)品的灰分含量和占比關(guān)系,經(jīng)過分析,可以通過完善精制措施,提高丙烯質(zhì)量;在保證反應(yīng)活性的基礎(chǔ)上,降低催化劑的加入量;檢修期間和配置添加劑過程中,減少機(jī)械雜質(zhì)進(jìn)入等措施降低產(chǎn)品灰分含量。