宋維兆
(新疆八一鋼鐵股份有限公司軋鋼廠)
八鋼高線產(chǎn)線生產(chǎn)82B 盤條存在力學(xué)性能波動(dòng)的問題,82B 盤條的抗拉強(qiáng)度出現(xiàn)了100MPa 的波動(dòng)。通過分析八鋼生產(chǎn)82B 盤條的工藝控制參數(shù),并與與同行相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析,認(rèn)為八鋼根據(jù)生產(chǎn)線的實(shí)際工況,生產(chǎn)82B 盤條制定的主要工藝制度比較合理,但在軋制過程中的控溫軋制方面比較寬泛,未做到精細(xì)化溫度控制。為此在八鋼高線機(jī)組進(jìn)行了開軋溫度、吐絲溫度對(duì)82B 性能影響的工業(yè)試驗(yàn),探索最佳開軋溫度和吐絲溫度。由此制定了加熱爐溫度控制制度、精軋機(jī)的控溫軋制制度,從而保證了盤條通條性能的穩(wěn)定。
八鋼一高線有一臺(tái)步進(jìn)式加熱爐;全線布置30架軋機(jī),其中粗軋機(jī)組6 架、中軋機(jī)組8 架,采用閉口式軋機(jī);預(yù)精軋為4 架懸臂式軋機(jī),采用平立交替布置;精軋機(jī)組為8 架45°頂交V 型懸臂式軋機(jī);減定徑機(jī)組為2×2 架45°頂交V 型懸臂式軋機(jī)。
控冷線為:預(yù)精軋機(jī)4 架→1#、2#水箱→3#飛剪→精軋機(jī)組8 架→3#、4#、5#、6#水箱→減定徑機(jī)4架→7#水箱→光學(xué)測(cè)徑儀→吐絲機(jī)→斯太爾摩風(fēng)冷線。
風(fēng)冷線采用標(biāo)準(zhǔn)型斯太爾摩控制冷卻線。全線25 臺(tái)風(fēng)機(jī),可單獨(dú)啟動(dòng),同時(shí)可實(shí)現(xiàn)半開風(fēng)和全開風(fēng)冷卻。
(1)采用150×150(mm)方坯,要求的82B 的成分見表1。
(2)工業(yè)試驗(yàn)前提條件:采用同爐滿足82B 化學(xué)成分鋼坯或化學(xué)成分接近的鋼坯;工業(yè)試驗(yàn)中風(fēng)冷線風(fēng)冷工藝參數(shù)固定不變。
(3)工業(yè)試驗(yàn)方案:通過升高和降低開軋溫度、吐絲溫度的工業(yè)試驗(yàn),探究82B 抗拉強(qiáng)度和面縮的變化,同時(shí)進(jìn)行盤條通條性能測(cè)試,從而摸索出最佳82B 溫控參數(shù)。
表1 82B 鋼成分要求%
進(jìn)行了5 組開軋溫度和吐絲溫度工業(yè)試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果見表2。
表2 82B 開軋溫度和吐絲溫度對(duì)性能影響
試驗(yàn)方案說明:方案2 是在方案1 基礎(chǔ)上增加吐絲機(jī)和TMB 之間7#水箱水量,降低吐絲溫度;方案3 在方案2 基礎(chǔ)上進(jìn)一步加大7#水箱水量;方案4 大幅度降低開軋溫度,吐絲溫度波動(dòng)幅度也增大;方案5 確定合適開軋溫度,在方案3 基礎(chǔ)上提升吐絲溫度20℃。
進(jìn)行5 組通條性能測(cè)試,其試驗(yàn)結(jié)果見表3。
表3 82B 通條性能試驗(yàn)
4.3.1 合適的開軋溫度對(duì)鋼材性能的影響
開軋溫度高低決定82B 晶粒度,從而也決定鋼材的性能指標(biāo)。隨著加熱溫度的升高,奧氏體晶粒不斷長(zhǎng)大,82B 高碳鋼的奧氏體晶粒粗化溫度為950℃[1]。據(jù)資料介紹,開軋溫度控制在1010℃,奧氏體晶粒度為7 級(jí);開軋溫度控制在1050℃,奧氏體晶粒度為6 級(jí),說明開軋溫度對(duì)晶粒度的影響較大。在正常生產(chǎn)的前提下,應(yīng)盡可能控制低的開軋溫度。但開軋溫度不能太低,由于軋機(jī)設(shè)備功率的限制,溫度太低設(shè)備容易發(fā)生事故;另外,如果開軋溫度過低還容易造成坯料加熱不均,奧氏體化不均,碳化物不能充分溶解,鑄坯中的疏松等缺陷不能完全消除,造成線材通條性能差及最終組織異常。
4.3.2 吐絲溫度的控制
吐絲溫度是控制相變開始的關(guān)鍵參數(shù),為了保證線材性能均勻,要求將吐絲溫度嚴(yán)格控制在規(guī)定范圍內(nèi)。一般來說,相同風(fēng)冷冷卻條件下,吐絲溫度越高,抗拉強(qiáng)度越高,但塑性降低;吐絲溫度越低,抗拉強(qiáng)度越低,但塑性提高。從實(shí)際生產(chǎn)情況以及用戶對(duì)線材強(qiáng)度性能的要求考慮,82B 線材吐絲溫度可以設(shè)定在較高溫度區(qū)間內(nèi)(880℃~900℃),從而獲得較好的力學(xué)性能,但吐絲溫度也不能太高。線材長(zhǎng)時(shí)間處于高溫區(qū),線材表面易發(fā)生二次氧化;另外對(duì)82B 線材,由于線材直徑較大,過高的吐絲溫度會(huì)導(dǎo)致斷面出現(xiàn)網(wǎng)狀碳化物,更重要的是吐絲溫度的波動(dòng)應(yīng)嚴(yán)格控制在士10℃范圍內(nèi),主要改善盤條通條性能。
4.3.3 軋件穿水冷卻控制
吐絲溫度的控制是通過軋件穿水冷卻實(shí)現(xiàn)的,軋件穿水時(shí)邊部溫度受邊界條件影響很大,溫降較快,心部溫度受外界條件影響較小,溫降緩慢;因此只能在盤條吐絲之前合理快速降溫,越早越好,保證有足夠的時(shí)間讓心部的熱量擴(kuò)散到邊部,然后逐漸降低各段水箱的冷卻強(qiáng)度,減少軋件邊部與心部的溫差。從八鋼精軋機(jī)的工藝布局分析,能夠調(diào)整控溫軋制的點(diǎn)在精軋機(jī)組前的1#、2#水箱,和減定徑機(jī)前的3#、4#、5#、6#水箱,本著盡可能提前強(qiáng)冷的思路,結(jié)合精軋機(jī)組的控溫點(diǎn),增大1#、2#水箱降溫強(qiáng)度,其次是3#、4#、5#、6#水箱降溫強(qiáng)度,降低7#水箱的降溫強(qiáng)度,然后制定控溫制度:精軋機(jī)組的入口溫度900°C,減定徑機(jī)的入口溫度815°C,吐絲溫度875°C。
4.3.4 試驗(yàn)方案對(duì)比
通過工業(yè)試驗(yàn),方案1、2、3 固定開軋溫度,但此時(shí)開軋溫度偏高20~30℃,調(diào)整吐絲溫度,吐絲溫度由高向低,每次低10℃,檢測(cè)結(jié)果其抗拉強(qiáng)度升高,面縮也在升高,抗拉強(qiáng)度波動(dòng)小,但面縮有較大幅度升高,通條面縮率波動(dòng)變?。环桨?、2、3 對(duì)比,雖然吐絲溫度降低,但開軋溫度較高,抗拉強(qiáng)度提升有限,未達(dá)到最佳匹配。方案4 較大幅度降低了開軋溫度,溫度控制在900~940℃,溫度波動(dòng)范圍大(40℃),從而導(dǎo)致了吐絲溫度波動(dòng)范圍大(40℃),為850~890℃,其性能指標(biāo)波動(dòng)最大,強(qiáng)度波動(dòng)58MPa,面縮率波動(dòng)18.2%,而且抗拉強(qiáng)度低到1142MPa,無法滿足用戶要求的1150MPa 的標(biāo)準(zhǔn)。方案5 確定合適開軋溫度,在方案3 基礎(chǔ)上提高吐絲溫度20℃,性能指標(biāo)最優(yōu),抗拉強(qiáng)度提升較大,面縮也不低,7 天時(shí)效后面縮達(dá)到35%~40%,認(rèn)為方案5 為最優(yōu)控溫方案。
4.3.5 試驗(yàn)結(jié)論
試驗(yàn)結(jié)果:開軋溫度及吐絲溫度偏低時(shí),強(qiáng)度及面縮都有一定的下降,開軋溫度低到900~940℃時(shí),其性能波動(dòng)最大。當(dāng)開軋溫度控制在970~980℃,同時(shí)吐絲溫度控制在870~880℃,強(qiáng)度和面縮率皆表現(xiàn)良好,平均抗拉強(qiáng)度能達(dá)到1195 MPa,認(rèn)為方案5 達(dá)到了性能最優(yōu)匹配。
通過對(duì)試驗(yàn)結(jié)果的分析,結(jié)合高線生產(chǎn)實(shí)際狀況,確定并優(yōu)化了82B 控溫工藝,見表4、表5。
表4 82B 軋制過程溫控工藝表
表5 82B 軋機(jī)控冷工藝表
工藝參數(shù)優(yōu)化后,高線機(jī)組生產(chǎn)82Bφ12.5mm規(guī)格產(chǎn)品性能指標(biāo)見表6
表6 φ12.5mm82B 性能指標(biāo)
金相檢測(cè)表明:金相組織為S+P,且索氏體比例均大于80%。
從用戶使用情況看,各種力學(xué)性能及有關(guān)指標(biāo)均達(dá)到規(guī)定要求,生產(chǎn)的預(yù)應(yīng)力鋼紋線,拉拔過程順利,斷絲率低,鋼絲通條性能穩(wěn)定,綜合力學(xué)性能良好。
通過82B開軋溫度和吐絲溫度工業(yè)試驗(yàn),為達(dá)到性能最佳匹配,生產(chǎn)過程中開軋溫度控制在970~1000℃,吐絲溫度控制在860~890℃,最佳吐絲溫度波動(dòng)±10℃。生產(chǎn)出的產(chǎn)品綜合力學(xué)性能良好,完全滿足用戶的需要。