秦斌,馮齊
(新疆八一鋼鐵股份有限公司煉鐵廠)
鋼鐵生產(chǎn)中燒結(jié)工序是空氣污染物排放大戶,據(jù)統(tǒng)計(jì)燒結(jié)工序產(chǎn)生的SO2約占鋼鐵生產(chǎn)系統(tǒng)空氣污染物中SO2的40%~60%。隨著我國環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的日益趨嚴(yán)和防治大氣污染的環(huán)保立法不斷完善,國內(nèi)鋼鐵企業(yè)通過采取一系列措施減少燒結(jié)工序SO2的排放,以實(shí)現(xiàn)排放指標(biāo)達(dá)標(biāo)。
八鋼燒結(jié)系統(tǒng)有2×265m2燒結(jié)機(jī)+430m2燒結(jié)機(jī),八鋼燒結(jié)采用循環(huán)流化床脫硫工藝,采用一機(jī)一塔全煙氣脫硫,煙氣循環(huán)流化,根椐各項(xiàng)在線測(cè)量燒結(jié)煙氣的溫度、系統(tǒng)壓降等參數(shù)可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制,消石灰作為脫硫的吸收劑。脫硫系統(tǒng)于2012年12月投入運(yùn)行,設(shè)計(jì)脫硫入口煙氣SO2最大濃度是2200mg/Nm3,投入運(yùn)行以來,脫硫率在95%以上。近幾年隨著八鋼燒結(jié)生產(chǎn)中鐵料SO2含硫不斷升高,脫硫入口煙氣SO2最大濃度時(shí)有超過最大量程3000mg/Nm3,脫硫系統(tǒng)的生產(chǎn)壓力陡增,環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)日益加大,限制了燒結(jié)產(chǎn)能。為實(shí)現(xiàn)環(huán)保達(dá)標(biāo),解決燒結(jié)產(chǎn)能受限的問題,根據(jù)八鋼所用鐵礦資源的特點(diǎn),通過對(duì)原料管控、優(yōu)化燒結(jié)配礦結(jié)構(gòu)、改進(jìn)脫硫系統(tǒng)工藝控制等措施,提高燒結(jié)脫硫能力,燒結(jié)出口排放SO2濃度均值控制在60mg/Nm3以內(nèi),保證了燒結(jié)生產(chǎn)正常運(yùn)行,提高了燒結(jié)產(chǎn)能。
燒結(jié)礦在高溫?zé)Y(jié)成型過程中會(huì)產(chǎn)生含有多種污染成分的氣體。燒結(jié)煙氣的主要特點(diǎn):
(1)煙氣量大且波動(dòng)大。由于燒結(jié)漏風(fēng)率高(50%以上)和固體物料循環(huán)率高,有相當(dāng)一部分空氣沒有通過燒結(jié)料層,使燒結(jié)煙氣量大大增加,每產(chǎn)生一噸燒結(jié)礦約產(chǎn)生4000~6000m3煙氣,變化幅度達(dá)40%以上。
(2)煙氣溫度變化范圍大。燒結(jié)煙氣的溫度變化范圍在90~200℃。
(3)SO2濃度變化大。進(jìn)廠原燃料的品種多、成分差異大,燒結(jié)生產(chǎn)最終產(chǎn)生的SO2的濃度變化范圍在400~5000mg/Nm3。
(4)煙氣粉塵濃度高,一般達(dá)10 g/Nm3。燒結(jié)煙氣粉塵主要是由金屬、金屬氧化物或不完全燃燒物質(zhì)等組成,氧化鐵粉占40%以上,含有重金屬、堿金屬等;粒徑細(xì),微米級(jí)和亞微米級(jí)占60%以上。
八鋼使用的疆內(nèi)鐵礦石來自50 多家生產(chǎn)廠,鐵礦石成分差異性較大,特別是SO2含量差異性大,硫含量最高>1.1%,最低0.02%,如表1所示。
表1 SO2 含量差異性大的原料成分 %
八鋼使用鐵料品種多,質(zhì)量差異較大。根據(jù)鐵礦化學(xué)成分和資源量,通過優(yōu)化燒結(jié)配礦結(jié)構(gòu),來降低混勻料S 的波動(dòng):
(1)針對(duì)原料品種多,存放場(chǎng)地有限,按照化學(xué)成分相近的原料合堆堆放,并進(jìn)行初混;(2)根據(jù)原料S 含量高低,分三個(gè)層級(jí)單獨(dú)堆放;(3)采購、財(cái)務(wù)、制造部等部門采取聯(lián)動(dòng)機(jī)制,將原料中的S 含量納入采購加減價(jià),從源頭上控制S 的波動(dòng);(4)生產(chǎn)廠制定原料品種堆放、合堆制度,從制度上規(guī)范原料管理;(5)根據(jù)鐵料庫存量和鐵礦成分,優(yōu)化配礦結(jié)構(gòu),穩(wěn)定燒結(jié)混勻料質(zhì)量;(6)縮小混勻料堆之間配比結(jié)構(gòu)差異性,配比差異性控制在5%以內(nèi)。通過以上措施,有效降低了燒結(jié)混勻料S 的波動(dòng),混勻料S的標(biāo)準(zhǔn)偏差由0.0793 降低到了0.0510,降幅達(dá)36%,為燒結(jié)脫硫入口煙氣硫濃度的操作控制提供了基礎(chǔ)保障。
八鋼燒結(jié)采用循環(huán)流化床脫硫工藝,2012年12月正式投產(chǎn)運(yùn)行,脫硫率在95%以上。
自2017年10月開始,受疆內(nèi)鐵礦資源量的限制,八鋼燒結(jié)鐵料中含硫量不斷升高,已經(jīng)超過脫硫系統(tǒng)設(shè)計(jì)能力,燒結(jié)生產(chǎn)轉(zhuǎn)入低負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài),直接影響到八鋼煉鐵生產(chǎn)成本。
對(duì)此,燒結(jié)從制約脫硫主要因素入手,采取對(duì)應(yīng)措施解決其瓶頸問題:(1)針對(duì)脫硫消石灰制備能力不足,改造了脫硫消石灰制備設(shè)施,提高脫硫消化石灰制備能力,消石灰制備量由設(shè)計(jì)的8t/h 提高到10~12t/h;(2)降低脫硫劑粒度,將脫硫劑粒度由≤1mm 降至≤200 目,提高脫硫劑的反應(yīng)效率;(3)借鑒電廠脫硫劑電石渣配加經(jīng)驗(yàn),在鋼企燒結(jié)脫硫系統(tǒng)進(jìn)行了配加電石渣試驗(yàn)。通過優(yōu)化燒結(jié)脫硫工藝,成功完成了電石渣的配加試驗(yàn),彌補(bǔ)脫硫消石灰制備量不足的問題,取得了良好效果。
4.1.1 燒結(jié)機(jī)開機(jī)前的控制
(1)開機(jī)前檢查、確認(rèn)抽風(fēng)系統(tǒng)所有閥門、人孔關(guān)閉,減少漏風(fēng),有效快速提高燒結(jié)煙氣溫度;
(2)開機(jī)前燒結(jié)機(jī)上料量控制在設(shè)計(jì)能力的60%;
(3)開機(jī)投料生產(chǎn)前3個(gè)小時(shí),全部用混勻料生產(chǎn),停止燒結(jié)直配精粉的配加。
4.1.2 燒結(jié)煙氣溫度的控制
燒結(jié)脫硫出口濃度S02>180mg/Nm3的情況下:燒結(jié)煙氣溫度<100℃,且持續(xù)10 分鐘時(shí),通過采取降低上料量、提高主抽風(fēng)機(jī)風(fēng)門或轉(zhuǎn)速等措施控制脫硫入口煙氣硫濃度;燒結(jié)煙氣溫度>160℃10 分鐘時(shí),通過采取提高上料量、降低主抽風(fēng)機(jī)風(fēng)門或轉(zhuǎn)速等措施控制弱柳入口硫濃度。
(1)當(dāng)脫硫入口硫濃度>2200 mg/Nm3持續(xù)10分鐘且有上升趨勢(shì)時(shí),提高消石灰制備和配加量,降低電石渣用量,同時(shí)燒結(jié)機(jī)上料量減少10%~20%和燒結(jié)直配精粉比例降低5%,持續(xù)觀察40 分鐘,跟蹤入口和出口硫濃度。
(2)當(dāng)脫硫入口硫濃度>2500 mg/Nm3持續(xù)10分鐘且有上升趨勢(shì)時(shí),提高消石灰制備和配加量,降低電石渣用量,同時(shí)燒結(jié)機(jī)上料量減少20%~40%和降低燒結(jié)直配精粉比例降低10%。持續(xù)觀察40 分鐘,跟蹤入口和出口硫濃度。
(3)當(dāng)脫硫入口硫濃度>2800 mg/Nm3,持續(xù)5 分鐘且有上升趨勢(shì)時(shí),提高消石灰制備和配加量,降低電石渣用量,同時(shí)降低燒結(jié)機(jī)上料量>40%或停用直配精粉。持續(xù)觀察40 分鐘,跟蹤入口和出口硫濃度。
(4) 當(dāng)脫硫煙氣出口SO2濃度持續(xù)超過180mg/Nm3,持續(xù)10min,脫硫操作工將現(xiàn)場(chǎng)的脫硫劑(電石渣)車對(duì)好塔底打灰口,塔底打電石渣,在低溫狀態(tài)下通過提高脫硫劑Ca(OH)2的含量來提高反應(yīng)速率,提高低溫狀態(tài)下的脫硫效率。
開機(jī)前1 小時(shí)開始用生石灰制備消石灰,當(dāng)在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)顯示入口SO2濃度明顯上升,立即手動(dòng)往吸收塔輸入新制備的消石灰,通過提高脫硫劑的溫度來提高煙氣中SO2與Ca(OH)2的反應(yīng)溫度,提高脫硫效率。
八鋼燒結(jié)通過設(shè)備改進(jìn)及采取一系列工藝控制措施,在高硫原料條件下,八鋼燒結(jié)脫硫技術(shù)指標(biāo)得到了提升。如表2所示。
2018年、2019年燒結(jié)脫硫出口平均S02濃度分別56.77 mg/Nm3、61.85 mg/Nm3,均遠(yuǎn)低于國家環(huán)保要求的SO2排放濃度(180mg/Nm3)。
表2 八鋼燒結(jié)廠2018-2019年主要脫硫指標(biāo)(全礦)對(duì)比
八鋼燒結(jié)通過優(yōu)化配礦結(jié)構(gòu),完善脫硫工藝和優(yōu)化脫硫操作,實(shí)現(xiàn)了燒結(jié)脫硫能力的穩(wěn)定、可持續(xù)性和安全運(yùn)行。燒結(jié)脫硫出口SO2濃度控制達(dá)到環(huán)保環(huán)保指標(biāo),燒結(jié)生產(chǎn)正常運(yùn)行產(chǎn)能未再受限。
(1)優(yōu)化燒結(jié)配礦結(jié)構(gòu),合理、經(jīng)濟(jì)的使用鐵礦資源,降低了燒結(jié)鐵料硫含量波動(dòng)幅度,為燒結(jié)脫硫系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行提供了有利條件。
(2)改進(jìn)脫硫消石灰制備設(shè)施,脫硫劑消石灰制備能力提高到10~12t/h,是提高脫硫能力的關(guān)鍵因素。
(3)降低脫硫劑粒度,由≤1mm 降至≤200 目,提高了脫硫劑的反應(yīng)效率。
(4)燒結(jié)、脫硫過程精細(xì)化操作的不斷探索、優(yōu)化和創(chuàng)新,為有效控制燒結(jié)出口脫硫煙氣濃度發(fā)揮了重要作用。