胥龍雪
A油田2003年采取同步注水開發(fā),由于單向連通、不連通儲量比例大,層間矛盾突出,導(dǎo)致含水上升和產(chǎn)量遞減速度加快;同時由于多年水質(zhì)差,注不進(jìn)、采不出井比例大,注水調(diào)整難度大。近幾年針對雙城油田開發(fā)中存在的問題采取針對性的手段,取得較好的效果。
一、油田概況。
A油田共開發(fā)四個區(qū)塊,分別為X、Y、W、以及Z區(qū)塊,采取350m×150m菱形井網(wǎng)方式布井。共有18個小層鉆遇砂體,一類油層1個,鉆遇率52.6%,單層碾平厚度1.5m,二類油層2個,鉆遇率從30.6%到32.5%,單層碾平厚度從1.0m到1.3m。
油田2003年投入開發(fā),2010年之前產(chǎn)量較好,采油速度較高,開發(fā)效果較好,2011年開始綜合含水上升,油田開發(fā)矛盾突出,針對油田開發(fā)矛盾,2012年開始陸續(xù)采取一系列的綜合治理措施。
二、油田開發(fā)存在問題。
油田開發(fā)過程中出現(xiàn)的主要矛盾大致分為以下三點:
問題一:單向連通、不連通儲量比例大。A油田砂體規(guī)模小,分布零散、井間連通關(guān)系差,雖然水驅(qū)控制程度達(dá)到71.2%,但單向連通以及不連通水驅(qū)儲量占60%以上,層間矛盾突出,含水上升速度快,水驅(qū)開發(fā)效果差。層間矛盾突出,主力油層吸水狀況好,吸水厚度百分?jǐn)?shù)逐年增加,非主力油層吸水狀況差,吸水厚度百分?jǐn)?shù)逐年降低。
問題二:含水上升快、產(chǎn)量下降快。經(jīng)統(tǒng)計,A油田2006年到2010年的年含水上升值3.8%,而2010年到2012年年含水上升值達(dá)到7.7%,含水上升較快;相對應(yīng)的2006年到2010年年產(chǎn)量遞減幅度3.7%,2010年到2012年年產(chǎn)量遞減幅度達(dá)到16.6%,產(chǎn)量下降較快。
問題三:注不進(jìn)、采不出井比例大。2010年之后油田水質(zhì)較差,冬關(guān)井井?dāng)?shù)逐年增多,2015年冬關(guān)井比例已占總井?dāng)?shù)的35.3%。而由于水質(zhì)差導(dǎo)致油層污染,注不進(jìn)井增多,水驅(qū)開發(fā)效果差,導(dǎo)致長關(guān)井和低效井也逐年增多。
三、綜合治理對策及效果。
針對開發(fā)過程中存在的以上三個問題,從2012年開始對油田進(jìn)行綜合治理。
第一,注采系統(tǒng)調(diào)整。對水井排高含水井實施注采系統(tǒng)調(diào)整,累計注采系統(tǒng)調(diào)整15口井。轉(zhuǎn)注后井區(qū)連通47口油井新增連通方向12個,新增連通厚度30.4m,井區(qū)水驅(qū)控制程度由80.2%增加到90.9%,單向及不連通儲量下降,新增水驅(qū)儲量10.3×104t。
第二,油井補(bǔ)孔壓裂。為完善單砂體注采關(guān)系,實施油井補(bǔ)孔壓裂19口井,共補(bǔ)孔34個層位,補(bǔ)孔后新增水驅(qū)儲量25.8×104t,累計增油4992.6t。
第三,水井補(bǔ)孔壓裂。為提高水驅(qū)儲量動用程度,實施水井補(bǔ)孔壓裂10口井,平均單井補(bǔ)孔厚度5.7m,補(bǔ)孔后周圍48口油井新增連通方向16個,新增連通厚度39.8m,補(bǔ)孔井區(qū)水驅(qū)控制程度由82.7%增加到97.0%,新增水驅(qū)儲量13.47×104t。
第四,水井籠改分、細(xì)分。為改善層間吸水差異,緩解層間矛盾,實施細(xì)分18口井,籠改分30口井,主力層段單卡31個,不連通層單卡21個,兩類油層動用差異減小,調(diào)整后,主力層吸水厚度百分?jǐn)?shù)由72.4%增加到84.1%,非主力層吸水厚度百分?jǐn)?shù)由60.5%增加到79.3%。
第五,油水井調(diào)整。為了控制含水上升,進(jìn)行油水井調(diào)整提高油井產(chǎn)量,2012年以來我們對有油水井進(jìn)行了大量的調(diào)整工作,配合常規(guī)注水調(diào)整,實施水井措施506井次,實施油井措施262井次。
第六,提高注水質(zhì)量。為了提高注水質(zhì)量,首先從源頭治理,一是做好清淤工作,每年對H聯(lián)合站200m3凈化水罐、700m3反沖洗水罐、300m3回收水罐、200m3曝氧水罐進(jìn)行清淤2次,累計清淤10次;二是做好濾罐沖洗工作,根據(jù)水質(zhì)臺賬各項指標(biāo)曲線變化,在溫度具備條件下及時開罐檢查濾料情況,調(diào)整反沖洗周期及反洗時間,適當(dāng)延長沖洗時間,反沖洗周期由每日一次加密為兩次,保證各濾罐濾料通透性完好;三是精細(xì)管理,保證出口水質(zhì)合格。每天定時對水質(zhì)監(jiān)測點取樣化驗,并建立水質(zhì)跟蹤臺帳。其次從過程控制,A油田共7條注水干線,共25km,每年沖洗2次,累計沖洗干線2300km,其余支線隨水井洗井進(jìn)行沖洗,沖洗前后對沖洗點進(jìn)行取樣化驗,并建立管線沖洗檔案。
第七,酸化。對注不進(jìn)的44口水井進(jìn)行酸化,酸化有效率54.5%,累計增注4.8×104m3,隨著注水質(zhì)量逐年提高,酸化有效率也逐年上升,下一步計劃加大注水井酸化力度。
經(jīng)過以上7項綜合治理,得出以下效果:
效果一:單向連通、不連通儲量比例下降。不連通儲量比例由28.9%下降到7.6%;單向連通儲量比例由38.4%下降到19.4%;雙向及以上連通儲量比例由32.7%上升到73.0%,水驅(qū)控制程度由72.6%上升到86.4%,預(yù)計采收率上升1.5%,增加可采儲量14.20×104t。
效果二:產(chǎn)量遞減速度減慢,含水上升得到控制。含水上升率由7.8%下降到4.8%;自然遞減率由21.4%下降到8.6%。
效果三:冬關(guān)井及長關(guān)井比例下降。冬關(guān)井比例由29.2%下降到18.5%;長關(guān)井比例由40%下降到25.2%。
四、結(jié)論及認(rèn)識。
1、通過注采系統(tǒng)調(diào)整以及油水井補(bǔ)孔壓裂,完善單砂體注采關(guān)系,提高水驅(qū)動用程度。
2、通過加大水質(zhì)治理力度,在水質(zhì)合格的基礎(chǔ)上,結(jié)合常規(guī)注水綜合調(diào)整以及油井措施,提高油田開發(fā)效果。