王 毅, 張辰星, 郭曉妮, 楊 濤, 程建民, 喬貴全
(中電科風(fēng)華信息裝備股份有限公司, 山西 太原 030024)
除泡設(shè)備是顯示屏生產(chǎn)線上的關(guān)鍵設(shè)備之一。其主要作用是在密閉腔體內(nèi)提供均勻穩(wěn)定的溫度和壓力環(huán)境下,對已經(jīng)完成貼合或其他工藝段產(chǎn)品進(jìn)行消泡處理,祛除殘存的氣泡,同時在保證顯示質(zhì)量的前提下,增強(qiáng)貼合的強(qiáng)度。目前市場上的除泡設(shè)備大體分為兩種:一種是IN-LINE 式全自動除泡設(shè)備;一種是OFF-LINE 式除泡設(shè)備。對于IN-LINE式全自動除泡設(shè)備,中電科風(fēng)華信息裝備股份有限公司已形成多種類,不同批次的多樣裝備,針對我公司首次研發(fā)的大尺寸顯示屏全自動除泡設(shè)備的控制軟件,對其主控程序進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計,現(xiàn)場使用結(jié)果表明:其友好的交互、合理的邏輯及方便的維護(hù)性得到了客戶及設(shè)計人員的認(rèn)可。
大尺寸顯示屏在線除泡設(shè)備在工藝上處于POL科貼合段下游,貼合好的顯示屏通過CV 滾輪傳輸?shù)匠菰O(shè)備,做精確定位后,被拾取進(jìn)腔體內(nèi)的加熱臺板上,腔體密閉后充氣、加熱,使顯示屏貼合膠層軟化,同時又在玻璃表面加壓,達(dá)到去除貼合過程中產(chǎn)生的微小氣泡,提高貼合品質(zhì)的效果。除泡流程結(jié)束后,顯示屏被拾取至下料CV,做精確定位后,掃碼上報信息,傳輸至下游設(shè)備。
除泡機(jī)工藝部分由兩個腔體組件組成,每個腔體組件有四層,如圖1 所示。
本設(shè)計基于三菱Q10UDEHCPU,使用MELSOFT GX Works2 進(jìn)行編程,實現(xiàn)了對設(shè)備動作流程、工藝流程及信息上報流程的控制。主控程序的優(yōu)化可以分為對主邏輯程序結(jié)構(gòu)的優(yōu)化及拾料控制程序的優(yōu)化兩部分。
圖1 設(shè)備示意圖
2.1.1 原始Chamber 運動邏輯及存在問題
Chamber 伸出程序邏輯按照進(jìn)出棧原理設(shè)計,輪循到某一Chamber 時,該Chamber 自動伸出。若能在規(guī)定時間內(nèi)正常接到產(chǎn)品,則正常退回Chamber進(jìn)入除泡流程;若等待設(shè)定時間后,依然無產(chǎn)品,則退回該Chamber,再次執(zhí)行輪循。此種邏輯,若在上流來料不充足的情況下,會出現(xiàn)Chamber 頻繁抽拉的情況。在實際生產(chǎn)中,影響Chamber 皮帶壽命,如下圖所示。其中圖2 是皮帶工作位置,圖3 是經(jīng)約8萬次抽拉后磨損的狀態(tài)。
圖2 皮帶工作位置
圖3 磨損后狀態(tài)
2.1.2 對Chamber 邏輯的優(yōu)化
針對以上問題,對Chamber 邏輯進(jìn)行優(yōu)化,優(yōu)化后的邏輯如下:
在流程初始化后,腔體位置做初始化處理,腔體按照進(jìn)出棧原理,依次掃描,掃描到某一腔體時,先判斷該腔體是否禁用,若該腔禁用,表明該腔有故障,即跳往下一個站點腔體掃描。
若腔體無禁用,則執(zhí)行腔內(nèi)有料與否判斷。若腔體內(nèi)有料,執(zhí)行除泡完成與否判斷,若除泡未完成,跳往下一個站點腔體掃描;若除泡完成,進(jìn)行腔體伸出條件計時,計時時間到依然無法開腔體,則跳往下一個站點掃描,計時未到即具備腔體伸出條件,則執(zhí)行腔體伸出動作;若腔體內(nèi)無料,執(zhí)行上料機(jī)器人有料與否判斷,若上料機(jī)器人未拾得物料,進(jìn)行腔體伸出條件計時,計時時間到依然未拾得料,則跳往下一個站點腔體掃描,計時未到即具備腔體伸出條件,則執(zhí)行腔體伸出動作。
腔體伸出動作一開始,同時判斷是否有料,有料則調(diào)用下料機(jī)器人執(zhí)行下料流程,無料則調(diào)用上料機(jī)器人執(zhí)行上料流程。主邏輯結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計流程如圖4 所示。
圖4 主邏輯結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計流程圖
2.2.1 原始拾料邏輯及存在問題
目前LCD 及OLED 產(chǎn)品還是以真空吸嘴吸附方式為主,如圖5 所示。在抓取產(chǎn)品時,吸盤桿接觸并下壓產(chǎn)品,會在玻璃和平臺間瞬間產(chǎn)生負(fù)壓,導(dǎo)致在機(jī)器人吸附產(chǎn)品開始抬升時,需克服產(chǎn)品與平臺間的負(fù)壓,影響了吸附成功率。一般在此過程中,特別考慮速度分段,即在吸附產(chǎn)品后,以低速抬至一定距離,而后高速抬升,這樣的控制邏輯,既克服了由于瞬間負(fù)壓導(dǎo)致的吸附失敗,同時也避免了大尺寸產(chǎn)品在高速抬升時遇到的突然風(fēng)阻,極大提高了吸附成功率。
然而,在實際生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)有偶發(fā)不良,測算概率為0.2‰,如圖6 所示。經(jīng)過對產(chǎn)品Bending 量進(jìn)行模擬,如圖7 所示,并通過大量實驗分析得知:由于吸附TV 產(chǎn)品,一般吸嘴眾多,當(dāng)吸嘴桿壓縮量調(diào)試不當(dāng)或桿體運行不暢時,若以高速接觸產(chǎn)品,存在破片風(fēng)險,故考慮在接觸產(chǎn)品時,亦增加速度分段功能。
圖5 真空吸嘴吸附示意
圖6 不良品示意
圖7 產(chǎn)品Bending 模擬結(jié)果
2.2.2 優(yōu)化后的拾料邏輯
考慮到超大尺寸產(chǎn)品(75 英寸以上)的特殊性,拾取前,為了減少對產(chǎn)品的沖擊及降低風(fēng)阻,實現(xiàn)輕拿輕放,在吸取時應(yīng)該在接觸產(chǎn)品前設(shè)置某一位置,使軸以較低速度接近產(chǎn)品,在吸取成功后抬升時,應(yīng)該設(shè)置緩速抬升距離,以低速抬升過此距離后,方可高速抬起至高位。
為保證產(chǎn)品吸附的安全性,對產(chǎn)品吸附的真空檢測設(shè)置三個節(jié)點,一是拾取低位真空檢測,由于產(chǎn)品置于CV 滾輪上,當(dāng)Z軸降至吸取位開啟真空閥時,有必要檢測低位真空;二是高位真空檢測,當(dāng)產(chǎn)品被吸附至高位,準(zhǔn)備搬運前,檢測產(chǎn)品是否真正被拾??;三是真空實時檢測,當(dāng)產(chǎn)品被吸附后,軸在運行過程中,實時檢測真空值,若真空值有異常,則暫停動運作設(shè)備,并報警呼叫人員處理。以拾料過程為例進(jìn)行說明,控制流程如下頁圖8 所示。
對全自動在線除泡設(shè)備主控流程的一些優(yōu)化設(shè)計,包括主邏輯及拾取控制的優(yōu)化設(shè)計。項目實踐結(jié)果表明:
1)通過對主邏輯結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,在腔體動作前進(jìn)行預(yù)判,降低了腔體伸出退回次數(shù),使操作更加友好,并延長了皮帶使用壽命。
2)通過對拾取控制的優(yōu)化,既減小了對產(chǎn)品的沖擊,又降低了風(fēng)阻減小產(chǎn)品掉落的風(fēng)險,實現(xiàn)了對產(chǎn)品的輕拿輕放,極大提高了產(chǎn)品良率。
3)程序優(yōu)化過程中封裝了一些FB 模塊,使得設(shè)備具有良好的維護(hù)性。
4)該批次設(shè)備生產(chǎn)穩(wěn)定,驗證了程序的穩(wěn)定性及可靠性。
圖8 拾料控制優(yōu)化設(shè)計流程圖