吳琦 于小波 畢臨旭 閆寶明
摘 要:針對萊鋼某軋線稀油站潤滑系統(tǒng)存在的部分問題提出有效的解決方案。
關(guān)鍵詞:潤滑系統(tǒng);減速機(jī);螺桿泵
0 前言
棒材廠一軋車間以生產(chǎn)Ф12、14小規(guī)格螺紋鋼為主,產(chǎn)品附加值較高,軋線布置為17連軋,多切分軋制工藝,設(shè)計產(chǎn)能85萬噸。2019年,軋線全面提速,成品線速度由12.5米提升到14.5米,鋼坯由150方提高到160方,產(chǎn)能大幅提升,全年產(chǎn)量達(dá)到100萬噸,為公司提產(chǎn)增效做出較大貢獻(xiàn)。隨著工藝的不斷改進(jìn),車間目前以14規(guī)格三切分、12規(guī)格四切分生產(chǎn)為主,下一步將開發(fā)14規(guī)格四切分、12規(guī)格五切分工藝,隨著生產(chǎn)效率的提升,軋線設(shè)備負(fù)荷有所增加,軋線減速機(jī)振動值已達(dá)到極限,由于中、精軋稀油站油泵為齒輪泵,齒輪泵是定量泵,徑向力不平衡、潤滑不充分,經(jīng)常造成中、精軋減速機(jī)軸承因潤滑不良而損壞,產(chǎn)生設(shè)備故障,已嚴(yán)重影響了生產(chǎn)的高效順行。隨著軋線的不斷提速,整個軋線潤滑系統(tǒng)設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)已接近極限,迫切對軋線潤滑系統(tǒng)進(jìn)行全面升級。
1 工作原理
中、精軋稀油站油泵為XB-630齒輪泵,作為一種常用的定量泵,工作時,在斜齒輪泵中由于螺旋角口的存在,輪齒一端先進(jìn)入嚙合,然后逐漸進(jìn)行過渡,嚙合線由短變長,此為不完全齒寬嚙合;隨著齒輪旋轉(zhuǎn)嚙合線逐漸變長,達(dá)到最長時進(jìn)入完全齒寬嚙合;齒輪繼續(xù)旋轉(zhuǎn),其嚙合線再由長逐漸變短,直到脫離嚙合,又進(jìn)入不完全齒寬嚙合。為了保證斜齒輪傳動的平穩(wěn)性和連續(xù)性,當(dāng)前一對輪齒A還未退出完全齒寬嚙合時,下一對輪齒B必須進(jìn)入完全齒寬嚙合。當(dāng)斜齒輪兩對輪齒的嚙合線都位于完全齒寬嚙合的區(qū)間時,輪齒間便構(gòu)成了一個與吸、排油腔均不溝通的封閉容腔。隨著齒輪的旋轉(zhuǎn),此封閉容腔的體積會發(fā)生周期性變化,從而導(dǎo)致壓力沖擊和空蝕,這種現(xiàn)象稱為困油現(xiàn)象。
隨著齒輪的轉(zhuǎn)動,困油容積減小,壓力急劇上升,使齒輪、軸和軸承受到很大的徑向力,此時油液將從零件密封面的縫隙中強(qiáng)行擠出,使軸承上受很大的沖擊載荷,導(dǎo)致泵劇烈振動、油液發(fā)熱而加快油液變質(zhì)、無功損耗增大。隨著齒輪的繼續(xù)轉(zhuǎn)動,困油容積增大并形成局部真空,產(chǎn)生氣穴,使泵強(qiáng)烈振動并產(chǎn)生噪聲。油泵密封極易損壞,齒輪泵使用壽命降低。
2 問題的提出
在軋線液壓系統(tǒng)運(yùn)行過程中主要有以下故障:
1、由于困油現(xiàn)象的存在,該齒輪泵系統(tǒng)最大供油壓力僅為3.5mpa, 隨著減速機(jī)負(fù)荷的逐漸增加,油壓已經(jīng)無法滿足減速機(jī)齒輪及軸承的潤滑效果,減速機(jī)齒輪已經(jīng)發(fā)生嚴(yán)重的剝落現(xiàn)象,2019年全年,中、精軋減速機(jī)均出現(xiàn)過軸承燒損現(xiàn)象,其中三臺減速機(jī)齒輪磨損情況嚴(yán)重。
2、軋線稀油站均采用220#齒輪油,該齒輪油受環(huán)境影響較大,當(dāng)溫度降低時,齒輪油黏度會增大(變稠),黏度過大會給循環(huán)潤滑帶來困難,增加齒輪的運(yùn)動阻力,以致發(fā)熱而造成動力損失,達(dá)不到潤滑效果。對比夏季和冬季的震動波形圖,可以明顯發(fā)現(xiàn)冬季減速機(jī)的振動較大。
3、減速機(jī)內(nèi)潤滑管路原設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)為Ф6mm,隨著軋制速度的提升,原設(shè)計要求已經(jīng)無法滿足減速機(jī)的潤滑效果。
4、由于油站箱體油位報警器限位太低,當(dāng)油管等部位發(fā)生故障出現(xiàn)漏油時,漏油量很大時才會報警,液位即將達(dá)到出油口時才會停泵。造成油液的大量浪費,存在極大的安全隱患,對環(huán)境造成嚴(yán)重污染。
5、軋線稀油站油液污染嚴(yán)重,嚴(yán)重影響減速機(jī)使用壽命,且每年會多次更換或補(bǔ)充齒輪油,造成油液浪費的同時污染現(xiàn)場環(huán)境
3 解決方案
1、將中、精軋XB-630齒輪泵改為流量為38 m3/h的NSNH660-46的螺桿泵。相較于齒輪泵,螺桿與泵套接觸的螺旋封線將收入腔與排出腔完全分開,使泵具有閥門的隔斷作用;泵內(nèi)流體流動時容積不發(fā)生變化,沒有串流攪動和脈動;彈性定子形成的容積腔能有效地降低輸送含固體顆粒介質(zhì)時的磨耗;輸入介質(zhì)粘度可達(dá)50000Mpa ? s 含固量可達(dá) 50% ;流量與泵的轉(zhuǎn)速成正比,因而具有良好的變量調(diào)節(jié)性,供油壓力可提升至4.5Mpa,可以對軋線減速機(jī)帶來更好的潤滑效果。
2、在軋線稀油站油箱安裝暖氣。適宜的黏度是齒輪油的主要質(zhì)量指標(biāo),不能隨意更改齒輪油牌號。在此基礎(chǔ)上,冬季要對齒輪油進(jìn)行加熱,可由于車間電耗較大,如果使用加熱帶,將造成極大電耗,增加車間成本。綜合各因素,每個稀油站油箱安裝暖氣。
3、將減速機(jī)內(nèi)部原設(shè)計Ф6mm管路改為Ф10mm管路
4、為了防止油液大量浪費,制作一個高20cm圓桶,將液位計放入其中,將報警和停泵限位提升了20cm。
5、使用新型離心式濾油機(jī)對軋線稀油站油液進(jìn)行過濾
4 效果評價
1、螺桿泵改造以后,因減速機(jī)軸承造成的熱停工時減少了30%,減少更換軸承6套。和齒輪泵相比,螺桿泵的使用壽命長,一般油泵能使用10年,甚至更長。泵的振動和噪聲極小且安裝保養(yǎng)容易。
2、相比使用加熱帶來說,暖氣成本更低,且不易損壞,還可以通過閥門調(diào)節(jié)暖氣熱量,保證減速機(jī)得到充分潤滑。
3、增大了減速機(jī)軸承的潤滑量
4、該措施將報警和停泵限位提高了20cm,出現(xiàn)漏油情況時可以提早發(fā)現(xiàn),避免了油液的大量浪費。
5、使用新型離心式濾油機(jī)對油液進(jìn)行過濾后,油液質(zhì)量得到明顯改善,減少了齒輪油的補(bǔ)充使用量,大大改善了因油液造成的環(huán)境污染。