王壽高
摘 要:本文結(jié)合液氮洗尾氣的排放特征,通過對尾氣排放組分,濃度,熱值的分析,結(jié)合過往催化燃燒及催化劑的特性和項目實例,針對液氮洗尾氣的高熱值,氧含量為零的特性,提出通過分級式控氧催化氧化技術(shù)(MSCO工藝)的工藝路徑。本文通過對某項目的實例應(yīng)用,研究了MSCO工藝在液氮洗尾氣的治理中的應(yīng)用。在該項目整個生命周期內(nèi),通過對整個設(shè)計,制造,運行過程中的數(shù)據(jù)分析,論述了MSCO工藝在液氮洗尾氣的治理和熱能高效利用中,具有較高的環(huán)境效益和經(jīng)濟效益,可以將該技術(shù)廣泛推廣。
關(guān)鍵詞:液氮洗尾氣;分級控氧催化氧化(MSCO工藝);貴金屬催化劑;熱能回收;催化轉(zhuǎn)化率
引言
液氮洗滌近似于多組分精餾,它是利用氫氣與CO、Ar、CH4的沸點相差較大,將CO、CH4、Ar從氣相中溶解到液氮中,從而達到脫出CO、CH4、Ar等雜質(zhì)的目的,此過程是在液氮洗工序的核心設(shè)備-氮洗塔中完成的。由于氮氣和一氧化碳的企劃潛熱非常接近,因此,可以認為液氮洗滌過程為一等溫過程。在洗滌過程中,由于H2的沸點遠遠低于N2及其它組分,也就是說,在低溫液氮洗滌過程中,CH4、Ar、CO容易溶解于液氮中,而原料氣中的氫氣,則不易溶解于液氮中,從而達到了液氮洗滌凈化原料氣中的CH4、Ar、CO的目的。
1、煤制氨行業(yè)液氮洗尾氣的特性
根據(jù)云南省磷礦資源儲量、分布情況及相關(guān)建設(shè)條件,云南磷復(fù)肥基地總體規(guī)模為年產(chǎn)240萬噸磷銨,配套建設(shè)320萬噸硫酸、120萬噸磷酸。云南磷復(fù)肥基地分為安寧和??趦蓚€片區(qū)規(guī)劃建設(shè),其中云南(安寧)磷復(fù)肥基地依托云南磷肥工業(yè)有限公司部分基礎(chǔ)設(shè)施(土地、鐵路、公用工程等),建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)120萬噸磷銨,配套建設(shè)160萬噸硫酸、60萬噸磷酸及年產(chǎn)50萬噸合成氨。云南某化工公司為解決云南磷復(fù)肥基地兩個片區(qū)的合成氨供應(yīng),決定充分發(fā)揮多年進行合成氨生產(chǎn)的技術(shù)、人才、管理等優(yōu)勢,建設(shè)以煤為原料的年產(chǎn)50萬噸合成氨裝置。2008年,該公司年產(chǎn)50萬噸合成氨項目整套裝置工藝流程全部貫通,并成功產(chǎn)出合格液氨產(chǎn)品。
液氮洗尾氣自該項目投產(chǎn)以來,由于液氮洗尾氣中以N2為主,現(xiàn)況只能直接排放到現(xiàn)有火炬中排放,但由于其中CO2,H2,CH4含量仍比較高,廢氣中的熱值完全浪費,同時廢氣中CO,CH4也會對空氣環(huán)境造成污染。
而同時該公司磨煤單元需要煤粉干燥過程中需要大量的高溫氣體,通過對液氮洗尾氣的風量及熱值的計算,液氮洗尾氣經(jīng)過熱能高效利用后能滿足煤粉干燥過程需要的熱量。為此該公司立項該項目。
1.1、液氮洗尾氣參數(shù)
1.2、中壓蒸汽的詳細參數(shù)
用于催化劑開車升溫的蒸汽參數(shù)(中壓飽和蒸汽)
操作壓力:48kg/cm2
操作溫度:250℃
1.3、熱風爐設(shè)計及實際運行參數(shù)
液氮洗尾氣催化燃燒裝置反應(yīng)后的熱氣體添加到熱風爐中,與磨煤干燥單元循環(huán)氣混合加熱后,用于煤粉干燥。下表是熱風爐的設(shè)計參數(shù):
1.4、現(xiàn)有熱風爐生產(chǎn)工況
磨煤干燥單元有三個系列,即3臺熱風爐,一開兩備。液氮洗尾氣經(jīng)催化燃燒裝置反應(yīng)后的熱氣體只能供給單臺熱風爐使用,故設(shè)計時,需要考慮與其它兩臺熱風爐的絕對隔離及熱風爐的切換。
1.5、設(shè)計要求
該項目設(shè)計通過將液氮洗尾氣中的CO,H2,CH4的熱值回收利用,后續(xù)導(dǎo)入磨煤單元熱風爐中,故尾氣處理完成后要求出口如下:
2、分級控氧催化氧化技術(shù)在該項目應(yīng)用的可行性
在設(shè)計之初對液氮洗尾氣的特性進行分析;首先從組分來看,尾氣中CO,H2,CH4的含量比較高,通過計算,如果以上組分全部經(jīng)過催化氧化反應(yīng)后,所放出的熱量將會使尾氣溫升達到1200℃以上,還不包括催化起燃溫度在內(nèi)。同時由于尾氣中不含有O2,可燃氣體含量極高的情況下,如果通入過量的氧氣,可能尾氣混氧后會發(fā)生爆炸。這個問題在設(shè)計中必須考慮安全性。
針對組分分析的問題,結(jié)合客戶最終要求出口氧濃度<5%,故首先思路是通過定量加氧的形式。采用分級控氧催化氧化的工藝,整個反應(yīng)過程全部在三種組分的極限氧含量以下,通過查表得知,CO,H2,CH4的最低極限氧濃度為5%,故整個反應(yīng)過程氧濃度控制在5%以下。其次,由于直接一次性燃燒放熱溫度超過1200℃,而通常催化劑的正常運行耐溫僅為600℃,所以必須通過每級單獨放熱,取走熱量后再通過下一級催化反應(yīng),經(jīng)過熱值計算,總共需要設(shè)置3級催化,通過前2級取走熱量,最后一級調(diào)整出口溫度的方式,保證最終出口溫度達到要求。
在以上的分析結(jié)論下,確定采用分級控氧催化氧化(MSCO)工藝。每級單獨燃燒后取熱,最終達到要求后排放到熱風爐系統(tǒng)。
由上表可以計算溫升:約1200℃。
3、MSCO工藝設(shè)計
3.1 工藝流程圖及說明
3.1.1、系統(tǒng)工藝流程說明
系統(tǒng)開車時,采用氮氣進入預(yù)熱加熱器,通過中壓蒸汽將氮氣升溫,經(jīng)過一段時間預(yù)熱后,每級催化劑床層的溫度全部達到起燃溫度約220℃左右。所有溫度達到設(shè)定溫度后,采用液氮洗尾氣置換,此時繼續(xù)保持中壓蒸汽升溫,當所有床層全部置換完成后,在一級催化床層定量通氧,使一級催化開始燃燒,直到一級催化出口溫度達到設(shè)定的600℃。
一級催化燃燒出口達到600℃以后,尾氣經(jīng)過一級廢熱鍋爐,再經(jīng)過換熱器給原有進氣預(yù)熱,不僅能回收熱量熱量,同時讓系統(tǒng)自身熱量給換熱啟動,再者將尾氣溫度降低到250℃左右,保證二段進氣溫度。
此時在二級催化床層入口定量通氧,二級催化開始燃燒,直到二級催化出口溫度達到設(shè)定的600℃,。二級催化燃燒出口到600℃以后,尾氣經(jīng)過二級廢熱鍋爐,回收熱量的同時,將尾氣溫度降低到200℃。此時液氮洗尾氣中的CO,H2,CH4基本反應(yīng)去除80%左右,最后一級通入略微過量的氧氣,保證尾氣完全反應(yīng)。最終出口的尾氣溫度約為580℃左右,再經(jīng)過第三級廢熱鍋爐控溫回收熱量,使最終出口溫度達到設(shè)計要求的450℃。
3.1.2、系統(tǒng)熱量回收說明
通過上述2級控氧催化燃燒和一級略微過氧催化燃燒后,液氮洗尾氣里面的CO,H2,CH4全部被完全轉(zhuǎn)化成CO2和H2,同時大量的熱量通過三臺廢熱鍋爐回收變成中壓蒸汽。同時最終尾氣達到設(shè)計要求的450℃,以供給磨煤單元熱風爐去加熱煤粉,節(jié)省了原有熱風爐需要的大量的熱量。
3.2 催化劑的設(shè)計及選型
此項目最關(guān)鍵的材料為催化劑,由于CH4屬于穩(wěn)定物質(zhì),唯一比較需要著重考慮的就是CH4的催化轉(zhuǎn)化率的問題,考慮尾氣中的組分,最終選用蜂窩陶瓷載體負載鉑鈀合金的催化劑。
在項目立項之初,為充分保證催化劑在項目使用中能達到設(shè)計性能,通過實驗室模擬液氮洗尾氣條件,分別在缺氧和略微過氧的條件下,測試其性能。
上圖給出了不同氧濃度下CO+CH4的轉(zhuǎn)化曲線,從圖中可以看出,隨著氧濃度的增加,催化劑的活性增加。當氧氣濃度為2%~4%時,CO分別在375 ℃和325℃ 達到30% 的轉(zhuǎn)化效率,而CH4在此溫度下幾乎不轉(zhuǎn)化;當氧氣的量正好使CO+CH4完全轉(zhuǎn)化時,CO達到30%轉(zhuǎn)化的溫度僅為270℃左右,CH4達到30%轉(zhuǎn)化率的溫度為470℃左右。由此看出,催化劑活性受燃燒條件的影響。
3.3 熱能回收效率
MSCO工藝除三級催化外,每級催化出口增加了廢熱鍋爐,通過每級定量通氧控溫進行分階段催化燃燒后,每級出口的廢熱鍋爐均可單獨回收中壓蒸汽,通過物料平衡和熱量平衡計算,合計回收熱能及蒸汽量計算如表。
說明:按照每年8000小時,每噸中壓蒸汽90元計算,每年蒸汽回收經(jīng)濟價值約670萬元/年。另外熱風爐節(jié)能約510萬元/年。合計每年可產(chǎn)生1180萬元。整個項目投資約為2500萬元,投資回收年限:2.11年。
該項目不僅完全杜絕了環(huán)氣污染氣體的排放,同時可產(chǎn)生可觀的經(jīng)濟效益。
3.4 系統(tǒng)設(shè)計特點
在系統(tǒng)高效安全的前提下,通過下述細節(jié)設(shè)計保證項目設(shè)計目標:
1)低溫高效催化,蜂窩狀,阻力損失小,接觸面積大;
2)各反應(yīng)段進口溫度、熱點溫度、轉(zhuǎn)化率的調(diào)節(jié)范圍及手段。
3)三級催化采用一體式設(shè)計,降低占地面積;
4)高效保溫材料的應(yīng)用,設(shè)備外表面溫度<60℃,節(jié)能;
5)高等級耐壓設(shè)計,確保設(shè)備一體安全;
6)標準化工接口法蘭;圓形設(shè)計,確保氣流順暢無死角;
7)接口法蘭最大通徑<800mm,確保通用截至閥門的配套;
8)精密氧濃度控制儀,保證各級催化反應(yīng)的含氧量低于極限氧濃度,確保安全;
9)LEL儀表控制第三級催化反應(yīng)氣體LEL值小于25%LEL。
3.5 設(shè)備設(shè)計特點:
1)設(shè)備為拱底拱蓋、立式結(jié)構(gòu)。
2)整個設(shè)備座落在水泥支撐平臺之上,平臺底部通風、隔潮。
3)設(shè)備內(nèi)殼材質(zhì)為奧氏體耐高溫不銹鋼(06Cr25Ni20 S31008);底部支架材質(zhì)為優(yōu)質(zhì)碳鋼(Q235-B),保溫外覆板為S30408拉絲板。
4)頂蓋采用徑向帶肋拱頂結(jié)構(gòu),壁板厚度10mm;筒體采用內(nèi)置角鋼圈加強結(jié)構(gòu)。在筒體上部與頂蓋、筒體下部與底板聯(lián)結(jié)的關(guān)鍵承壓部位采用厚板和筋板加強結(jié)構(gòu),保證能夠承受足夠的壓力。
5)催化劑支撐采用矩形格柵網(wǎng)配套菱形格柵網(wǎng),確保催化劑入口風流順暢無堵塞。
6)設(shè)備底板四周均勻設(shè)置了多個可調(diào)節(jié)錨栓,并與基礎(chǔ)預(yù)埋錨固裝置進行可靠連接,以防止設(shè)備在外力(如風載荷、地震載荷等)的作用下產(chǎn)生傾斜。
7)設(shè)備外部采用厚度100~200陶瓷纖維模塊保溫,陶瓷纖維模塊密度213kg/m3,確保設(shè)備外壁溫度小于等于60℃,使設(shè)備具有良好的隔熱性能,降低熱輻射,節(jié)能環(huán)保。
8)設(shè)備各級催化室設(shè)計保養(yǎng)人孔,以便于后期更換催化劑,或進入催化室內(nèi)維修。
9)設(shè)備預(yù)留溫度,壓力,檢測儀表接口,接口符合國家標準,便于后期安裝各種儀表。
4、MSCO工藝實施后的性能考核
4.1考核條件
1)裝置連續(xù)且穩(wěn)定運行超過三天。
2)通過DCS或手動分析采樣數(shù)據(jù)。
3)儀表在考核期間正常工作。
4.2 設(shè)計和性能保證值
4.3總體性能評估及分析
4.3.1關(guān)鍵性能參數(shù)及消耗
說明:通過上述運行檢測值,其中甲烷出口濃度超過設(shè)計要求,但由于后續(xù)烘干煤粉對CH4組分不做要求,故不影響整體運行。由于需要采用一體化設(shè)計,故催化塔總體阻力降大于設(shè)計值。
4.3.2 轉(zhuǎn)化率
5 結(jié)論與建議
在液氮洗尾氣治理及熱能高效利用中,如何能既去除尾氣中的有機氣體,同時又能回收有機氣體氧化后放出的熱量,是整個設(shè)計的關(guān)鍵。采用分級控氧催化氧化(MSCO)的工藝,不僅保證有機氣體的高效轉(zhuǎn)化,同時在每級催化出口通過廢熱鍋爐的形式回收熱量。本文通過云南某項目的實例應(yīng)用,通過對MSCO工藝設(shè)計參數(shù)與實際運行參數(shù)的對比,論證了MSCO工藝對于液氮洗尾氣治理和熱能高效利用的可行性,該工藝具有高效,高熱能回收,安全,穩(wěn)定的特點。項目最終也通過了業(yè)主的性能考核。
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