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        膨脹煙絲回潮系統(tǒng)的改進(jìn)

        2020-05-19 00:08:30吳玉生廖仲生
        煙草科技 2020年3期
        關(guān)鍵詞:筒壁煙絲滾筒

        吳玉生,廖仲生

        廈門煙草工業(yè)有限責(zé)任公司,福建省廈門市海滄區(qū)新陽(yáng)工業(yè)區(qū)新陽(yáng)路1 號(hào) 361022

        膨脹煙絲是卷煙原料的重要組成部分,因具有降焦減害和降低生產(chǎn)成本等作用[1-2],在卷煙配方中被廣泛應(yīng)用。目前國(guó)內(nèi)1 140 kg/h 干冰膨脹煙絲生產(chǎn)線的工藝流程為[3]:煙絲經(jīng)熱端膨脹和冷卻帶冷卻后進(jìn)入回潮系統(tǒng)進(jìn)行回潮,將含水率為5%~8%的煙絲回潮至13%左右,再輸送至下一道工序。在實(shí)際生產(chǎn)中,由于加水強(qiáng)度和集中度高等原因,存在筒壁粘料量大、膨脹煙絲填充性能差、含水率穩(wěn)定性低、煙絲造碎嚴(yán)重等問(wèn)題[4-7]。針對(duì)上述問(wèn)題,張超等[8]通過(guò)分析濕空氣緩慢回潮與滾筒快速回潮對(duì)膨脹煙絲填充值的影響,證實(shí)濕空氣緩慢回潮可以提升膨脹煙絲的填充性能并減少煙絲造碎;趙世敏等 通過(guò)加裝反射式光電管,準(zhǔn)確調(diào)控噴淋時(shí)間,減少了筒壁粘料量,降低了煙絲消耗;劉鑫[10]采用正交實(shí)驗(yàn)法優(yōu)化回潮滾筒內(nèi)噴嘴的數(shù)量和分布,減少了筒壁粘料量。但上述研究或改進(jìn)僅對(duì)某項(xiàng)指標(biāo)有所改善,未能對(duì)整條生產(chǎn)線存在的問(wèn)題進(jìn)行綜合考慮,具有較大局限性。為此,采用分步分比例加水工藝,對(duì)膨脹煙絲回潮系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn),以期提升膨脹煙絲品質(zhì),降低煙絲損耗,提高煙絲含水率的穩(wěn)定性。

        1 問(wèn)題分析

        1.1 工作原理

        改進(jìn)前膨脹煙絲回潮系統(tǒng)主要由冷卻帶、進(jìn)料斗、滾筒式回潮機(jī)和出料振槽等組成,見(jiàn)圖1。其中,滾筒式回潮機(jī)由滾筒、噴水裝置和排潮裝置組成,噴水裝置由滾筒的進(jìn)料端貫穿至出料端。

        圖1 改進(jìn)前膨脹煙絲回潮系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖Fig.1 Schematic diagram of structure of conditioning system for expanded tobacco before improvement

        膨脹煙絲從冷卻帶經(jīng)進(jìn)料斗滑入滾筒后,在滾筒內(nèi)壁和抄料板的共同作用下,隨滾筒的轉(zhuǎn)動(dòng)沿滾筒內(nèi)壁被提升至一定高度后落下,形成拋撒的“簾幕”,見(jiàn)圖2。從噴淋架式噴水裝置中噴出的水通過(guò)壓縮空氣引射霧化后噴灑在處于拋撒狀態(tài)的煙絲上,煙絲在滾筒內(nèi)螺旋行進(jìn)過(guò)程中不斷吸收水分,逐步提高含水率至工藝要求。

        圖2 改進(jìn)前滾筒工作狀態(tài)剖面圖Fig.2 Sectional view of running cylinder before improvement

        1.2 存在問(wèn)題

        (1)煙絲填充性能不穩(wěn)定。回潮工序的加水過(guò)程主要在滾筒式回潮機(jī)內(nèi)完成,通過(guò)軸向貫穿于滾筒的噴淋架式噴水裝置可提高煙絲含水率5~8 百分點(diǎn),因加水強(qiáng)度和集中度較大,容易造成膨脹煙絲收縮嚴(yán)重,進(jìn)而影響煙絲填充性能。

        (2)煙絲出絲率低。膨脹煙絲從冷卻帶經(jīng)進(jìn)料斗滑入滾筒底部時(shí),因落差大而存在較大沖擊力,容易使煙絲產(chǎn)生造碎;同時(shí)由于膨脹煙絲進(jìn)入滾筒時(shí)含水率較低,耐加工性差,也會(huì)產(chǎn)生造碎[11-12]。此外,煙絲在滾筒內(nèi)持續(xù)翻滾、拋撒過(guò)程中,煙絲間相互摩擦以及煙絲與筒壁之間撞擊進(jìn)一步加劇煙絲造碎,導(dǎo)致煙絲出絲率較低。

        (3)回潮后濕團(tuán)煙絲量多。根據(jù)斐克定律[13],煙絲吸水量為:

        式中:MW(t)—t 時(shí)間內(nèi)煙絲吸水量,kg;ρ—水和煙絲混合物的密度,kg/m3;DWT—水傳輸?shù)綗熃z中的質(zhì)量擴(kuò)散率,m2/s;▽mW—水的質(zhì)量分?jǐn)?shù)梯度,m-1;A—水通過(guò)煙絲表面的傳輸面積,m2;t—傳輸時(shí)間,s。

        由式(1)可知,煙絲吸水量與傳輸面積、傳輸時(shí)間成正比。由于回潮系統(tǒng)的滾筒長(zhǎng)度有限,故傳輸面積和傳輸時(shí)間均無(wú)法達(dá)到要求,噴射的霧化水無(wú)法被煙絲充分吸收,部分霧化水在滾筒內(nèi)壁聚集,導(dǎo)致煙絲粘附在筒壁上,并且形成濕團(tuán)煙絲。

        (4)煙絲含水率波動(dòng)較大。由圖2 可見(jiàn),噴水裝置的噴灑區(qū)域面積較小,故噴灑區(qū)域內(nèi)的煙絲吸收霧化水過(guò)量,而噴灑區(qū)域外的煙絲則吸收霧化水不足,從而導(dǎo)致煙絲含水率波動(dòng)較大。

        2 改進(jìn)方法

        2.1 結(jié)構(gòu)組成

        改進(jìn)后膨脹煙絲回潮系統(tǒng)由冷卻帶、加濕漏斗、加濕振槽、滾筒式回潮機(jī)、出料振槽等組成,見(jiàn)圖3。其中,加濕漏斗、加濕振槽、滾筒式回潮機(jī)均安裝有噴水裝置。

        2.2 加水工藝

        改進(jìn)前膨脹煙絲回潮系統(tǒng)采用集中加水工藝,改進(jìn)后則采用由加濕漏斗、加濕振槽和滾筒式回潮機(jī)共同組成的分步分比例加水工藝。根據(jù)煙絲流向加水間隔距離大于0.5 m,每次加水量為煙絲流量的1%~3%,待施加的水被煙絲充分吸收后再次加水,避免因一次性加水量過(guò)大而導(dǎo)致煙絲無(wú)法吸收。如圖4 所示,改進(jìn)后先通過(guò)加濕漏斗和加濕振槽定量加水,初步增加煙絲含水率,以提高煙絲的耐加工性,減少煙絲造碎;再將煙絲送入滾筒式回潮機(jī)內(nèi)翻轉(zhuǎn)攪拌加水,增加煙絲含水率2~3 百分點(diǎn),進(jìn)一步調(diào)整煙絲含水率;最后通過(guò)滾筒式回潮機(jī)反饋控制煙絲加水量,以提高膨脹煙絲含水率的控制精度。

        圖3 改進(jìn)后膨脹煙絲回潮系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖Fig.3 Schematic diagram of structure of conditioning system for expanded tobacco after improvement

        改進(jìn)后膨脹煙絲回潮系統(tǒng)采用多角度、多方向、流量可調(diào)的噴嘴,有效增加了霧化水與煙絲間的接觸面積,提高了回潮后煙絲含水率的穩(wěn)定性。此外,在滾筒式回潮機(jī)上加裝了快速進(jìn)料和卸料導(dǎo)板,縮短了加水調(diào)節(jié)區(qū)與水分儀間的距離,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試含水率調(diào)節(jié)響應(yīng)時(shí)間由改進(jìn)前的37 s減少到18 s,加水量調(diào)節(jié)更加靈敏和準(zhǔn)確。

        圖4 分步分比例加水工藝含水率控制框圖Fig.4 Block diagram of moisture content control with three-step humidifying technology

        2.3 加濕漏斗

        加濕漏斗主要由控制閥、噴管、噴嘴和漏斗等組成,見(jiàn)圖5。加濕漏斗上安裝有一組噴水裝置進(jìn)行定量加水,通過(guò)加水可以增加煙絲含水率0.8~1.5 百分點(diǎn),以提高煙絲的耐加工性。

        圖5 加濕漏斗剖面圖Fig.5 Sectional view of humidifying hopper

        2.4 加濕振槽

        加濕振槽安裝在加濕漏斗后方,主要由底板、噴水裝置、槽體、支架和槽體動(dòng)力系統(tǒng)等組成,見(jiàn)圖6。加濕振槽上安裝有多組噴水裝置,根據(jù)煙絲流量和含水率設(shè)定值設(shè)置噴嘴數(shù)量和加水量。加濕振槽底板采用階梯式設(shè)計(jì),從上至下設(shè)有3 層底板,每層底板上方均設(shè)有噴水裝置,煙絲從最上層依次落入下一層并進(jìn)行翻轉(zhuǎn),從而實(shí)現(xiàn)均勻加水。

        圖6 加濕振槽結(jié)構(gòu)示意圖Fig.6 Schematic diagram of structure of humidifying vibrating trough

        2.5 滾筒式回潮機(jī)

        改進(jìn)后滾筒式回潮機(jī)主要由滾筒、支架、滾筒動(dòng)力系統(tǒng)、噴水裝置、抄料板等組成,見(jiàn)圖7。膨脹煙絲經(jīng)加濕漏斗和加濕振槽加水后,在滾筒式回潮機(jī)內(nèi)的加工時(shí)間約90 s,煙絲含水率增加2~3百分點(diǎn)。

        圖7 改進(jìn)后滾筒式回潮機(jī)結(jié)構(gòu)示意圖Fig.7 Schematic diagram of structure of conditioning cylinder after improvement

        2.5.1 噴水裝置

        改進(jìn)后噴水裝置由兩個(gè)角度可調(diào)的噴嘴組成,并安裝于滾筒式回潮機(jī)入口處。由于噴嘴角度可調(diào),霧化水可準(zhǔn)確噴射到煙絲上,避免霧化水在筒壁及煙絲上聚集,減少了煙絲筒壁粘料量。

        2.5.2 抄料板

        由圖8 可見(jiàn),在滾筒式回潮機(jī)抄料板的進(jìn)料端增加一組快速進(jìn)料導(dǎo)板,可使煙絲快速進(jìn)入噴嘴加水區(qū)域,并降低加濕振槽出料口與滾筒底部的落差;在抄料板的出料端增加一組快速卸料導(dǎo)板,可使煙絲快速?gòu)臐L筒內(nèi)卸出,減少因煙絲與滾筒內(nèi)壁沖擊和過(guò)度拋撒而產(chǎn)生造碎。

        圖8 滾筒式回潮機(jī)內(nèi)表面局部展開(kāi)圖Fig.8 Stretch out view of partial inner surface of conditioning cylinder

        3 應(yīng)用效果

        3.1 試驗(yàn)設(shè)計(jì)

        材料:A 級(jí)膨脹煙絲(由廈門煙草工業(yè)有限責(zé)任公司提供)。

        設(shè)備:美國(guó)AIRCO 模式1 140 kg/h 干冰膨脹煙絲生產(chǎn)線,主要包括SJ1236A 型加料機(jī)、SP27 浸漬裝置、SP67 升華裝置和WQ397 回潮系統(tǒng)(均由秦皇島煙草機(jī)械有限責(zé)任公司生產(chǎn))。

        測(cè)試方法:按照《卷煙工藝規(guī)范》[14]要求,對(duì)回潮系統(tǒng)改進(jìn)前后生產(chǎn)的膨脹煙絲工藝指標(biāo)和回潮效果進(jìn)行測(cè)試,分別統(tǒng)計(jì)改進(jìn)前后各25 批次的測(cè)試數(shù)據(jù),取平均值。

        3.2 數(shù)據(jù)分析

        由表1 可見(jiàn),改進(jìn)后膨脹煙絲的各項(xiàng)工藝指標(biāo)均明顯提升。其中,填充值提高0.82 cm3/g,出絲率提高1.28 百分點(diǎn),整絲率提高1.88 百分點(diǎn),碎絲率降低1.22 百分點(diǎn);筒壁粘料量減少12.39 kg/批次,含水率標(biāo)準(zhǔn)偏差由0.168%降低至0.129%,降低了煙絲損耗,提高了煙絲含水率的穩(wěn)定性。

        表1 改進(jìn)前后各工藝指標(biāo)測(cè)試數(shù)據(jù)對(duì)比Tab.1 Comparison of test data of technical indicators before and after improvement

        4 結(jié)論

        基于分步分比例加水工藝,在膨脹煙絲回潮系統(tǒng)中安裝了加濕漏斗和加濕振槽,通過(guò)定量加水以提高煙絲的耐加工性;對(duì)滾筒式回潮機(jī)的噴水裝置和抄料板進(jìn)行改進(jìn),以減少筒壁粘料量和煙絲造碎。以廈門煙草工業(yè)有限責(zé)任公司提供的A 級(jí)膨脹煙絲為對(duì)象,對(duì)膨脹煙絲回潮系統(tǒng)進(jìn)行測(cè)試,結(jié)果表明:改進(jìn)后膨脹煙絲填充值提高0.82 cm3/g,出絲率提高1.28 百分點(diǎn),整絲率提高1.88 百分點(diǎn),碎絲率降低1.22 百分點(diǎn),筒壁粘料量降低12.39 kg/批次,含水率標(biāo)準(zhǔn)偏差降低0.039 百分點(diǎn),有效降低了煙絲損耗,提高了煙絲含水率的穩(wěn)定性。

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