顏昌玉
(大唐內蒙古多倫煤化工有限責任公司,內蒙古 多倫 027300)
Shell煤氣化工藝是典型的第二代煤氣化工藝之一,該裝置設計煤種采用褐煤作為原料煤,運行過程中煤粉、氧氣在加壓條件下進入氣化爐內,在極短的時間內完成升溫、揮發(fā)分脫除、裂解、燃燒及轉化等一系列物理和化學過程,氣化產(chǎn)物是以H2和CO 為主的合成氣。
Shell煤氣化裝置采用干煤粉加壓進料方式,氣化爐膛溫度高達1 400~1 600℃,壓力4.12MPa,碳轉化率高達99%以上,氧耗低、冷煤氣效率高、液態(tài)排渣、產(chǎn)品氣體潔凈,有效氣體高達90%(干基)以上,酸性氣體處理費用低,渣和灰可作建筑材料,廢水排放符合環(huán)保要求。氣化爐長周期運行過程中,在頻繁調整負荷、更換煤種的情況下,若操作爐溫偏高,容易造成SGC入口積灰,且氣化爐需要高激冷比來維持穩(wěn)定運行,如操作爐溫度偏低,很容易出現(xiàn)氣化爐渣口堵渣,平均每臺爐每年堵渣停車3~4次。為了解決氣化爐堵渣問題,降低合成氣冷卻器積灰風險并進一步提高氣化負荷,經(jīng)過方案對比,最終選擇對煤燒嘴進行角度改造方案。
該裝置從試生產(chǎn)以來,氣化爐渣口堵渣發(fā)生30多次,為了不發(fā)生堵渣,被迫選擇灰熔點相對較低的煤種,長期在高氣化爐溫度、高激冷比情況下運行,氣化最高運行氧氣負荷基本維持在80%~85%,且氣化爐SGC入口積灰、氣化爐反應段爆管多次發(fā)生,為了解決堵渣并提高負荷,在不考慮煤種、運行工藝負荷波動、氣化爐操作溫度等的情況下,通過改變反應爐膛熱力場溫度分布,先后考慮了3種改造方案(見表1)。
(1)方案1:把氣化爐渣口尺寸由1 000mm改為1 200mm,降低堵塞頻次。此方案需要切除渣口多余的2圈盤管來增加渣口的尺寸,切除后極易造成渣屏掛渣,當渣塊長大脫落后容易堵塞渣池,造成渣池堵渣停車。
(2)方案2:通過提高氧氣壓力來加快燒嘴頭部氧氣流速(65m/s提高至73m/s),以此改變氣化爐內熱力場分布,變向提高渣口溫度。要想實施此方案,需要通過更換空分高壓液氧泵來提高氧氣管網(wǎng)壓力,且運行壓力提高后,氧氣泄漏風險升高,更換氧泵成本較高,此方案不可取。
(3)方案3:調整燒嘴頭安裝角度,使其與氣化爐中心夾角度由4°調至6°,以此來提高渣口溫度。一般燒嘴頭的使用壽命約8 000h,需要定期更換。此方案實施,只需要在燒嘴使用壽命快到時更換新燒嘴頭,根據(jù)尺寸重新加工燒嘴偏心調節(jié)墊片即可,不涉及到對氣化爐及相關附屬設施進行改造,不增加其他額外費用,風險低。
表1 基于大唐多倫氣化爐75%負荷下對各種改造對比
綜合對比,采用燒嘴改角度思路,渣口溫度增加最大、改造增加費用少、成本最低、風險最低,在渣口溫度提高后,能在原操作基礎上進一步降低氧煤比,降低氣化爐反應室出口溫度,在激冷氣量不變的情況下,可以提高系統(tǒng)運行負荷,故選擇采用燒嘴改角度方案。
由原設計煤燒嘴與氣化爐中心向外偏離4°夾角改造為偏離6°,使熱力場溫度向爐壁及渣口偏移,安裝角度方位圖見圖1。
圖1 Shell煤氣化爐燒嘴安裝角度方位
(1)對原煤燒嘴頭部進行切割更換,新燒嘴頭與燒嘴桿焊接,控制頭部與燒嘴桿的水平夾角為2.24°,通過調整燒嘴偏心墊片,使煤燒嘴的安裝方向由原來的燒嘴桿與氣化爐中心偏離4°改成3.76°,燒嘴頭向爐壁側偏離,合計完成偏離6°夾角。
(2)燒嘴頭部氧氣通道與煤通道頭部同心,對水平間距及倒角深度安裝尺寸進行修改。
(3)安裝過程中盡量使用燒嘴安裝支架進行尺寸調整,確定燒嘴頭部與燒嘴罩最內圈水冷管的間距與圖紙一致(中心在一條直線上,燒嘴頭與燒嘴罩上下間距一致,左右間距為121.0mm∶151.4mm),并確定好燒嘴偏心調節(jié)墊的尺寸,做好定位標示。Shell煤氣化爐燒嘴角度調整后的安裝尺寸見圖2。
圖2 Shell煤氣化爐燒嘴角度調整后的安裝尺寸
(1)需要根據(jù)燒嘴安裝尺寸要求,重新制作配套的燒嘴偏心調節(jié)墊片。
(2)安裝前需要拆除燒嘴罩頭部內側隔熱絲網(wǎng),否則在燒嘴插入過程中會卡澀,無法安裝到位。
(3)燒嘴改角度前,必須先將點火燒嘴(IB)與開工燒嘴(SUB)之間的填料函結構改為水冷壁結構,其冷卻水為強制循環(huán)冷卻水,冷卻水管線外壁表面焊接耐火釘并澆筑耐火泥,否則運行約2~3月,此部位可能會燒穿,導致環(huán)隙溫度高,裝置被迫停車。
(4)氣化爐反應器頂錐部分水冷壁盤管進出口接縫死區(qū)背部需要采用自制激冷盒加耐火泥保護,降低氣化爐運行期間出現(xiàn)爐壁燒穿的風險。
目前,大唐多倫3套氣化裝置全部實現(xiàn)煤燒嘴4°改6°的改造,通過燒嘴角度改造,氣化爐目前負荷已實現(xiàn)100%氧氣運行常態(tài)化,最高運行負荷110%,使用煤種操作窗口由原來的1 350~1 550℃到目前的1 150~1 500℃,系統(tǒng)基本穩(wěn)定,再未出現(xiàn)過氣化爐下渣口堵渣情況。
(1)極大降低了氣化爐操作溫度,同等氧氣負荷下汽包小室蒸汽產(chǎn)量降低約2kg/s,氣化操作溫度可以降低約120℃左右,在原有激冷氣量不變的情況下降低了SGC入口積灰風險。
(2)同等氧氣負荷下,需要的激冷氣量下降。
(3)同等氧氣負荷下,煤耗增多,合成氣負荷明顯增多。
(4)下游甲醇產(chǎn)量顯著提高,目前已實現(xiàn)110%精甲醇產(chǎn)量穩(wěn)定生產(chǎn),負荷提升空間極大地得到釋放。
(1)氣化爐爐壁采用耐火材料、耐火釘易磨蝕,需適當控制好爐溫,保證爐膛掛渣安全,耐火材料等使用壽命能確保在2年以上。
(2)IB及SUB之間的填料函爐壁鋼板極易因高溫熔融加磨損導致燒穿泄漏,通過對此區(qū)域進行改造,并增加強制冷卻循環(huán)水,增補耐火釘、耐火泥,此問題基本得到解決。
(3)氣化爐運行過程中,灰渣比發(fā)生改變,原設計渣量約占總煤灰(w)的69.42%,改造后約為88%(w)(同等情況下灰系統(tǒng)負荷降低),撈渣機的負荷加大,需要重新評估撈渣機的運行穩(wěn)定性。
通過煤燒嘴改角度的實踐,確認此項改造安全、穩(wěn)定,經(jīng)濟效益巨大,為氣化爐提高負荷、增加產(chǎn)量提供了較大的運行空間,拓展了新的思路,且基本沒有增加投資成本,只需要對已經(jīng)到使用壽命的燒嘴頭定期更換即可。在高投煤量SHELL氣化爐的應用前景廣闊,為實現(xiàn)SHELL裝置釋放最大程度的產(chǎn)能提供了實踐經(jīng)驗。