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        宜昌磷礦北部某礦區(qū)磷礦選礦試驗研究與評價

        2020-05-16 04:40:20吳艷妮丁曉姜
        化工礦產(chǎn)地質(zhì) 2020年1期
        關鍵詞:磷礦粒級選礦

        吳艷妮 丁曉姜

        中化地質(zhì)礦山總局地質(zhì)研究院,河北 涿州 072754

        宜昌礦區(qū)是中國較大的磷礦資源聚集地,近幾年,隨著勘查重點不斷北移,北部中低品位磷礦資源已成為主要開發(fā)利用對象[1-3]。為了科學合理地開發(fā)利用該地區(qū)中低品位磷礦資源,通過詳細深入的選礦研究,選擇合理可行的選礦方案和工藝流程,顯得尤為重要。本文針對宜昌磷礦北部某礦區(qū)磷礦進行了詳細的選礦試驗研究,并從技術、經(jīng)濟、環(huán)境影響等方面進行了綜合評價。

        1 礦石性質(zhì)

        湖北宜昌磷礦北部某礦區(qū)磷礦礦石結構主要為砂屑結構、膠狀結構、鮞粒結構,礦石構造為條帶狀構造、塊狀構造,礦石工業(yè)類型為混合型;磷塊巖礦石中磷酸鹽礦物主要為微晶磷灰石、極少量細晶磷灰石,脈石礦物為白云石、石英、粘土礦物、方解石、鉀長石、碳質(zhì)物和鐵質(zhì)氧化物等(表1)。磷酸鹽礦物多以集合體呈粒屑方式存在,以中、細粒為主,占比98.4%,其中粒級0.02~0.2mm占比25.87%,粒級0.2~2mm占比72.53%;粒屑在空間上不作緊密堆積,其粒屑間常由白云石、石英、粘土礦物等充填、膠結,或是磷酸鹽礦物和白云石、石英、粘土礦物混雜,各自相對集中構成條帶。礦石主要有益組份為P2O5,主要有害組份為MgO、Al2O3、Fe2O3等,原礦化學分析結果見表2。

        表1 原礦礦物組成Table 1 Mineral composition of undressed ore

        表2 原礦化學分析結果Table 2 Chemical analysis result of underessed ore

        2 試驗方案

        該礦屬于中低品位膠磷礦,浮選法是分選該類磷礦應用最廣泛、最有效的方法[4-5]。該礦主要含兩類脈石礦物,一類為碳酸鹽型脈石礦物,主要為白云石、方解石,反浮選能夠很好地剔除碳酸鹽脈石[6-7],降低磷精礦中氧化鎂雜質(zhì)含量,并且單一反浮選工藝流程比較簡單,選礦成本相對較低,易于實現(xiàn)工業(yè)化,可以將單一反浮選作為一種試驗方案;另一類為硅酸鹽脈石礦物,主要為石英、玉髓及粘土礦物,可以采用正浮選或反浮選剔除,但要滿足磷精礦中氧化鎂含量低于1.5%,需要與反浮選除鎂工藝聯(lián)合,即采用正—反、反—正或雙反浮選,選礦成本較高,工業(yè)化應用難度較大。

        該礦呈現(xiàn)的條帶狀特征,是在較大顆粒下采用重介質(zhì)分選磷質(zhì)條帶和脈石的有利條件[8]??梢詫⒅亟橘|(zhì)選礦作為另一種試驗方案,采用重介選脫硅,反浮選脫鎂的聯(lián)合工藝或單一重介選脫硅、鎂工藝。重介質(zhì)選礦的可行性及適宜方案通過重液浮沉試驗進行分析、評價,根據(jù)重液浮沉試驗結果進行重介質(zhì)選礦擴大試驗。

        3 選礦試驗

        3.1 單一反浮選試驗

        試驗中對不同的磨礦細度,藥劑種類及用量,選礦流程進行了對比擇優(yōu)。選擇混酸(硫酸:磷酸質(zhì)量比=1∶1,重量比)為調(diào)整劑,K04(中化地質(zhì)礦山總局地質(zhì)研究院研制生產(chǎn))為反浮選捕收劑。

        在三段粗選混酸、捕收劑用量分別為粗選Ⅰ12.0kg/t、1.0kg/t,粗選Ⅱ1.6kg/t、0.30kg/t,粗選Ⅲ0.8kg/t、0.20kg/t條件下,進行磨礦細度試驗(圖1)。

        圖1 磨礦細度試驗結果Fig.1 Results of grinding fineness tests

        試驗結果表明(圖 1),磨礦細度為-200目(-0.076mm)含量61.3%時選礦效率最高,因此選擇磨礦細度為-200目,在其試驗藥劑用量基礎上,改變粗選Ⅰ混酸用量進行試驗(圖2)。

        圖2 混酸用量試驗結果Fig.2 Test results of the mixed acid dosage

        試驗結果(圖2)表明,粗選Ⅰ混酸用量為12.0kg/t時,獲得的選礦指標相對較好,因此選擇粗選Ⅰ混酸用量為12.0kg/t,改變粗選Ⅰ捕收劑用量進行試驗(圖3),試驗結果反映粗選Ⅰ捕收劑用量為 1.00kg/t時,獲得的選礦指標相對較好。

        圖3 捕收劑用量試驗結果Fig.3 Test results of the collector dosage

        在上述試驗基礎上,考慮回水循環(huán)利用,適當降低藥劑用量,采用三次粗選、二次掃選,中礦順序返回流程進行閉路試驗(圖4、表 3)。

        圖4 單一反浮選閉路試驗流程Fig.4 Closed-circruit test flowsheet of reverse flotation

        表3 閉路試驗結果Table 3 Closed-circruit test results

        結果表明,單一反浮選精礦產(chǎn)率、P2O5品位、回收率分別達到63.08%、29.24%、88.77%,精礦中氧化鎂含量由 5.99%降至 0.55%,除鎂率達到94.21%,除鎂效果比較好;單除鎂,很難使精礦品位達到30%以上。

        3.2 重液浮沉試驗

        采用不同比重的重液,分別對-10+0.5mm、-15+0.5mm、-20+0.5mm粒級原礦進行了重液浮沉試驗。結果表明,-20+0.5mm粒級分選相對較差,-10+0.5mm與-15+0.5mm粒級分選效果接近,考慮該礦今后重介質(zhì)選礦工業(yè)化,采用-15+0.5mm粒級為宜。-15+0.5mm粒級重液浮試驗結果見表4,重液浮沉可選性曲線見圖5,重液浮沉試驗重選理論分選指標見表5。

        表4 -15+0.5mm粒級重液浮沉試驗結果Table 4 -15+0.5mm heavy liquid floating test results

        圖5 (-15+0.5)mm重液浮沉可選性曲線Fig.5 (-15+0.5)mm heavy liquid floating optional curve

        結果表明,重介選脫鎂,要使 MgO含量降低至1.5%以下,要求分選密度(2.90g/cm3以上)大、控制精度高,工業(yè)化實施難度較大;重介選脫硅,當分選密度為2.80~2.81g/cm3時,能夠使SiO2含量由18.47%降至12%左右,脫硅效果較好,分選密度要求亦不高,易于實現(xiàn)工業(yè)化。因此,可采用重介選脫硅,在分選密度2.80~2.81g/cm3獲得P2O524%~25%粗精礦,再對該粗精礦采用反浮選工藝除鎂,即采用重介質(zhì)-反浮選聯(lián)合工藝流程,獲得 P2O5品位大于 30%磷精礦,開發(fā)利用方案較為合理。

        表5 (-15+0.5)mm重選理論分選指標Table 5 The theory beneficiation index of (-15+0.5)mm gravity separation

        3.3 重介質(zhì)-反浮選聯(lián)合工藝擴大試驗

        3.3.1 重介質(zhì)選礦擴大試驗

        重介質(zhì)選礦擴大試驗以重液浮沉試驗為設計依據(jù),采用宜化集團花果樹重介質(zhì)選礦廠裝置進行試驗。根據(jù)選廠配置情況,進行了入選粒度為-17+1mm粒級和-17mm全粒級重介質(zhì)選礦擴大試驗。經(jīng)對比分析,選擇-17+1mm作為重介選脫硅入選礦石,工藝流程為一次粗選一次精選,分選介質(zhì)密度為2.415g/cm3(有效分離密度為 2.814g/cm3),試驗結果見圖6(數(shù)質(zhì)量流程)。

        結果表明,采用重介質(zhì)選礦工藝獲得P2O5品位24%~25%的粗精礦是可行的,需要的介質(zhì)密度為2.41~2.42g/cm3,該分離密度在目前的磷礦重介質(zhì)選礦廠是比較容易實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)的;-1mm礦砂和-2.5mm尾礦 P2O5含量相對較高,可以和重介選粗精礦合并作為反浮選入浮礦樣。

        3.3.2 重介質(zhì)選礦產(chǎn)品反浮選擴大試驗試驗礦樣由重介質(zhì)選礦粗精礦、-1mm原礦及重介質(zhì)選礦尾礦中的-2.5mm粒級三部分,按照原礦中所占比例配成。反浮選擴大連續(xù)試驗處理量為1t/d原礦,磨礦系統(tǒng)為一段閉路磨礦,磨礦細度控制在-200目(-0.076mm)含量64%左右,浮選藥劑種類與單一反浮選相同。試驗采用二次粗選、二次掃選,中礦順序返回的反浮選工藝流程。試驗浮選藥劑用量和選礦技術指標見表6。

        圖6 重介質(zhì)選礦數(shù)質(zhì)量流程Fig.6 Dense medium separation process mumber quality flow

        表6 浮選藥劑用量及選礦技術指標Table 6 Usage amount of flotation agent and technical index of mineral seperation

        結果表明,清水、回水流程試驗指標相近,磷精礦P2O5品位均已達到30%以上,精礦中MgO含量均小于 1%,作業(yè)回收率均達到 92%;回水流程實現(xiàn)了選礦廢水的循環(huán)利用,節(jié)省了一部分藥劑用量及新水補給。

        3.3.3 重介質(zhì)-反浮選擴大試驗聯(lián)合工藝

        綜合以上重介質(zhì)選礦擴大試驗工藝和重介質(zhì)選礦產(chǎn)品反浮選擴大試驗工藝,得到本次試驗重介質(zhì)—反浮選擴大試驗聯(lián)合工藝,其工藝流程見圖7,試驗結果見表7。

        圖7 重介質(zhì)-反浮選聯(lián)合工藝流程Fig.7 Dense medium separation -reverse flotation combined process mumber quality flow

        表7 重介質(zhì)-反浮選聯(lián)合工藝流程試驗結果Table7 Dense medium separation -reverse flotation combined process test results

        4 選礦試驗評價

        4.1 技術經(jīng)濟

        (1) 該礦采用單一反浮選工藝,氧化鎂排除率高,精礦中 MgO含量比較低,但采用此工藝流程,精礦P2O5品位很難達到30%以上。

        (2)重介質(zhì)密度為2.415g/cm3時對應的重介質(zhì)選礦分選有效分離密度為 2.814g/cm3,該分離密度與重液浮沉試驗結果基本一致,并且該分離密度在目前的磷礦重介質(zhì)選礦廠是比較容易實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)的。由此表明,采用重介質(zhì)選礦獲得P2O5品位24%~25%的磷粗精礦是可行的。

        (3)對本次重介質(zhì)擴大試驗精、尾礦進行重液浮沉試驗發(fā)現(xiàn),本次試驗分選效果還沒有達到很理想的狀態(tài),調(diào)整、優(yōu)化主要影響因素,能夠進一步提高粗精礦回收率。另外,在重介質(zhì)選礦工藝流程中增加尾礦的控制篩分工藝,一方面能夠對控制最終尾礦品位起到一定的作用,另一方面還能夠減少一定的資源浪費。

        (4)采用重介質(zhì)-反浮選聯(lián)合工藝,獲得的磷精礦質(zhì)量高于單一反浮選,磷精礦選礦車間估算成本較單一反浮選工藝低42.70元/t。由此可見,其產(chǎn)品質(zhì)量與經(jīng)濟效益較單一反浮選更具優(yōu)勢。

        4.2 環(huán)境影響

        選礦藥劑對生態(tài)環(huán)境的污染十分復雜,有直接產(chǎn)生的危害、間接產(chǎn)生的危害和相互作用造成的對生態(tài)環(huán)境的破壞等。因此,盡可能減少選礦藥劑的使用量十分必要。

        重介質(zhì)選礦工藝未使用選礦藥劑,相對清潔環(huán)保。該礦采用重介質(zhì)選礦工藝拋尾能夠減少25.14%的入浮礦量,分選1t原礦混酸用量較單一反浮選降低4.99 kg,捕收劑用量降低0.41kg,降幅分別達到 32.40%和 34.17%,藥劑用量降低幅度顯著。另外,重介質(zhì)選礦尾礦可作為膠結充填材料加以綜合利用[9-11],目前在宜昌地區(qū)有多家重介質(zhì)選磷礦山利用重介選尾礦進行充填,基本實現(xiàn)了零固廢排放。由此可見,重介質(zhì)-反浮選聯(lián)合工藝能夠降低藥劑用量,綜合利用重介選尾礦,生態(tài)環(huán)境效益較為顯著。

        從以上評價結果可以看出,該礦采用重介質(zhì)-反浮選聯(lián)合工藝,在技術、經(jīng)濟、環(huán)保方面,都具有一定的優(yōu)勢。尤其是近年來,宜昌加強了對黃柏河流域生態(tài)環(huán)境的保護,區(qū)域內(nèi)禁止開設浮選廠。因此,山上采用無污染、無固廢排放的重介質(zhì)選礦拋尾,粗精礦再運送至山下工業(yè)園區(qū)進行反浮選獲得高品質(zhì)磷精礦,是比較經(jīng)濟合理的,也更符合宜昌地區(qū)對磷礦綜合開發(fā)利用要求及生態(tài)環(huán)境保護高標準的開發(fā)利用方案。綜上所述,筆者認為,對該礦區(qū)磷礦采用重介質(zhì)-反浮選聯(lián)合工藝較為適宜。

        5 結論

        (1)根據(jù)該礦礦石性質(zhì)及可選特性,對宜昌磷礦北部某礦區(qū)磷礦采用三次粗選、二次掃選,中礦順序返回的單一反浮選工藝閉路流程,在原礦P2O5品位20.78%、MgO含量5.97%,磨礦細度-200目含量61.30%時,獲得了精礦產(chǎn)率63.08%、P2O5品位 29.24%、MgO含量 0.55%,磷回收率88.77%的選礦指標;采用重介質(zhì)-反浮選聯(lián)合工藝,在分選介質(zhì)密度2.415g/cm3,磨礦細度-200目含量63.70%,原礦P2O5品位20.81%、MgO含量6.08%時,獲得了精礦產(chǎn)率54.69%、P2O5品位30.58%、MgO含量 0.87%,磷回收率80.36%的選礦指標。(2)該礦采用重介質(zhì)—反浮選聯(lián)合工藝,不僅能夠獲得較高質(zhì)量的磷精礦產(chǎn)品,而且能夠有效降低浮選藥劑用量及選礦成本,同時,重介選尾礦便于綜合利用。該工藝技術可行,經(jīng)濟合理,環(huán)保效益較好,能夠作為該類礦石合理開發(fā)利用的參考依據(jù)。

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