韓百勝, 顧濤,師紅平
(新疆圣雄氯堿有限公司,新疆 吐魯番 838100)
新疆圣雄氯堿有限公司離子膜法燒堿產(chǎn)能40萬t/a,1期裝置2013年投產(chǎn),2期裝置在吸收1期裝置經(jīng)驗后,于2016年投產(chǎn)。氯化氫合成是離子膜燒堿生產(chǎn)裝置的一個重要環(huán)節(jié),合成爐是關(guān)鍵設(shè)備之一,合成爐點火開車是合成爐生產(chǎn)中至關(guān)重要的一步。本文中對氯化氫合成爐傳統(tǒng)點火方法進行了改進,大大提高了點火成功率。
氯氣通過緩沖罐進入氯氣總管,再進入分支管道,經(jīng)氯氣流量計、調(diào)節(jié)閥進入氯氣管道阻火器,再進入石墨合成爐;出氫氣緩沖罐的氫氣通過氫氣總管上的分支管道經(jīng)氫氣流量計進入氫氣管道阻火器,再進入石墨合成爐。氯氣、氫氣在合成爐內(nèi)燃燒生成的氯化氫氣體經(jīng)過冷卻后,被送至氯乙烯車間,用于合成氯乙烯;當氯乙烯車間不需要氯化氫氣體或須制高純鹽酸時,氯化氫氣體進入高純鹽酸吸收系統(tǒng)。改造前主物料流程示意圖如圖1所示。
上述工藝中氯氣和氫氣點火旁路閥門的開關(guān)手柄被引進合成爐操作室,在點火時使用。操作室與合成爐間有厚厚的防爆墻,避免炸爐對操作人員的傷害。
①—氫氣點火閥門;②—氯氣點火閥門;③—氫氣充氮閥;④—氯氣充氮閥;⑤—氫氣切斷閥;⑥—氯氣切斷閥。
2014年6—12月,1期裝置停車16次,點火情況及事故情況如表1所示。
由表1數(shù)據(jù)計算可得:平均點火成功率28.8%,噴火率44%,燈頭損壞率3.1%,人員傷害率0.88%。
表1 1期裝置7個月內(nèi)點火及事故情況
(1)合成爐點火前須對合成爐氫氣、氯氣管路進行充氮氣置換,置換后管路內(nèi)充滿不可燃、不助燃的氮氣,其對點火有直接影響。新工藝將置換管路改到切斷閥前,最大限度地減少管路內(nèi)氮氣的存量。
(2)氮氣置換后對爐內(nèi)抽負壓,即用空氣置換掉爐內(nèi)氮氣及氫氣,如果負壓不足,氮氣在爐內(nèi)積存量大,氧氣純度就會較低,影響氫氣燃燒。此因素可通過調(diào)整風機抽力調(diào)節(jié),管控好崗位操作即可。
(3)氫氣管路內(nèi)漏,氫氣泄漏到爐內(nèi),會使爐內(nèi)氫含量超標,存在點爐閃爆風險。此因素可通過維修更換閥門,嚴格執(zhí)行點爐分析、操作程序來防范。
(4)氣流速度和穩(wěn)定度影響。因傳統(tǒng)工藝點火旁路管徑較大(DN50),閥門開度很難控制,流量計在低流量時不能有效監(jiān)測流量。若閥門開度略大,則管內(nèi)流速就會很大,將點火棒火焰吹滅或火焰過大,從爐門噴出;若閥門開度略小,管內(nèi)流速就會很小,氫氣量小,點不著火或火焰不穩(wěn)定,易熄滅。因車間新員工較多,沒有較高的閥門開度控制技巧,很難將氫氣、氯氣流量控制穩(wěn)定。
為提高合成爐點火成功率,減少事故發(fā)生,對合成爐工藝進行優(yōu)化,優(yōu)化后的工藝如圖2所示。主工藝部分基本沒有改變,只在合成爐氯氣、氫氣調(diào)節(jié)閥處各增加了DN25的點火旁路,并在點火旁路上設(shè)置流量控制裝置[1],保證點火時氯氣和氫氣的流量適合點火操作。
①—氫氣限流裝置;②—氯氣限流裝置;③—氫氣充氮閥;④—氯氣充氮閥;⑤—氫氣切斷閥;⑥—氯氣切斷閥。
2017年6—12月,1期、2期系統(tǒng)停車4次,點火情況及事故情況如表2所示。
表2 1期和2期裝置7個月內(nèi)點火及事故情況
由表2數(shù)據(jù)計算可得:平均點火成功率95.8%,噴火率0,燈頭損壞率0,人員傷害率0。
查事故記錄可得:2013年3月—2015年12月,點爐時降膜閃爆12次;2016年至今,點爐時降膜閃爆1次(原因是增大流量打開主路調(diào)節(jié)閥時,陽光充足看不清火焰顏色,且流量處于流量計死區(qū)范圍)。可見改造后降膜閃爆次數(shù)明顯降低。
2.1.1 傳統(tǒng)點火方式
①將點著的點火棒放進爐內(nèi);②開進合成爐氫氣切斷閥,再開進合成爐氫氣點火DN50閥門(手柄在室內(nèi));③氫氣點著后,打開進合成爐氯氣切斷閥,再開進合成爐氯氣點火閥門(手柄在室內(nèi)); ④氯氣點著后,關(guān)閉合成爐爐門,完成合成爐點火(即點火成功)。
2.1.2 傳統(tǒng)點火方式的缺點
實際操作中, 因流量計量程范圍很大(0~2 500 m3/h),低流量時流量計不能正確顯示數(shù)據(jù),閥門的死區(qū)各不相同,進氣管徑DN200,造成氫氣、氯氣進爐量很難控制,常出現(xiàn)如下事故:進氣量大致使點火棒被吹滅、爐門噴火;進氣量不穩(wěn)出現(xiàn)過氫或過氯而發(fā)生爆炸,操作人員被燒傷、中毒;此外,因氫氣、氯氣進爐量很難控制,合成爐內(nèi)常發(fā)生過氫、過氯交替出現(xiàn)的情況,這樣的氯化氫進入降膜吸收器經(jīng)水吸收后,剩余的氫氣、氯氣濃度升高形成爆炸性氣體,引發(fā)降膜吸收器內(nèi)閃爆事件。
經(jīng)過對合成爐點火過程分析總結(jié),在氫氣和氯氣點火管路上各增加一套限流裝置。在合成爐點火時,氫氣點火管路手動閥打開后,氫氣流量為90~100 m3/h,氯氣點火管路手動閥打開后,氯氣流量為70~80 m3/h。由于氣量供應(yīng)合適,進合成爐氫氣、氯氣很容易被點著,合成爐小氣量點火成功后,關(guān)爐門,先后打開氫氣主路調(diào)節(jié)閥和氯氣主路調(diào)節(jié)閥,增大合成爐氫氣、氯氣進料量,這樣不再出現(xiàn)爐門噴火、過氯現(xiàn)象和爐內(nèi)爆鳴,還可大大提高點火成功率,又不會燒傷操作人員和污染環(huán)境,也不會過氫、過氯交替出現(xiàn),避免降膜吸收器閃爆。
新疆圣雄氯堿有限公司發(fā)明的該點火方式已獲國家專利。
對傳統(tǒng)工藝進行合理優(yōu)化,再采用新的點火方法后,合成爐點火時崗位操作人員在開點火旁路時,不需調(diào)節(jié)開度,即使新員工無點火經(jīng)驗,也可順利成功完成合成爐點火;通過對員工技能培訓(xùn),做好點火前準備工作,避開午后到日落時間段點爐,可做到點火成功率為100%;同時基本不會發(fā)生合成爐噴火、炸燈頭、人員燒傷事件,從裝置本質(zhì)安全方面向前推進了一大步。