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        基于總線結(jié)構(gòu)的全自動高精密焊膏印刷機控制系統(tǒng)開發(fā)*

        2020-05-14 08:20:22張國琦胡志偉毛曉琦強鵬飛
        機電工程技術(shù) 2020年3期
        關(guān)鍵詞:焊膏光柵尺印刷機

        張國琦,胡志偉,曹 捷,毛曉琦,強鵬飛

        (1.中國科學(xué)院西安光學(xué)精密機械研究所,西安 710119;2.西安理工大學(xué)機械與精密儀器工程學(xué)院,西安 710048)

        0 引言

        近年來,隨著電子產(chǎn)品的小型化,印刷電路板(PCB)上電子元器件的密度和復(fù)雜性不斷增加,對全自動焊膏印刷機控制系統(tǒng)的定位精度以及穩(wěn)定性提出了更高、更嚴(yán)格的要求[1]。焊膏印刷機是把焊膏準(zhǔn)確無誤地分配到指定的焊接板上,焊膏機的性能直接影響到PCB板的質(zhì)量。據(jù)統(tǒng)計,電路板成品中要返工或者報廢的有60%左右是由焊膏印刷質(zhì)量不良造成的[2-3]。國產(chǎn)印刷機控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性、精度與國外相比還有一定的差距。目前,PLC因可靠性高、操作靈活、通用性強等特點已被廣泛應(yīng)用于各種工業(yè)控制系統(tǒng)的設(shè)計與開發(fā)中[4-6];與此同時,采用工業(yè)控制機加PLC的上下位機總線結(jié)構(gòu),可以有效保證控制系統(tǒng)的實時性以及系統(tǒng)優(yōu)良的人機交互[7-8]。通過與中科院西安光學(xué)精密機械研究所合作,本文開發(fā)了基于總線結(jié)構(gòu)的上下位機高精度全自動視覺焊膏印刷機控制系統(tǒng),提高控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性,縮短了系統(tǒng)印刷節(jié)拍時間,并且具有優(yōu)良的人機交互界面。

        1 全自動視覺焊膏印刷機

        全自動視覺焊膏印刷機由PCB板的自動輸送平臺、視覺系統(tǒng)、上網(wǎng)板糾偏系統(tǒng)、刮刀印刷系統(tǒng)以及控制系統(tǒng)組成,如圖1所示。

        圖1 全自動視覺焊膏印刷機組成

        全自動視覺焊膏印刷機的運動組成如圖2所示,PCB板的自動輸送平臺由步進電機、導(dǎo)軌、PCB板頂升氣缸、真空吸盤以及限位開關(guān)等組成,完成PCB板的自動輸送、定位以及夾緊(圖2(a));視覺系統(tǒng)由步進電機帶動工業(yè)相機在X、Y兩個方向運動,實現(xiàn)對上網(wǎng)板和PCB板上Mark點的圖像采集,并將圖像通過總線傳輸給控制系統(tǒng),控制系統(tǒng)完成圖像處理以及坐標(biāo)定位,為了保證坐標(biāo)的準(zhǔn)確,視覺系統(tǒng)的定位采用了光柵尺、精密導(dǎo)軌,如圖2(b)所示;上網(wǎng)板糾偏系統(tǒng)具有沿x、y軸方向平動以及繞z軸轉(zhuǎn)動3個自由度(DOF),由上網(wǎng)板、驅(qū)動機構(gòu)、驅(qū)動器、伺服電機等組成,如圖2(c)所示;糾偏系統(tǒng)根據(jù)控制系統(tǒng)提供的上網(wǎng)板與PCB板上Mark點的位置偏差,驅(qū)動伺服系統(tǒng)使PCB板與上網(wǎng)板的Mark點對應(yīng)重合,實現(xiàn)上網(wǎng)板的姿態(tài)糾偏。刮刀印刷系統(tǒng)實現(xiàn)焊膏的涂膠,由印刷電機、刮刀、驅(qū)動機構(gòu)組成。

        圖2 全自動視覺焊膏印刷機運動組成

        影響印刷機精度的因素很多,如系統(tǒng)硬件模塊性能、機械部件的制造、裝配誤差以及控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性等[9]。表1所示為本系統(tǒng)的主要硬件模塊選型。系統(tǒng)的檢測部件采用了精度達到4μm的光柵尺以及最高分辨率為4 384×328的工業(yè)相機,確保上網(wǎng)板和PCB板上Mark點的精確定位;系統(tǒng)的驅(qū)動部件采用了直流伺服電機完成上網(wǎng)板糾偏控制;相機以及PCB傳輸?shù)尿?qū)動部件采用高精密絲杠導(dǎo)程5 mm以及步距角1.8°的兩相混合制步進電機,上述控制系統(tǒng)的硬件配置可以有效保證焊膏機找正定位精度。

        表1 焊膏印刷機主要模塊選型

        根據(jù)PCB板印刷的工藝要求,全自動視覺焊膏印刷機的控制流程如圖3所示。首先PCB板通過自動輸送平臺進入,遇到止檔器PCB板到位停止,由真空吸盤進行固定、夾緊,同時,頂升氣缸將PCB板頂升;然后,工業(yè)相機移動實現(xiàn)PCB板和上網(wǎng)板Mark點的圖像采集,并通過485總線發(fā)送到上位工控機,通過計算得到PCB板與上網(wǎng)板的位置偏差;在此基礎(chǔ)上,由上位機通過485總線控制伺服系統(tǒng)進行上網(wǎng)板糾偏;最后,由刮刀完成焊膏涂膠;涂膠后,PCB板落下,真空吸盤松開,PCB板由輸送平臺輸送出印刷機,至此完成一個印刷流程。

        圖3 全自動視覺焊膏印刷機控制流程圖

        2 基于總線的焊膏機控制系統(tǒng)

        全自動視覺焊膏印刷機控制系統(tǒng)采用基于總線的上下位機控制結(jié)構(gòu)如圖4所示。上位機控制系統(tǒng)以工業(yè)計算機(DELL-Inspiron3471)為硬件核心,實現(xiàn)人機交互,圖像處理以及上網(wǎng)板糾偏控制;采用九代i3-9100的處理器,8 G內(nèi)存,1 TB機械盤,保證控制系統(tǒng)的響應(yīng)速度;下位機系統(tǒng)包括圖像采集模塊、上網(wǎng)板糾偏伺服模塊以及PLC運動控制模塊。上下位機之間通過RS485總線實現(xiàn)數(shù)據(jù)交換。圖像采集模塊通過485總線將圖像傳輸給上位機;上位機對圖像進行處理,得到PCB板和上網(wǎng)板Mark點在相機視野當(dāng)中的位置,并結(jié)合光柵尺得到的相機位置,得到PCB板和上網(wǎng)板Mark點在焊膏印刷機坐標(biāo)系下的偏差,在此基礎(chǔ)上,通過糾偏算法得到3個糾偏伺服電機的控制量,再通過485總線直接控制電機運動,實現(xiàn)糾偏功能;PLC運動控制模塊通過高速脈沖輸出分別控制PCB傳輸、工業(yè)相機X、Y移動以及刮刀移動4個步進電機;利用高速計數(shù)接口讀取光柵尺的位置脈沖;PLC的通用數(shù)字量輸入和輸出則實現(xiàn)氣缸、真空吸盤等執(zhí)行機構(gòu)控制和接近開關(guān)、壓力開關(guān)等檢測元件的信號獲取?;诳偩€結(jié)構(gòu)的控制系統(tǒng)將人機交互、圖像處理以及運動驅(qū)動3個功能模塊分離,通過RS485總線方式實現(xiàn)各控制模塊之間的數(shù)據(jù)交互,有利于提高控制系統(tǒng)的可靠性以及控制效率。

        圖4 控制系統(tǒng)總體方案

        2.1 人機交換

        全自動視覺焊膏印刷機控制系統(tǒng)的人機交互在上位機上采用Labview編程語言實現(xiàn),其主要功能是實現(xiàn)操作人員和設(shè)備之間的信息交互,包括:設(shè)備參數(shù)的設(shè)置,運行狀態(tài)的顯示,以及生產(chǎn)設(shè)備運行匯總、檢索等。

        根據(jù)工藝動作流程需要,本控制系統(tǒng)設(shè)計了手動控制和自動控制兩種模式。手動控制模式主要用于系統(tǒng)調(diào)試、標(biāo)定和故障處理。圖5(a)所示為系統(tǒng)手動操作模式下的人機界面,左邊為運動控制區(qū),可以通過手動操作完成相機拍攝、刮刀運行、真空平臺升降以及PCB板夾緊等運動;界面中間為手動糾偏操作以及相機運動控制區(qū),設(shè)定糾偏伺服電機的位移量以及相機的位置,可以實現(xiàn)上網(wǎng)板手動糾偏,并控制相機到指定位置拍照,同時也可設(shè)定相機移動過程中的速度;界面右邊為傳感器狀態(tài)顯示區(qū),該區(qū)域?qū)崟r顯示設(shè)備運行過程中各傳感器的狀態(tài)。自動操作模式下,控制程序根據(jù)各傳感器檢測的到位信號,為印刷流程的執(zhí)行機構(gòu)設(shè)計了互鎖安全機制,防止印刷中各機構(gòu)的誤動作,系統(tǒng)能自動完成整個印刷流程。在該模式下,人機界面如圖5(b)所示,實時顯示工業(yè)相機拍攝到的畫面,上網(wǎng)板和PCB板Mark點的坐標(biāo),以及工業(yè)相機當(dāng)前坐標(biāo)等信息。

        圖5 人機操作界面

        2.2 PLC控制模塊

        圖6 PLC的I/O分配圖

        PLC控制模塊是整個焊膏印刷機運動控制的核心,本系統(tǒng)以深圳市合信自動化技術(shù)有限公司的CTH200系列的PLC為主控制器,該系列PLC集成1個以太網(wǎng)口,兩個RS485通訊口,14DI/10DO共24個數(shù)字量I/O,程序空間12 kB,數(shù)據(jù)空間8 kB,4個單相高速計數(shù)器,最高頻率為50 kHz,支持1個AB相高速計數(shù)30 k,3路50 kHz高速輸出。全自動視覺焊膏印刷機控制系統(tǒng)共有45個傳感器信號,需要有35路控制信號,因此本系統(tǒng)擴展了兩個CTH2 223-1PL32PLC模塊,每個CTH2 223-1PL32PLC有16個輸入(DI)接口,16個輸出(DO)接口。圖6所示為全自動視覺焊膏印刷機PLC控制模塊的I/O分配,2個高速計數(shù)口對工業(yè)相機X、Y軸的光柵尺計數(shù),以精確定位相機坐標(biāo);2路高速脈沖輸出控制工業(yè)相機的X與Y軸移動步進電機;系統(tǒng)的數(shù)字量輸入信號包括各種限位信號(PCB板以及刮刀到位檢測等),檢測真空吸盤固定PCB板的壓力開關(guān)信號等;PLC控制模塊的數(shù)字量輸出用于PCB傳輸平臺、刮刀的步進電機和上網(wǎng)板Z軸移動的氣缸等控制。

        3 實驗驗證

        實驗是在GJ-300全自動視覺焊膏印刷機上進行的,該印刷機控制系統(tǒng)是本課題組與中科院西安光學(xué)精密機械研究所合作開發(fā)。經(jīng)過測試,控制系統(tǒng)完成了PCB板的自動輸送、視覺對準(zhǔn)與定位、上網(wǎng)板糾偏、涂膠等一系列運動,系統(tǒng)自動印刷節(jié)拍大約15 s。

        全自動視覺焊膏印刷機的精度主要受制于系統(tǒng)上網(wǎng)板與PCB板的定位精度,本實驗在GJ-300印刷機上利用手動控制模式進行了上網(wǎng)板與PCB板定位精度的測試。實驗按以下幾個步驟進行:(1)初始化系統(tǒng),工業(yè)相機與上網(wǎng)板糾偏系統(tǒng)運動至各自的基準(zhǔn)位置,并對相機進行標(biāo)定;(2)手動控制PCB板至指定位置,并通過吸盤固定;(3)工業(yè)相機對PCB板和上網(wǎng)板的Mark點進行拍照并回到基準(zhǔn)位置;(4)上位機對相機獲取的圖像進行處理,并結(jié)合光柵尺的讀數(shù),計算出各Mark點的物理坐標(biāo);(5)糾偏算法計算出各伺服電機的輸出位移;(6)上位機控制上網(wǎng)板糾偏系統(tǒng)進行糾偏;(7)糾偏后在手動模式下再次控制工業(yè)相機對PCB和上網(wǎng)板Mark點進行拍照,并回到基準(zhǔn)位;(8)上位機計算糾偏后PCB板和上網(wǎng)板對應(yīng)Mark點的位置誤差;(9)重復(fù)步驟(2)~(8),得到30組實驗數(shù)據(jù),表2所示為其中任意的15組數(shù)據(jù),表中分別給出了糾偏后PCB板和上網(wǎng)板對應(yīng)的2個Mark點的坐標(biāo),以及位置誤差,其中,位置誤差為X坐標(biāo)與Y坐標(biāo)誤差平方和的算術(shù)平方根;綜合誤差為Mark點1和Mark點2位置誤差的平均值。圖7所示為30組實驗數(shù)據(jù)繪制的系統(tǒng)定位精度曲線,X軸為實驗次數(shù),Y軸為Mark點的綜合誤差。從圖中可以看出:本控制系統(tǒng)PCB板和上網(wǎng)板Mark點的對位精度穩(wěn)定在±10μm之內(nèi),達到了系統(tǒng)精度的設(shè)計要求。

        圖7 Mark點的對位精度曲線

        4 結(jié)束語

        本文開發(fā)的控制系統(tǒng)采用基于總線的上下位機控制結(jié)構(gòu)形式,上位機以工業(yè)計算機(DELL-Inspiron3471)為硬件核心,實現(xiàn)人機接口、糾偏伺服控制以及圖像處理功能;下位機包括糾偏驅(qū)動模塊、圖像采集模塊以及PLC運動控制模塊,上下位機之間通過RS485總線進行數(shù)據(jù)交互??刂葡到y(tǒng)中,上網(wǎng)板糾偏控制采用了伺服系統(tǒng),視覺相機的定位是通過PLC的高速口對光柵尺計數(shù)實現(xiàn),保證了系統(tǒng)的定位精度。實驗結(jié)果表明,本控制系統(tǒng)實現(xiàn)了PCB板的自動輸送、視覺對準(zhǔn)與定位、上網(wǎng)板糾偏、涂膠等運動,上網(wǎng)板找正定位精度達到了10μm,印刷節(jié)拍時間為15 s左右,達到了設(shè)計要求。

        表2 測試實驗數(shù)據(jù)表

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