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        西曲礦選煤廠中煤泥灰分偏低原因分析與提質(zhì)建議

        2020-05-14 07:02:08王旺楠
        同煤科技 2020年2期
        關(guān)鍵詞:組份精煤粒級(jí)

        王旺楠

        (山西西山煤電股份有限公司西曲礦選煤廠,山西古交030200)

        1 引言

        煤泥是濕法選煤過程中必然存在的一種中間產(chǎn)物,因煤質(zhì)的不同,煤泥的分選方式及分選效果也不同。目前,在主流重介選煤廠中,煤泥分選大多是在不脫泥重介旋流器分選工藝下對(duì)精煤脫介后的煤泥進(jìn)行分選,以達(dá)到最大限度回收精煤的目的[1,2]。但隨著入選原煤煤質(zhì)的改變,部分中煤脫介后產(chǎn)生的煤泥存在灰分偏低的現(xiàn)象,影響精煤回收率,不利于提高經(jīng)濟(jì)效益[3,4]。西曲礦選煤廠是山西古交地區(qū)的一座煉焦煤選煤廠。該廠入洗原煤煤質(zhì)較易碎裂,煤泥含量高,近年來采用選前1 mm 脫泥,TBS+浮選的工藝對(duì)粗煤泥及煤泥部分進(jìn)行分選,但仍存在中煤灰分偏低,精煤回收率降低的問題。本文以該廠生產(chǎn)過程中的中煤、矸石及浮選產(chǎn)品等為試驗(yàn)樣品進(jìn)行粒度分析及浮選試驗(yàn),為低灰中煤的再選提質(zhì)提供試驗(yàn)參考。

        2 選煤廠工藝簡介

        本文所用樣品采自山西古交西曲礦選煤廠,該廠主選工藝為三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選,原煤灰分一般為23%~28%。經(jīng)準(zhǔn)備車間破碎及淺槽排矸后,入選粒度為-50 mm。精煤灰分要求在11%以下;中煤灰分40%左右,主要用作電煤銷售;矸石灰分一般在70%左右,直接廢棄處理。由于該廠入洗原煤煤泥含量較高,在20%左右,因此原煤在經(jīng)準(zhǔn)備車間破碎、排矸后,先經(jīng)1.0 mm 脫泥篩脫泥后再進(jìn)入旋流器分選。脫出的粗煤泥經(jīng)TBS 分選,重產(chǎn)物經(jīng)0.5 mm 高頻篩分級(jí)后,篩下物進(jìn)入浮選系統(tǒng)進(jìn)一步回收精煤。三產(chǎn)品重介旋流器分選出的精、中、矸三種產(chǎn)品先經(jīng)脫水脫介,再經(jīng)離心機(jī)脫水后上產(chǎn)品皮帶。

        由于煤質(zhì)的不斷變化,以及該原煤固有的煤泥特性,目前生產(chǎn)中出現(xiàn)精煤回收率有所降低,中煤灰分偏低,矸石灰分也降低的現(xiàn)象,這將使得企業(yè)最終的經(jīng)濟(jì)效益受到影響。

        3 現(xiàn)有產(chǎn)品性質(zhì)分析

        3.1 大篩分試驗(yàn)分析

        分別采集正常生產(chǎn)班次下的中煤和矸石兩種樣品,每個(gè)班次采20 kg,各采5個(gè)生產(chǎn)班次。采用“堆錐四分法”對(duì)這兩類樣品進(jìn)行縮分,分別縮分至20 kg后,進(jìn)行篩分實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)如表1所示。

        表1 樣品篩分?jǐn)?shù)據(jù)表

        如表1所示,隨著粒度的降低,中煤和矸石的灰分均呈降低趨勢(shì),說明相對(duì)于矸石組份,精煤部分相對(duì)易碎,尤其是矸石,在50 mm~13 mm 粒級(jí)灰分為72.31%的情況下,-0.5 mm 粒級(jí)灰分僅為58.84%。同時(shí),在矸石樣品的各粒級(jí)產(chǎn)率中,粒級(jí)越大,產(chǎn)率越高,進(jìn)一步說明矸石硬度較大,不易破碎。與矸石相比,中煤各粒級(jí)產(chǎn)率分布相對(duì)均勻,并且-0.5 mm 煤泥含量達(dá)到10.56%,灰分僅為31.05%,這說明中煤仍含有較多的精煤組份,使得整體硬度相對(duì)較低,易于破碎,而這一部分煤泥直接進(jìn)入了中煤產(chǎn)品,造成了精煤的浪費(fèi),說明對(duì)中煤進(jìn)行再選提質(zhì)是十分必要的。

        3.2 小篩分試驗(yàn)分析

        對(duì)中煤和矸石中-0.5 mm的煤泥部分進(jìn)行小篩分試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果如表2所示。

        表2 中煤及矸石所含煤泥

        如表2所示,在-0.5 mm粒級(jí)中,隨著粒度級(jí)的降低,中煤和矸石的灰分均呈升高趨勢(shì),這一規(guī)律與表1中粒度與灰分的變化規(guī)律相反,說明中煤和矸石中殘余的精煤組份與矸石組份的易碎程度是以0.5 mm 粒級(jí)為界,當(dāng)粒級(jí)小于0.5 mm 時(shí),矸石組份相對(duì)于精煤組份更加易碎,結(jié)合表1中的結(jié)論,可知矸石雖然硬度較大不易破碎,但在樣品大顆粒之間的相互摩擦過程中,矸石會(huì)以更細(xì)小的顆粒從主體上解離下來,這部分解離下來的矸石由于粒度過細(xì)而呈泥質(zhì)形態(tài)存在,進(jìn)而留存于循環(huán)水中影響洗水質(zhì)量[5]。而中煤由于矸石組份含量相對(duì)較低,因此由矸石顆粒碰撞而產(chǎn)生的細(xì)顆粒矸石也較少,因此灰分偏低,中煤泥綜合灰分僅為31.15%,遠(yuǎn)低于中煤產(chǎn)品的平均灰分37.28%,表明其仍有進(jìn)一步回收精煤的可能性。

        3.3 浮選樣品性質(zhì)分析

        取正常生產(chǎn)班次時(shí)的浮選入料、浮選精煤和浮選尾煤樣品分別進(jìn)行小篩分試驗(yàn)分析,浮選入料小篩分?jǐn)?shù)據(jù)如表3所示。

        表3 浮選入料小篩分試驗(yàn)數(shù)據(jù)

        如表3所示,在當(dāng)前生產(chǎn)條件下的浮選入料中,粗顆粒相對(duì)較多,其中+ 0.5 mm 粒級(jí)仍然占到了22.11%,而-0.045 mm粒級(jí)的極細(xì)顆粒僅占9.05%;同時(shí),隨著粒級(jí)減小,灰分逐漸上升,進(jìn)一步說明精煤組份的易碎性在粒級(jí)減小至-0.5 mm 后有所減輕,極細(xì)顆粒中矸石的比例逐漸上升。此外,隨著粒級(jí)的減小,浮精的回收率逐漸降低,而浮精灰分基本保持穩(wěn)定,這一方面說明粒級(jí)越細(xì)精煤組份含量越少,另一方面也說明該煤泥的可浮性較好,在細(xì)顆粒矸石占比上升的情況下,浮選藥劑仍發(fā)揮了較好的選擇性,保證了浮選精煤的質(zhì)量達(dá)標(biāo)。經(jīng)過浮選,尾煤的綜合灰分為68.59%,遠(yuǎn)高于現(xiàn)有中煤泥31.15%的綜合灰分,說明中煤泥有必要通過浮選方式進(jìn)一步回收精煤。

        4 中煤泥再選技術(shù)方案

        由第3 節(jié)的分析可知,中煤和矸石產(chǎn)品中的煤泥部分灰分均遠(yuǎn)低于各自的最終產(chǎn)品平均灰分,均可考慮采用浮選手段進(jìn)一步回收。但矸石中的煤泥量僅占2.07%,并且相對(duì)于中煤泥灰分較高,預(yù)計(jì)浮選后回收的精煤量較小,并且-0.05 mm 粒級(jí)含量較大,對(duì)浮選藥劑的選擇性會(huì)造成負(fù)面影響,因此暫不考慮對(duì)矸石中的煤泥做進(jìn)一步分選。

        由3.1 節(jié)的分析可知,在+0.5 mm 范圍內(nèi),精煤組份相對(duì)易碎,因此可考慮對(duì)塊中煤進(jìn)行破碎,但要避免過度破碎,以達(dá)到解離更多精煤組份的同時(shí),避免泥化的高灰矸石含量劇增,影響后續(xù)浮選效果[6]。由表1可見,隨著粒度減小,中煤灰分逐漸降低,但當(dāng)粒度小于6 mm 后,灰分的降低幅度很小,說明在破碎至6 mm后,中煤的灰分趨于穩(wěn)定,綜合考慮矸石泥化的問題,最終將中煤的破碎粒度上限設(shè)定為6 mm。

        對(duì)適度破碎后的中煤進(jìn)行脫泥處理,并對(duì)這部分煤泥進(jìn)行浮選。具體浮選控制指標(biāo)可根據(jù)具體的生產(chǎn)需求進(jìn)行調(diào)整。當(dāng)主洗產(chǎn)品灰分低于最終產(chǎn)品要求時(shí),可適當(dāng)提高浮精灰分,此時(shí)可做兩產(chǎn)品分選,浮選尾煤經(jīng)壓濾脫水后作為矸石廢棄。當(dāng)主洗產(chǎn)品灰分較高時(shí),可適當(dāng)降低浮選精煤灰分,保證最終產(chǎn)品灰分合格。此時(shí),可考慮采用兩段浮選的工藝流程,即一段精選,精煤經(jīng)壓濾脫水后作為精煤產(chǎn)品;一段尾煤在二段掃選過程中,根據(jù)當(dāng)前中煤產(chǎn)品灰分要求進(jìn)行浮選調(diào)整,使二段浮精灰分與中煤灰分基本持平,經(jīng)壓濾脫水后作為中煤產(chǎn)品。二段浮選尾煤作為矸石產(chǎn)品廢棄。為此,需要對(duì)現(xiàn)有浮選工藝進(jìn)行適當(dāng)改造。將浮選機(jī)一、二段精煤分別匯入兩個(gè)精礦桶,并各自配備一套壓濾系統(tǒng)。其中,二段精煤對(duì)應(yīng)的壓濾系統(tǒng),其卸料溜槽與精煤皮帶和中煤皮帶均相通,并在兩條溜槽端部分別設(shè)有當(dāng)閘板。當(dāng)采用兩產(chǎn)品分選時(shí),兩套壓濾系統(tǒng)壓濾產(chǎn)品均為精煤,產(chǎn)品均上精煤皮帶;當(dāng)采用三產(chǎn)品浮選時(shí),二段精煤壓濾后,調(diào)整二段精煤壓濾系統(tǒng)卸料溜槽的閘板開啟狀態(tài),使這部分物料去往中煤皮帶,從而實(shí)現(xiàn)有用產(chǎn)物回收率的最大化,盡量減少矸石產(chǎn)量。

        5 結(jié)論

        本文以山西古交地區(qū)煉焦煤選煤廠中煤、矸石及浮選產(chǎn)品作為主要試驗(yàn)樣品,采用大篩分、小篩分等手段進(jìn)行產(chǎn)品性質(zhì)分析,并得到以下結(jié)論:

        (1)該廠原煤以0.5 mm為界,+0.5 mm粒級(jí)精煤組份易碎,-0.5 mm粒級(jí)矸石組份易碎;

        (2)該廠煤泥可浮性較好,泥化矸石含量升高后仍能保證浮精灰分合格;

        (3)對(duì)現(xiàn)有中煤可在適度破碎后進(jìn)行浮選提質(zhì),破碎粒度控制上限在6 mm,并根據(jù)具體生產(chǎn)要求設(shè)定為兩產(chǎn)品或三產(chǎn)品浮選,以最大限度回收精煤,提高經(jīng)濟(jì)效益。

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