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        核電廠主泵及風(fēng)機(jī)動(dòng)平衡試驗(yàn)

        2020-05-14 07:46:58
        電力設(shè)備管理 2020年4期
        關(guān)鍵詞:核電廠振動(dòng)設(shè)備

        核電廠中主泵和風(fēng)機(jī)多為離心式,這些設(shè)備的離心轉(zhuǎn)子在高轉(zhuǎn)速下工作時(shí),由于轉(zhuǎn)子的材質(zhì)不均、毛坯缺陷、加工和裝配誤差、設(shè)計(jì)時(shí)存在的非對(duì)稱幾何形狀以及運(yùn)行時(shí)葉輪存在腐蝕和雜質(zhì)吸附等原因,使其質(zhì)量分布不均勻。轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)就會(huì)產(chǎn)生一個(gè)比較大的不平衡離心慣性力,使設(shè)備振動(dòng)或損壞。動(dòng)平衡就是為了減小不平衡離心慣性力,使轉(zhuǎn)子運(yùn)轉(zhuǎn)平衡的一種方法。

        1 主泵動(dòng)平衡試驗(yàn)

        1.1 主泵情況介紹

        主泵全名反應(yīng)堆冷卻劑泵,是由空氣冷卻、三相感應(yīng)式電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)的立式單級(jí)軸密封機(jī)組。從頂部到底部,由電動(dòng)機(jī)、密封組件和泵的水力部件組成。冷卻劑通過(guò)泵殼底部吸入向上流過(guò)葉輪,葉輪上是帶有7個(gè)整體葉片的不銹鋼鑄件,從泵的頂部看,葉輪設(shè)計(jì)成逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)。

        反應(yīng)堆主泵安裝有4個(gè)在線振動(dòng)傳感器。其中兩個(gè)速度傳感器106MV和107MV。安裝在電動(dòng)機(jī)殼體下法蘭上以測(cè)量電動(dòng)機(jī)軸承的振動(dòng)。另外兩個(gè)傳感器為非接觸式位移傳感器150MM和151MM,安裝在泵驅(qū)動(dòng)軸聯(lián)軸節(jié)高度上。在兩個(gè)位移傳感器中間安裝有鍵相傳感器,以提供相位信息(圖1)。鍵相信號(hào)和振動(dòng)信號(hào)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)接線盒將信號(hào)傳至主控和Bently3300儀表框架,以供記錄和報(bào)警。因?yàn)橹骺卦诰€系統(tǒng)僅提供振動(dòng)總值而沒(méi)有振動(dòng)頻譜,因此通過(guò)DP1500便攜式測(cè)振儀與儀表框架信號(hào)輸出端子連接,可實(shí)現(xiàn)對(duì)主泵振動(dòng)信號(hào)的采集和監(jiān)測(cè)。

        圖1 主泵振動(dòng)傳感器安裝示意圖

        1.2 主泵振動(dòng)分析和診斷

        主泵現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)平衡試驗(yàn)在熱停堆工況下進(jìn)行,其主要原因是這一工況最接近主泵的正常運(yùn)行工況。前面已分析的24Hz 是不平衡所導(dǎo)致,但不平衡不僅是質(zhì)量不平衡、還包括一部分熱不平衡,這是由于這個(gè)軸系在熱態(tài)工況下受熱膨脹不均造成的,所以動(dòng)平衡試驗(yàn)必須在熱態(tài)工況下進(jìn)行。

        2號(hào)機(jī)組第5次換料大修后,在熱態(tài)升溫過(guò)程中1號(hào)主泵振動(dòng)由67um 增大到128um 并有上升趨勢(shì)。從當(dāng)時(shí)的頻譜看,造成軸振動(dòng)的主要頻為工頻,其他偕波分量幅值較小。從幅值上看,工頻分量占振動(dòng)總量的90%以上,基本可以確定當(dāng)時(shí)主泵振動(dòng)偏大的主要原因?yàn)椴黄胶?。而出現(xiàn)的11.8Hz 振動(dòng)分量經(jīng)分析為軸封水注入而引起的振動(dòng),其產(chǎn)生原因主要與設(shè)計(jì)有關(guān),且幅值較小,無(wú)需處理。根據(jù)以上分析,決定在機(jī)組熱態(tài)時(shí)對(duì)主泵進(jìn)行動(dòng)平衡試驗(yàn)。

        1.3 動(dòng)平衡試驗(yàn)過(guò)程

        本次動(dòng)平衡采用的是單面動(dòng)平衡方法,加重平面為聯(lián)軸節(jié)處。在停運(yùn)2號(hào)機(jī)組1號(hào)主泵前對(duì)主泵的數(shù)據(jù)進(jìn)行了振動(dòng)測(cè)量測(cè),并將該次振動(dòng)測(cè)量作為動(dòng)平衡試驗(yàn)的原始振動(dòng)值(表1),據(jù)此估算試加重量約為851g ∠51°(圖2),對(duì)輪上14#和1#螺栓中間的鍵槽為零相位點(diǎn)。試加重量后,啟動(dòng)主泵,測(cè)量振動(dòng),采集數(shù)據(jù)見表1。試重后振動(dòng)幅值變化不大,1倍頻振動(dòng)從128um 降低到107um,但相位角度變化很大,由339°變化到235°,改變了90°,幅值變化不大而相位角變化較大說(shuō)明試重偏大,通過(guò)試重后振動(dòng)計(jì)算配重,計(jì)算結(jié)果表明應(yīng)加重550g,加在14°相位上,實(shí)際加重556g。啟動(dòng)主泵,待狀態(tài)穩(wěn)定后采集振動(dòng)數(shù)據(jù),一倍頻振動(dòng)值下降到63um,主控顯示的振動(dòng)總值也下降到70~90um左右,結(jié)果表明主泵動(dòng)平衡后振動(dòng)狀態(tài)良好。

        圖2 加重位置示意圖

        1.4 經(jīng)驗(yàn)反饋和幾點(diǎn)建議

        當(dāng)主泵振動(dòng)較高時(shí),首先應(yīng)認(rèn)真分析原因,確定是由不平衡故障引起。通常一倍頻要占總振動(dòng)值的85%以上才可實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)平衡;當(dāng)一倍頻分量中包含較大的熱變量時(shí),泵啟動(dòng)至狀態(tài)穩(wěn)定需較長(zhǎng)的時(shí)間,數(shù)據(jù)采集應(yīng)在泵的狀態(tài)穩(wěn)定后(包括軸封水流量和軸承溫度)方可進(jìn)行。根據(jù)本次測(cè)量經(jīng)驗(yàn),2RCP001PO的振動(dòng)約經(jīng)過(guò)20~25min 后幅值趨于穩(wěn)定;試驗(yàn)時(shí),設(shè)備運(yùn)行工況應(yīng)盡量接近正常運(yùn)行工況。對(duì)于主泵,在進(jìn)行動(dòng)平衡試驗(yàn)時(shí),應(yīng)使每次的軸封水流量相同且與正常運(yùn)行時(shí)的流量一致。

        表1 2RCP001PO 主泵動(dòng)平衡試驗(yàn)數(shù)據(jù)

        表2 秦山核電廠DVK 風(fēng)機(jī)平衡數(shù)據(jù)

        當(dāng)需較大配重時(shí)應(yīng)考慮將矢量分解,一個(gè)螺栓上的配重量不宜超過(guò)1500g。當(dāng)主泵聯(lián)軸器平衡面上已有較多平衡塊時(shí),應(yīng)綜合考慮原有的平衡塊,盡可能減少平衡面的配重。如難以實(shí)施,可選擇慣性飛輪作平衡面;由于主泵振動(dòng)原因復(fù)雜,影響振動(dòng)的因素較多,特別是熱變量對(duì)動(dòng)平衡試驗(yàn)的影響較大,這種熱不平衡量隨工況和運(yùn)行時(shí)間而變化,試驗(yàn)中必須充分地重視和考慮這個(gè)問(wèn)題。在本次動(dòng)平衡試驗(yàn)中,2RCP001PO 在6月19日啟動(dòng)后進(jìn)行的振動(dòng)測(cè)量中,一倍頻最大振動(dòng)幅值和相位為67um ∠305°,到6月21日該點(diǎn)一倍頻振動(dòng)幅值和相位變?yōu)?28um ∠338°,幅值和相位均有較大變化。

        2 核級(jí)風(fēng)機(jī)動(dòng)平衡

        核電廠中風(fēng)機(jī)動(dòng)平衡試驗(yàn)同主泵動(dòng)平衡原理相同,風(fēng)機(jī)可以看作具有集中質(zhì)量的單輪盤轉(zhuǎn)子。平衡時(shí)只需要一個(gè)校正平面,校正質(zhì)量安裝在葉輪上。若葉輪有平衡槽,平衡時(shí)將校正質(zhì)量安裝在平衡槽內(nèi);若葉輪沒(méi)有平衡槽,平衡時(shí)校正質(zhì)量焊接在輪盤的外緣。由于核電廠風(fēng)機(jī)一般未加裝在線振動(dòng)監(jiān)測(cè)裝置,或加裝的振動(dòng)監(jiān)測(cè)裝置不具備頻譜分析功能。因此需要使用便攜式振動(dòng)數(shù)據(jù)采集器并加裝鍵相傳感器來(lái)獲取振動(dòng)信號(hào)(圖3)。

        示例:秦山核電廠DVK 送風(fēng)機(jī)。該風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速為1500r/min。運(yùn)行中風(fēng)機(jī)振動(dòng)達(dá)7.71mm/s,振動(dòng)為基頻,判斷為不平衡引起。風(fēng)機(jī)葉輪沒(méi)有平衡槽,考慮加重焊接在葉輪輪盤的外緣。平衡過(guò)程見表1,平衡進(jìn)行了兩次。第一次平衡后,依計(jì)算結(jié)果將平衡角度調(diào)整了70度,振動(dòng)達(dá)滿意水平(表2)。

        核電廠風(fēng)機(jī)動(dòng)平衡與核電廠主泵動(dòng)平衡原理基本相同,但數(shù)據(jù)采集和振動(dòng)分析方式卻有很大區(qū)別。主要體現(xiàn)在,主泵是通過(guò)主泵自帶傳感器而得到的軸位移和相位數(shù)據(jù),而風(fēng)機(jī)則是通過(guò)便攜式振動(dòng)數(shù)采器及脈沖轉(zhuǎn)速表測(cè)得的風(fēng)機(jī)軸承座振動(dòng)速度及相位數(shù)據(jù)。由于采集方式不同,采集得到的振動(dòng)數(shù)據(jù)單位不同,直接反應(yīng)在同一測(cè)點(diǎn)上測(cè)量得到的振動(dòng)速度相位會(huì)超前振動(dòng)位移相位90度,用速度單位得到的滯后角也將超前90度,這就要求風(fēng)機(jī)動(dòng)平衡初次試重時(shí)要將滯后角度的區(qū)別考慮進(jìn)來(lái),避免試重位置加反,造成設(shè)備損壞甚至人身傷害的事故。

        圖3 風(fēng)機(jī)振動(dòng)傳感器安裝示意圖

        3 結(jié)語(yǔ)

        核電廠主泵和核輔廠房通風(fēng)設(shè)備均為核級(jí)設(shè)備,是執(zhí)行核安全功能的關(guān)鍵設(shè)備,當(dāng)這些設(shè)備發(fā)生故障時(shí)對(duì)核安全往往會(huì)造成威脅。因此對(duì)于這些設(shè)備的故障需細(xì)致分析設(shè)備的振動(dòng)故障原因,不僅要了解設(shè)備的各種振動(dòng)原因及振動(dòng)特征,還要考慮設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中綜合故障,才能準(zhǔn)確判斷設(shè)備振動(dòng)故障原因及故障位置,為精確實(shí)施動(dòng)平衡提供理論依據(jù)。通過(guò)以上方法對(duì)設(shè)備的轉(zhuǎn)子進(jìn)行動(dòng)平衡的校正,可以減小轉(zhuǎn)子在工作時(shí)的慣性力和慣性力偶,從而減小了設(shè)備的振動(dòng)。大大提高了設(shè)備工作的穩(wěn)定性和可靠性,增加了設(shè)備的使用壽命,也減少了因質(zhì)量原因而使設(shè)備損壞的因素,為保證產(chǎn)品的質(zhì)量提供了有利的保障。

        主泵及風(fēng)機(jī)等設(shè)備動(dòng)平衡試驗(yàn),在降低設(shè)備振動(dòng)的同時(shí)還可以積累相應(yīng)的測(cè)試數(shù)據(jù),通過(guò)這些數(shù)據(jù)可計(jì)算出設(shè)備動(dòng)平衡影響系數(shù),如同類設(shè)備再需要進(jìn)行動(dòng)平衡試驗(yàn)時(shí)可直接通過(guò)影響系數(shù)和設(shè)備的原始振動(dòng)算出應(yīng)加配重質(zhì)量而不需加試重,最少可進(jìn)行一次配重即完成動(dòng)平衡,減少設(shè)備的啟停次數(shù),保證設(shè)備安全的同時(shí)更具有一定的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。

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