杜鳳懷,涂敏,吳秀俊
(云南省建筑材料科學研究設(shè)計院有限公司 云南 昆明 650221)
建筑材料工業(yè)是國民經(jīng)濟發(fā)展的重要基礎(chǔ)原材料工業(yè)之一,是改善民生的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)。緬甸水泥工業(yè)目前存在的主要問題是專業(yè)技術(shù)人才缺乏、生產(chǎn)技術(shù)和管理較落后、設(shè)備制造業(yè)基礎(chǔ)薄弱、生產(chǎn)水泥的原燃材料品位較低、燃煤以褐煤為主等,近年來,隨著中國水泥行業(yè)的進入,緬甸水泥工業(yè)已取得了重大的發(fā)展。云南省建筑材料科學研究設(shè)計院依托云南省科技廳國際合作科研課題,利用緬甸低品位原燃材料,采取了優(yōu)劣搭配、跟蹤檢驗、分區(qū)堆放、充分均化的措施,調(diào)整工藝參數(shù),改造相關(guān)設(shè)備,加強生產(chǎn)管理,積累了使用低鈣高硅石灰石和褐煤燒制水泥熟料的相關(guān)技術(shù)和生產(chǎn)經(jīng)驗,對東南亞和我國低鈣高硅石灰石、褐煤產(chǎn)區(qū)的水泥生產(chǎn),及云南省水泥工業(yè)面臨的原燃材料品質(zhì)逐漸劣化的現(xiàn)實情況,均具有較大的指導意義。
該水泥生產(chǎn)線原燃材料品質(zhì)較低,主要體現(xiàn)為:配套礦山石灰石屬變質(zhì)灰?guī)r,方解石普遍呈重結(jié)晶狀態(tài),含有較多的它形石英,且CaO含量偏低、游離SiO2含量偏高、成分波動較大,見表1;緬甸本地褐煤成煤年代較早,可燃基揮發(fā)分和硫含量較低[1],但熱值普遍較低,且進廠褐煤由多個產(chǎn)地供應(yīng),質(zhì)量波動很大,見表2。
該水泥生產(chǎn)線位于緬甸曼德勒地區(qū),水泥熟料設(shè)計能力為5000t/d,以國產(chǎn)技術(shù)及設(shè)備為主,生產(chǎn)線配置情況和特點如下:
表1 本廠礦山石灰石波動表/%
表2 本地褐煤波動表
(1) 石灰石破碎采用2-PPC1818雙轉(zhuǎn)子單段錘式破碎機,但轉(zhuǎn)子、錘頭等材質(zhì)較差,不耐磨,不能很好的適應(yīng)高硅石灰石的破碎。
(2) 進廠石灰石采用圓形預(yù)均化堆棚,燃煤和其它原材料采用矩形預(yù)均化堆棚,對原燃材料質(zhì)量波動的適應(yīng)性較好。
(3)生料磨制采用立磨三風機系統(tǒng),利用窯尾廢氣烘干原料,物料受磨輥與磨盤的擠壓和剪切等作用力達到粉磨效果,對高硅石灰石適應(yīng)性較好。
(4) 燒成窯尾采用五級旋風雙系列預(yù)熱器系統(tǒng),回轉(zhuǎn)窯規(guī)格為Φ4.8×74m,窯頭采用第四代篦冷機,煤磨采用Ф3.8x7.75+35風掃煤磨,水泥粉磨采用2-Φ4×13m+輥壓機的半終粉磨系統(tǒng),能滿足新型干法水泥生產(chǎn)的需要。
(5) 生產(chǎn)過程質(zhì)量控制采用ARLPERFORX系列熒光光譜儀,進行原料、生料和熟料分析,對低品位原燃材料生產(chǎn)水泥的指導性較好。
3.1.1石灰石破碎系統(tǒng)管理
原石灰石破碎機不適應(yīng)本廠礦山高硬度、高硅石灰石,試生產(chǎn)期間達不到設(shè)計破碎產(chǎn)量、設(shè)備故障多、維修工作量大。采取了以下措施提高了使用壽命,并降低了維修成本。
(1) 對SiO2≥10%的高硅石灰石和SiO2≤10%低硅石灰石進行搭配后再進破碎機,并嚴格控制進破碎機石灰石粒度≤1000mm。
(2) 將錘頭材質(zhì)由ZGMn13更換為ZGMn18Cr2MoVTiRe+WTi,將篦板材質(zhì)由ZGMn13更換為ZGMn18Cr2Mo,并增加5mm厚度。
(3) 錘頭端面磨損比較嚴重時,及時進行翻面,翻面后繼續(xù)使用;定期進行耐磨堆焊,延長使用周期;更換時,對每個錘頭進行稱重,保證破碎機的動平衡。
3.1.2外購石灰石搭配使用和預(yù)均化管理
雖然石灰石在礦山破碎前進行了初步搭配,但仍需加強石灰石預(yù)均化管理,進一步降低石灰石成分波動。并外購了高鈣低硅石灰石進行搭配使用,以提高石灰石品質(zhì)。
(1) 石灰石進圓形預(yù)均化堆棚不準定點堆料,行走堆料角度不小于60°,堆料高度達到最高堆料位置。
(2) 每天對進入圓形預(yù)均化堆棚的石灰石堆料區(qū)域和取料區(qū)域進行記錄(共劃分16個區(qū)),便于化驗室對石灰石的跟蹤和配料。
(3) 進入圓形預(yù)均化堆棚的石灰石每1000t取1次綜合樣,數(shù)據(jù)偏差大時取瞬時樣,并及時調(diào)整與外購石灰石的搭配比例。
(4) 外購石灰石成分波動較小,進廠后采取簡易預(yù)均化,并對外購石灰石不同區(qū)域的化學成分、堆料和取料情況做好記錄。
(5)嚴格控制本廠和外購石灰石配料比例,使入磨石灰石化學成分滿足生料配料方案要求,并通過X熒光分析儀在線監(jiān)測原料和生料質(zhì)量。經(jīng)半年生產(chǎn),搭配后石灰石化學成分平均指標見表3。
3.2.1 褐煤進廠管理
燒成用燃煤質(zhì)量的穩(wěn)定,關(guān)系到回轉(zhuǎn)窯的產(chǎn)量、質(zhì)量和穩(wěn)定運行,加強對進廠燃煤的管理就顯得非常的重要,是做好配料工作的前提和保障。
表3 搭配后石灰石化學成分平均指標表/%
(1)嚴格控制褐煤進廠的品質(zhì),不同礦點的不同批次褐煤各取一次綜合樣進行化驗,其控制指標見表4。
表4 褐煤進廠控制指標表
(2)對進廠的褐煤,各礦點都做到定點堆放,做好標識。
(3)對定點堆放的褐煤,化驗室都要做全面的化驗分析,并做好記錄。
3.2.2外購煙煤搭配使用和預(yù)均化管理
緬甸本地褐煤產(chǎn)地多、品質(zhì)波動大、水分高、熱值低很難滿足煅燒需要。外購澳大利亞煙煤和本地褐煤進行搭配使用,并采取了兩次均化的措施,減小入窯燃煤工業(yè)分析和熱值的波動,為回轉(zhuǎn)窯的穩(wěn)定運行提供條件。
(1)外購澳大利亞煙煤和本地褐煤進廠后分別進行簡易預(yù)均化,再根據(jù)搭配比例混合后進入矩形預(yù)均化堆棚進行二次均化,并做好記錄。
(2)嚴格控制褐煤和外購澳大利亞煙煤的搭配比例,搭配后燃煤的控制指標見表5。每次煤的搭配都要求取樣化驗和跟蹤。
表5 搭配后燃煤控制指標表
由于使用高硅石灰石,原設(shè)計采用了高硅率配方。雖然避免了預(yù)熱器、分解爐底部和煙室由于硫堿的富集循環(huán)或液相量過多產(chǎn)生的結(jié)皮現(xiàn)象,保證了回轉(zhuǎn)窯的穩(wěn)定運轉(zhuǎn)及熟料的強度,但實際生產(chǎn)中最大的問題是窯頭飛砂嚴重,甚至頻繁的出現(xiàn)篦冷機堆雪人的現(xiàn)象。
(1)高硅石灰石、高硅率配料及褐煤的高揮發(fā)份、高水分是熟料燒成產(chǎn)生飛砂料的主要原因,硅率越高,液相量越少,飛砂現(xiàn)象越嚴重。為此進行了率值的調(diào)整:適當降低硅酸率,提高物料的液相量,放寬燒結(jié)范圍,促進熟料的燒結(jié)。
(2) 加強原材料的源頭控制,對石灰石的搭配比例進行調(diào)整和優(yōu)化,增加取樣頻率,適當?shù)奶岣咄赓徥沂氖褂昧?,降低二氧化硅含量?/p>
(3) 加強對質(zhì)量調(diào)度的培訓,采用及時補差的過程質(zhì)量控制法來進行生產(chǎn)控制。與控制指標相差遠應(yīng)調(diào)整快,稍微偏離時需微調(diào),以減小班平均值與中值的偏離程度。
3.4.1回轉(zhuǎn)窯操作的優(yōu)化
針對使用褐煤摻燒和高硅石灰石較難分解的特點,對回轉(zhuǎn)窯操作進行了優(yōu)化。
(1) 適當加大分解爐用煤(占67%左右),減少窯頭用煤比例(占33%左右);并提高了入窯生料溫度,使表觀分解率平均達到96%左右。
(2) 加大窯頭燃燒器一次風及其外風用量,減少內(nèi)風用量,并適當降低窯頭二次風的溫度;調(diào)整燃燒器位置,偏料下10~20mm。
(3) 提高窯頭篦冷機固定篦床風量,加快1、2、3室篦床速度;并在篦冷機固定篦床頭部加裝了推雪人裝置。
3.4.2 回轉(zhuǎn)窯結(jié)構(gòu)的調(diào)整
(1)針對3次風管入分解爐彎部管道耐火材料磨蝕嚴重,將澆注料調(diào)整為砌筑耐火磚(硅莫磚),延長其使用周期。
(2) 由于燃煤中的兩種煤并非同步燃燒,因而降低了燃煤的平均燃燒速率,燃煤著火溫度和燃盡溫度降低,對于回轉(zhuǎn)窯高溫燒成帶和火焰的形態(tài)有一定的影響。主要表現(xiàn)為窯口到窯內(nèi)3.5m處沖刷嚴重,2.5~3.5m處窯筒體出現(xiàn)高溫。為此,對窯內(nèi)砌磚進行了調(diào)整,原設(shè)計是砌筑2m硅莫磚,調(diào)整為砌筑3.5m硅莫磚,以提高回轉(zhuǎn)窯運轉(zhuǎn)率。
3.4.3 回轉(zhuǎn)窯穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)低煤耗的管理
(1) 穩(wěn)定窯系統(tǒng)熱工制度,提高窯襯的使用周期,并加強設(shè)備巡檢和維護保養(yǎng)力度,保證設(shè)備運轉(zhuǎn)率每月超過90%。
(2) 統(tǒng)一操作思路,不斷優(yōu)化操作參數(shù),發(fā)揮回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)最大潛力,保證窯產(chǎn)量長期在高位運行。
(3) 優(yōu)化噴煤量和窯內(nèi)熱工工況,并加強操作員節(jié)能降耗意識,精心操作,確保回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)高效節(jié)能運轉(zhuǎn)。
(1) 經(jīng)過2個月試生產(chǎn),5000t/d水泥熟料生產(chǎn)線順利實現(xiàn)達標達產(chǎn),2個月試生產(chǎn)期間運轉(zhuǎn)率超過92%。
(2) 熟料質(zhì)量符合GB/T21372-2008《硅酸鹽水泥熟料》的技術(shù)要求,其中:熟料3天抗壓強度≥30MPa、28天抗壓強度≥55 MPa;熟料能耗達到GB/T16780-2012《水泥單位產(chǎn)品能源消耗限額》中相關(guān)規(guī)定,其中:可比熟料綜合煤耗≤108kgce/t。
(3)本廠低品位石灰石和外購優(yōu)質(zhì)石灰石平均約按1:1的比例進行混合使用,緬甸本地褐煤和澳大利亞進口煙煤平均約按1∶1比例搭配,與全使用優(yōu)質(zhì)石灰石和進口煙煤生產(chǎn)相比,合計每年節(jié)約超4000萬元。
(1)通過搭配適當比例的優(yōu)質(zhì)原燃材料,并嚴格控制搭配后的質(zhì)量指標和均化效果,可有效利用本地低品位原燃材料,節(jié)約資源,降低生產(chǎn)成本,并可實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)水泥熟料的穩(wěn)定生產(chǎn)。
(2)由于石灰石和燃煤采用了優(yōu)劣搭配的方式,應(yīng)在其試驗分析和研究的基礎(chǔ)上,制定相適應(yīng)的原料控制指標、配方、工藝參數(shù)和生產(chǎn)管理制度,并進行工藝和設(shè)備的優(yōu)化和調(diào)整,加強設(shè)備維護,以使生產(chǎn)工藝、設(shè)備、配方和操作都能更好地適應(yīng)低鈣高硅石灰石和褐煤燒制水泥熟料的技術(shù)要求。