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        高硅石灰石煅燒中控操作要點(diǎn)

        2020-05-13 02:38:24李進(jìn)鑫
        四川水泥 2020年2期
        關(guān)鍵詞:軸流回轉(zhuǎn)窯旋流

        李進(jìn)鑫

        (福建水泥股份有限公司德化海峽分公司, 福建 泉州 352516)

        福建海峽水泥有限公司是由中材國際南京水泥工業(yè)設(shè)計研究院設(shè)計的日產(chǎn)6000t 熟料新型干法水泥生產(chǎn)線。燒成窯中配置了一臺Ф5.0x74m 回轉(zhuǎn)窯、燒成窯頭配置第四代冷卻機(jī)、熟料儲存為一個Ф60 米的圓庫,儲量10 萬噸。

        1 存在問題

        石灰石是水泥生產(chǎn)的主要原材料,在熟料配料中占85%左右,一般要求石灰石中SiO2含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))在5%以下。受制于資源因素的制約,公司開采的石灰石中SiO2含量均在8%左右。對石灰石破碎、生料粉磨效率及熟料煅燒造成非常不利的影響。

        2019 年入磨石灰石化學(xué)成分%

        LOSS SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 R2O 合計 8.27 0.84 0.52 48.36 1.54 59.53

        目前熟料分廠中控操作存在的主要問題為:石灰石難破碎,生料難粉磨,熟料綜合電耗高,熟料比較難煅燒,結(jié)粒不是很好,易磨性差,窯前飛沙料嚴(yán)重,限制了窯產(chǎn)量進(jìn)一步的提升。

        2 采取的措施

        2.1 配料方案的制定必須與回轉(zhuǎn)窯的煅燒溫度相適應(yīng)

        從窯型和窯襯窯皮的承受能力分析,燒成帶溫度控制在1380℃-1450℃之間較為適宜??刂圃谶@個溫度區(qū)間內(nèi),燒成帶無聊的化學(xué)反應(yīng)速度以及在燒成帶停留的時間都能夠處在較為適宜的區(qū)間內(nèi)。而對于窯尾煙氣溫度,通常情況下需要控制在1050℃-1100℃。如果是溫度過低,那么無聊傳熱以及預(yù)分解都難以達(dá)到理想狀態(tài),并且還會限制窯內(nèi)通風(fēng)和傳熱能力,會,影響到過渡帶的長度。如果是過高那就會對煙室?guī)碛绊懀€會導(dǎo)致上升管道結(jié)皮或堵塞。

        2.2 分解爐溫度的溫度參數(shù)控制

        分解爐爐中溫度控制在900℃左右 料溫880℃而CaCO3 在820℃左右開始分解,提高爐中溫度可加速CaCO3 的分解,使出爐物料的分解率在92%以上,提高物料的分解率減輕了回轉(zhuǎn)窯的煅燒力度,從而穩(wěn)定生產(chǎn)線的熱工制度。

        2.3 火焰形狀與煤粉質(zhì)量的控制

        煅燒溫度的控制與火焰形狀密切相關(guān)根據(jù)不同的來料,控制好燒成溫度和火焰形狀合理調(diào)整燃燒器的內(nèi)外旋流風(fēng)和軸流風(fēng),中心風(fēng),強(qiáng)化一次風(fēng)與煤粉的充分混合,達(dá)到完全燃燒。針對不同的來料,實(shí)時窯皮及熟料煅燒質(zhì)量情況燃燒器常規(guī)的三套工況如下,三種工況根據(jù)情況控制范圍可靈活掌握:1.軸流風(fēng)60Kpa、內(nèi)旋流20-25Kpa、外旋流5-10Kpa:軸流風(fēng)適中,弱化外旋流,強(qiáng)化內(nèi)旋流的方案,這種工況適應(yīng)揮發(fā)分中等或偏高、熱值較高的煤質(zhì),窯皮狀況及熟料質(zhì)量良好。2.軸流風(fēng)75-80Kpa、內(nèi)旋流15-18Kpa、外旋流20-23Kpa:軸流風(fēng)加大,弱化內(nèi)旋流,強(qiáng)化外旋流的方案。此種工況尤其對劣質(zhì)無煙煤比較對口,火焰煅燒能力強(qiáng),立升重高,窯皮狀況及熟料質(zhì)量良好。3.軸流風(fēng)75-80Kpa、內(nèi)旋流15-30Kpa、外旋流15-30Kpa:此種工況下,內(nèi)旋和外旋管道閥門全開,對普通無煙煤適應(yīng)性好。在不損壞窯襯的情況下高硅料盡可能提高燒成帶的溫度,使火焰形狀粗短加強(qiáng)燒成力度。嚴(yán)格控制好煤粉細(xì)度至1.2(0.08mm 篩余)以下水份2%以下,使煤粉燃燒速度增加從而確保各主要部位煅燒溫度的實(shí)現(xiàn)。

        經(jīng)過中控全體窯操同仁的共同努力,與各部門的協(xié)同配合下,在慢慢摸索的過程中,通過采用以上調(diào)控操作措施,有效提高熟料的質(zhì)量,使得熟料結(jié)粒良好,經(jīng)測算熟料產(chǎn)量較前提高了10%左右,熟料立升重大幅提高,現(xiàn)穩(wěn)定在1200 左右,熟料中f-Cao1.0 在以下,合格率保持95%以上。熟料產(chǎn)質(zhì)量提高明顯。

        2019 年熟料質(zhì)量

        化 學(xué) 成 份% 率 值 燒失量 二氧 化硅 三氧化 二鋁 三氧化 二鐵 氧化鈣 氧化鎂 游離氧 化鈣 KH KH- N P 0.15 21.87 5.14 3.43 64.25 2.88 0.78 0.891 0.879 2.55 1.50

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