馬小江
(酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司選燒廠,甘肅 嘉峪關(guān) 735100)
加壓過濾機是一種高效、節(jié)能環(huán)保、自動化程度高的新型脫水設(shè)備。與傳統(tǒng)的真空過濾機比較,加壓過濾機壓差大,因此,其過濾效率更高,脫水效果更好,被廣泛用于選煤廠浮選精煤脫水、原生煤泥脫水。
2010 年,酒鋼計劃新建一個400 萬噸鐵選廠,而已建成的燒結(jié)工序無熱篩作業(yè)構(gòu)成返回配料系統(tǒng)來平衡鐵精礦水分,因此,選礦工序的鐵精礦水分必須低于13%。傳統(tǒng)的真空過濾機,鐵精礦濾餅水分一般在15.5%~16%,無法滿足后續(xù)燒結(jié)工藝要求。2012 年11 月酒鋼選燒廠在國內(nèi)首創(chuàng)采用GPJ-120 加壓過濾機過濾鐵精礦,鐵精礦水分達到12.66%,解決了鏡鐵山礦鐵精礦的脫水難題。
但是,鐵精礦礦漿與煤泥、浮選精煤物料性質(zhì)差異很大,鐵精礦比重大、含鐵顆粒對設(shè)備的磨損損壞異常明顯。設(shè)備故障率高,長期連續(xù)穩(wěn)定運行困難,需要投入大量檢修人力、材料備件。長此以往,將增加企業(yè)的生產(chǎn)成本,制約整個選礦工序的生產(chǎn)。因此,針對出現(xiàn)的各類設(shè)備問題,進行改進,降低設(shè)備故障,延長使用周期,十分必要。
表1
(1)減速機損壞情況:加壓過濾機中心皮帶減速機是由SEW 公司生產(chǎn)的KA87DV132M4 減速機。減速機用于圓盤加壓過濾機精礦皮帶輸送驅(qū)動,M1 空心軸地腳安裝方式,共4 臺設(shè)備,每臺壓濾機倉內(nèi)有一臺該型號減速機。損壞現(xiàn)象均為減速機內(nèi)潤滑油變質(zhì)成為糊狀液體,齒輪和軸承磨損、生銹。在使用不到三個月時間內(nèi),陸續(xù)損壞減速機8 臺次,直接影響了二選工序生產(chǎn)系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。
(2)故障原因分析:根據(jù)減速機的損壞現(xiàn)象分析,減速機故障原因主要是有鐵精礦粉和濕氣進入箱體內(nèi),導(dǎo)致潤滑油變質(zhì)、齒輪和軸承的磨損。礦粉和濕氣進入箱體的原因主要有以下兩方面:①由于減速箱原配的透氣閥為單向閥,且透氣孔較小,在壓濾機開始運轉(zhuǎn)時,倉體約在10 分鐘左右快速加壓到3 個大氣壓,而此時減速箱內(nèi)的壓力無法在短時間和倉體內(nèi)的壓力平衡,導(dǎo)致減速箱內(nèi)存在負壓,對減速機油封形成壓力,使油封處堆積的礦粉隨著減速機的運轉(zhuǎn)進入減速箱內(nèi)。②大量的礦粉堆積在減速機輸出軸油封處,對減速機油封形成擠壓、研磨效應(yīng),再加上壓力差的作用,導(dǎo)致減速機輸出軸油封變形,礦粉和濕氣更容易進入減速箱內(nèi)。
(3)改進技術(shù)措施:①將原來的透氣閥改為直通式透氣閥,增大排氣孔直徑,以保證減速箱內(nèi)的壓力和壓力倉內(nèi)的壓力能夠迅速達到平衡,消除減速箱和壓力倉的壓力差。將該透氣閥通過銅管引到倉體的上部,出口處加裝過濾裝置,減小灰塵和濕氣的影響。②在減速箱的輸出軸外側(cè)加裝防塵罩,以保護外側(cè)油封。在內(nèi)側(cè)油封處加裝擋板。③減速機整體加裝防護罩,防止鐵精礦進入減速箱內(nèi)。
通過以上改造,減速機內(nèi)再未進入礦粉,潤滑油清潔,倉內(nèi)中心皮帶減速機運行穩(wěn)定。減速機使用周期從20 天延長至6 個月。
(1)設(shè)備現(xiàn)狀與問題。圓盤給料機圓盤直徑為Φ2000mm,運行過程中,有零星的礦粉從周圍掉落至圓盤給料機減速機及周圍地面,影響減速機散熱,增加了崗位人員清掃衛(wèi)生的工作量。
圖1 改造示意圖
(2)問題剖析。圓盤給料機圓盤直徑小,運行過程中零星礦粉沒有堆積的空間,直接散落至地面。
(3)改進技術(shù)措施。將圓盤給料機圓盤直徑由Φ2000mm,增大至Φ2300mm,延順時針方向在出料口的位置加裝刮料板。改進后,撒料問題得到了有效控制。零星的礦粉隨圓盤的運行直接給到精礦皮帶,減輕了崗位清掃衛(wèi)生的工作量。
(1)原因分析。壓濾機濾布在礦漿液面處受氣液沖刷影響,易出現(xiàn)破損,導(dǎo)致濾布壽命縮短,平均為10 ~15 天; 通過隨機抽樣100 條破損濾布統(tǒng)計,78%以上的濾布在液面交界范圍內(nèi)破損,破損面積約為0.35cm2/條。
圖2 破損濾布抽樣統(tǒng)計分析表
(2)改進措施。針對濾布三角區(qū)破損率高的問題,根據(jù)統(tǒng)計濾扇濾布的破損情況,技術(shù)上采取在該區(qū)域鑲襯160mm 寬度滌綸針刺無紡布進行耐磨耐氣蝕性加強防破損。襯套縫合在過濾布的下部,這個部位是加壓過濾機槽體內(nèi)液漿沖刷最嚴(yán)重的部位,襯套的存在既保證了濾布原有的過濾功能,又能有效地保護濾布,最終達到延長濾布的使用壽命。
加襯濾布使用后,濾布三角區(qū)破損問題得到了解決,濾布破損量大幅降低,濾液濃度由5%以上下降至1%左右,大部分集中在1%以下,既降低了濾布費用,又降低了濾液濃度。
(1)設(shè)備現(xiàn)狀與問題。倉內(nèi)上濾液管、下濾液管由兩側(cè)法蘭、波紋管及管道構(gòu)成。兩側(cè)法蘭連接,波紋管用于調(diào)整連接尺寸誤差。實際在線使用周期為7 天,運行時間短,影響壓濾機的穩(wěn)定運行。
圖3 濾布結(jié)構(gòu)改進
(2)問題剖析。濾液中含有鐵精礦、氣、水,運行過程中由于波紋管不耐磨,并且受到一定的拉伸力,頻繁磨漏。
(3)改進技術(shù)措施。將兩側(cè)波紋管長度由目前的300mm,延長至400mm,波紋管中間焊接耐磨套管,耐磨套管的長度500mm。
圖4 濾液管改造后示意圖
波紋管加長,伸縮量變大,便于更換拆裝。中間焊接耐磨套管,耐磨套管對波紋管起到保護作用。因此,使用壽命延長至3 個月。
(1)設(shè)備現(xiàn)狀與原因分析。上下濾液氣動控制閥與手動調(diào)節(jié)閥壽命短,主要體現(xiàn)在閘板受濾液及氣蝕磨損損壞,密封失效。鐵精礦濾液對閥門的磨損遠遠大于精煤濾液對閥門的磨損。因此,使用壽命急劇縮短,直接影響整個系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。(2)改進技術(shù)措施。閥門優(yōu)化選型為腔體、閘板全陶瓷閥門。經(jīng)過現(xiàn)場實際使用,閥門的使用周期由3 個月延長至36 個月,近12 倍,大幅降低了檢修頻次及備件費用。
酒鋼選燒廠在國內(nèi)首次嘗試使用GPJ-120 型加壓過濾機用于鐵精礦脫水作業(yè)。經(jīng)過幾年的運行,分析解決出現(xiàn)的各類設(shè)備問題,優(yōu)化改造后,總體運轉(zhuǎn)平穩(wěn),確保了生產(chǎn)的連續(xù)性。
加壓過濾機自動化程度高,任何零星設(shè)備故障都能導(dǎo)致停機,中斷生產(chǎn)。日常的精心操作與維護必不可少,同時,還需要繼續(xù)摸索提升設(shè)備性能,以便能更好地服務(wù)于選礦行業(yè)。