楊巨忠
(汾西礦業(yè)中興煤礦,山西 交城 030500)
隨著采煤工作面推進速度的不斷增加,對回采巷道成巷速度有更高要求,傳統的雙巷掘進方式難以適應高強度開采需要,同時留設的護巷煤柱造成大量寶貴煤炭資源浪費[1-2]。沿空留巷成巷速度快,極大地緩解了采掘接替緊張局面,在煤炭開采中應用逐漸廣泛[3]。中興礦1204下工作面位于2號煤層采空區(qū)下,采面與上覆采空區(qū)間距在4m以內,由于2號煤層開采,造成1204下采面頂板破碎,若1204下采面采用傳統雙巷掘進方式,則存在巷道圍巖控制困難、掘進速度低下問題,因此,中興礦在1204下工作面材料巷采用高水充填材料沿空留巷技術,取得顯著應用成果。
1204下工作面埋藏深度在620m,采面開采2下煤層,煤層平均厚度2.0m,含有1~2夾矸,平均傾角11°,2下煤層與上覆2煤間距約3.6m。采面上覆有厚度1.3m頁巖偽頂,呈現灰黑色,遇水容易膨脹;其上為厚度0.8m的砂質頁巖、厚度0.9m的砂巖;直接底為厚度0.3m砂質泥巖、厚度1.4m的砂質頁巖。
1204下工作面北側為1202下采面采空區(qū),南側為規(guī)劃的1206下采面(實體煤),東側為一采區(qū)皮帶巷,西側為井田邊界,見圖1。將1204下材料巷保留下來為臨近的1206下采面生產服務,可以減少巷道掘進工程量,提高開采效率。
1204下工作面材料巷位于2號煤層采空區(qū)下,2號煤層回采工作面開采時造成1204下工作面頂板破碎,呈現塊狀,在采面開采礦壓影響下,巷道容易出現冒頂。采用U型鋼棚對頂板巖層進行支護,并結合錨桿+短預應力錨索,提升圍巖穩(wěn)定性,支護設計見圖1。
沿空留巷是將上區(qū)段回采巷道保留下來以供下區(qū)段采面開采使用,從而實現減少回采巷道掘進工作量、提升煤炭采收率目的。由于巷道留設在采空區(qū)后方,受采空區(qū)覆巖層下沉影響,留巷圍巖變形量大,可以采用巷旁高水充填留巷方式,減少巷道圍巖變形[4-5]。
圖1 1204下材巷支護方式
高水充填材料作為一種具有早期強度高、凝結速度快、支撐阻力高的材料,在井下沿空留巷巷旁充填體中應用效果顯著,在江蘇徐州、河南焦作、河北邢臺等多個礦區(qū)實現成功應用。巷旁充填參數根據中興礦1204下工作面地質條件以及采面推進速度綜合確定。充填體寬度設計為2.5m,高度即為巷高3.0m,每班充填距離為3.5m,采用的高水充填材料水灰比1.5:1。
采用高水充填材料進行巷旁充填時,需要將A、B兩種材料均勻混合并等量灌注到充填袋內,方可使其強度得以有效發(fā)揮。因此,在1204下工作面高水充填材料灌注時采用2ZBSB8~1.1/6-22注漿泵,并配合使用JB-1000攪拌桶。2ZBSB8~1.1/6-22注漿泵雙缸獨立運行,能夠進行雙液注漿,且注漿速度可調節(jié)。具體2ZBSB8~1.1/6-22注漿泵性能參數見表1。
表1 2ZBSB8~1.1/6-22型雙液注漿泵性能
井下沿空留巷進行巷旁充填時可以分為三個環(huán)節(jié),具體如下:
(1)材料準備
首先需要將當天充填所需材料搬運至存放點,并在充填泵站將A材料在1~2號、B材料在3~4號攪拌桶攪拌,5~6號攪拌桶備用。當1號、3號攪拌桶給2ZBSB8~1.1/6-22注漿泵供液時,2號、 4號攪拌桶加水,準備替換1號及3號攪拌桶,從而避免注漿中斷。
(2)充填點頂板臨時支護及充填袋布置
在井下巷旁充填點,根據已經灌注好的充填體快速定位充填位置,并對充填點位置進行臨時支護。后續(xù)進行浮煤清理以及充填袋吊掛工作,并在充填袋內穿入鋼筋,提高充填體強度。
(3)充填點充填
在完成材料準備、充填點臨時支護以及布置好充填袋后,派專人進行檢查,合格后通知注漿泵開啟進行充填。充填點出料口均勻流出A、B料漿液后,將混合液放入充填袋內進行充填。具體工藝及流程見圖2。
為了便于充填體成型,并提升充填體強度,采用鋼筋網作為成型模板。為了提升充填袋強度,避免充填體使用過程中出現較大的側向變形,在充填體內加入對拉錨桿。具體采用的充填體成型及加固錨桿布置見圖3。采用上述布置方式可以進一步加固充填體,約束其側向變形。
圖2 巷旁充填基本工藝流程圖
圖3 充填體成型及加固示意圖
巷內加固分為超前加固、充填點加固以及工作面后方加固三個階段。
(1)超前加強支護
1204下材巷超前支護范圍不得少于30m,材料巷超前支護采用ZT2×3200/15/30型超前支護支架,巷道兩側各安裝2組,共4組,長度為25m,剩余5m采用π型鋼(長度3.6m),并配合單體支柱進行邁步式支護,支護結構為一梁兩柱。
(2)充填點的臨時支護
① 在1204下工作面機尾臨時支護采用螺紋鋼錨桿(Φ20×2200mm)、W鋼帶以及鋼絲網進行壓網支護;
② 機尾錨桿施工完成后,拉移排頭支架,在排頭支架尾部距采空區(qū)側2700mm使用1m的π型梁+單體液壓支柱構成“一梁二柱”進行臨時支護;
③ 在支架尾采用π型鋼、單體支柱構成“一梁三柱”支護。
(3)工作面后方加強支護
在1204下工作面后方150m距離內采用單體支柱并配合鉸接頂梁進行加強支護,防止采空區(qū)覆巖移動對留巷造成較大影響,減少圍巖變形量。具體巷內加強支護見圖4。
圖4 巷內加強支護分布圖
1204下工作面材料巷采用高水充填材料沿空留巷技術,隨著1204下工作面推進,對沿空留巷圍巖變形進行為期45d觀測。在整個觀測周期內,巷道頂板、底板及巷道變形量變化呈現出先快速增加后趨于穩(wěn)定趨勢。在變形觀測結束時,巷道頂、底板以及巷幫圍巖變形量穩(wěn)定在78mm、94mm,巷道圍巖變形得以有效控制。具體現場留巷情況見圖5。
(1)1204下工作面采用高水充填材料沿空留巷技術后,采面多回采25m煤柱,煤炭采收率提升10%以上,巷道后期的掘進、維護費用降低30%以上,緩解了采面接替緊張局面,取得了顯著經濟效益。
(2)針對1204下工作面頂板圍巖破碎問題,具體給出了材料巷支護方案、留巷超前支護、充填點臨時支護以及采面后方加強支護方案。