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        梅鋼250 t轉(zhuǎn)爐碳氧積變化規(guī)律研究

        2020-05-11 09:02:34夏兆東王多剛
        關(guān)鍵詞:影響

        夏兆東,王多剛

        (1.上海梅山鋼鐵股份有限公司煉鋼廠,江蘇南京210039;2.寶鋼股份有限公司研究院梅鋼技術(shù)中心,江蘇南京210039;3.中國鋼研科技集團有限公司低溫冶金與資源高效利用中心,北京100081)

        頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐的底吹效果直接影響轉(zhuǎn)爐的冶煉指標(biāo),底吹強度可選擇的范圍很大,其會影響熔池的混勻時間,進(jìn)而影響熔池內(nèi)化學(xué)反應(yīng)[1]。目前我國頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐的底吹強度與國外差別較大,Kishimoto等[2]統(tǒng)計了日本51 座頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐,平均底吹強度為0.18 m3/(t·min),底吹強度≤0.10 m3/(t·min)的轉(zhuǎn)爐座數(shù)僅為9 座。我國絕多數(shù)頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐的底吹采用弱攪工藝,底吹強度為0.03~0.08 m3/(t·min)[3],低于日本鋼鐵企業(yè)。實際冶煉過程中,隨著爐齡的增加,弱攪工藝難以保證底吹風(fēng)口的完全裸露,使底吹效果變差,熔池混勻時間延長,碳氧積增加[4-7],進(jìn)而使脫氧產(chǎn)生的氧化物夾雜增加,影響產(chǎn)品性能的穩(wěn)定。武鋼轉(zhuǎn)爐爐齡在4 000爐以前,碳氧積為21×10-4~25×10-4,平均w(O)=0.050 5%;4 000爐之后,碳氧積平均為32×10-4,平均w(O)上升至0.064 1%[8]。馬鋼300 t 轉(zhuǎn)爐隨著爐齡增加,碳氧積逐步增加,爐齡為7 200 爐時,碳氧積達(dá)31×10-4[9]。鞍鋼使用底槍更換技術(shù)實現(xiàn)了260 t轉(zhuǎn)爐底槍裸露,采用2支底槍底吹時,復(fù)吹的爐數(shù)達(dá)到4 000爐,碳氧積在27×10-4以下[10]。上海梅山鋼鐵股份有限公司(簡稱梅鋼)轉(zhuǎn)爐主要冶煉低碳及超低碳鋼、汽車結(jié)構(gòu)鋼、管線鋼等,爐齡為7 500~9 500 爐,底吹采用德國蒂森公司的TBM(Thyssen Blassen metallurgical process)技術(shù),底吹工藝為弱攪工藝,底吹強度為0.03~0.10 m3/(t·min),底吹氣體為Ar和N2。為保證與提升梅鋼復(fù)吹轉(zhuǎn)爐弱攪拌工藝的轉(zhuǎn)爐終點控制效果,統(tǒng)計分析梅鋼轉(zhuǎn)爐爐役期碳氧積的控制現(xiàn)狀,研究弱攪工藝下碳氧積的主要影響因素。

        1 梅鋼轉(zhuǎn)爐冶煉參數(shù)及控制現(xiàn)狀

        統(tǒng)計分析梅鋼二煉鋼(冶煉參數(shù)見表1)兩座容量為250 t 的頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐(4#和5#轉(zhuǎn)爐)碳氧積,選取2018—2019 年4#和5#轉(zhuǎn)爐的各一爐役數(shù)據(jù)。其中,4#轉(zhuǎn)爐爐齡8 859爐,5#轉(zhuǎn)爐爐齡7 974爐。

        將4#和5#轉(zhuǎn)爐爐役期數(shù)據(jù)按每500 爐取一平均值,分析轉(zhuǎn)爐終點溫度、氧、碳和碳氧積的變化情況,分別如圖1~4。

        圖1 爐役終點溫度變化Fig.1 Change of end-point temperatureduring the campaign

        表1 二煉鋼冶煉參數(shù)Tab.1 Smelting parameters of No.2 Steelmaking Plant

        圖2 爐役終點氧含量變化Fig.2 Change of end-point oxygen content during the campaign

        圖3 爐役終點碳含量變化Fig.3 Change of end-point carbon content during the campaign

        圖4 爐役終點碳氧積變化Fig.4 Change of end-point carbon oxygen equili rium during the campaign

        由圖1可知:4#爐爐役初期(約1 500爐)轉(zhuǎn)爐終點平均溫度≥1 660 ℃,之后由于梅鋼采用了鋼包全程加蓋技術(shù),轉(zhuǎn)爐終點溫度下降約15 ℃,這與鋼包加蓋對轉(zhuǎn)爐出鋼溫度影響的報道一致[11-13],后續(xù)分析時剔除該部分?jǐn)?shù)據(jù);4#和5#轉(zhuǎn)爐爐役平均溫度分別為1 644,1 643 ℃,轉(zhuǎn)爐終點溫度基本在1 640~1 650 ℃,轉(zhuǎn)爐溫度控制較穩(wěn)定。由圖2可知,4#和5#轉(zhuǎn)爐爐役氧含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù),下同)穩(wěn)定在0.056%~0.062%,平均分別為0.058 8%和0.057 7%,4#爐的終點氧含量控制波動較小。由圖3可知,4#和5#轉(zhuǎn)爐爐役碳含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù),下同)穩(wěn)定在0.038%~0.046%,平均分別為0.040 4%和0.043 4%,5#轉(zhuǎn)爐的終點碳含量高于4#爐。由圖4可知:4#和5#轉(zhuǎn)爐爐役碳氧積穩(wěn)定在21×10-4~26×10-4,平均分別為23.1×10-4和24.0×10-4;兩座轉(zhuǎn)爐均未出現(xiàn)隨著爐齡的增加碳氧積逐漸升高的情況。由此表明,梅鋼4#和5#轉(zhuǎn)爐底吹控制良好,基本解決了底吹效果隨爐齡增加而逐步惡化的問題。

        2 碳氧積的影響因素

        頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐冶煉過程中,碳氧反應(yīng)化學(xué)方程式如式(1)。從熱力學(xué)角度看,碳氧積主要受溫度和CO分壓pCO的影響,實際冶煉過程中通常取pCO為1.01×105Pa,因而碳氧積的主要熱力學(xué)影響因素為溫度;從動力學(xué)角度來看,碳氧積主要受熔池攪拌的影響,具體受頂部氧槍氣流沖擊功、底部氣體攪拌功以及碳氧反應(yīng)攪拌功的影響,梅鋼轉(zhuǎn)爐以冶煉低碳鋼為主,轉(zhuǎn)爐終點w(C)≤0.1%。轉(zhuǎn)爐吹煉臨近終點時,碳氧反應(yīng)已不劇烈,可忽略CO氣體的攪拌作用。故認(rèn)為轉(zhuǎn)爐吹煉終點時,熔池混勻狀況主要受頂部氧槍氣流沖擊功和底部氣體攪拌功的影響。

        式中:ΔGΘ為標(biāo)準(zhǔn)吉布斯自由能;T為鋼水溫度,K;pCO為CO 分壓,Pa;α[C]和α[O]分別表示鋼水中碳和氧的活度,mol/L。

        2.1 溫度對碳氧積的影響

        對梅鋼4#和5#轉(zhuǎn)爐不同終點溫度下平均氧含量和碳氧積進(jìn)行統(tǒng)計,對每個溫度對應(yīng)的氧含量和碳含量取平均值,并將統(tǒng)計結(jié)果與通過式(1)理論計算的結(jié)果進(jìn)行比較,理論計算時取pCO為1.01×105Pa,f[C]=f[O]=1(f[C]和f[O]分別表示鋼水中碳和氧的活度系數(shù)),結(jié)果如圖5,6。從圖5可看出:不同終點溫度下,4#和5#轉(zhuǎn)爐終點氧含量相差不大,變化趨勢基本一致;4#和5#轉(zhuǎn)爐氧含量統(tǒng)計值和理論值均呈逐漸增加的趨勢,溫度每升高10 ℃,實際氧質(zhì)量分?jǐn)?shù)平均增加約0.002%,溫度較高時,氧含量的增幅較大;但4#和5#轉(zhuǎn)爐實際氧含量均高于理論值,并且隨著終點溫度的升高,實際氧含量與理論值的差值逐漸增加。

        圖5 轉(zhuǎn)爐終點溫度對氧含量的影響Fig.5 Effect of converter end point temperature on oxygen content

        從圖6 可看出:碳氧積隨溫度的升高而逐步增加,每升高10 ℃,碳氧積理論值增加0.18×10-4,4#和5#爐碳氧積實際值增加0.6×10-4~0.8×10-4,溫度高于1 660 ℃時,碳氧積趨于穩(wěn)定,約為25×10-4;實際碳氧積低于理論值,且隨著終點溫度的升高,實際碳氧積與理論值的差值逐漸縮小。這是由于轉(zhuǎn)爐冶煉終點C 含量低,碳氧反應(yīng)已不劇烈,而底吹為弱攪拌,使得爐渣中的氧和鋼水中的氧未達(dá)到平衡,爐渣的氧化性強于鋼水的氧化性。轉(zhuǎn)爐吹煉結(jié)束至副槍測量期間(1~2 min),爐渣中的氧向渣金界面擴散,并與渣金界面鋼水中的碳發(fā)生反應(yīng),使鋼水中的碳向渣金界面擴散,從而降低鋼水中的C含量,進(jìn)而使碳氧積低于理論值。隨著溫度的升高,轉(zhuǎn)爐終點容易拉低碳,使C含量進(jìn)一步降低,鋼中的碳向渣金界面擴散逐步成為限制性環(huán)節(jié),C含量的降低變得緩慢,使碳氧積實際值隨溫度的升高而逐步增加,并逐步減小與理論值之間的差距。

        圖6 轉(zhuǎn)爐終點溫度對碳氧積的影響Fig.6 Effect of converter end point temperature on carbon oxygen equilibrium

        2.2 底吹氣體攪拌對碳氧積的影響

        底吹氣體的強度影響熔池的混勻時間,進(jìn)而影響熔池內(nèi)碳氧反應(yīng)過程,底吹惰性氣體對熔池的攪拌可通過下式進(jìn)行計算[14]

        式中:εB為底吹攪拌能量,kW/t;QB為底吹氣體量,m3/min;m為鋼水質(zhì)量,t;Z為鋼水深度,cm;H相當(dāng)于pCO為1.01×105Pa時的鋼水深度,為148 cm。

        當(dāng)轉(zhuǎn)爐終點溫度為1 643 ℃、鋼水量為250 t、熔池深度為163 cm時,根據(jù)式(2)計算不同底吹孔數(shù)對應(yīng)的攪拌能,結(jié)果如表2。從表2 可看出,當(dāng)?shù)状禋怏w總流量為18 m3/min,每堵塞1個底吹孔,底吹攪拌能量降低約0.1 kW/t。為進(jìn)一步研究底吹強度變化對碳氧積的影響,統(tǒng)計梅鋼4#,5#轉(zhuǎn)爐爐役期不同底吹孔堵塞數(shù)對應(yīng)的碳氧積變化情況,結(jié)果如圖7。從圖7可看出:隨著底吹孔堵塞數(shù)的增加,碳氧積逐步升高,當(dāng)?shù)状悼锥氯麛?shù)≥6 個時,隨底吹孔堵塞數(shù)的增加,碳氧積增加劇烈,每增加堵塞2 個底吹孔,碳氧積增加3.5×10-4~5.0×10-4;當(dāng)?shù)状悼锥氯麛?shù)≤4 個時,隨底吹孔堵塞數(shù)的增加,碳氧積變化平緩,這是由于從轉(zhuǎn)爐氧槍停止吹煉至副槍測量需1~2 min;當(dāng)?shù)状悼状低〝?shù)為8 個及以上時,基本保證了熔池混合均勻,能保持碳氧積維持在較低水平,為21×10-4~22×10-4。可見,轉(zhuǎn)爐底吹孔數(shù)的變化對熔池內(nèi)化學(xué)反應(yīng)動力學(xué)有顯著影響,從動力學(xué)角度看,碳氧積主要受熔池中[C]與[O]向反應(yīng)界面擴散、界面碳氧反應(yīng)及反應(yīng)產(chǎn)物上浮去除3 個因素的影響,在底吹孔數(shù)量較少時,其限制性環(huán)節(jié)為熔池中[C]與[O]向反應(yīng)界面擴散。因此,為保證全爐役的底吹效果,需防止底吹孔堵塞數(shù)超過4個以上。實際生產(chǎn)中需采取以下措施:對底吹磚進(jìn)行改進(jìn),延長底吹磚初始長度至1.05 m,保證爐底在整個爐役的厚度;控制渣中MgO 含量,轉(zhuǎn)爐終點渣中MgO 質(zhì)量分?jǐn)?shù)為7.0%~8.0%,一方面防止渣中MgO含量高,發(fā)生爐底上漲,堵塞底吹孔,另一方面防止渣中MgO含量低,爐底侵蝕快的問題;底吹單個支管具備流量調(diào)節(jié)功能,針對不同爐底變化趨勢,調(diào)節(jié)底吹支管流量,可有效控制底吹個數(shù)。

        表2 底吹孔數(shù)對攪拌強度的影響Tab.2 Effect of number of bottom blowing hole on stirring intensity

        圖7 底吹孔堵塞數(shù)對碳氧積的影響Fig.7 Effect of plugging number of bottom blowing hole on carbon oxygen equilibrium

        2.3 頂吹氣體攪拌對碳氧積的影響

        頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐的頂吹氧氣強度及氧槍槍位會對碳氧積產(chǎn)生影響,頂吹轉(zhuǎn)爐熔池攪拌混勻時間與攪拌比功率之間的關(guān)系式如下[15]

        式中:εT為頂吹氣流攪拌能量,W/t;QT為頂吹氣體流量,m3/min;D為頂槍出口內(nèi)徑,m;u為氣體在噴槍出口速度,m/s;θ為頂槍噴嘴傾角,°;x為頂槍高度,m。

        當(dāng)頂吹氣體流量為49 000 m3/h、頂槍出口內(nèi)徑為54.7 cm、頂槍噴嘴傾角為16.5°、氧氣在頂槍的出口速度為500 m/s 時,根據(jù)式(3)計算不同氧槍槍位對應(yīng)的攪拌能,結(jié)果如表3。4#,5#轉(zhuǎn)爐冶煉低槍位為1.7 m,基準(zhǔn)槍位為1.9 m,高槍位為2.1 m。由表3可知,槍位每升高20 cm,攪拌能量降低約0.1 kW/t,相當(dāng)于堵塞1個底吹孔的攪拌能量。當(dāng)?shù)状悼锥氯麛?shù)≤4個時,拉碳槍位對碳氧積的影響不大,頂吹和底吹的共同作用使熔池攪拌充分;而當(dāng)?shù)状悼锥氯麛?shù)>4個時,底吹對熔池的攪拌變?nèi)?,需要通過降低拉碳槍位來提高熔池攪拌效果;且當(dāng)?shù)状悼锥氯麛?shù)>4個時,拉碳槍位由1.9 m 降低至1.7 m,時間≥40 s,碳氧積可降低1.5×10-4~2.5×10-4,渣中Fe 的質(zhì)量分?jǐn)?shù)可降低1.2%~1.6%。

        表3 氧槍槍位對攪拌強度的影響Tab.3 Influence of lance position on stirring intensity

        3 結(jié) 論

        對梅鋼兩座250 t轉(zhuǎn)爐冶煉溫度、碳、氧和碳氧積數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計,分析影響轉(zhuǎn)爐碳氧積的主要因素,得出如下主要結(jié)論:

        1)兩座250 t轉(zhuǎn)爐冶煉終點溫度分別為1 644 ℃和1 643 ℃,碳的質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為0.040 4%和0.043 4%,氧的質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為0.058 8%和0.057 7%,碳氧積分別為23.1×10-4和24.0×10-4,轉(zhuǎn)爐底吹控制良好,解決了底吹效果隨爐齡增加而逐步惡化的問題;

        2)隨轉(zhuǎn)爐終點溫度的升高,碳氧積呈先增加后保持不變的趨勢,溫度每升高10 ℃,碳氧積增加0.6×10-4~0.8×10-4,溫度高于1 660 ℃時,碳氧積趨于穩(wěn)定,約為25×10-4;

        3)底吹孔每堵塞1個攪拌能降低0.1 kW/t,底吹孔堵塞數(shù)≤4個時,隨底吹孔堵塞數(shù)的增加碳氧積變化平緩,為21×10-4~22×10-4;底吹孔堵塞數(shù)>4個時,每堵塞2個底吹孔碳氧積增加3.5×10-4~5.0×10-4;

        4)轉(zhuǎn)爐拉碳槍位每降低20 cm,可提高熔池攪拌能0.1 kW/t,當(dāng)?shù)状悼锥氯麛?shù)>4個時,拉碳槍位由1.9 m降低至1.7 m,時間≥40 s,碳氧積可降低1.5×10-4~2.5×10-4,渣中Fe的質(zhì)量分?jǐn)?shù)可降低1.2%~1.6%。

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