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        寧波市奉化區(qū)張家岙填埋場(chǎng)滲濾液處理站提標(biāo)改造工程實(shí)踐

        2020-05-09 05:58:24郝永霞
        環(huán)境衛(wèi)生工程 2020年2期
        關(guān)鍵詞:外置式濃縮液填埋場(chǎng)

        郝永霞

        (上海環(huán)境衛(wèi)生工程設(shè)計(jì)院有限公司,上海 200232)

        1 項(xiàng)目背景

        寧波市奉化區(qū)張家岙垃圾填埋場(chǎng)分2 期建設(shè),其中一期占地面積約2.53 hm2,目前已封場(chǎng);二期占地面積約14.8 hm2,填埋庫容約2.76×106m3,于2009 年7 月投入使用,2017 年日平均填埋生活垃圾約800 t。寧波市奉化區(qū)張家岙填埋場(chǎng)滲濾液處理站總設(shè)計(jì)規(guī)模為600 m3/d,其中一期工程300 m3/d、二期工程300 m3/d。一期工程于2006 年建成運(yùn)行,2015 年進(jìn)行大修,工藝由最初的“氨吹脫+厭氧+好氧+氧化塘(自然) +二沉池”修改為“兩級(jí)A/O+外置式超濾”。二期工程于2012年開始建設(shè),2015 年正式開始運(yùn)行,采用“兩級(jí)A/O+內(nèi)置式超濾+反滲透”處理工藝。原場(chǎng)區(qū)平面布置見圖1(改造前),現(xiàn)有一期、二期處理設(shè)施的參數(shù)及實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)如表1、表2 所示。

        圖1 原場(chǎng)區(qū)平面布置

        表1 現(xiàn)有一期、二期處理設(shè)施參數(shù)

        表2 實(shí)測(cè)進(jìn)出水水質(zhì)

        由表1 可以看出,一期、二期生化池池容明顯不足,不足以滿足600 m3/d 處理規(guī)模的需求,加之采用管式曝氣器進(jìn)行曝氣,氧傳質(zhì)效率太低,同時(shí)變壓器容量嚴(yán)重偏小、曝氣風(fēng)量不足,導(dǎo)致生化系統(tǒng)處理效果不佳。此外,一期、二期工程均存在工藝設(shè)計(jì)缺陷,一期工程缺少深度處理設(shè)施,僅靠超濾無法穩(wěn)定達(dá)標(biāo),二期工程超濾后直接進(jìn)入反滲透系統(tǒng),缺少納濾環(huán)節(jié),導(dǎo)致反滲透膜堵塞頻率大大增加,目前二期的反滲透系統(tǒng)已廢棄。上述原因均導(dǎo)致一期、二期的處理出水不能滿足GB 16889—2008 生活垃圾填埋場(chǎng)污染控制標(biāo)準(zhǔn)表2 排放要求,從實(shí)測(cè)的出水水質(zhì)(表2) 也證實(shí)了這一點(diǎn)。此外,整個(gè)廠區(qū)無臭氣收集系統(tǒng)和處理裝置,難以滿足當(dāng)前的環(huán)保要求。因此,奉化區(qū)張家岙填埋場(chǎng)滲濾液處理站亟需進(jìn)行提標(biāo)改造。

        2 改造思路

        本工程擬先對(duì)一期、二期生化池的曝氣系統(tǒng)等進(jìn)行改造,核算其實(shí)際處理能力,從而確定缺口大小,新增相應(yīng)生產(chǎn)線;同時(shí)對(duì)現(xiàn)有一期、二期的處理設(shè)施進(jìn)行評(píng)估,評(píng)估結(jié)果見表3 和圖2。此外,為使出水穩(wěn)定達(dá)到GB 16889—2008 表2 標(biāo)準(zhǔn)的要求,新增300 m3/d 的外置式超濾膜裝置、2×300 m3/d 的納濾處理裝置、120 m3/d 的濃縮液減量化處理裝置、2×300 m3/d 的反滲透處理裝置。同時(shí),為滿足環(huán)保要求,配套新增除臭設(shè)施及在線監(jiān)測(cè)設(shè)施等。

        表3 現(xiàn)有一期、二期處理設(shè)施評(píng)估結(jié)果

        圖2 改造后場(chǎng)區(qū)平面布置

        3 改造工藝設(shè)計(jì)

        3.1 工藝流程

        針對(duì)本工程水質(zhì)情況,結(jié)合現(xiàn)有處理技術(shù),采用“MBR(兩級(jí)硝化反硝化+外置式超濾) +納濾+反滲透”處理工藝[1-4],具體工藝流程如圖3所示。

        圖3 工藝流程

        3.2 改造方案中總體規(guī)模的確定

        由于現(xiàn)有一期、二期水池深度較淺,曝氣裝置充氧能力低,總體處理能力有限,因此對(duì)一期、二期生化水池進(jìn)行改造,更換曝氣方式,提升處理效率。經(jīng)核算,改造后一期生化水池的實(shí)際處理能力為180 m3/d,二期為120 m3/d,合計(jì)為300 m3/d,還存在300 m3/d 的處理缺口。故本工程擬在恢復(fù)一期、二期生化處理系統(tǒng)的處理能力后,在廠區(qū)東側(cè)空地處新建300 m3/d 處理規(guī)模的生化系統(tǒng)生產(chǎn)線,見圖2(改造后)。

        3.3 現(xiàn)有一期、二期改造內(nèi)容

        經(jīng)過實(shí)地踏勘調(diào)研,并從全場(chǎng)統(tǒng)一管理的角度出發(fā),對(duì)現(xiàn)有一期、二期進(jìn)行如下改造:①除原一期處理能力為300 m3/d 的外置式超濾裝置利舊外,剩余一期、二期所有設(shè)備、儀表、控制系統(tǒng)及管路系統(tǒng)全部更換;②在均質(zhì)池、一期和二期生化水池池頂增加玻璃鋼蓋板;③拆除原有變電所及膜處理車間,并新建。

        3.4 新增MBR 系統(tǒng)

        新增300 m3/d 的生化系統(tǒng),采用罐體代替常規(guī)的生化水池,經(jīng)計(jì)算,設(shè)置一級(jí)反硝化罐1 座,一級(jí)硝化罐2 座,二級(jí)反硝化、硝化罐1 座,如表4 所示。

        表4 MBR 生化主要工藝參數(shù)

        本工程共設(shè)1 套外置式超濾集成設(shè)備,處理規(guī)模為300 m3/d,設(shè)計(jì)膜通量為65.81 L/(h·m2),具體設(shè)計(jì)參數(shù)[5,6]如表5 所示。

        表5 MBR 超濾主要工藝參數(shù)

        3.5 深度處理系統(tǒng)

        本工程共設(shè)2 套納濾集成設(shè)備和2 套反滲透集成設(shè)備,處理規(guī)模均為600 m3/d,其中納濾清液采率80%,設(shè)計(jì)膜通量為18 L/(h·m2),反滲透系統(tǒng)產(chǎn)水率為75%,設(shè)計(jì)膜通量為12 L/(h·m2),具體參數(shù)[5,6]見表6 和表7。納濾濃縮液經(jīng)濃縮液減量化裝置減量后產(chǎn)生的腐植酸,與反滲透濃縮液一同回灌二期填埋場(chǎng)[7,8]。濃縮液減量化系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)模為120 m3/d,產(chǎn)水率為87%。

        表6 NF 系統(tǒng)工藝參數(shù)

        表7 RO 系統(tǒng)工藝參數(shù)

        3.6 除臭系統(tǒng)

        根據(jù)環(huán)評(píng)要求,對(duì)原有均質(zhì)池、一期、二期生化池、污泥池、污泥脫水車間及新建的4 座生化罐進(jìn)行臭氣收集,總收集風(fēng)量為11 500 m3/h。臭氣經(jīng)收集后送至新建的臭氣處理裝置進(jìn)行處理,處理采用酸堿噴淋+活性炭吸附組合工藝[9],經(jīng)處理后的廢氣達(dá)到GB 14554—1993 惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)中二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)限值后排放。

        4 改造后處理效果

        為了掌握改造后新設(shè)施的運(yùn)行效果,對(duì)運(yùn)行過程進(jìn)行了為期2 個(gè)月的跟蹤測(cè)試。

        由表2 可知,原始滲濾液的COD 為2 804 mg/L,而氨氮?jiǎng)t高達(dá)1 500 mg/L,碳氮比嚴(yán)重失調(diào),故在運(yùn)營時(shí)需要增加碳源進(jìn)行調(diào)配,碳源調(diào)配后進(jìn)水COD 約為14 000 mg/L,確保碳氮比大于7∶1[10]。改造后處理效果如圖4~5 所示,處理后出水COD基本穩(wěn)定在20~70 mg/L,氨氮基本穩(wěn)定在1 mg/L以下,二者均滿足GB 16889—2008 表2 的排放要求。

        圖4 改造后COD 進(jìn)出水水質(zhì)

        圖5 改造后NH3-N 進(jìn)出水水質(zhì)

        5 投資與運(yùn)行成本

        本項(xiàng)目總投資約3 300 萬元,建成后實(shí)際運(yùn)行費(fèi)用約80 元/t,其中,碳源、電費(fèi)和藥劑是主要成本,三者合計(jì)占總成本的87.5%。由表8 可知,各項(xiàng)成本開支依次為:碳源費(fèi)用>電費(fèi)>其他藥劑>人工費(fèi)=維修檢測(cè)費(fèi),這說明在偏老齡垃圾填埋場(chǎng)滲濾液的處理中,碳源投加費(fèi)用為最主要的運(yùn)行費(fèi)用。

        表8 運(yùn)行成本

        6 結(jié)論

        本項(xiàng)目采用“外置式MBR(兩級(jí)硝化反硝化+外置式超濾) +納濾+反滲透”工藝處理填埋場(chǎng)滲濾液,運(yùn)行效果穩(wěn)定,出水水質(zhì)可以滿足GB 16889—2008 表2 排放要求。

        在偏老齡垃圾填埋場(chǎng)滲濾液的處理中,碳源投加費(fèi)和電費(fèi)是此類型滲濾液處置過程中運(yùn)行成本的主要支出部分。

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